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        HR500-N臥式雙級(jí)推料離心機(jī)的應(yīng)用及故障分析與處理

        2012-09-28 03:52:06
        中國(guó)氯堿 2012年12期
        關(guān)鍵詞:滑閥篩網(wǎng)離心機(jī)

        何 波

        (安徽錦邦化工股份有限公司,安徽 合肥 230051)

        1 HR500-N臥式雙推料離心機(jī)的應(yīng)用簡(jiǎn)況

        安徽錦邦化工股份有限公司2001年開(kāi)始選用HR500-N臥式雙推料離心機(jī) (以下簡(jiǎn)稱推料離心機(jī)),逐步取代了WG-1200離心機(jī)。雙推料離心機(jī)是在全速下完成鹽泥的進(jìn)料、分離、洗滌、脫水及推料過(guò)程,對(duì)離心物料的黏度、結(jié)晶顆粒大小、固液比等均有不同程度的要求。黏度過(guò)大固液分離難度加大;結(jié)晶粒徑過(guò)小,分離效果差;進(jìn)料量過(guò)小,物料形成的濾層太簿,易造成轉(zhuǎn)轂內(nèi)物料層厚薄不均,動(dòng)平衡被破壞,引起機(jī)器振動(dòng);固液比小于50%時(shí),機(jī)器工作效率下降,勢(shì)必加大進(jìn)料量來(lái)滿足生產(chǎn),此時(shí)進(jìn)料量過(guò)大,同樣造成濾層厚薄不穩(wěn)定,引起機(jī)器振動(dòng)。固液比相對(duì)提高和進(jìn)料量相對(duì)穩(wěn)定有利于離心機(jī)的正常工作。該機(jī)運(yùn)行正常,雖然在生產(chǎn)中出現(xiàn)過(guò)一些問(wèn)題,但通過(guò)改造,性能更加穩(wěn)定。

        2 雙推料離心機(jī)的結(jié)構(gòu)及工作原理

        雙推料離心機(jī)主要由推料機(jī)構(gòu)、機(jī)座、機(jī)殼、一、二級(jí)轉(zhuǎn)轂、篩網(wǎng)、傳動(dòng)裝置和油壓系統(tǒng)等組成。工作原理示意圖見(jiàn)圖1。雙推料離心機(jī)有2個(gè)轉(zhuǎn)轂,通過(guò)一級(jí)轉(zhuǎn)轂的往復(fù)運(yùn)動(dòng)和二級(jí)轉(zhuǎn)轂的回轉(zhuǎn)運(yùn)動(dòng)來(lái)共同實(shí)現(xiàn)物料離心分離和出料過(guò)程。

        動(dòng)力通過(guò)傳動(dòng)裝置傳給主軸,主軸旋轉(zhuǎn)帶動(dòng)壓力油缸旋轉(zhuǎn),同時(shí),又與二級(jí)轉(zhuǎn)轂相連,帶動(dòng)二級(jí)轉(zhuǎn)轂作回轉(zhuǎn)運(yùn)動(dòng)。一級(jí)轉(zhuǎn)轂的往復(fù)運(yùn)動(dòng)是通過(guò)滑閥的移動(dòng)來(lái)完成的,滑閥的移動(dòng)使進(jìn)、排油孔不斷改變,使活塞兩端交替形成高壓油腔推動(dòng)活塞作往復(fù)運(yùn)動(dòng),再通過(guò)活塞桿帶動(dòng)一級(jí)轉(zhuǎn)轂,最終實(shí)現(xiàn)一級(jí)轉(zhuǎn)轂作往復(fù)運(yùn)動(dòng)。物料進(jìn)入離心機(jī)轉(zhuǎn)轂內(nèi)腔,在離心力的作用下,液體被甩出,固體鹽被截留在篩網(wǎng)表面,隨著一級(jí)轉(zhuǎn)轂的來(lái)回運(yùn)動(dòng),推料盤(pán)將鹽推出機(jī)外。

        離心機(jī)的油壓系統(tǒng)同時(shí)具備提供潤(rùn)滑功能,油路的形成巧妙地利用了在主軸、推料桿、主滑閥、活塞、軸承座上小孔來(lái)連接,前后銅套、襯套均鉆有小孔,使得主軸、推料桿、軸承得以潤(rùn)滑,潤(rùn)滑后的油再次回到油箱中,為防止物料進(jìn)入油中,在推料桿上安裝有密封環(huán)。

        3 雙級(jí)推料離心機(jī)的使用和維護(hù)

        安徽錦邦化工股份有限公司先后引進(jìn)了的2臺(tái)HR500-N型雙級(jí)推料離心機(jī)用于氫氧化鈉中氯化鈉蒸發(fā)結(jié)晶的分離。在使用過(guò)程中,定期對(duì)離心機(jī)的油質(zhì)、油壓、油溫、推料次數(shù)及振動(dòng)情況進(jìn)行監(jiān)測(cè)和分析,掌握了推料離心機(jī)的結(jié)構(gòu)、原理和性能,對(duì)每個(gè)零部件的功能、材料性質(zhì)以及生產(chǎn)中出現(xiàn)的損壞形式及原因,保證了設(shè)備正常運(yùn)行。

        3.1 一級(jí)轉(zhuǎn)轂固定螺栓及推料盤(pán)螺栓斷裂

        在維修中,出現(xiàn)2處螺栓均有不同程度,甚至全部斷裂的情況,造成推料盤(pán)傾斜或脫落,使篩網(wǎng)磨損或破壞,通過(guò)維修更換新的螺栓,問(wèn)題仍然未解決。原以為是由于物料不均引起機(jī)器振動(dòng)造成的,但從螺栓螺紋部位斷裂分析看并非如此。在此之前用了四五年,并沒(méi)有發(fā)生此類故障,因?yàn)槁菟ǜg進(jìn)行了更換,才經(jīng)常發(fā)生螺栓斷裂現(xiàn)象。后通過(guò)查閱資料及分析得知,主要原因是更換的螺栓材質(zhì)發(fā)生了變化。因各類不銹鋼材料的膨脹系數(shù)是不同的,熱脹冷縮應(yīng)力大,易產(chǎn)生裂紋。在大小轉(zhuǎn)鼓和推料盤(pán)之間易積物料阻礙小轉(zhuǎn)鼓的推料,使小轉(zhuǎn)鼓、緊固螺栓、導(dǎo)向螺栓均會(huì)發(fā)生故障。為此,采取了以下措施:(1)重新選擇螺栓材料,保證轉(zhuǎn)鼓與推桿的緊固螺栓適應(yīng)小轉(zhuǎn)鼓的熱膨脹,降低應(yīng)力裂紋的產(chǎn)生;(2)加大螺栓尺寸并在結(jié)構(gòu)過(guò)渡處增加過(guò)渡圓角;(3)調(diào)整好推料弓片與篩網(wǎng)間隙,減少大小轉(zhuǎn)鼓和推料盤(pán)之間積料。通過(guò)改造,大大延長(zhǎng)了離心機(jī)的運(yùn)轉(zhuǎn)周期。

        3.2 離心機(jī)的振動(dòng)

        2006年以來(lái),在離心機(jī)在使用過(guò)程中曾多次出現(xiàn)機(jī)體振動(dòng)過(guò)大,前端軸承蓋螺栓全部斷裂等現(xiàn)象,維修頻繁,影響生產(chǎn)。經(jīng)觀察軸承座螺栓破壞形式,均是被拉斷的,說(shuō)明軸承軸向受力過(guò)大,引起主軸承座產(chǎn)生了軸向串動(dòng)。為此,在機(jī)座與主軸承連接處補(bǔ)加了1圈定位螺栓,但效果還是不理想,經(jīng)試驗(yàn)后在軸承壓蓋外圈又加了1圈緊固螺栓,問(wèn)題得到了解決,從根本上解決了離心機(jī)振動(dòng)和螺栓斷裂漏油等現(xiàn)象。

        3.3 對(duì)洗水量和洗水管布置的改造

        雙推料離心機(jī)是用4根?15 mm的前端加噴嘴的洗滌管連續(xù)向篩網(wǎng)上的鹽層噴灑洗水。在鹽從一級(jí)轉(zhuǎn)轂到二級(jí)轉(zhuǎn)轂再推出離心機(jī)的過(guò)程中(2~3 s),要把鹽中含堿洗凈,所以,對(duì)洗水管的布置、洗水量、洗水壓力都要與所進(jìn)的物料相匹配。在實(shí)際生產(chǎn)中,經(jīng)常出現(xiàn)母液含鹽高或回收水含堿超標(biāo)的現(xiàn)象,經(jīng)過(guò)觀察與分析,發(fā)現(xiàn)篩網(wǎng)用過(guò)一段時(shí)間后,間隙過(guò)大,4根洗水管水量偏大,造成母液含鹽高,但過(guò)度控制進(jìn)水量,會(huì)造成洗料不充分,回收水中含堿偏高。經(jīng)試驗(yàn),將4根洗水管改為2根,并適當(dāng)加大噴嘴尺寸,適當(dāng)減少洗水量,但不改變沖洗范圍,解決了上述問(wèn)題。

        3.4 推料次數(shù)減少,離心機(jī)處理能力下降

        在實(shí)際生產(chǎn)中,經(jīng)常出現(xiàn)推料次數(shù)減少,離心機(jī)處理能力下降問(wèn)題。其原因及處理措施如下:(1)潤(rùn)滑油使用時(shí)間過(guò)長(zhǎng),黏度下降,換油處理;(2)溢流安全閥漏油或承壓太低,檢修溢流閥;(3)活塞間隙過(guò)大,更換銅套;(4)油泵漏油或磨損,壓力下降,檢修油泵;(5)進(jìn)料太多產(chǎn)生過(guò)載,減少進(jìn)料。

        3.5 推料停止現(xiàn)象

        推料停止的原因有進(jìn)料過(guò)載;排料堵塞;板網(wǎng)磨損或損壞;壓力閥失靈。處理方法為調(diào)整進(jìn)料量、疏通排料管、更換篩網(wǎng)、重新調(diào)整壓力閥油壓。

        3.6 主軸油缸螺栓拉斷或換向不靈

        主軸油缸螺栓拉斷或換向不靈的主要原因有:閥桿或滑閥動(dòng)作不靈;潤(rùn)滑油被污染或有雜物進(jìn)入油箱,使油缸拉壞或油管堵塞造成油壓突變。采取的措施為清洗或修理閥桿、更換螺栓、清洗油箱及過(guò)濾潤(rùn)滑油。

        3.7 離心機(jī)轉(zhuǎn)轂被咬死和機(jī)內(nèi)出現(xiàn)異常響聲

        主要原因是主滑閥被咬死,主軸前后軸套磨損或機(jī)殼松動(dòng)下移。采取的措施為更換軸套及校正機(jī)殼。

        3.8 油溫過(guò)高

        油溫過(guò)高的主要原因是冷卻水中斷、油冷卻器內(nèi)管堵塞或冷卻水出口堵塞。采取的措施為接通冷卻水及清理冷卻系統(tǒng)。

        3.9 主機(jī)和油泵電流高

        主機(jī)和油泵電流高的主要原因有:傳動(dòng)三角皮帶太緊、母液管堵或鹽泥排出管堵、油溫過(guò)低、安全閥失靈。采取的措施為調(diào)整三角帶松緊度、疏通母液管、清除堵塞物及修理安全閥。

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