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        600 MW超臨界機(jī)組低負(fù)荷運(yùn)行經(jīng)濟(jì)性能的分析與改進(jìn)

        2012-11-15 08:24:50張敏敏李甄斌孫永平
        浙江電力 2012年3期
        關(guān)鍵詞:煤耗汽輪機(jī)供電

        張敏敏,李甄斌,孫永平

        (1.浙能樂清發(fā)電有限公司,浙江 樂清 325609;2.浙江省電力試驗(yàn)研究院,杭州 310014)

        0 引言

        火力發(fā)電機(jī)組在并網(wǎng)運(yùn)行過程中需接受電網(wǎng)的負(fù)荷調(diào)度,因此機(jī)組一直處于變負(fù)荷運(yùn)行狀態(tài)。隨著負(fù)荷的下降,汽輪機(jī)的運(yùn)行效率逐步下降,而廠用電率卻明顯增加,機(jī)組供電煤耗率逐步上升。

        對(duì)一臺(tái)600 MW超臨界機(jī)組進(jìn)行實(shí)際試驗(yàn)得出的機(jī)組供電煤耗率隨負(fù)荷變化結(jié)果表明:機(jī)組在600~450 MW負(fù)荷區(qū)間時(shí),供電煤耗率隨負(fù)荷減小而增大的速率較小,而低于450 MW負(fù)荷時(shí),供電煤耗率的上升速率較快。因此如何提高機(jī)組低負(fù)荷狀態(tài)的運(yùn)行經(jīng)濟(jì)性能,對(duì)降低機(jī)組發(fā)電成本、減輕煤價(jià)上漲壓力具有十分重要的意義。

        1 “順序閥”與“單閥”運(yùn)行方式比較

        按照制造廠的要求,某600 MW超臨界汽輪機(jī)在首次啟動(dòng)的半年內(nèi),需按照全周進(jìn)汽的“單閥”方式運(yùn)行,由4只高壓調(diào)門同時(shí)啟閉來實(shí)現(xiàn)機(jī)組負(fù)荷調(diào)節(jié),以確保汽輪機(jī)調(diào)節(jié)級(jí)能處于全周進(jìn)汽狀態(tài)。采取這一特殊運(yùn)行方式時(shí),機(jī)組在低負(fù)荷或變負(fù)荷運(yùn)行階段就會(huì)出現(xiàn)4只調(diào)門都處于深度節(jié)流的運(yùn)行狀態(tài),嚴(yán)重影響汽輪機(jī)高壓缸效率,對(duì)機(jī)組運(yùn)行經(jīng)濟(jì)性產(chǎn)生極為不利的影響。

        為了驗(yàn)證汽輪機(jī)在“順序閥”方式與“單閥”方式的實(shí)際運(yùn)行經(jīng)濟(jì)性差異,進(jìn)行了性能對(duì)比試驗(yàn)。表1為試驗(yàn)得出的各典型負(fù)荷工況點(diǎn)的汽輪發(fā)電機(jī)組熱耗率數(shù)值。從表中所列的兩種機(jī)組運(yùn)行方式所對(duì)應(yīng)的熱耗率試驗(yàn)結(jié)果來看,機(jī)組負(fù)荷從600 MW逐步降低至300 MW的過程中,兩種運(yùn)行方式下的機(jī)組熱耗率之差從49 kJ/kWh逐步增加至172 kJ/kWh。

        由此表明,機(jī)組運(yùn)行負(fù)荷越低,汽輪機(jī)采用“順序閥”方式的經(jīng)濟(jì)性收益就越大。在600~300 MW的降負(fù)荷范圍內(nèi),“順序閥”方式的機(jī)組熱耗率可以比“單閥”方式相對(duì)降低約0.6%~2.0%。

        表1 兩種運(yùn)行方式的機(jī)組熱耗率試驗(yàn)比較結(jié)果

        根據(jù)表1中兩種不同的汽輪機(jī)運(yùn)行方式所對(duì)應(yīng)的各負(fù)荷點(diǎn)機(jī)組熱耗率數(shù)據(jù),結(jié)合這些負(fù)荷工況下的鍋爐效率、廠用電率等試驗(yàn)結(jié)果,計(jì)算得出機(jī)組供電煤耗率數(shù)值,并繪制出如圖1所示的機(jī)組供電煤耗率隨機(jī)組負(fù)荷變化曲線。

        圖1 兩種運(yùn)行方式的機(jī)組供電煤耗率變化曲線

        由圖1可見,機(jī)組在600 MW額定負(fù)荷時(shí)供電煤耗率之差約為2 g/kWh;而降負(fù)荷至300 MW負(fù)荷時(shí),機(jī)組供電煤耗率之差將擴(kuò)大至7 g/kWh。由此可知,若是將單閥運(yùn)行方式及時(shí)切換至順序閥方式,則在300~600 MW負(fù)荷范圍內(nèi)的機(jī)組供電煤耗率可降低約2~7 g/kWh,平均降低為4.7 g/kWh左右,節(jié)能效果十分顯著。

        2 “順序閥”切換問題及處理

        機(jī)組在投產(chǎn)滿半年后,欲將高壓調(diào)門控制方式由“單閥”運(yùn)行切至“順序閥”運(yùn)行。由于汽輪機(jī)切換至“順序閥”運(yùn)行時(shí)出現(xiàn)2號(hào)軸承瓦溫偏高問題,未能實(shí)現(xiàn)性能最佳的“順序閥”運(yùn)行方式。

        為此,對(duì)機(jī)組不能成功切換順序閥問題進(jìn)行診斷分析,認(rèn)為主要是由于軸系偏離設(shè)計(jì)要求所致。當(dāng)蒸汽進(jìn)入汽缸后,除在調(diào)節(jié)級(jí)葉輪上產(chǎn)生力偶外,還產(chǎn)生一個(gè)通過轉(zhuǎn)子中心的力,當(dāng)采用“順序閥”運(yùn)行時(shí),部分進(jìn)汽的作用力將使轉(zhuǎn)子軸心發(fā)生變化,各軸承載荷相應(yīng)改變,因而造成某些軸承的瓦溫突升。

        根據(jù)上述分析意見,在機(jī)組大修期間,重點(diǎn)對(duì)汽輪機(jī)軸系進(jìn)行復(fù)核檢查,發(fā)現(xiàn)汽輪機(jī)軸系與設(shè)計(jì)值相比有3點(diǎn)超標(biāo):高中壓轉(zhuǎn)子對(duì)輪與低壓A轉(zhuǎn)子對(duì)輪外圓高差與設(shè)計(jì)比偏差0.12 mm,外圓左右比設(shè)計(jì)值大了0.035 mm,下開口比設(shè)計(jì)值大了0.11 mm;低壓缸與發(fā)電機(jī)對(duì)輪中心的測(cè)量數(shù)據(jù)也存在超標(biāo)問題。針對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題,重新擬定了軸系調(diào)整方案,進(jìn)行轉(zhuǎn)子中心找正,從而改變了軸瓦的受力狀況。同時(shí),對(duì)2號(hào)軸承的進(jìn)油節(jié)流孔板進(jìn)行調(diào)整,以改善其潤(rùn)滑冷卻效果。

        完成軸系調(diào)整后,機(jī)組順利開機(jī),成功實(shí)現(xiàn)了“單閥”往“順序閥”的切換。按照2009年機(jī)組的平均負(fù)荷率約為76%計(jì)算,2號(hào)機(jī)組完成“順序閥”切換后,供電煤耗率降低4 g/kWh所對(duì)應(yīng)的燃料成本費(fèi)用節(jié)省幅度高達(dá)1 200萬元/年,經(jīng)濟(jì)效益與社會(huì)效益十分顯著。

        3 凝泵變頻改造

        凝泵原設(shè)計(jì)為定速運(yùn)行,依靠除氧器水位調(diào)節(jié)閥來調(diào)整除氧器水位,這種調(diào)節(jié)方式能量損失較大。為了節(jié)能降耗,在機(jī)組檢修期間進(jìn)行了凝泵電機(jī)的變頻改造。凝泵電機(jī)變頻改造后,除氧器的水位可以通過改變凝泵轉(zhuǎn)速來進(jìn)行調(diào)節(jié)。為了了解凝泵變頻改造的節(jié)能效果,安排進(jìn)行了凝泵變頻與工頻運(yùn)行的節(jié)能效果對(duì)比試驗(yàn),試驗(yàn)結(jié)果如圖2所示。

        圖2 凝泵變頻、工頻運(yùn)行的節(jié)能效果比較

        從圖2中的兩條曲線比較可以看出,凝泵變頻運(yùn)行的節(jié)能效果非常明顯,且負(fù)荷越低節(jié)能效果越好。在機(jī)組負(fù)荷從600 MW變化至300 MW的過程中,凝泵變頻與工頻運(yùn)行相比,功率下降差值由142.9 kW增加至581.7 kW,節(jié)能百分比由12.57%提高至62.26%。

        4 機(jī)組冷端優(yōu)化改進(jìn)

        在機(jī)組日常運(yùn)行過程中,循泵耗功在廠用電率中的占比較大。為了降低機(jī)組廠用電率,隨著機(jī)組運(yùn)行負(fù)荷、水溫條件的變化,循泵的運(yùn)行臺(tái)數(shù)也應(yīng)該進(jìn)行調(diào)整。由于機(jī)組的真空泵冷卻水管路設(shè)計(jì)為高位布置,經(jīng)常造成真空泵冷卻水因循環(huán)水壓力不足而中斷,平時(shí)不得不多開1臺(tái)循泵。為此,進(jìn)行了真空泵冷卻水管路從高位移至低位的改造。經(jīng)測(cè)試,在單臺(tái)循泵運(yùn)行的情況下,即使因潮位變化等因素使電動(dòng)濾水器后的循環(huán)水壓力由0.05 MPa下降至0.03 MPa,也不會(huì)造成真空泵冷卻水的中斷。通過這一改進(jìn)措施,在循環(huán)水溫較低的季節(jié),循泵電耗可以由1.0%左右下降至0.7%左右。

        循泵運(yùn)行方式根據(jù)設(shè)計(jì)要求合理調(diào)整后,進(jìn)行了凝汽器特性試驗(yàn)、微增出力試驗(yàn)和循泵組合試驗(yàn)等冷端優(yōu)化試驗(yàn)。根據(jù)負(fù)荷、循環(huán)水入口溫度等變化條件對(duì)循泵的優(yōu)化組合運(yùn)行方式以及凝汽器循環(huán)水出水門開度等進(jìn)行了合理地推算,得出如表2所列的不同機(jī)組負(fù)荷、循環(huán)水溫度條件下2臺(tái)機(jī)組運(yùn)行時(shí)循泵優(yōu)化組合運(yùn)行方式。

        表2 循泵優(yōu)化組合臺(tái)數(shù)

        5 結(jié)語

        針對(duì)某600 MW機(jī)組超臨界投產(chǎn)運(yùn)行后發(fā)現(xiàn)的設(shè)備缺陷問題,成功地實(shí)施了技術(shù)改進(jìn),并輔以運(yùn)行優(yōu)化調(diào)整措施,明顯改善了機(jī)組在低負(fù)荷階段的運(yùn)行性能狀況,并最終實(shí)現(xiàn)了機(jī)組供電煤耗率的明顯降低。在目前發(fā)電企業(yè)已進(jìn)入微利時(shí)代的大背景條件下,這些成功改造的經(jīng)驗(yàn)有著良好的推廣和借鑒價(jià)值。

        [1]張寶,樊印龍,童小忠.大型汽輪機(jī)順序閥方式投運(yùn)試驗(yàn)[J].汽輪機(jī)技術(shù),2009,51(1):48-50.

        [2]張寶,樊印龍,童小忠.凝結(jié)水泵變速運(yùn)行節(jié)能潛力分析[J].動(dòng)力工程,2009,29(4):384-388.

        [3]秦攀,林閩成,葉勁松,等.循環(huán)水系統(tǒng)優(yōu)化運(yùn)行的經(jīng)濟(jì)分析[J].浙江電力,2011,30(9):51-53.

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