郭海峰 伏安林(大慶煉化公司)
高溫凝結(jié)水回收精處理工藝可行性探討
郭海峰 伏安林(大慶煉化公司)
煉化公司高溫凝結(jié)水利用目前存在高溫低用現(xiàn)象,為解決這一問(wèn)題,應(yīng)用高溫凝結(jié)水精處理回收工藝對(duì)系統(tǒng)進(jìn)行了優(yōu)化。高溫凝結(jié)水精處理技術(shù)可直接回收高溫凝結(jié)水,最大限度地節(jié)約熱能;高溫凝結(jié)水精處理裝置性能可靠、處理精度高,出水達(dá)到國(guó)家高壓鍋爐進(jìn)水標(biāo)準(zhǔn)。應(yīng)用高溫凝結(jié)水精處理回收工藝每年公司可回收效益191.9萬(wàn)元,具有較高的經(jīng)濟(jì)價(jià)值和推廣價(jià)值。
高溫凝結(jié)水精處理 系統(tǒng)優(yōu)化 熱能優(yōu)化利用
目前,大慶煉化公司各分廠回收的凝結(jié)水大部分匯合到1#換熱站,經(jīng)泵輸送到7#換熱站含油凝結(jié)水罐,除油除鐵后送到化學(xué)水站生水罐。7#換熱站的凝結(jié)水的除油能力為150t/h,除鐵能力100t/h,且除油除鐵設(shè)備的耐溫能力為80℃以下?;厥盏哪Y(jié)水溫度為130~160℃,首先將溫度降到80℃以下,進(jìn)凝結(jié)水除油除鐵設(shè)備,處理后回化學(xué)水站生水罐,與生水混合將溫度降到40℃以下進(jìn)入水處理設(shè)備,處理后的脫鹽水在動(dòng)力車(chē)間除氧器中加熱到104℃,在頻繁的升溫降溫過(guò)程中,不僅浪費(fèi)了熱能,并且增加了水處理的費(fèi)用。
1.1 含油凝結(jié)水回收裝置現(xiàn)狀及工藝流程
外網(wǎng)車(chē)間目前投用含油凝結(jié)水除油裝置,HK系列高效除油裝置,單套除油設(shè)施分為三級(jí),串聯(lián)運(yùn)行。A級(jí)除油罐內(nèi)設(shè)復(fù)合截油和動(dòng)態(tài)阻油填料,主要去除懸浮油和大顆粒油。B級(jí)除油罐內(nèi)為復(fù)合除油填料,對(duì)油進(jìn)行粗粒化和乳化,最后掃描去除油。C級(jí)為掃描復(fù)合濾除體和終端禁油保護(hù)裝置,保證出水中含油達(dá)到工藝要求,除油裝置設(shè)計(jì)承受凝結(jié)水溫度在80℃以下。
目前共有三套除油設(shè)施,單套除油設(shè)施處理量為50t/h。2008年9月對(duì)第一、二套除油設(shè)施進(jìn)行改造,在前端增設(shè)了預(yù)屏障及除鐵設(shè)施,經(jīng)過(guò)6個(gè)月運(yùn)行監(jiān)測(cè),除油效果及處理量均滿足生產(chǎn)要求。
1.2 目前含油凝結(jié)水回收裝置及工藝流程存在問(wèn)題
1)高溫凝結(jié)水熱能浪費(fèi)?,F(xiàn)使用HK系列高效除油裝置,因除油填料材質(zhì)原因,凝結(jié)水溫度控制在80℃以下,導(dǎo)致原120~150℃高溫凝結(jié)水必須降溫至80℃以下,方可進(jìn)行除油處理,造成大量熱能浪費(fèi)。
2)夏季運(yùn)行時(shí)凝結(jié)水降溫困難。夏季運(yùn)行時(shí),原給高溫凝結(jié)水換熱降溫的采暖水系統(tǒng)停運(yùn),冷介質(zhì)減少,伴熱水系統(tǒng)換熱能力有限,控制除油裝置入口凝結(jié)水溫度在80℃以下困難。
3)凝結(jié)水未按質(zhì)回收充分利用。目前煉化公司馬鞍山生產(chǎn)區(qū)部分含油和不含油高溫凝結(jié)水采用集中回收方式,導(dǎo)致部分水質(zhì)好的高溫凝結(jié)水未按質(zhì)回收利用,同時(shí)造成除油裝置負(fù)荷高,高峰期時(shí)處理難度大。
此次高溫凝結(jié)水回收工藝可行性探討,主要針對(duì)高溫凝結(jié)水精處理回收工藝,具體情況如下。
2.1 高溫凝結(jié)水精處理技術(shù)特點(diǎn)
1)直接回收高溫凝結(jié)水,最大限度地節(jié)約了熱能。
2)材料壽命長(zhǎng),不需要定期維護(hù),運(yùn)行成本低,節(jié)約了人力物力。
3)自動(dòng)化程度高,操作簡(jiǎn)單。
4)處理精度高,達(dá)到國(guó)家高壓鍋爐進(jìn)水標(biāo)準(zhǔn)。
2.2 高溫凝結(jié)水精處理工藝流程
高溫凝結(jié)水精處理工藝見(jiàn)圖1。
圖1 高溫凝結(jié)水精處理工藝流程圖
2.2.1 在線甄別系統(tǒng)
本系統(tǒng)由在線測(cè)量單元和PLC組成。PLC可實(shí)現(xiàn)時(shí)序控制,各在線測(cè)量單元在此程序控制下運(yùn)行。模糊控制平臺(tái)的強(qiáng)容錯(cuò)設(shè)計(jì)使任一在線測(cè)量單元出現(xiàn)故障時(shí)都不會(huì)影響系統(tǒng)對(duì)原料水污染程度的判斷。當(dāng)實(shí)際進(jìn)水指標(biāo)超過(guò)設(shè)定值時(shí),系統(tǒng)報(bào)警并自動(dòng)切除超標(biāo)水。提高了裝置的抗沖擊性,保證了裝置的安全。見(jiàn)圖2。
圖2 在線甄別系統(tǒng)示意圖
2.2.2 超微過(guò)濾器
1)超微過(guò)濾器作用。截流全部懸浮物大部分膠體和部分離子保障復(fù)合碳纖維的工作條件,并延長(zhǎng)碳纖維官能團(tuán)的壽命。一次性截留?≥0.1μm的全部微粒;截留95%的膠體微粒(0.001≤?≤0.1μm);截留部分高價(jià)金屬離子;去除余量機(jī)械分散態(tài)油和部分乳化油,使水中油含量降至5~6 mg/L。
2)超微過(guò)濾器原理。一化合:使用帶有高價(jià)金屬化合劑的高分子化合物為預(yù)膜藥劑,在過(guò)濾管表面形成骨架,骨架上的官能團(tuán)以化合的方式截留鐵等高價(jià)金屬離子。二慣性沖撞:由于雜質(zhì)與微孔孔道壁接觸而被捕獲。三擴(kuò)散:雜質(zhì)顆粒做布朗運(yùn)動(dòng)離開(kāi)流線和微孔孔道壁接觸而被捕獲。四表面過(guò)濾:雜質(zhì)顆粒比微孔孔道大而被截留。
3)超微過(guò)濾器示意圖。選用耐高溫過(guò)濾元件,應(yīng)用中能環(huán)科專有技術(shù),用化學(xué)藥劑在微孔內(nèi)覆蓋搭橋。是吸附、表面過(guò)濾、深層過(guò)濾相結(jié)合的一種過(guò)濾方式。過(guò)濾機(jī)理主要是化合、慣性沖撞、擴(kuò)散和截留。這樣不僅可以起到物理的過(guò)濾作用,還有范德華力及共價(jià)鍵的吸附作用??沙ト榛瘧B(tài)、溶解態(tài)的油及高價(jià)金屬離子[1],見(jiàn)圖3。
圖3 過(guò)濾管上的微孔及高分子骨架
4)超微過(guò)濾器再生。超微過(guò)濾器再生采用半再生方法,一般設(shè)定在纖維吸附罐再生觸發(fā)后1h,利用160~260℃的高溫蒸汽對(duì)超微過(guò)濾器進(jìn)行分步升溫,反向沖洗完成再生過(guò)程。在一個(gè)超微過(guò)濾器進(jìn)行反洗的時(shí)候,其余超微過(guò)濾器繼續(xù)工作,對(duì)纖維吸附罐供水。
2.2.3 纖維吸附罐
1)纖維吸附罐作用:精密吸附進(jìn)一步去除無(wú)機(jī)離子、硅、有機(jī)物。屬精密過(guò)濾裝置,主要為帶有大量官能團(tuán)的活性纖維吸附氈;去除剩余的油,使水中油含量降至1mg/L以下(特殊需求可達(dá)0.3 mg/L以下);去除無(wú)機(jī)離子,使總鐵含量降至50 μg/l。
2)纖維吸附罐原理:纖維吸附罐內(nèi)所選的吸附劑由復(fù)合吸附纖維氈制成。具有細(xì)孔結(jié)構(gòu)密集和比表面積巨大、吸附能力強(qiáng)等特點(diǎn),比表面積為1600m2/g,吸苯質(zhì)量分?jǐn)?shù):60%,吸碘質(zhì)量分?jǐn)?shù):1.5。纖維氈經(jīng)活化加入各種官能團(tuán),這些官能團(tuán)可根據(jù)各廠凝結(jié)水不同水質(zhì)情況(以現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)為準(zhǔn))作不同的活化工藝[1]。
3)纖維吸附罐再生:纖維吸附罐同樣采用半再生方法,由時(shí)間控制再生程序。根據(jù)累計(jì)流量與水中油累計(jì)值的乘積與時(shí)鐘發(fā)生器觸發(fā)。同時(shí)具備切換手控功能。利用160~260℃的高溫蒸汽對(duì)纖維吸附罐進(jìn)行分步升溫,反向沖洗。以使其中的復(fù)合纖維進(jìn)行脫附,使官能團(tuán)得以再生。在一個(gè)纖維吸附罐進(jìn)行反洗的時(shí)候,其他纖維吸附罐正常運(yùn)行。
4)高溫精處理裝置進(jìn)、出水質(zhì)要求進(jìn)水水質(zhì)要求見(jiàn)表1,出水水質(zhì)要求見(jiàn)表2。
表1 進(jìn)水水質(zhì)
表2 出水水質(zhì)
2.3 實(shí)驗(yàn)前后化驗(yàn)數(shù)據(jù)對(duì)比
實(shí)驗(yàn)前后化驗(yàn)數(shù)據(jù)對(duì)比見(jiàn)圖4、圖5。
圖4 處理前后含油數(shù)據(jù)曲線圖
圖5 處理前后鐵含量數(shù)據(jù)曲線圖
實(shí)驗(yàn)分析結(jié)果,凝結(jié)水含油量處理前為2.1~ 12.1mg/L,處理后<0.30mg/L;凝結(jié)水含鐵量處理前為0.20~0.65mg/L,處理后0~0.20mg/L。
3.1 使用高溫凝結(jié)水精處理技術(shù)需要進(jìn)行系統(tǒng)優(yōu)化改造
3.1.1 改造后含油凝結(jié)水回收系統(tǒng)優(yōu)化原則
將相對(duì)含油和雜質(zhì)量少的凝結(jié)水通過(guò)新鋪管線匯合后,經(jīng)換熱器換熱降溫(控制溫度≤95℃),進(jìn)入七換含油凝結(jié)水罐(T1311),然后經(jīng)高溫凝結(jié)水精處理裝置進(jìn)行處理,處理合格后凝結(jié)水直接回到鍋爐除氧器使用,減少回收和利用過(guò)程中的熱量損失。
3.1.2 含油凝結(jié)水優(yōu)化后含油及雜質(zhì)量少的凝結(jié)水
1)進(jìn)化學(xué)水站生水罐的凝結(jié)水有兩路。
◇L架、潤(rùn)滑油及煉油二廠管廊工藝伴熱匯合后直接進(jìn)化學(xué)二站生水罐,溫度較高130~160℃,本次改造直接回原水罐,為防止原水罐冒汽量過(guò)大,進(jìn)罐前先與7#換熱站除油除鐵設(shè)備的外輸凝結(jié)水換熱后再進(jìn)原水罐,這部分水量為30t/h左右。
◇8#換熱站凝結(jié)水回水經(jīng)泵增壓后輸送到化學(xué)一站生水罐,沿途單體凝結(jié)水回收器、丙烯腈V406、乙腈凝結(jié)水匯合到這條管道。新增的硫銨排凝回收站的凝結(jié)回水也將匯合到這條管道總水量考慮到聚丙烯二期擴(kuò)建將達(dá)到40t/h左右。
2)平衡后的水量在70t/h左右,其它的水量考慮含油及雜質(zhì)比較少的凝結(jié)水。由于廠內(nèi)凝結(jié)水大部分匯合到1#換熱站,擬從1#換熱站新敷設(shè)一條凝結(jié)水管道至新增高溫凝結(jié)水精處理原水罐,回收部分含油及雜質(zhì)比較少的凝結(jié)水。
3)此外,小包裝西側(cè)排凝站及5#換熱站東側(cè)排凝站原流程是回5#換熱站,與潤(rùn)滑油區(qū)凝結(jié)水混合后回1#換熱站??紤]到該部分排凝水水質(zhì)較好,本次改造新敷設(shè)一條DN100的管道將該部分凝結(jié)水直接回收到7#換熱站新增高溫凝結(jié)水精處理罐。
3.2 含油凝結(jié)水與高溫凝結(jié)水精處理裝置進(jìn)水水質(zhì)數(shù)據(jù)對(duì)比
進(jìn)水水質(zhì)數(shù)據(jù)對(duì)比見(jiàn)表3。
表3 進(jìn)水水質(zhì)數(shù)據(jù)對(duì)比表
3.3 采用高溫凝結(jié)水精處理技術(shù)經(jīng)濟(jì)效益分析
按高溫凝結(jié)水87.4t/h回收進(jìn)行計(jì)算,自110℃降溫至40℃,然后再自40℃升溫至104℃損失熱量,Q損失為39.189×109kJ。1t蒸汽所含的焓值279.96×104kJ,高溫凝結(jié)水的熱損失相當(dāng)于1.4009×104t蒸汽,折合191.9萬(wàn)元。
通過(guò)理論分析可以看出,高溫凝結(jié)水精處理裝置的性能可靠,在高溫含油凝結(jié)水的熱能回收上,是目前含油凝結(jié)水除油裝置無(wú)法比擬的,解決了煉化公司高溫凝結(jié)水高溫低用問(wèn)題,提高煉化公司整體的用能水平,具有實(shí)際應(yīng)用價(jià)值。
[1]楊宇程,吳冬蕾.凝結(jié)水高溫回收利用技術(shù)深探討[J].化工進(jìn)展,2011(9).
10.3969/j.issn.2095-1493.2012.07.003
2012-04-01)
郭海峰,1988年畢業(yè)于廣東石油學(xué)校,工程師,從事基層技術(shù)工作,E-mail:guohaif@petrochina.com.cn,地址:黑龍江省大慶煉化公司動(dòng)力一廠外網(wǎng)車(chē)間,163411。