孫瑜
上海煙草集團有限責任公司天津卷煙廠 300163
金屬探測系統(tǒng)剔除裝置的改進
孫瑜
上海煙草集團有限責任公司天津卷煙廠 300163
本文針對卷煙行業(yè)中,制絲生產線上切絲機前的金屬探測系統(tǒng),在工作時不能有效的剔除來料煙葉中混有的金屬物現(xiàn)象,進行了具體的分析和研究,并通過對原系統(tǒng)的改進等措施,使金屬物的剔除率達到100%,確保了生產正常有序進行,同時也提高了制絲生產的工藝質量。
金屬探測儀;金屬物;剔除裝置;皮帶輸送機
眾所周知,切絲是制絲生產線中的關鍵工序,而切絲機又是制絲生產線的重要設備,切絲質量的好壞直接影響著卷煙產品的質量。在切絲機前安裝金屬探測系統(tǒng), 以保護切絲機的完好,更好地為企業(yè)生產工藝服務。但是,若金屬探測系統(tǒng)不能有效的工作,混有金屬物的來料煙葉進入到切絲機,勢必造成切絲機進刀系統(tǒng)、刀片和刀門等部件的損壞,使正常的生產秩序受到影響。因此,有必要認真解決金屬探測系統(tǒng)不能有效剔除金屬物的問題。
1.1 金屬探測系統(tǒng)的組成及工作原理
1.1.1 系統(tǒng)組成
金屬探測系統(tǒng)主要由金屬探測儀、電控系統(tǒng)和剔除裝置三個部分組成(見圖1) 。
圖1 金屬探測系統(tǒng)示意圖
1.1.2 工作原理
當夾雜金屬物的煙葉經過皮帶輸送機1時, 安裝在其上方的金屬探測儀中的磁感應線圈磁場強度就會發(fā)生了變化,輸出電壓也會隨之發(fā)生突變信號,此信號經放大后向控制柜發(fā)出信號。當控制柜接收到金屬探測儀發(fā)出的信號后,PLC進行相應的邏輯判斷發(fā)出剔除信息。
由圖1可知,剔除裝置呈倒寫的“Y”形狀,上端為進料口,下端為兩個出料口。兩個出料口之間進行切換的翻板,該翻板的動作受電磁閥、氣缸和接近開關等附件的控制。當來料煙葉中不含金屬物時,翻板處于正常生產的出料口位置,煙葉從這一出料口落下,被送至切絲機;當來料煙葉中含有金屬物時,電磁閥接收到剔除信號,則氣缸驅動翻板動作,使翻板處于另一出料口位置,含有金屬物的煙葉,從這一出料口落下至專用的小車中,用人工的方法將金屬物檢出。
1.2 存在問題
為了進一步驗證金屬探測系統(tǒng),探測報警及剔除金屬物的實際情況,對金屬探測系統(tǒng)進行實際檢測。 通常用Φ3mm的軸承滾珠作為檢測物,其次可選些生產過程中常見的金屬作為檢測物,并隨機擺放。試驗結果如表1:
表1 系統(tǒng)報警及剔除試驗結果
由上表所知,當金屬物通過金屬探測儀時,金屬探測儀報警,檢測率為100%,即靈敏度完全符合標準要求,也就是說金屬探測儀的檢測不存在什么問題。但是報警之后金屬物的剔除率為95%,即有幾次金屬物未能被及時有效的剔除出來。
綜上所述,金屬探測儀可以全部檢測到金屬物,但是金屬物卻不能被及時有效的剔除出來,這是問題之所在。
通過以上實驗和現(xiàn)場分析,發(fā)現(xiàn)金屬物不能被及時有效剔除的原因主要有:
2.1 翻板來不及動作
經實驗觀察,當來料煙葉中混有的金屬物,前后間距在0.5米至1米時,金屬探測儀檢測到第一個金屬物時,剔除裝置的翻板就會動作,以剔除金屬物,隨即剔除裝置的翻板又復位至正常的位置,但由于金屬物間距太小, 即使金屬探測儀能再次檢測到另一金屬物,但剔除裝置的翻板卻來不及動作,致使隨后的金屬物不能全部有效的被剔除而進入切絲機內。
2.2 電控程序復雜,穩(wěn)定性不高
由于剔除金屬物的剔除裝置翻板,靠接近開關的控制完成其開關動作,需要多個程序信號采集和執(zhí)行點,直接造成控制翻板機構動作的電控程序復雜。當來料煙葉中混有的金屬物較多時,單位時間內剔除裝置翻板的動作就會增加,造成其程序執(zhí)行頻繁跳轉,使得混有金屬物的來料煙葉沒有被剔除出來,而進入切絲機內。
2.3 翻板落料不暢
當來料煙葉中混有的金屬物較多時,剔除裝置翻板頻繁動作,使得被剔除的含有金屬物的煙葉,在下落的過程中夾在并堆積在剔除裝置翻板處,造成含有金屬物的煙葉不能繼續(xù)正常下落,從而影響正常的生產。
通過分析可知,產生上述問題的原因都與剔除裝置有關。所以有必要對此進行改進,以提高對金屬物的剔除率。
3.1 方案一
去除原剔除裝置的翻板,安裝活動式料斗卸料裝置。即將原剔除裝置翻板機構的兩個落料口改為一個落料口,由氣缸帶動這一落料口。以擺動的形式,在正常落料與非正常落料位置之間進行切換。這個方案雖然可以解決翻板的夾煙問題,但是仍然需要多個執(zhí)行點和程序信號的采集。由此看來,這樣不會從根本上編制一套簡捷程序,在金屬物驟然增加時,程序依然會頻繁跳轉。同時受位置空間的限制,活動式料斗卸料裝置的擺動會受到一定影響。
3.2 方案二
將原剔除裝置改為一個固定下料口,并將其下方的皮帶輸送機2改為既能正轉又能反轉的運行形式。即正常生產時皮帶輸送機2是正轉,將煙葉送至切絲機。
當檢測到金屬物時則該皮帶輸送機反轉,將含有金屬物的煙葉送至專用小車內。這樣,該方案在程序上就減少了檢測點,雖然可以使程序控制簡單些,也不會有夾煙的問題。但是,流入到接煙小車的煙葉比以前增加了,這樣就增加了操作工的勞動強度。
3.3 方案三
拆除原翻板剔除裝置,在此位置新制作一個可以正反轉運行的皮帶輸送機,以代替原剔除裝置。當金屬探測儀沒有檢測到金屬物時,該新制作的皮帶輸送機正轉,將來料煙葉送至切絲機以進行正常生產。當檢測到金屬物時,則新制作的皮帶輸送機反轉,將含有金屬物的來料煙葉送至生產線外,即落至專用的小車中。
經過對以上三個方案的分析,比較及綜合各方面的因素,方案三雖然有一定的難度,但可以使程序更簡單,控制更方便,且能使設備運行更平穩(wěn),因而是較為可行的方案。
圖2 改造后金屬探測系統(tǒng)示意圖
項目實施完成后,為了驗證效果,用前述相同的方法檢測其效果,結果如表2:
表2 改造后系統(tǒng)報警及剔除試驗結果
由實驗可知,項目實施后,金屬物剔除率達到100%,實現(xiàn)了預定的目標。且該裝置安裝后,經過一年多的運行及生產情況的跟蹤,沒有出現(xiàn)切絲機因金屬物流入而損壞的現(xiàn)象,生產也未因此而中斷??梢钥闯鲋谱鞯倪@個新裝置起到了很好的剔除作用。
[1]宋偉剛 著.通用帶式輸送機設計. 機械工業(yè)出版社
[2].JTY型金屬物探測儀使用說明書.合肥安大電子檢測設備廠
[3]董慶華編著.機械零件.機械工業(yè)出版社
[4]機械基礎.中國勞動出版社
10.3969/j.issn.1001-8972.2012.09.072