曹正杰
(中鐵十七局集團(tuán)第四工程有限公司,重慶 400000)
鉆孔灌注樁施工具有噪聲小、入土深、管徑大、相互干擾少、適用范圍廣、承載能力強(qiáng)、施工技術(shù)成熟等特點(diǎn),當(dāng)前已被廣泛應(yīng)用于各類橋梁、房屋等大型建筑物的基礎(chǔ)工程,取得了良好效果。但因灌注樁混凝土是在泥漿中施工完成的,因此其成樁質(zhì)量往往會(huì)因?yàn)楣と思寄?、機(jī)械故障、混凝土供應(yīng)的因素而受到泥漿的影響,缺陷樁還是時(shí)有發(fā)生。施工中,當(dāng)成樁質(zhì)量無法達(dá)到設(shè)計(jì)要求時(shí),采取何種措施處理或補(bǔ)救使之既能滿足要求又能減少損失,就顯得尤為重要了。
本文將結(jié)合山西臨吉高速公路鄂河特大橋鉆孔灌注樁施工經(jīng)驗(yàn),重點(diǎn)介紹一下本項(xiàng)目缺陷樁處理的成功做法,希望為鉆孔灌注樁局部缺陷便捷補(bǔ)救措施提供有益探索。
鄂河特大橋位于臨吉高速公路鄉(xiāng)寧縣境內(nèi),左線全長(zhǎng)1297m,右線全長(zhǎng)1247m。全橋下部結(jié)構(gòu)橋臺(tái)采用柱式臺(tái)、樁基礎(chǔ),樁基238根,共5736m,絕大部分采用鉆孔灌注樁施工,樁基直徑有1.5m,1.8m 兩種,單根樁長(zhǎng)12m ~35m,根據(jù)橋位處的地質(zhì)情況,采用沖擊反循環(huán)鉆機(jī)成孔。
2010年6月18日,橋梁隊(duì)在進(jìn)行24號(hào)墩2號(hào)樁基施工時(shí),混凝土罐車出現(xiàn)故障,拖延灌注時(shí)間約30min,操作工人趁現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)員處理其他問題時(shí),私自將該車混凝土加水后灌入樁內(nèi),且灌注過程中導(dǎo)管埋入混凝土的深度小于1m,后經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)人員測(cè)量發(fā)現(xiàn),令其改正,并完成灌注。
該樁檢測(cè)情況:
1)小應(yīng)變檢測(cè)。
樁基頂面以下9.3m~9.8m范圍內(nèi)部分?jǐn)嗝娣瓷洳ㄌ卣鳟惓?,檢測(cè)結(jié)論判定為Ⅲ類樁,這是本橋施工過程中出現(xiàn)的首根Ⅲ類樁。
2)取芯檢測(cè)。
24號(hào)墩2號(hào)樁頂以下9.3m~9.8m范圍內(nèi)樁基完整性較差,局部混凝土存在離析、松散現(xiàn)象,并夾有泥。取芯檢測(cè)結(jié)果與小應(yīng)變檢測(cè)結(jié)果基本一致。
為了確保橋梁使用安全,樁基處理后必須滿足最基本的安全功能要求,其承載能力、抗彎強(qiáng)度、抗剪強(qiáng)度均不得低于設(shè)計(jì)值。為了實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo),項(xiàng)目部對(duì)處理該樁的幾種方案進(jìn)行了比選,具體如下:
1)鑿除樁身缺陷以上部位混凝土,重新接長(zhǎng)澆筑。
該方案的優(yōu)點(diǎn):處理比較徹底,可完全保證樁基質(zhì)量符合設(shè)計(jì)要求。
該方案的缺點(diǎn):a.由于入巖較深,缺陷部位在巖層以下4m處,因此鑿除混凝土難度較大,人工工日多,施工周期長(zhǎng);b.接樁時(shí)必須采用干澆法施工,而該樁位于圍巖裂隙帶上,水系發(fā)育,涌水明顯,給干澆法施工帶來了很大困難,不利于方案的實(shí)施;c.處理費(fèi)用高。
2)在樁間補(bǔ)樁。
該方案的優(yōu)點(diǎn):處理徹底,從根本上解決問題,可完全保證樁基質(zhì)量符合設(shè)計(jì)要求。
該方案的缺點(diǎn):a.需要重新進(jìn)行樁位設(shè)計(jì),手續(xù)繁瑣;b.施工時(shí)需要重新搭設(shè)鉆孔平臺(tái),重新施工多根樁,處理工期長(zhǎng);c.相當(dāng)于報(bào)廢一根樁,重新加樁,處理成本極高。
3)樁身內(nèi)部壓漿補(bǔ)強(qiáng)。
該方法主要措施是通過高壓水清洗問題部位,將夾雜泥砂沖離,再用高壓注入一定比例的水泥漿填充缺陷部位,實(shí)現(xiàn)在缺陷樁自身的基礎(chǔ)上直接補(bǔ)強(qiáng)加固。
該方案的優(yōu)點(diǎn):程序簡(jiǎn)單,操作便捷,施工所用壓漿機(jī)、攪拌機(jī)、取芯機(jī)等設(shè)備齊全,整個(gè)過程用時(shí)短,對(duì)工程進(jìn)度影響小,強(qiáng)度上升快,質(zhì)量有保障。
該方案的缺點(diǎn):對(duì)缺陷部位判定要求高,認(rèn)定要準(zhǔn),否則難以達(dá)到效果,費(fèi)時(shí)費(fèi)力。
根據(jù)對(duì)以上三種方案綜合比較以及取芯情況,項(xiàng)目部決定采用方案3進(jìn)行處理,探索一個(gè)便捷、經(jīng)濟(jì)的途徑。
根據(jù)檢測(cè)報(bào)告,缺陷部位在24號(hào)墩2號(hào)樁頂以下9.3m~9.8m范圍內(nèi),缺陷長(zhǎng)度約為0.5m,大體處在樁基中部。為了確保壓漿后樁體的完整性,在樁頂對(duì)應(yīng)兩聲測(cè)管的直線上等間距40cm鉆取3個(gè)φ100mm取芯孔;其中一個(gè)在樁的正中心位置,其余兩個(gè)分列兩側(cè),鉆孔深度以穿越缺陷部位底端約150cm為宜,中間的為主壓漿管,其余兩個(gè)作為副壓漿管。
封閉孔口的封閉板采用直徑100mm、厚6mm的圓形鋼板制作,并在封閉板相應(yīng)部位加工2個(gè)圓孔,分別將注漿管和排氣管穿過,在封閉板與“兩管”接縫處滿焊,焊縫高度控制在不小于10mm范圍內(nèi),且必須保證焊接牢固。保證在高壓注漿過程中加固材料不外滲,并有足夠的強(qiáng)度抵御高強(qiáng)壓力。壓漿口和排氣孔均配置了手動(dòng)開關(guān)閘閥,且與高壓儀表相連,以便及時(shí)檢測(cè)孔內(nèi)壓力值,見圖1。
首先將清潔水通過高壓泵自注漿管內(nèi)泵入,將孔內(nèi)沉積的巖屑、殘?jiān)?、泥質(zhì)渾濁水等從管外壁與樁壁間隙排出,利用任一孔的孔口管壓入清水,壓力最大可控制在4.0mPa,清洗各壓漿孔,使細(xì)小粉塵從其他壓漿孔排出,使孔道貫通為一體;施工中,當(dāng)孔口返水由渾濁逐漸變清澈后,即可封閉孔口,完成高壓注水清孔,見圖2。
注漿材料采用42.5普通硅酸鹽水泥配制的水泥漿液,水灰比控制在0.4~0.5之間,另外摻入4%的三乙醇氨早強(qiáng)劑,縮短凝固時(shí)間。
按下述順序進(jìn)行后續(xù)注漿孔的注漿工作:注漿前先將孔口封閉,然后將高壓膠管與加工有絲扣的注漿管緊密連接,注漿時(shí)開啟閥門,達(dá)到終灌標(biāo)準(zhǔn)時(shí)即關(guān)閉閥門、拆卸高壓膠管。在注漿前先進(jìn)行壓水試驗(yàn),以檢驗(yàn)3個(gè)注漿孔的貫通情況,之后用自吸泵把樁基內(nèi)清水吸出,隨即先泵入稀水泥漿置換出孔內(nèi)的殘留清水和空氣。
1)利用梁場(chǎng)壓漿設(shè)備為孔道壓漿,最大灌漿壓強(qiáng)可達(dá)15mPa,水泥漿采用灰漿攪拌機(jī)攪拌。
2)壓漿材料采用42.5號(hào)普通硅酸鹽水泥,水泥經(jīng)過濾篩過濾后放入灰漿機(jī)內(nèi),拌制水泥凈漿。為加大漿液流動(dòng)性和提高壓漿效果,摻加高效減水劑,經(jīng)試驗(yàn)確定,水泥漿液配合比采用0.8∶1和0.4∶1兩種。
3)第一次選擇中間注漿孔壓注0.8∶1的水泥稀漿,逐孔替換出孔內(nèi)及孔隙中的殘留清水和空氣,待孔口返出0.8∶1的水泥漿液時(shí),即暫停壓漿。
4)第二次仍選擇中間注漿孔壓注0.4∶1的水泥濃漿,壓漿時(shí)先打開各孔口管頂部的排氣閘閥,當(dāng)孔口溢出同等濃度的漿液時(shí)停止壓漿,然后關(guān)閉閘閥,并逐漸提高壓強(qiáng)到4.0mPa,穩(wěn)壓5min~10min,壓漿工作暫停。
5)第三次、第四次選擇另兩個(gè)副注漿管,重復(fù)第二次注漿過程。
6)整個(gè)壓漿過程應(yīng)連續(xù)進(jìn)行,施工過程中應(yīng)記錄壓入水泥漿的數(shù)量、壓力表讀數(shù)和壓注時(shí)間,并制作水泥漿試件,以驗(yàn)證處理效果。
7)壓漿過程中應(yīng)特別注意保護(hù)原有聲測(cè)管,注漿之前應(yīng)把原有聲測(cè)管道內(nèi)注入清水,并把管口封住防止?jié){液滲入管道或從管口流入堵塞管道,注漿之后3 h應(yīng)對(duì)聲測(cè)管進(jìn)行疏通,避免影響檢測(cè)。
在對(duì)24號(hào)墩2號(hào)樁實(shí)施高壓注漿處理15d后,業(yè)主檢測(cè)中心對(duì)缺陷樁基進(jìn)行了驗(yàn)收檢測(cè),發(fā)現(xiàn)該樁原缺陷部位聲波反射情況明顯好轉(zhuǎn),無異?,F(xiàn)象,初步判定為Ⅰ類樁,檢測(cè)結(jié)論為合格。
該樁基采用高壓注漿補(bǔ)強(qiáng)樁身離析缺陷,方法正確,效果明顯,處理后樁身質(zhì)量滿足設(shè)計(jì)及規(guī)范要求。在成本費(fèi)用方面,樁基經(jīng)過補(bǔ)強(qiáng)加固處理僅發(fā)生各類費(fèi)用約3 300元(包括鉆孔、水泥、人工、耗電等),相比于另外兩種處理方法,費(fèi)用已大大降低。當(dāng)然,壓漿補(bǔ)強(qiáng)也不是萬能靈藥,要具體看樁基是什么樣的缺陷,還要看當(dāng)?shù)氐牡貙訔l件如何,只有因地制宜,合理選擇處理措施才能達(dá)到預(yù)期效果。
[1]湯衛(wèi)華.鉆孔灌注樁樁底后注漿在高層建筑中的應(yīng)用[J].山西建筑,2011,37(10):55-56.