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        降低濕法脫硫煙氣加熱器堵塞的技術(shù)措施

        2012-10-15 06:58:48李偉農(nóng)
        電力與能源 2012年2期
        關(guān)鍵詞:液位煙氣

        李偉農(nóng)

        (上海外高橋發(fā)電有限責任公司,上海 200137)

        0 引言

        上海外高橋發(fā)電有限責任公司裝有4臺300 MW國產(chǎn)亞臨界發(fā)電機組,自2006年起陸續(xù)安裝和投入脫硫設備,至2008年上半年全部完成工程項目,其中1號機組和2號機組的脫硫系統(tǒng),采用引進的濕法脫硫技術(shù)與工藝,配備煙氣加熱器(GGH),3號機組和4號機組的脫硫系統(tǒng),采用國產(chǎn)的濕法脫硫技術(shù)與工藝,也配備GGH。

        在經(jīng)歷了最初幾年新設備的運行生產(chǎn)后,脫硫系統(tǒng)的設備缺陷開始顯現(xiàn),尤其是GGH的堵塞情況,隨著脫硫系統(tǒng)運行時間的增長,情況越來越嚴重。嚴重的GGH堵塞,影響了脫硫系統(tǒng)的正常運行和脫硫裝置的投運率,同時也影響了電廠的經(jīng)濟效益和環(huán)保形象,為了解決這一問題,優(yōu)化及改進項目提上了議事日程。

        1 GGH堵塞原因分析

        4臺機組的脫硫系統(tǒng)均配備GGH裝置,主要有轉(zhuǎn)子和轉(zhuǎn)子殼體、傳熱元件、轉(zhuǎn)子軸承和密封、轉(zhuǎn)子驅(qū)動設備、清洗裝置、吹掃系統(tǒng)組成。其工作原理是未脫硫的煙氣從水平主煙道引出,經(jīng)過增壓風機增壓后進入GGH,與傳熱元件熱交換后降溫煙氣進入吸收塔,在塔內(nèi)發(fā)生化學反應,凈化后的煙氣離開吸收塔,再回到GGH,煙氣溫度被加熱提高后進入煙道,如圖1所示。

        圖1 脫硫煙氣流程示意圖

        根據(jù)設計要求,煙氣經(jīng)過GGH被加熱至80~90℃進入煙道,由于煙溫高于露點溫度,減少了對煙道和煙囪的腐蝕,提高了煙囪出口煙氣的排放和抬升高度,對電廠周邊以及大氣環(huán)境起到良好的作用。在最初1年內(nèi),由于是新設備投運,GGH堵塞的問題并未很嚴重,但是隨著運行時間的推移,GGH堵塞的問題越來越嚴重,如圖2所示,影響了脫硫系統(tǒng)的正常運行以及對脫硫裝置投運率的環(huán)保考核指標。

        圖2 GGH堵塞狀況

        按照常規(guī)的GGH設計理念,一般GGH的運行壽命為3~6年,滿足一個大修周期,但是實際運行情況并不是這樣,除了GGH的堵塞,還伴隨著堵塞物中的腐蝕性物質(zhì)帶來的傳熱元件的腐蝕問題,惡性循環(huán)后進一步加深了GGH的堵塞。例如,2009年3月1日機組最高負荷為300MW,原煙側(cè)壓差為0.37kPa,凈煙側(cè)壓差為0.43 kPa,過了28天原煙側(cè)壓差上升為1.01kPa,凈煙側(cè)壓差上升為1.17kPa,GGH受堵的趨勢不減,如圖3所示。

        GGH自帶的清洗裝置、吹掃系統(tǒng)對這種堵塞已起不到清洗和吹掃的作用,只能利用停運脫硫裝置,不停運機組,或者利用機組調(diào)停,停機檢修的機會進行人工清洗,不但增加了很高的清洗費用,而且還增加了電廠檢修成本的壓力。隨著脫硫系統(tǒng)運行時間的延續(xù),人工沖洗的時間間隔也越來越短。

        圖3 2009年3月份GGH發(fā)生堵塞趨勢

        GGH堵塞的主要原因如下:

        1)傳熱元件 GGH的傳熱元件系裝置整套配供,采用緊湊型波紋板,波形緊湊,波高8.5 mm,長1 050mm,換熱面積為18 820m2,換熱效果好,但煙氣流通面積小,如圖4所示。

        圖4 緊湊型傳熱元件

        由于緊湊型波紋板表面波紋凹凸、溝槽較密,容易吸附煙氣中的灰塵以及脫硫后凈煙氣中的少量水和漿液顆粒,時間長了便會結(jié)成硬垢很難清除,加上GGH自帶的吹灰裝置沒有正反吹掃的功能,導致清洗效果越來越差,只能進行人工沖洗,而人工沖洗只能清除堵塞煙氣流通的大部分空間,許多死角依然存在。由于傳熱元件表面存在溫差大、振動等原因,造成表面搪瓷發(fā)生龜裂,加重了傳熱元件的腐蝕,甚至部分區(qū)域發(fā)生塌陷現(xiàn)象。GGH堵塞現(xiàn)象隨著時間的延續(xù)會反復出現(xiàn),堵塞—清洗—再堵塞—再清洗,惡性循環(huán),嚴重影響脫硫裝置的正常投用。

        2)燃煤品質(zhì) 近年來,由于動力煤供應緊張,鍋爐燃燒的煤種來源地多、品質(zhì)下降、灰分高、灰的粘度大、硫分高,加上煤價高企,電廠為了降低成本,高品質(zhì)和低品質(zhì)的煤混合摻燒,使熱煙氣帶有大量灰分,進入GGH加劇了傳熱元件堵塞。經(jīng)過吸收塔脫硫的煙氣溫度一般在40~50℃,由于吸收塔運行控制的偏差以及發(fā)生設備缺陷等情況,煙氣中或多或少夾帶著濕度、水分以及三氧化硫(三氧化硫結(jié)露露點溫度約為75℃)進入GGH,不斷地腐蝕傳熱元件,特別是死角部位。被腐蝕破壞的傳熱元件表面,雖經(jīng)搪瓷工藝處理,由于粗糙不光滑,加大了吸附能力,造成局部塌陷,堵塞越來越嚴重。

        3)除塵設備 每臺機組均安裝3臺電場除塵,隨著除塵效率的降低,也會造成GGH堵塞。出于節(jié)能減排考慮,我廠曾在2008年4季度通過試驗,推廣電除塵間歇供電運行方式,煙塵含量一度有所下降,但運行沒有多久,煙塵含量又慢慢恢復到原來水平,故于2008年底退出電除塵間歇供電方式的運行。2010年6月份完成1號機組電除塵改布袋除塵,投運后除塵效率大幅提高,有效改善了1號機組GGH的堵塞狀況。

        4)吸收塔漿液池液位控制 由于1,2號機組脫硫系統(tǒng)和3,4號機組脫硫系統(tǒng)分別采用兩家制造廠的設備,在吸收塔漿液池液位控制的設計要求上有所不同。1,2號機組漿液池液位控制在8~9m;3,4號機組漿液池液位控制在10~11 m。在吸收塔的運行中,漿液池液位表面會產(chǎn)生大量的泡沫現(xiàn)象,這種泡沫現(xiàn)象使液位測量儀表無法讀出量值,如果液位控制偏高或者長時間處于高液位控制水平,大量泡沫會從吸收塔的原煙氣入口導入GGH,吸附在傳熱元件等一些死角部位,堵塞GGH。在熱煙氣進入GGH并加熱傳熱元件時,會蒸發(fā)掉泡沫中的水分,其中石灰石和石膏的小顆粒以及煙氣中的灰塵粘附在傳熱元件表面,結(jié)成硬垢。此種現(xiàn)象在吸收塔運行的初期,由于對液位控制還未有精準的計量,產(chǎn)生液位控制偏高或者長時間處于高液位控制水平,對GGH的堵塞埋下了隱患。

        5)除霧器工作不正常及其他原因 從除霧器出來的凈煙氣中,夾帶有少量的水和漿液進入GGH后,粘結(jié)在換熱元件的表面,引發(fā)堵塞GGH。GGH在線吹灰裝置工作不正常,在線吹掃裝置布置不合理,噴嘴少,吹灰壓力偏小,除塵不干凈,諸多原因都會影響吹掃效果。GGH在線高壓沖洗裝置設計壓力偏小,噴嘴布置不合理,不能起到高壓沖洗干凈的效果。這些因素在脫硫系統(tǒng)長期運行后,日積月累,嚴重阻礙了GGH內(nèi)部煙氣流通的空間。

        2 技術(shù)改造及措施

        將原先緊湊型波紋板改造成大通道波紋板,如圖5所示。傳熱元件為L型,波高10mm,長1 050mm(按原傳熱元件尺寸),換熱面積為17 705 m2,重134t,凈煙氣排煙溫度為88.1℃,總壓降為0.69kPa。

        圖5 L型大通道波紋板傳熱元件

        L型大通道波紋板傳熱元件具有以下特點:

        1)波形是根據(jù)GGH的運行環(huán)境,通過計算機軟件進行計算、選型,由定位板和波紋板組成一組。定位板采用平坦光滑過渡的直紋形式,波紋板采用光滑斜向的形式,使定位板與波紋板之間為點接觸。在模擬沖洗時可以看到?jīng)_洗介質(zhì)達到整個傳熱元件的表面,有利于清洗,壓差小,運行穩(wěn)定,沖洗效果十分顯著。

        2)增加煙氣的通流面積,減少煙氣阻力,降低增壓風機導葉開度以及GGH電機的負載,減少脫硫系統(tǒng)的能耗,增加GGH的有效投運率。

        3)采用涂搪專用零碳鋼板(含碳量低于0.001 5%)及優(yōu)質(zhì)釉粉,并用先進的干法靜電噴涂工藝,確保傳熱元件邊緣及各面搪瓷的均勻、光滑,從而使石膏和飛灰粘結(jié)傳熱元件的面積大幅減少,降低堵塞的機率。據(jù)統(tǒng)計,2008年和2009年是GGH堵塞高峰年,從2010年開始對GGH的傳熱元件進行改造,1號機組于2010年6月改造完成投運;3號機組于2010年12月改造完成投運;2號機組于2011年2月改造完成投運;4號機組改造已經(jīng)列入計劃。

        圖6 4臺機組年人工沖洗次數(shù)

        改造后GGH的差壓減小,運行安全、穩(wěn)定,傳熱元件表面不易粘結(jié)石膏、漿液和飛灰,GGH堵塞的概率大大降低,人工清洗次數(shù)明顯下降,圖6為2006年至2011年1~4號機組人工沖洗次數(shù)的示意圖。

        由于4號機組還未改造,GGH依然有堵塞,需要停用脫硫系統(tǒng)進行人工清洗,其他機組僅利用檢修和調(diào)停計劃進行預防性人工清洗,尤其是1號機組2010年6月同步完成布袋除塵技術(shù)改造后,除塵效率大幅度提高,使得除塵器出口的灰塵量大幅度下降。經(jīng)過上述技術(shù)改造,改變了GGH堵塞狀況,1號機組從2010年6月至今,還未進行過人工清洗。

        3 切磋與體會

        火電廠脫硫裝置全面配備運行,從啟動到目前近5年,前期脫硫裝置技術(shù)改造的電廠大多選有GGH,GGH運行一段時間后,便會產(chǎn)生堵塞和部分堵塞的情況。這其中GGH傳熱元件的選型,是一個非常重要的技術(shù)環(huán)節(jié)。由于對GGH實際運行未有相關(guān)的經(jīng)驗,在選型上主要從換熱效率上考量偏多,大多采用緊湊型的傳熱元件,這為以后GGH的堵塞埋下了隱患,嚴重影響到脫硫裝置的投運率。

        我廠在改造實踐中,采用10mm波高的傳熱元件,從實際運行數(shù)據(jù)來看,低負荷工況下GGH出口排煙溫度能滿足高于煙氣的飽和溫度,所以GGH改造時還可以采用更高波高的傳熱元件(如波高為11~12mm)。在保證排煙溫度的前提下,增加波高就相當于增加了煙氣的通流面積,更有利于GGH長期無堵塞運行,有利于降低增壓風機電流,有效起到節(jié)能效果。

        造成GGH的堵塞,還有一個重要的因素,是企業(yè)在成本加大的壓力下,采用混燒或者摻燒低品質(zhì)的燃煤,使燃燒后的煙氣帶有大量灰分,在同樣工況下電除塵的除塵效率就會下降,進入GGH煙氣中的灰塵相應增加,加劇傳熱元件的堵塞,所以說除塵效率的高低,直接影響到GGH的堵塞程度。

        我廠1號機組實施布袋除塵技術(shù)后,除塵效率大幅度提高,改善了GGH的堵塞狀況。但是,實施布袋除塵技術(shù)改造的費用很高,單獨進行這樣的改造,很多電廠會考慮到投入的成本。目前,火電廠正在進行新一輪的脫硝技術(shù)改造,在脫硝技術(shù)改造中合并考慮布袋除塵的技術(shù)改造,使這兩項環(huán)保技術(shù)和脫硫技術(shù)一起,在大幅度降低SOx、NOx、煙塵顆粒的排放中起到積極的作用。

        GGH在投運前已經(jīng)配備了在線高壓水沖洗裝置和在線吹掃裝置,但在GGH堵塞時,吹掃裝置起不到清灰和除垢的目的。通過技術(shù)改造,尤其是對GGH傳熱元件改造后,及時消除了這兩個系統(tǒng)的缺陷,采用定期或持續(xù)的進行吹灰作業(yè),尤其是在機組停機大修、小修期間,除了用高壓水沖洗之外,還可以進行預防性的人工清洗,用以徹底消除堵塞和硬垢。

        利用檢修期間進行吹掃作業(yè),不會影響脫硫裝置的投運率,并可對吹掃裝置和清洗裝置的噴嘴,利用檢修機會進行合理布置,用以確保吹掃高效。進一步加強脫硫裝置的運行和檢修管理。例如,適當提高空氣壓縮機的出口壓力和高壓沖洗水的壓力,加強對脫硫運行數(shù)據(jù)的監(jiān)控,尤其是監(jiān)視GGH壓差上升的趨勢,適當增加在線高壓水沖洗次數(shù),控制調(diào)整好吸收塔液位等。通過優(yōu)化運行方式,強化運行調(diào)整手段。

        4 結(jié)語

        石灰石—石膏濕法脫硫工藝,是目前廣泛應用的一項脫硫工藝,脫硫效率可超過90%,通過近5年的不斷改造和完善,脫硫效率基本達到95%,二氧化硫排放濃度小于100mg/m3。尤其是通過GGH傳熱元件的技術(shù)改造,在保證脫硫裝置投運率的同時,還達到從2012年1月1日起實施的國家《火電廠大氣污染物排放標準》對SO2排放的要求。對GGH傳熱元件的改造,證實了在設計初期選用高效的濕法脫硫工藝,而不是選用干法或半干法等效率偏低的脫硫工藝是正確的。同時,在實際運行中,檢修方面完好的設備保障,運行方面的優(yōu)化運行方式同樣是關(guān)鍵。

        針對硫分偏高的煤種,合理用低硫分煤進行摻燒,進一步降低原煙氣中的含硫量??刂坪梦账袧{液的pH值;根據(jù)負荷的高低,合理調(diào)度漿液循環(huán)泵的投用;通過優(yōu)化檢修、加強管理、吸收好的經(jīng)驗和先進的技術(shù);通過技術(shù)改造提高脫硫裝置的效用,減少SOx排放,還需努力和完善。

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