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        降低電石生產(chǎn)成本方法的探討

        2012-09-28 03:52:04
        中國(guó)氯堿 2012年11期
        關(guān)鍵詞:爐氣焦粉電石

        唐 勇

        (貴州水晶有機(jī)化工集團(tuán)公司,貴州 清鎮(zhèn) 551402)

        1 前言

        中國(guó)目前是世界電石產(chǎn)量最大的國(guó)家,據(jù)統(tǒng)計(jì),2011年電石產(chǎn)量約1 737.67萬(wàn)t,同比增長(zhǎng)22.34%。與中國(guó)的煤炭、石灰石資源相對(duì)豐富而石油及天然氣相對(duì)匱乏的基本國(guó)情相一致,這是因?yàn)樯a(chǎn)電石的基本原料為石灰和焦炭等碳素材料。故以電石工藝路線的基礎(chǔ)化工原料的“?!眲?shì)地位將持續(xù)很長(zhǎng)一段時(shí)期。

        隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)、科學(xué)技術(shù)的飛速發(fā)展,以及人民生活水平的提高,對(duì)環(huán)境保護(hù)、資源節(jié)約高度重視,有關(guān)部門出臺(tái)了相關(guān)的政策、法規(guī),提高了行業(yè)準(zhǔn)入門檻。

        電耗占電石成本的50%~60%,降低電耗是降低電石成本的關(guān)鍵,也是增強(qiáng)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力的重要途徑。碳素材料、石灰等原材料采用資源回收利用,實(shí)現(xiàn)清潔生產(chǎn),也可有效地降低電石成本,提高市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。

        2 降低電石成本的途徑

        以上世紀(jì)60年代貴州水晶有機(jī)化工集團(tuán)公司的容量為35 000 kW·h密閉式電石爐為例,電石爐從日本全套引進(jìn)自建成投產(chǎn)以來(lái),年生產(chǎn)電石5 萬(wàn)~6 萬(wàn)t,電石電耗 3 400~3 700 kW·h/t(按發(fā)氣量300 L/kg折算),平均開車率為90%。80年代從日本引進(jìn)中空投原技術(shù),2007年,將1臺(tái)變壓器改造成3臺(tái)變壓器,2009年,將爐氣濕法除塵改造成干法除塵。通過(guò)不斷地技術(shù)改進(jìn)和創(chuàng)新,使電爐運(yùn)行穩(wěn)定,實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)的“安、穩(wěn)、長(zhǎng)、滿、優(yōu)”,同時(shí),符合國(guó)家的相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策要求。

        2.1 設(shè)備技術(shù)改進(jìn)及技術(shù)管理,降低電消耗

        (1)對(duì)變壓器進(jìn)行改造。原設(shè)計(jì)的1臺(tái)變壓器改造成3臺(tái)變壓器,總?cè)萘坑?5 000 kW·h降到33 000 kW·h。產(chǎn)量沒(méi)有降。而變壓器到電極的短網(wǎng)變短了,且三相電極的距離相同,使電流得到均衡,降低了短網(wǎng)電損耗以及避免了由于短網(wǎng)長(zhǎng)短差異大導(dǎo)致各相電流不同產(chǎn)生渦流的電損失。電石電耗得到有效降低。

        (2)加強(qiáng)原料控制管理。嚴(yán)格控制石灰生過(guò)燒及雜質(zhì)、原料粒徑等。2011年10月與2012年3月對(duì)比,數(shù)據(jù)見表1。

        從表1可看出,2011年10月的產(chǎn)量雖然比2012年3月高 388.65 t,但其工藝電耗增加 51.42 kW·h/t,石灰生過(guò)燒率高出3.8%,焦炭粒徑合格率低17.09%。石灰中生過(guò)燒率高、電耗高,經(jīng)驗(yàn)表明,石灰中生過(guò)燒率每增加1%,每噸電石工藝電耗增加8~10kW·h[1]。原材料粒度同樣也能影響電耗,太大或太小,都不利于電爐操作。同時(shí),電石的發(fā)氣量低,折算成標(biāo)準(zhǔn)電石(300 L/kg),電耗相應(yīng)會(huì)增加。

        表1 數(shù)據(jù)對(duì)照表

        (3)電極壓放及電極筒制作。電極壓放操作實(shí)行每小時(shí)電極壓放1次,壓放長(zhǎng)度為2 cm,電極工作長(zhǎng)度控制為70~100 cm。電極筒采用中空電極,12個(gè)翅片,寬12cm,長(zhǎng)100 cm,電極筒與翅片連接為點(diǎn)焊,采用加強(qiáng)圈滿焊方法把2節(jié)電極筒連接在一起,中空管直徑為110 mm,由4根拉筋與電極筒固定,增加了電極筒的拉伸強(qiáng)度(見圖1),有效地防止了電極軟斷、硬斷,避免了電極故障,減少了電耗[2]。該廠由電極軟斷、硬斷造成的停爐次數(shù)很少,每年最多1~2起。

        (4)電爐的穩(wěn)定運(yùn)行,有利于提高電石的質(zhì)量、產(chǎn)量,降低電耗。目前,該廠電爐停電的原因主要為導(dǎo)電板斷水,錐形環(huán)、梁等漏水。導(dǎo)電板與短網(wǎng)連接處的軟母線正在改為銅管連,避免渣、水垢等在軟母線內(nèi)堵塞造成導(dǎo)電板斷水。

        2.2 焦粉、石灰粉的綜合利用

        中國(guó)南方地區(qū)碳素材料以焦炭為主,焦炭?jī)r(jià)格為1 800元/t以上,對(duì)在焦炭干燥、篩分過(guò)程中產(chǎn)生的焦粉進(jìn)行回收利用,可以有效地降低成本。目前,該廠所在地區(qū)焦粉外銷價(jià)格500元/t左右,焦末價(jià)格為700元/t,外銷1噸焦粉直接損失約1 300元。以該廠年產(chǎn)6萬(wàn)t電石為例,外銷焦粉、焦末量達(dá)8 800 t左右,直接經(jīng)濟(jì)損失超過(guò)1 000萬(wàn)元。采用中投原技術(shù)對(duì)電石生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)生的焦粉、石灰粉進(jìn)行綜合利用生產(chǎn)電石,不僅節(jié)約了資源,實(shí)現(xiàn)了清潔生產(chǎn),還有效地降低了生產(chǎn)成本。中空投原工藝流程見圖2。

        中空投原技術(shù)在操作過(guò)程中存在一定的限制,如電爐需高負(fù)荷運(yùn)行,爐況穩(wěn)定,同時(shí),對(duì)公用工程要求高,氮?dú)鈮毫走_(dá)0.3 MP以上,否則中空運(yùn)行不正常,容易造成粉料輸送設(shè)備管式螺旋輸送機(jī)堵塞。在電爐負(fù)荷低、電極筒焊接操作期間以及爐內(nèi)出現(xiàn)塌料、翻料等爐況不穩(wěn)的情況下,必須停止中投料。一般,在電爐運(yùn)轉(zhuǎn)正常時(shí),每天可投粉料約二十五噸。一些廠家采用壓制成球技術(shù)對(duì)焦粉、石灰粉等粉料進(jìn)行綜合利用。

        2.3 爐氣的綜合利用

        對(duì)電石爐氣凈化系統(tǒng)改進(jìn)后,采用干法除塵技術(shù)對(duì)爐氣進(jìn)行凈化,凈化后的爐氣進(jìn)入石灰窯燒制石灰。該廠有2座混燒窯,用焦炭燒制石灰,1座氣燒窯。爐氣凈化系統(tǒng)改造后,只運(yùn)行氣燒窯,混燒窯停產(chǎn),大大降低了石灰生產(chǎn)成本。該廠于2011年,新上1臺(tái)旋轉(zhuǎn)干燥窯,富余的爐氣進(jìn)入焦炭干燥系統(tǒng)進(jìn)行焦炭的干燥,以充分利用電石爐氣,實(shí)現(xiàn)電石的循環(huán)生產(chǎn),有效地降低了電石生產(chǎn)的成本;達(dá)到節(jié)能減排,資源綜合利用的循環(huán)經(jīng)濟(jì)模式。電石生產(chǎn)流程見圖3。

        可以利用電石爐氣發(fā)電,采用先進(jìn)的燃?xì)獍l(fā)電技術(shù),發(fā)出的電作為電石生產(chǎn)系統(tǒng)的動(dòng)力設(shè)備用電等,達(dá)到綜合利用的目的。

        [1]陳 蠡,王麗華,等.降低電石生產(chǎn)中電能消耗的措施.化學(xué)工程師, 2006,12(135):44-46

        [2]李占平,云 峰,等.電石爐中空電極控制技術(shù)的研究.內(nèi)蒙古科技與經(jīng)濟(jì),2005,(22):28-30

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