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        單獨液化裝置在氯乙烯裝置上的應(yīng)用

        2012-09-28 03:52:04
        中國氯堿 2012年11期
        關(guān)鍵詞:水環(huán)環(huán)式氣柜

        何 波

        (安徽錦邦化工股份有限公司,安徽 合肥 230011)

        1 概述

        目前,安徽錦邦化工股份有限公司樹脂廠糊樹脂生產(chǎn)能力為6萬t/a,共有50 m3聚合釜6臺,25 m3種子釜2臺。聚合釜單釜投料氯乙烯約25 t(種子釜氯乙烯回收暫不考慮),平均收率約為90%,需要脫氣回收的氯乙烯約2.5 t,脫氣時,聚合釜壓力為0.5 MPa,自然脫氣時間約2.5 h,單釜單次回收的氯乙烯(常壓)的體積約為:2.5×106÷64.5×22.4÷1 000=868.2(m3),這部分氣體進(jìn)行簡單的瞬間堿洗后直接進(jìn)入1 000 m3氯乙烯氣柜中,有時由于脫氣快,氯乙烯氣柜過高,造成氯乙烯氣體泄漏;另外直接回收的氯乙烯中含大量未反應(yīng)的活性分子這些活性分子通過堿洗處理是不能完全除去的,這些帶有活性物質(zhì)的單體同新合成的氯乙烯單體混合后,進(jìn)入氯乙烯精餾系統(tǒng),在精餾系統(tǒng)中發(fā)生自聚,導(dǎo)致精餾塔堵塞,嚴(yán)重影響和破壞了生產(chǎn)負(fù)荷的平穩(wěn),精餾系統(tǒng)的不穩(wěn)定直接影響到氯乙烯單體的質(zhì)量,為此,2010年5月該公司上單獨液化裝置。2011年3月投入使用,至今,該裝置已穩(wěn)定運行1年多,氯乙烯回收率超過了98%。

        2 單獨液化回收氯乙烯工藝

        單獨液化回收氯乙烯工藝流程簡圖見圖1。

        聚合脫氣單體→堿洗塔(現(xiàn)有)→600 m3氯乙烯氣柜(閑置)→水環(huán)壓縮機(jī)(閑置)→氣液分離器→5℃水冷凝器→-35℃水冷凝器→單體貯槽,不凝性氣體減壓后去變壓吸附。

        在聚合結(jié)束后釜壓力降至0.5 MPa時,糊聚釜未聚合的氯乙烯經(jīng)管道輸送到氯乙烯氣柜前堿洗塔,堿洗后,進(jìn)入600 m3氣柜。再用水環(huán)式壓縮機(jī)加壓至0.5 MPa后進(jìn)入氣液分離器,并通過管道輸送至冷凝器,冷凝后的氯乙烯單體進(jìn)入30 m3單體貯槽,給聚合生產(chǎn)備用。未冷凝的氯乙烯及其他不凝氣體進(jìn)入變壓吸附再回收。

        3 改造過程中出現(xiàn)的問題及解決方案

        3.1 水環(huán)式壓縮機(jī)

        由于水環(huán)式壓縮機(jī)是2000年購買(未用),機(jī)械性能不能保證,必須檢修,測試。該水環(huán)式壓縮機(jī)是雙級水環(huán)式壓縮機(jī),出口壓力要保證達(dá)到0.5 MPa,結(jié)構(gòu)較復(fù)雜,在返廠檢修、測試后,現(xiàn)場安裝就位,試運行。

        由于沒有用過雙級水環(huán)式壓縮機(jī),也沒有設(shè)備使用說明書,對其性能不太了解,試運行時很不穩(wěn)定,空載運行反應(yīng)不出來,用空氣加載運行,壓力上不來。原水環(huán)壓縮機(jī)水環(huán)供水簡圖見圖2。經(jīng)過研究,認(rèn)為水環(huán)壓縮機(jī)的水環(huán)供水有如下問題。

        (1)根據(jù)單級水環(huán)壓縮機(jī)的經(jīng)驗,只對一級水環(huán)供水,考慮到現(xiàn)場工況,供水是從壓縮機(jī)(氯乙烯氣體)進(jìn)口進(jìn)水;

        (2)二級水環(huán)沒有設(shè)計供水;

        (3)進(jìn)水量沒控制。

        整改后,水環(huán)壓縮機(jī)一級、二級供水按設(shè)備要求部位供水,并對水量進(jìn)行控制,2臺壓縮機(jī)一、二級水環(huán)供水用了4個質(zhì)量流量計;對機(jī)封用水增加了背壓控制閥。整改后水環(huán)壓縮機(jī)兩級水環(huán)供水簡圖見圖3。整改后,運行正常。

        整改完善后,繼續(xù)試車,當(dāng)水環(huán)壓縮機(jī)出口壓力達(dá)0.4~0.5 MPa時,壓縮機(jī)振動加大,緊急停車后,查找出如下原因。(1)水環(huán)式壓縮機(jī)閑置時間較長,可能軸有變形;(2)基礎(chǔ)固定在槽鋼框架上,沒有一定的預(yù)緊力,穩(wěn)定性能差。針對上述問題,逐一進(jìn)行了解決,主要是解決了基礎(chǔ)問題。

        3.2 氣液分離器

        氯乙烯經(jīng)過水環(huán)式壓縮機(jī)壓縮后,進(jìn)入氣液分離器后,大量的水帶到冷凝器并造成安全閥跳,有大量的水汽從安全閥放空管排出,此時,氣液分離器排水口處無水排出。從結(jié)構(gòu)上看,原氣液分離器設(shè)計有問題。

        (1)氣液分離器進(jìn)口垂直進(jìn)入容器,且容器進(jìn)口處無擋板,氣液不易分離;

        (2)氣液分離器出口管沒有進(jìn)入容器一定深度,氣液分離沒有緩沖余地。

        按正常氣液分離器設(shè)計并改造。進(jìn)口管按容器內(nèi)壁切線方向進(jìn)入;出口管伸進(jìn)容器內(nèi)部約1/3H(H為容器總深度),改造后,一切正常。

        氣流分離器改造前后示意圖見圖4。

        4 結(jié)語

        此次氯乙烯單獨液化改造方案,是將樹脂廠糊聚合脫氣的單體進(jìn)行單獨液化處理,液化后的單體直接送至聚合工段聚合,避免了含有活性物質(zhì)的氯乙烯單體進(jìn)入精餾系統(tǒng)造成自聚,減少了氯乙烯生產(chǎn)負(fù)荷,延長了精餾塔使用周期,改善了氯乙烯系統(tǒng)生產(chǎn)環(huán)境,提高了連續(xù)生產(chǎn)周期,降低了維修費用。

        精餾裝置的平穩(wěn)運行能夠有效地穩(wěn)定單體的質(zhì)量,保證了糊聚合系統(tǒng)正常運轉(zhuǎn),對提高糊樹脂產(chǎn)品的質(zhì)量和產(chǎn)量,降低電石消耗起到一定的作用。

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