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        自動(dòng)切膠機(jī)控制系統(tǒng)的設(shè)計(jì)與應(yīng)用

        2012-10-31 02:48:46關(guān)向東
        化工與醫(yī)藥工程 2012年5期
        關(guān)鍵詞:人機(jī)界面伺服電機(jī)驅(qū)動(dòng)器

        關(guān)向東

        (黑龍江迪爾制藥機(jī)械有限責(zé)任公司,黑龍江佳木斯 154007)

        1 前言

        阿膠作為一種中藥成品材料,廣泛應(yīng)用于多種中藥制劑,不斷擴(kuò)大的用量需求和對(duì)材料多種計(jì)量形式的要求,推動(dòng)著阿膠生產(chǎn)各工藝過(guò)程所應(yīng)用設(shè)備的發(fā)展,切膠機(jī)的作用是將蒸煮熬制,冷凝后形成的大的膠塊切割成各種尺寸或重量的小片,供下道工序使用。

        2 控制系統(tǒng)的引出

        傳統(tǒng)的切膠機(jī)大多采用半自動(dòng)設(shè)備,主要工作原理是由機(jī)械上的凸輪間歇進(jìn)給機(jī)構(gòu)完成膠塊的水平進(jìn)給輸送,配合兩次進(jìn)給的間歇由切刀的上下運(yùn)動(dòng)完成切片,雖然可采用變頻器調(diào)速控制產(chǎn)量,但膠片的厚度由凸輪間歇機(jī)構(gòu)決定,成品的多樣性不易實(shí)現(xiàn)。對(duì)此下面給出了一種以伺服電機(jī)取代機(jī)械機(jī)構(gòu)的控制方案。

        3 控制系統(tǒng)的組成

        如圖1所示為系統(tǒng)結(jié)構(gòu)組成。

        系統(tǒng)配置采用了臺(tái)達(dá)品牌自動(dòng)化產(chǎn)品,人機(jī)界面型號(hào):DOP-A10THTD1,PLC主單元型號(hào):DVP32EH00R2,伺服驅(qū)動(dòng)器型號(hào):ASD-A1021AB,變頻器型號(hào):VFD007E43A

        利用上述元器件的本體上配置的符合MOD—BUS通訊協(xié)議的RS—485總線功能,實(shí)現(xiàn)將膠塊要求的尺寸或重量及產(chǎn)量以PLC為核心轉(zhuǎn)換成伺服電機(jī)運(yùn)行的長(zhǎng)度及速度。

        圖1 控制系統(tǒng)結(jié)構(gòu)組成

        在這種控制方案中,人機(jī)界面完成工藝數(shù)據(jù)的輸入及工作過(guò)程的啟動(dòng),監(jiān)控等,PLC作為核心主要完成工藝數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換,設(shè)備輔助系統(tǒng)的控制[1],如:膠塊運(yùn)行位置傳感器,扶住電磁閥,變頻輸送帶等,與進(jìn)給伺服系統(tǒng),切刀伺服系統(tǒng)以通訊方式將轉(zhuǎn)換成的運(yùn)行角度及速度送達(dá)到驅(qū)動(dòng)器,按編制好的程序協(xié)調(diào)各部動(dòng)作。進(jìn)給伺服帶動(dòng)螺距6 mm長(zhǎng)度1 000 mm的螺桿,每運(yùn)行一個(gè)角度即膠塊的厚度,角度由上位人機(jī)界面輸入的工藝數(shù)據(jù)隨時(shí)改變,方便了不同尺寸或重量的調(diào)整,切刀伺服在切削各段的速度根據(jù)膠塊硬度實(shí)時(shí)調(diào)整,使得切下的膠塊平整。

        4 具體的控制方案

        4.1 人機(jī)界面程序的編制

        開啟臺(tái)達(dá)觸摸屏編輯軟件Screen Editor 1.05.81,制作操作畫面,主要包括與PLC通訊用到的各種數(shù)據(jù)寄存器,位元件等。制作完成,經(jīng)編譯無(wú)誤,下載到觸摸屏。

        圖2 相關(guān)的觸摸屏畫面

        4.2 PLC程序的編制

        (1)PLC作為控制系統(tǒng)核心,要啟動(dòng)其與伺服驅(qū)動(dòng)器,變頻器之間的RS—485通訊,利用編程軟件WPLsoft,編制梯形圖,將控制字HA6寫入寄存器D1120,即通訊傳輸速率設(shè)定為38 400,通訊格式:7,E,1,另作必要的通訊所需程序,如下位伺服驅(qū)動(dòng)器,變頻器所需站號(hào),每站所需通訊時(shí)長(zhǎng)等。

        (2)設(shè)備各輔助機(jī)構(gòu)的動(dòng)作邏輯。

        (3)根據(jù)伺服電機(jī)帶動(dòng)的減速器速比1:3,以及螺桿的螺距6 mm,制作膠塊厚度對(duì)應(yīng)電機(jī)選擇角度的轉(zhuǎn)換程序等。

        (4)編制必要的系統(tǒng)失控保護(hù)邏輯。

        圖3 PLC程序中通訊控制字的寫入

        圖4 PLC程序中的部分?jǐn)?shù)據(jù)轉(zhuǎn)換

        4.3 變頻器,伺服驅(qū)動(dòng)器參數(shù)設(shè)置

        對(duì)伺服驅(qū)動(dòng)器可將通訊組參數(shù)按PLC的控制字HA6設(shè)定。

        具體如下:

        P3-00:通訊站號(hào)分別為1—2,P3-01:通訊傳輸速率設(shè)定為38 400,P3-02:通訊格式:7,E,1。

        對(duì)伺服驅(qū)動(dòng)器其他參數(shù)設(shè)定如下:

        P1——01 1 控制模式

        P1——33 1 增量型位置指令

        P2——10 1 伺服ON指令來(lái)源

        P2——11 108 觸發(fā)信號(hào)輸入端

        變頻器的主要參數(shù)設(shè)定如下:

        02.00 3 頻率來(lái)源

        02.01 1 運(yùn)行指令來(lái)源

        09.00 3 通訊站號(hào)設(shè)定

        09.01 3 通訊傳輸速度設(shè)定

        09.04 1 通訊格式設(shè)定

        5 控制系統(tǒng)的調(diào)試

        在DELTA 編程軟件WPLsoft 2.10中,根據(jù)設(shè)備工藝要求的動(dòng)作邏輯,完成程序的編制,選擇正確的設(shè)置選項(xiàng)后,對(duì)文件進(jìn)行編譯。編譯無(wú)誤后,對(duì)程序進(jìn)行下載操作,把程序和設(shè)置下載到PLC中,在 DELTA編輯軟件Screen Editor 1.05.81下將觸摸屏程序下載到人機(jī)界面里。下載完成后,將PLC的“操作模式”選在“調(diào)試”上,這樣就可以對(duì)程序進(jìn)行詳細(xì)的調(diào)試了[2]。通過(guò)參數(shù)和程序的調(diào)整,從而完成設(shè)備的現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際運(yùn)行。

        6 控制系統(tǒng)的性能總結(jié)

        通過(guò)調(diào)試運(yùn)行,系統(tǒng)的切片精度完全達(dá)到設(shè)計(jì)要求。并在以下幾方面提高了優(yōu)越性:

        (1)容易實(shí)現(xiàn)膠片品種的多樣化。以前采用的依靠機(jī)械機(jī)構(gòu)實(shí)現(xiàn)的進(jìn)給方式,只針對(duì)膠片單一厚度有優(yōu)勢(shì),現(xiàn)在的控制系統(tǒng)可隨時(shí)根據(jù)上道工序形成的大膠塊密度,調(diào)整切片厚度或重量,實(shí)際應(yīng)用中調(diào)整范圍在5.0~9.9 mm。

        (2)產(chǎn)品的重差范圍大大縮小。由于采用伺服電機(jī)帶動(dòng)螺桿的進(jìn)給方式,使伺服的精確定位功能在設(shè)備上得以體現(xiàn),產(chǎn)品重差得到有效控制,精度已達(dá)上下限不超0.01 kg。

        (3)布線簡(jiǎn)單??刂葡到y(tǒng)的主要元器件采用的通訊控制方式,分別聯(lián)在RS—485總線上,對(duì)PLC系統(tǒng)沒(méi)有影響,通過(guò)信號(hào)增強(qiáng),最多可擴(kuò)展到256個(gè)站,有別于以往的模擬量信號(hào)控制,簡(jiǎn)化了布線,同時(shí),在信號(hào)傳遞過(guò)程中的抗擾能力大大增強(qiáng)。

        [1] 鐘肇新.可編程控制器原理及應(yīng)用[M].廣州:華南理工大學(xué)出版社,2002,186-195.

        [2] 中達(dá)電通股份有限公司.臺(tái)達(dá)PLC編程技巧[M].北京:中國(guó)電力出版社,2010,39-42.

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