王叢金
(河南煤業(yè)化工集團永煤公司 陳四樓煤礦,河南 永城 476600)
陳四樓煤礦原乘人猴車主要結(jié)構(gòu)由電控箱、三項異步電動機、平面二次包絡環(huán)面蝸桿減速器、機頭固定裝置、驅(qū)動輪、迂回輪組件、托壓輪組件等部件組成。
改造前猴車型號與基本參數(shù):
運輸速度:1.21m/s 驅(qū)動輪直徑:1.6m
鋼絲繩直徑:Φ24mm 鋼絲繩牽引力(最大):25.4KN
整繩破斷拉力:346.03KN 配備減速器傳動比:50
電動機功率:55kW 額定轉(zhuǎn)速:590r/min
陳四樓煤礦南五猴車系2007年安裝產(chǎn)品,安裝至今一直處于運轉(zhuǎn)狀態(tài),期間一共進行過兩次檢修,在長期的使用中存在如下較多問題:
(1)無輪邊制動器,無法正常對猴車進行制動,停機時只能靠控制臺和沿線急停裝置,而急停裝置又容易對減速機造成損壞。
(2)電機驅(qū)動力不足,乘車人員多時,無法啟動。
(3)運行速度快,人員無法正常下車。
(4)猴車沒有自啟動功能,若司機脫崗,則人員無法按時乘車。
(5)電機沒有軟啟動。升井時,個別乘車人員身心疲憊,注意力不集中。而設備運轉(zhuǎn)時,電機啟動速度快,因乘車人員自身慣性較大,很容易甩倒。
(6)平面二次包絡環(huán)面蝸桿減速器在運轉(zhuǎn)過程中震動大、噪音大。
(7)猴車市場混亂不規(guī)范。因為市場不規(guī)范、監(jiān)管不到位、廠商間的惡意競爭,導致市場上充斥著以次充好的猴車產(chǎn)品,猴車質(zhì)量和安全性能難以得到保證。
猴車故障頻繁發(fā)生,造成人員不能按時升井,使礦井正規(guī)循環(huán)受到很大的影響。為使設備達到本質(zhì)安全型,確保安全生產(chǎn),并實現(xiàn)節(jié)能降耗,陳四樓煤礦對南五猴車制動系統(tǒng)和電控系統(tǒng)進行改造:制動部改造成低速端制動器和高速端制動器,減速機部分改造為全液壓調(diào)速方式。
3.1.1 驅(qū)動輪的正常運轉(zhuǎn)對猴車安全運行起著至關(guān)重要的作用。
舊的驅(qū)動輪因缺少制動器而不具備安全停車條件。新安裝的驅(qū)動輪有兩個制動器,一是安裝于減速機內(nèi)的高速端制動器,作為減速機附帶配件的高速端制動器由多片制動片組成,作用于行星減速機輸入端。高速端制動器由液壓站提供壓力油,開啟壓力通過調(diào)節(jié)壓力調(diào)節(jié)閥來調(diào)定,其開啟壓力一般在2~5MPa 左右。二是安裝在驅(qū)動輪邊的低速端制動器(盤式制動器),為防止高速制動器失效不能對乘人裝置進行有效地制動,避免乘人因無法停車而受到傷害,因此在驅(qū)動輪盤上安裝低速端制動器,低速端制動器由液壓站提供壓力油,工作方式為碟簧制動,液壓松閘,液壓開啟壓力為8~10MPa。盤式制動器具有重量輕、體積小、慣量小、結(jié)構(gòu)緊湊、安全可靠、動作迅速、制動壓力可調(diào)、方便安裝和維修等優(yōu)點。在猴車運行中,雙制動的優(yōu)點是,若一副制動器失效,另一副制動器可以立即作用,避免了出現(xiàn)人身傷亡事故。
3.1.2 拆除老的減速器傳動裝置,安裝新的液壓控制系統(tǒng)。
原減速器傳動裝置由一個55KW 電機和平面二次包絡環(huán)面蝸桿減速器構(gòu)成。升級后的液壓控制系統(tǒng)包括電動機、散熱器、油泵、主泵變量控制閥組、速度保護控制器、溫度保護控制器、張緊制動控制閥組,液壓泵站通過液壓泵將電能轉(zhuǎn)換為液壓能,給驅(qū)動部提供動力。驅(qū)動部分工作和低速端輪邊制動器以及張緊油缸所需液壓油由泵站提供。由于升級后的液壓站采用了雙動力模式,因而可以有效保證猴車的穩(wěn)定工作。此外,當液壓泵站最高工作油溫超過70 °C 時,溫度控制器使泵站自動停止工作。液壓系統(tǒng)主油泵以電機為驅(qū)動運轉(zhuǎn)時,主油泵的A、B 口與馬達A、B 口相連接。補油泵在為馬達及油泵的泄漏補充油液的同時還給油泵和馬達沖洗降溫。此時,工作中的油泵向馬達輸出壓力油,并通過馬達旋轉(zhuǎn)帶動驅(qū)動輪轉(zhuǎn)動。因油泵輸出壓力油的流量大小決定馬達轉(zhuǎn)速的大小,改造后可以人為調(diào)節(jié)猴車油泵輸出壓力油的流量大小,進而使猴車運轉(zhuǎn)速度變?yōu)榭烧{(diào)節(jié)式,最終實現(xiàn)軟啟動效果。
改造前的猴車在機尾迂回輪部,沒有自啟動功能,改造后的迂回輪部安裝了紅外傳感器,當有人員通過傳感器正下方時,猴車會自行啟動,達到人員上下方便、不用等待、隨到隨乘。
升級前的猴車電控系統(tǒng)保護功能少,無法為乘車人員提供足夠的安全保障。新安裝的ZRD1/127 乘人裝置用電控裝置以PLC 為電控核心,通過CAN 總線控制遠程數(shù)據(jù)采集與通訊及繼電器隔離控制輸出,不僅可以實現(xiàn)0.1 秒內(nèi)安全保護停車,還能具備打點、對講、及運行狀態(tài)與故障的采集、顯示和語音報警等功能。
改造后的電控系統(tǒng)有如下優(yōu)點:
(1)保護功能全面,安全可靠,本安型漢字滾動顯示屏操作簡單,方便人員操作。
(2)安裝簡單,電纜和信號線用量少,由于實現(xiàn)了PLC控制,只要通上電源,即可自動運行、自動停止,自動檢查故障,可靠度高,確保了人員的安全。
(3)節(jié)電效果顯著,由于老控制系統(tǒng)無自啟停功能,造成乘人裝置空轉(zhuǎn),改造后的系統(tǒng)根據(jù)人員的數(shù)量來控制運行時間,完全杜絕了猴車的空轉(zhuǎn)現(xiàn)象,達到節(jié)能降耗效果。
(1)增加盤式制動器和高速端制動器。
(2)將減速機傳動改造成液壓傳動。
(3)完善PLC 控制系統(tǒng)增加多項保護功能。
改造后,新的猴車裝置設備先進,具有結(jié)構(gòu)緊湊、合理科學、操作方便,重量輕、動作靈敏、安全性好等優(yōu)點,便于猴車自動化運轉(zhuǎn)。
從運行后的使用情況來看,設備升級改造后每天用電量605 度(根據(jù)三八制人員上下班時間),較改造前每天用電1320度(原猴車沒有自動啟停功能,全天24小時運轉(zhuǎn)),每天可節(jié)約用電715 度, 費用512.26 元(詳見表1)。初步預計年節(jié)約用電量可達257400 度,可節(jié)約電費約18.7 萬余元。
表1 設備改造前后用一天用電量
南五乘人猴車鋼絲繩總長度2240 米,價值4 萬元,更換時間為12個月,平均月?lián)p耗3333 元。液壓控制系統(tǒng)運轉(zhuǎn)后,鋼絲繩每日運行11小時,年運行約6個月,年節(jié)約損耗費2 萬元。由于采用軟啟動功能,猴車啟動時可減少對猴車軸承的沖擊性損害,因而每月可減少相應配件費, 猴車輪及其配件240 套,總價值4 萬元,更換時間為5個月,月?lián)p耗9000 元,新設備投入后,更換延長時間到9個月,月?lián)p耗降至6000 元,年節(jié)約費用3.6 萬元。
除了節(jié)約電量和配件外,由于全系統(tǒng)采用 PLC 集中控制,簡單方便,使猴車運行的安全性能大大提高。設備改造后,運行順暢,可實現(xiàn)乘車人員隨到隨乘。既保證了南五采區(qū)生產(chǎn)系統(tǒng)的正規(guī)循環(huán),也大大減輕了猴車檢修人員的勞動強度。此外,新采用的猴車液壓制動方式及PLC 控制系統(tǒng)對未來井下減速機乘人裝置的改造提供了有利的參考方案。
[1]劉穩(wěn)、曹海洋等,礦井中猴車自動控制系統(tǒng)設計[J],煤礦機械,2012年07期;
[2]郭激光,車集煤礦27 軌道猴車與液壓絞車電控系統(tǒng)之間的閉鎖改造[J],工業(yè)設計,2011年11期;
[3]宋梁亮、葛笑寒,猴車系統(tǒng)使用與改造[J],輕工科技,2012年09期。