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        YL-16000型煙機發(fā)電實踐分析

        2012-10-13 08:03:18孫立峰趙志飛華北石化公司
        石油石化節(jié)能 2012年9期
        關鍵詞:雙動煙機滑閥

        孫立峰 趙志飛(華北石化公司)

        YL-16000型煙機發(fā)電實踐分析

        孫立峰 趙志飛(華北石化公司)

        通過介紹YL-16000型煙氣能量回收機組性能指標及操作參數(shù),計算比較煙機組實際運行情況與設計工況,分析了機組在實際運行中存在的主要問題,有針對性地實施了處理措施,改變操作習慣,提高了煙機效率,最終實現(xiàn)煙機發(fā)電,取得了顯著的節(jié)能效果。

        煙機 功率平衡 發(fā)電

        催化裂化裝置是煉油行業(yè)的核心裝置,而煙氣能量回收機組(簡稱煙機組)是催化裂化裝置的核心設備。煙機是利用再生煙氣所含有的壓力能和熱能膨脹作功,驅動主風機為再生器輸送燒焦用風以滿足生產(chǎn)需要,功率不足或剩余部分由異步電動機/發(fā)電機平衡,從而達到回收能量降低催化裂化裝置電耗目的。

        本裝置煙機組采用煙機、主風機、齒輪箱和電機/發(fā)電動機組成的三機組配置。煙機組技術性能參數(shù)見表1。

        表1 煙機組技術性能參數(shù)

        從表1數(shù)據(jù)看,機組在設計條件下具備一定的發(fā)電能力,但煙機組在前幾個運行周期中均沒有實現(xiàn)發(fā)電,電動機耗電功率約1000kW,煙機能量回收率(煙機功率/主風機功率)約為93%,與設計相差較大。

        1 煙機組功率平衡及分析

        1.1 數(shù)據(jù)核算

        取2011年1月4日和2月2日機組運行數(shù)據(jù)對該機組進行核算,數(shù)據(jù)見表2。

        表2 機組運行數(shù)據(jù)

        主風機軸功率:

        式中:

        Ne——主風機功率,kW;

        V1——主風入口流量,m3/min;

        P1、P2——主風入口、出口壓力,105Pa;T1、T2——主風入口、出口溫度,K;

        K——絕熱指數(shù):取K=1.4;

        M——多變指數(shù);

        ηpol——主風機多變效率;

        η機——為主風機機械效率,取98%;

        煙機功率的計算公式:

        式中:

        Ne——煙機功率,kW;

        V1——煙機入口流量,m3/min;

        P1、P2——煙機入口、出口壓力,105Pa;

        T1、T2——煙機入口、出口溫度,K;

        K——絕熱指數(shù):取K=1.308;

        ηpol——煙機絕熱效率;

        η機——煙機機械效率,取98%;

        電動機/發(fā)電機功耗:

        電動機輸入到機組系統(tǒng)功率:功率表讀數(shù)為96.81%。機組系統(tǒng)輸入發(fā)電機功率:功率表讀數(shù)為96.81%。

        由式(1)~(5)[1][2]計算結果匯總到表2,2009年余熱鍋爐進行改造,煙機背壓由10kPa(表)降到5 kPa(表),對煙機回收功率有利。該工況下主風機多變效率為88.0%,煙機絕熱效率為67.2%,煙機功率回收率為95%。從計算結果看,主風機多變效率接近設計要求,但因進入煙機煙氣比例、煙機絕熱效率均較設計值要低,造成煙機功率回收率比設計值低。

        1.2 煙機功率回收率低原因分析

        1)煙氣量的損失。與設計值比較,經(jīng)過煙機的煙氣比例偏低。2010年多次進行煙機發(fā)電試驗,在雙動滑閥全關情況下煙機仍無法在發(fā)電工況穩(wěn)定運行,為避開臨界工況不得不開大雙動滑閥,讓部分煙氣走旁路。

        2)煙機效率偏低。因煙道噴水,煙機輪盤冷卻蒸汽偏大及煙機葉片磨損等因素,煙機效率偏低。

        3)操作習慣使得機組沒在最佳工況運行。以前通過控制煙氣氧含量來控制主風量,煙機做功與風機耗功沒有在最佳匹配點運行,造成整個煙機組系統(tǒng)電耗較高。

        2 優(yōu)化操作條件實現(xiàn)煙機發(fā)電

        2011年根據(jù)生產(chǎn)計劃裝置全年負荷率在95%以上,給實現(xiàn)煙機發(fā)電提供了可能,因此工區(qū)在2011年4月份檢修時就做了部分工作,力爭實現(xiàn)煙機發(fā)電。

        2.1 減少煙氣旁路跑損

        減少煙氣旁路跑損就是要減少經(jīng)過雙動滑閥及臨界噴嘴的煙氣量。減少經(jīng)過雙動滑閥的煙氣量,就必須解決雙動滑閥定零點問題。一般認為檢修調校雙動滑閥時處于冷態(tài),為防止溫度升高后卡澀,兩閥板之間會留有2cm間隙,但具資料報道當溫度升高導致設備、管線膨脹,閥板零點時會在原有基礎上增加0.4~0.6cm間隙〔3〕,而造成更多的煙氣量損失。針對這一情況,本次檢修調校時兩閥板之間留有1cm間隙,等正常生產(chǎn)時將雙動滑閥投入室內(nèi)手動控制,每次0.2個閥位關閉滑閥,直至滑閥關不動后,再后退0.5個閥位,做為滑閥實際控制零點。目前雙動滑閥工藝上按0~0.5%控制,總計減少泄露煙氣量60~80Nm3/min。另外本裝置安裝有兩個臨界噴嘴,孔板直徑90mm,在本次檢修中對其中一個進行了整體更換,將孔板直徑改為65 mm。裝置開工后通過與90mm噴嘴切換比較,再生壓力增加5kPa,電動機功耗降低100kW,通過計算經(jīng)臨界噴嘴跑損煙氣量減少約50Nm3/min,煙氣泄露率由2.8%降到1.5%。一般資料報道要求三旋煙氣泄露量為3%~5%,但也有部分資料報道在泄露率1%~5%范圍內(nèi)三旋效率變化不大[2],實際上不同類型三旋及裝置最佳泄露率是不同的。通過比較切換前后在線監(jiān)測煙氣催化劑顆粒濃度其值變化不大,仍小于160mg/m3,說明本裝置三旋在此泄露率下工作正常。

        2.2 通過監(jiān)測煙氣顆粒濃度保持煙機熱效率

        前幾個運行周期中均出現(xiàn)外取熱蒸發(fā)管泄露情況,泄露初期因參數(shù)變化不明顯無法及時發(fā)現(xiàn),但其對煙氣中催化劑濃度增加影響較大,等確認管束泄露及采取措施時,其對煙機造成的影響已無法挽回。從前煙機檢修時發(fā)現(xiàn)煙機動葉頂存在磨損現(xiàn)象,最深達1.5mm,而減少煙機入口催化劑粉塵濃度是解決動葉磨損最好的辦法。

        2.3 減少煙風系統(tǒng)溫降、壓降

        由于裝置布局原因,從除氧器來的放空蒸汽冬天在主風機過濾器上結霜,增加了主風入口過濾器壓降,主風機功耗增加,本次檢修把除氧器放空蒸汽引至系統(tǒng)回收使用,既解決了結霜問題也回收了乏汽。通過比較,改造前后過濾器壓差降低了0.14 kPa,降低了主風機功耗。

        本裝置煙氣的溫度降為40~50℃,較大(國內(nèi)平均為25.7℃)[4]。因小型加劑原因,造成再生器稀相溫度波動較大,無法徹底避免煙道噴水,噴汽。本周期嚴格考核在滿足煙機入口溫度的前提下,使用煙道噴汽、噴水情況,以減少再生煙氣的溫降損失,同時也減少煙機積垢和后路的露點腐蝕問題。另外對三旋出口至煙機入口的煙道保溫進行了更換。采取以上措施后,煙氣溫降降至30℃,增加了煙機回收功率。

        2.4 通過改變操作習慣探索煙機做功與風機耗功的最佳匹配點

        煙機能量回收率與煙機回收功率和主風機消耗功率有關,以前為了降低主風機電耗,操作上控制煙氣氧含量≯2,雖然主風機耗功減少了,但煙機回收功同樣降低。通過比較機組性能曲線,軸流主風機效率約為90%,在較寬工作范圍內(nèi)效率變化不大,而煙機在一定范圍內(nèi)隨煙氣流量與入口壓力增加增長較快,但煙機從單位煙氣中所能回收功率有一最大值,而主風機所需功率則隨再生壓力增高而持續(xù)增大[5]。因此,理論上必然存在一個最佳的配合點,使煙機功率回收率最大。

        在滿足燒焦用風與設備安全前提下,直接對電動機功率進行控制,是找出最佳匹配點的方法。因為本裝置為完全再生,在主風量調整上方便了很多,將雙動滑閥關至最小,使煙氣盡可能多f通過煙機從而做功,緩慢提升主風量,開大煙機碟閥,等碟閥全開后隨主風量提高再生壓力隨之提高,在調節(jié)過程中觀察電動機電流有功,若電動機有功一直走高則反向調節(jié),降低主風量來查找最佳運行點,通過以上方法可以找出使煙機功率回收率最大點。機組運行最佳匹配點隨氣溫、濕度、裝置負荷率等因素變化而變化。裝置負荷率在95%時在不同溫度下電動機功率-主風量關系見圖1。在外界條件變化時,需要重新尋找主風機-煙機運行的最佳匹配點。

        圖1 不同溫度下主風機流量與電動機功率關系

        經(jīng)過努力,裝置煙機組在2011年12月實現(xiàn)發(fā)電。取2012年2月14日的運行數(shù)據(jù)對其進行功率平衡,可以看出流經(jīng)煙機的煙氣流量增加了4%,煙機絕熱效率增加到72%,煙機功率回收率由95%增加到111%。2011年12月-2012年4月煙機最大發(fā)電功率達2000kW,平均為830kW煙機,共持續(xù)發(fā)電230×104kWh,按工業(yè)用電0.8元/kWh,整個冬季煙機節(jié)能增加效益184萬元,若考與之前為用電狀態(tài)相比,則增加效益更為明顯。

        3 結論及展望

        通過計算為煙機回收功率優(yōu)化找出方向,在檢修中做出實施,在管理中注意細節(jié),改變操作思路,不斷優(yōu)化工藝參數(shù),摸索出機組的最佳操作性能區(qū)間,最終實現(xiàn)煙機持續(xù)發(fā)電,取得了顯著節(jié)電效果。今后,裝置在適當降低煙機流通面積來提高再生系統(tǒng)壓力及煙機絕熱效率,改進小型加劑以杜絕煙道噴水,進一步降低煙機輪盤冷卻蒸汽量等方面還有待于進一步的優(yōu)化,以實現(xiàn)更高水平的煙機功率回收率。

        [1]曹漢昌,郝希仁,張韓.催化裂化工藝計算與技術分析[M].北京:石油工業(yè)出版社,2000(10):470-480.

        [2]西安交通大學透平壓縮機教研室,離心式壓縮機原理[M].北京:機械工業(yè)出版社,1980:30-32.

        [3]王伯亮,方明,夏樹人,等,影響催化煙機能量回收的因素分析與應對措施[J].通用機械,2005(8):84.

        [4]催化裂化裝置優(yōu)化運行調研組,化裂化裝置優(yōu)化運行調研報告[R],2006(3):136.

        [5]石油工業(yè)部第二煉油設計研究院,催化裂化工藝設計(1版)[M].北京:石油工業(yè)出版社,1983:964-998.

        10.3969/j.issn.2095-1493.2012.09.019

        2012-05-12)

        孫立峰,工程師,畢業(yè)于河北工業(yè)大學(化學工程與工藝專業(yè)),從事催化裂化裝置技術管理工作,E-mail:hb_slf@petrochina. con.cn,地址:河北省任丘市華北石化公司,062552。

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