董志深
(保定維爾鑄造機(jī)械股份公司,河北保定 071051)
砂處理線除塵案例淺析
董志深
(保定維爾鑄造機(jī)械股份公司,河北保定 071051)
結(jié)合砂處理除塵案例分析,提出要合理布置設(shè)備內(nèi)部風(fēng)路系統(tǒng),既要做好設(shè)備工作參數(shù)的選擇,同時也要考慮內(nèi)部風(fēng)路系統(tǒng)參數(shù)對粉塵排放的影響,只有內(nèi)外結(jié)合,相互協(xié)調(diào),才可設(shè)計出適合鑄造企業(yè)的環(huán)保除塵系統(tǒng)。
除塵系統(tǒng);案例分析;鑄造設(shè)備
目前,我國鑄造行業(yè)的能源消耗占機(jī)械工業(yè)能耗的25%~30%,能源利用率僅為17%。鑄造生產(chǎn)綜合能耗是國外發(fā)達(dá)國家的2倍[1]。鑄造行業(yè)的污染排放也相當(dāng)嚴(yán)重,控制和治理鑄造過程中的粉塵,是企業(yè)安全生產(chǎn)勞動保護(hù)和防止環(huán)境污染的一項重要而又普遍性的問題,也是實現(xiàn)鑄造生產(chǎn)現(xiàn)代化必不可少的環(huán)節(jié)。
鑄造企業(yè)的除塵系統(tǒng)并不象單純的環(huán)保除塵那樣,只是控制塵源點的揚塵和粉塵處理。它要結(jié)合鑄造設(shè)備的工作特征,合理地設(shè)置排風(fēng)點和排風(fēng)風(fēng)量,并需與設(shè)備內(nèi)部的結(jié)構(gòu)相結(jié)合,使設(shè)備內(nèi)部空氣流動得到一個合理的分布,才能使設(shè)備達(dá)到設(shè)計效果,除塵系統(tǒng)才可以以最低的投入和運行成本達(dá)到最好的除塵效果和環(huán)境改善效果。
以砂處理設(shè)備中的沸騰冷卻床為例,其設(shè)計要考慮進(jìn)氣口的空氣流,在沸騰床底部的鼓風(fēng)室形成一個均勻的正壓,使氣流通過沸騰板的作用,將沸騰板上的砂子向斜上方吹起到一定的高度下落時,前進(jìn)一定的距離,上部要具有一個使粉塵不外溢且可以把下部吹上的風(fēng)量完全吸走的負(fù)壓。只有這樣,沸騰冷卻床才可以使高溫的型砂與低溫空氣充分接觸,設(shè)備才能達(dá)到其除濕降溫工作效果。這就要求除塵系統(tǒng)的風(fēng)壓、風(fēng)量、內(nèi)部結(jié)構(gòu)有一個合理的布局和配置。要做到這一點,單從排風(fēng)除塵的角度是難以做到的,必須在設(shè)備設(shè)計之初就將環(huán)保與設(shè)備設(shè)計有機(jī)地結(jié)合起來。但目前多數(shù)鑄造設(shè)備生產(chǎn)企業(yè)設(shè)備設(shè)計與環(huán)保通風(fēng)設(shè)計脫節(jié),總是把鑄造生產(chǎn)線的環(huán)保除塵系統(tǒng)與設(shè)備設(shè)計割裂開來,有的企業(yè)甚至把鑄造線的環(huán)保除塵系統(tǒng)交由生產(chǎn)線的工藝設(shè)計者草草布局,這也是目前鑄造企業(yè)環(huán)境較差的一個原因所在。
下面就某砂處理線具體設(shè)備做一案例分析。
某砂處理生產(chǎn)線的篩分冷卻部分如圖1。舊砂先進(jìn)入滾筒破碎篩,經(jīng)振動篩進(jìn)入沸騰冷卻床。除塵系統(tǒng)是沸騰冷卻床的支路經(jīng)旋風(fēng)除塵器與滾筒篩支路會合。
存在問題:①沸騰冷卻床沸騰冷卻效果不好;②系統(tǒng)主風(fēng)機(jī)全開時除塵系統(tǒng)排沙量過大,振動篩粉塵外溢;③滾筒篩尾部廢料溜槽排出大量的粉塵。
問題產(chǎn)生原因分析如下。(1)系統(tǒng)阻力不平衡,兩個支路風(fēng)量懸殊(圖1)。系統(tǒng)中沸騰冷卻床支路加了一個運行阻力600Pa~1000Pa的旋風(fēng)除塵器,與滾筒破碎篩支路的阻力相差懸殊。系統(tǒng)運行時,在管路會合點既系統(tǒng)阻力平衡點,兩個支路的實際運行阻力必然達(dá)到平衡,而系統(tǒng)管路設(shè)計計算是按等風(fēng)速設(shè)計的(目前多采用此設(shè)計)。運行中系統(tǒng)唯一可自動改變的參數(shù)就是風(fēng)速,因而造成滾筒篩支路管路風(fēng)速過高,遠(yuǎn)大于系統(tǒng)設(shè)計風(fēng)速,使得滾筒破碎篩吸風(fēng)量過大,篩體內(nèi)風(fēng)速過高,大量的型砂被風(fēng)帶走。而沸騰冷卻床支路風(fēng)量過小。為了調(diào)整風(fēng)速,現(xiàn)場只能把滾筒破碎篩風(fēng)量調(diào)整門開的很小甚至到關(guān)閉狀態(tài),才可使?jié)L筒破碎篩支路與沸騰冷卻床支路保持設(shè)定的風(fēng)量。但由于人為的加大破碎篩支路阻力,使得整個系統(tǒng)阻力加大,系統(tǒng)風(fēng)量就會大大減小,造成系統(tǒng)整體風(fēng)量不足,同時管路風(fēng)速變化較大,勢必造成管路積砂。
圖1 除塵系統(tǒng)示意圖
(2)沸騰冷卻床進(jìn)、出風(fēng)口位置和內(nèi)部擋風(fēng)板設(shè)置不合理,造成冷卻效果不好(圖2)。
該沸騰冷卻床鼓風(fēng)進(jìn)口設(shè)在震體的長度方向,且下部風(fēng)室中只設(shè)置了進(jìn)口和末端擋風(fēng)板,中間部分沒有設(shè)置擋風(fēng)板,進(jìn)入風(fēng)室的高速氣流直達(dá)尾部,不利于在沸騰冷卻床底部鼓風(fēng)室中形成均勻的正壓(靜壓),使沸騰床面砂粒無法均勻的被風(fēng)拋起并與冷風(fēng)充分接觸。鼓風(fēng)口設(shè)在高溫進(jìn)砂端,排風(fēng)口設(shè)在冷卻后的出砂端,隨著空氣向后的流動逐步吸收熱砂中的熱量,到達(dá)出風(fēng)口即出砂口時溫度已達(dá)最高,使末端的砂子處在高溫空氣當(dāng)中,無法繼續(xù)得到冷卻。沸騰冷卻床中的熱砂無法在整個床體長度上持續(xù)均勻的降溫,造成其效果無法充分發(fā)揮。要解決這個問題就要對內(nèi)部結(jié)構(gòu)加以調(diào)整,進(jìn)出口合理布置,使下部鼓風(fēng)室有一個均勻的正壓。上部排風(fēng)室的熱砂和空氣接觸保持一個應(yīng)有的溫度梯度,整個沸騰冷卻床的冷卻功能就可得到充分利用。
圖2 沸騰冷卻床示意圖
(3)滾筒破碎篩結(jié)構(gòu)的原因,在尾部形成靜風(fēng)區(qū),使尾部積塵,并從廢料口排出(圖1)。
滾筒破碎篩的出口設(shè)在中間位置,且整個機(jī)體沒有設(shè)置補(bǔ)風(fēng)風(fēng)口,滾筒篩體內(nèi)部由下邊的振動篩前、后口到滾筒篩頂部出風(fēng)口形成主風(fēng)路,進(jìn)料口到出風(fēng)口為輔助風(fēng)路。廢料口到出風(fēng)口區(qū)域由于廢料溜槽過長阻力較大空氣流動很少,形成一個靜風(fēng)區(qū)—積塵區(qū),積聚的粉塵在很小的空氣流帶動下進(jìn)入廢料溜槽隨廢料排出。
通過對以上問題分析表明,砂處理設(shè)備的除塵系統(tǒng)的設(shè)計,與單純環(huán)保除塵是存在很大差別的。鑄造設(shè)備除塵系統(tǒng)的設(shè)計必須深入到設(shè)備內(nèi)部,結(jié)合鑄造設(shè)備的工作原理,合理布置設(shè)備內(nèi)部風(fēng)路系統(tǒng),既要選擇合理的設(shè)備參數(shù)又要選擇合理的風(fēng)路系統(tǒng)參數(shù),只有內(nèi)外結(jié)合相互協(xié)調(diào)才可設(shè)計出適合鑄造企業(yè)的環(huán)保除塵系統(tǒng)。
控制和治理粉塵污染,應(yīng)從工藝改革和設(shè)備內(nèi)部結(jié)構(gòu)優(yōu)化同時著手,實現(xiàn)機(jī)械化、自動化、密閉化,并配以合理的內(nèi)部通風(fēng)、布風(fēng)結(jié)構(gòu),配套通風(fēng)除塵設(shè)施,這是最有效的途徑。同時應(yīng)將環(huán)保除塵設(shè)計融入到鑄造車間設(shè)計的全過程,在提出鑄造機(jī)械化的過程中同步解決鑄造車間的粉塵污染,使產(chǎn)品質(zhì)量和環(huán)境治理得到同步解決和提高,同時企業(yè)的安全生產(chǎn)、勞動保護(hù)質(zhì)量也有了保障。
在解決好設(shè)備和局部除塵問題的同時,做好鑄造車間的整體通風(fēng)除塵設(shè)計工作。如采用整體廠房分層送風(fēng)技術(shù)等,使工作區(qū)域獲得較高的空氣質(zhì)量,以改善工人的勞動環(huán)境,做到無粉塵、無污染,使鑄造企業(yè)真正成為現(xiàn)代化的清潔工廠。
[1] 李元元,等.鑄造行業(yè)節(jié)能減排現(xiàn)狀及對策[C].2010年中國鑄造活動周論文集
TG231.2;
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1006-9658(2012)05-0050-2
2012-08-23
稿件編號:1208-106
董志深(1962-),男,從事鑄造生產(chǎn)線及及除塵系統(tǒng)的設(shè)計工作