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        濕法煙氣脫硫控制系統(tǒng)方案研究

        2012-09-26 02:26:02張春燕
        電子設(shè)計(jì)工程 2012年6期
        關(guān)鍵詞:煙氣系統(tǒng)

        張春燕

        (華北電力大學(xué) 北京 102206)

        隨著國(guó)家越來(lái)越嚴(yán)格的環(huán)保減排規(guī)定以及環(huán)保核查要求,脫硫設(shè)施數(shù)據(jù)監(jiān)測(cè)的準(zhǔn)確與否和脫硫設(shè)備控制的穩(wěn)定與否,決定著環(huán)境質(zhì)量管理和總量控制。作為監(jiān)測(cè)和控制手段的煙氣脫硫控制系統(tǒng),是整個(gè)脫硫系統(tǒng)的一個(gè)重要組成部分[1],控制系統(tǒng)的選型和設(shè)計(jì)的成功,既能保證脫硫系統(tǒng)的正常工作和異常工況的系統(tǒng)安全,又能與單元機(jī)組控制系統(tǒng)相協(xié)調(diào),從而保證鍋爐及機(jī)組的安全運(yùn)行。因此,脫硫控制系統(tǒng)方案的研究和設(shè)計(jì),就顯得尤為重要。

        文中在研究石灰石-石膏濕法煙氣脫硫技術(shù)和工藝的基礎(chǔ)上,以北京高井熱電廠脫硫改造工程為實(shí)例,詳細(xì)探討了濕法脫硫控制系統(tǒng)的方案設(shè)計(jì)。

        1 濕法脫硫技術(shù)概述

        石灰石-石膏濕法煙氣脫硫技術(shù)具有脫硫效率高、技術(shù)成熟、運(yùn)行可靠性好、吸收劑資源豐富等優(yōu)點(diǎn),是世界上實(shí)用業(yè)績(jī)最多的煙氣脫硫技術(shù)[2]。在我國(guó),濕法煙氣脫硫已占98%以上。該技術(shù)原理是:以石灰石漿液作為脫硫劑,煙氣由原煙氣通道進(jìn)入吸收塔內(nèi)向上流動(dòng),被向下流動(dòng)的石灰石漿液滴以逆流方式所洗滌。石灰石漿液滴通過(guò)噴漿層噴射到吸收塔中,與吸收塔內(nèi)二氧化硫反應(yīng),生成副產(chǎn)品石膏,從而達(dá)到脫除二氧化硫的目的[3]。

        北京高井熱電廠脫硫工程由美國(guó)常凈環(huán)保工程公司承建、Marsulex環(huán)保技術(shù)公司提供技術(shù)支持。該項(xiàng)目包括3套煙氣脫硫系統(tǒng),1號(hào)脫硫系統(tǒng)處理1~4號(hào)鍋爐的煙氣,2號(hào)脫硫系統(tǒng)處理5~6號(hào)鍋爐的煙氣,3號(hào)脫硫系統(tǒng)處理7~8號(hào)鍋爐的煙氣。3套脫硫系統(tǒng)各包括1臺(tái)增壓風(fēng)機(jī)、1臺(tái)GGH、1座吸收塔、2臺(tái)氧化風(fēng)機(jī)及3臺(tái)漿液循環(huán)泵。3套脫硫系統(tǒng)公用1套石灰石制漿系統(tǒng)、1套石膏脫水系統(tǒng)、1套事故漿液罐和1套廢水處理系統(tǒng)。

        2 控制方案的設(shè)計(jì)和研究

        2.1 控制方式設(shè)計(jì)

        采用集中控制方式,設(shè)置了2套分散控制系統(tǒng),分別監(jiān)控1、2、3號(hào)脫硫設(shè)備和公用系統(tǒng)。運(yùn)行人員在脫硫控制室內(nèi)通過(guò)DCS進(jìn)行監(jiān)視和操作,實(shí)現(xiàn)脫硫系統(tǒng)啟/停、正常運(yùn)行的監(jiān)視和調(diào)整以及異常與事故工況的處理。

        2.2 控制系統(tǒng)硬件配置

        控制系統(tǒng)采用大連正興電氣控制有限公司配套的德國(guó)西門子公司SIMATIC PCS7過(guò)程控制系統(tǒng),以實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)采集和處理(DAS)、開關(guān)量順序控制(SCS)以及模擬量控制(MCS)等功能。

        DCS控制系統(tǒng)配置了3套操作員站,每套操作員站配2臺(tái)液晶顯示器,配置2套工程師站,各配1臺(tái)液晶顯示器,同時(shí)配有控制室打印機(jī)和工程師站打印機(jī)共2臺(tái)。整個(gè)DCS系統(tǒng)按照CPU冗余、通訊冗余、電源冗余進(jìn)行配置。脫硫DCS與鍋爐主機(jī)DCS系統(tǒng)的信號(hào)連接通過(guò)硬接線方式連接。DCS電源系統(tǒng)由一臺(tái)專用UPS和APS兩路供電,以確保系統(tǒng)的安全運(yùn)行。

        2.3 I/O清單設(shè)計(jì)

        濕法脫硫系統(tǒng)I/O點(diǎn)較多,高井熱電廠脫硫系統(tǒng)I/O點(diǎn)具體分配情況如表1所示。

        表1 I/O點(diǎn)分配Tab.1 I/O Point distribution

        2.4 自動(dòng)調(diào)節(jié)系統(tǒng)設(shè)計(jì)

        濕法脫硫自動(dòng)調(diào)節(jié)系統(tǒng)主要包括增壓風(fēng)機(jī)入口壓力控制、石灰石給料量控制、石膏濾餅厚度控制、球磨機(jī)給水量控制、工藝水箱液位控制等。

        2.4.1 增壓風(fēng)機(jī)入口壓力控制

        增壓風(fēng)機(jī)位于鍋爐引風(fēng)機(jī)后,根據(jù)上游設(shè)備的運(yùn)行工況控制其壓力。增壓風(fēng)機(jī)入口壓力調(diào)節(jié)控制系統(tǒng)采用單回路PID調(diào)節(jié),測(cè)量值為增壓風(fēng)機(jī)入口壓力,量程范圍-500~500 Pa,調(diào)節(jié)器設(shè)定值為-200 Pa左右。2、3號(hào)脫硫系統(tǒng)增壓風(fēng)機(jī)動(dòng)葉角度變化范圍為25~67°,1號(hào)脫硫系統(tǒng)增壓風(fēng)機(jī)動(dòng)葉角度變化范圍-40~15°。

        當(dāng)調(diào)節(jié)回路投入自動(dòng)模式時(shí),調(diào)節(jié)器根據(jù)實(shí)際壓力變化自動(dòng)調(diào)節(jié)增壓風(fēng)機(jī)動(dòng)葉角度,從而保證主機(jī)鍋爐爐膛負(fù)壓,完成良好的調(diào)節(jié)功能。當(dāng)設(shè)定值與測(cè)量值偏差超過(guò)設(shè)定偏差值,或增壓風(fēng)機(jī)入口壓力1、2壓力差超過(guò)設(shè)定壓差,或增壓風(fēng)機(jī)入口壓力1、2測(cè)量通道故障時(shí),自動(dòng)調(diào)節(jié)回路自動(dòng)切換為手動(dòng)模式,并且調(diào)節(jié)器輸出保持切換前的輸出值。

        2.4.2 石灰石給料量控制

        石灰石給料量控制吸收塔中SO2去除量,石灰石給料量控制系統(tǒng)采用單回路PID調(diào)節(jié)。測(cè)得的原煙氣流量、原煙氣SO2濃度和化學(xué)計(jì)量比計(jì)算得出的石灰石漿液流量,通過(guò)PH測(cè)量值及折減因子疊加校正后作為設(shè)定值。測(cè)量值為石灰石給料量,量程范圍0~10噸/小時(shí),經(jīng)送至主控器的漿液密度修正后作為實(shí)際量,并與設(shè)定值比較,通過(guò)偏差量來(lái)控制調(diào)節(jié)閥的開度。

        根據(jù)計(jì)算出的漿液總流量和測(cè)得的密度 (固體成份)來(lái)計(jì)算加入到吸收塔中的固態(tài)石灰石量。再循環(huán)吸收塔漿液的PH值被疊加到SO2和煙氣量信號(hào)來(lái)提供吸收塔中溶解石灰石密度的校正值。

        設(shè)定值具有內(nèi)給定和外給定兩種選擇,當(dāng)選擇內(nèi)給定方式時(shí),由操作員根據(jù)工藝運(yùn)行需要設(shè)定給料量。當(dāng)選擇外給定方式時(shí),給料量設(shè)定值根據(jù)石灰石漿液濃度變化按照設(shè)定的函數(shù)曲線而變化。調(diào)節(jié)回路輸出控制稱重給料機(jī)變頻器從而自動(dòng)改變給料量。

        石灰石給料量與濃度變化關(guān)系如下:

        x——操作員設(shè)定的濃度(%),合格的濃度范圍50~61%,設(shè)定值為55%

        y——給料量(t/h)

        G——稱重給料機(jī)的最大安全輸送量t/h,可設(shè)定,高井脫硫系統(tǒng)設(shè)為10(t/h)

        當(dāng) x<55,則 y=G。

        當(dāng) x> 61;則 y=0

        注:當(dāng)濃度設(shè)定值改變時(shí),本式也隨之改變。

        2.4.3 石膏濾餅厚度控制

        石膏濾餅厚度控制系統(tǒng)采用單回路PID調(diào)節(jié),測(cè)量值為石膏厚度,測(cè)量范圍0~50 mm。石膏厚度設(shè)定值一般為25 mm,也可根據(jù)實(shí)際運(yùn)行需要在0~50 mm范圍內(nèi)設(shè)定。調(diào)節(jié)回路輸出控制帶速變頻器,變頻器變化范圍0~50 Hz。當(dāng)調(diào)節(jié)回路投入自動(dòng)模式時(shí),調(diào)節(jié)回路根據(jù)石膏厚度變化自動(dòng)調(diào)節(jié)皮帶速度,從而維持恒定的石膏厚度,保證了皮帶脫水系統(tǒng)真空泵穩(wěn)定運(yùn)行。

        2.4.4 球磨機(jī)給水量控制系統(tǒng)

        球磨機(jī)給水量控制系統(tǒng)采用單回路PID調(diào)節(jié),測(cè)量值為漿液循環(huán)箱液位,測(cè)量范圍為0~1.383 m,正常運(yùn)行時(shí)設(shè)定值為1.0 m。調(diào)節(jié)回路輸出控制給水閥門,當(dāng)調(diào)節(jié)回路投入自動(dòng)方式時(shí),完成自動(dòng)調(diào)節(jié)以維持漿液循環(huán)箱穩(wěn)定的液位,最終保證工藝需要的漿液濃度。

        2.4.5 工藝水箱液位控制系統(tǒng)

        為了既保證整個(gè)脫硫系統(tǒng)工藝水供應(yīng),又能保證上游供水穩(wěn)定。工藝水箱液位控制系統(tǒng)采用單回路PID調(diào)節(jié),測(cè)量值為工藝水箱液位。正常運(yùn)行時(shí)設(shè)定值為5.0 m。當(dāng)調(diào)節(jié)回路投入自動(dòng)方式時(shí),完成自動(dòng)調(diào)節(jié)以維持工藝水箱穩(wěn)定的液位。

        2.5 順序控制系統(tǒng)(SCS)設(shè)計(jì)

        SCS系統(tǒng)完成對(duì)脫硫系統(tǒng)轉(zhuǎn)動(dòng)設(shè)備的啟??刂啤㈦妱?dòng)門的控制以及聯(lián)鎖保護(hù)功能[4]。 順控系統(tǒng)的合理設(shè)計(jì)可以大大減輕運(yùn)行人員的勞動(dòng)強(qiáng)度,減少運(yùn)行人員的誤操作[5]。

        SCS主要采用3種基本控制方式[6]:

        1)驅(qū)動(dòng)級(jí)控制,負(fù)責(zé)對(duì)脫硫系統(tǒng)某個(gè)設(shè)備如電動(dòng)門、電磁閥、電動(dòng)機(jī)和電動(dòng)執(zhí)行機(jī)構(gòu)等設(shè)備進(jìn)行單獨(dú)的啟?;蜷_關(guān);

        2)子組級(jí)控制,以一個(gè)輔機(jī)為主及相關(guān)設(shè)備的啟停提供子組級(jí)控制;

        3)功能組級(jí)控制,整個(gè)脫硫系統(tǒng)啟停的自動(dòng)控制并對(duì)子組發(fā)出控制命令。

        下面首先對(duì)脫硫系統(tǒng)重要設(shè)備增壓風(fēng)機(jī)的聯(lián)鎖保護(hù)條件進(jìn)行設(shè)計(jì),接著對(duì)脫硫系統(tǒng)的順序控制功能進(jìn)行詳細(xì)介紹,并舉例說(shuō)明。

        2.5.1 增壓風(fēng)機(jī)聯(lián)鎖保護(hù)條件的設(shè)計(jì)

        1)增壓風(fēng)機(jī)允許啟動(dòng)條件

        啟動(dòng)增壓風(fēng)機(jī)時(shí),應(yīng)同時(shí)滿足如下條件:

        ①出口擋板打開位置;

        ②增壓風(fēng)機(jī)潤(rùn)滑油流量不低;

        ③增壓風(fēng)機(jī)油泵A運(yùn)行或油泵B運(yùn)行;

        ④增壓風(fēng)機(jī)電機(jī)潤(rùn)滑油泵A運(yùn)行或油泵B運(yùn)行;

        ⑤增壓風(fēng)機(jī)軸承1-6號(hào)溫度低于85℃;

        ⑥電機(jī)非驅(qū)動(dòng)端軸承溫度低于70℃;

        ⑦電機(jī)驅(qū)動(dòng)端軸承溫度低于70℃;

        ⑧增壓風(fēng)機(jī)軸承X方向振動(dòng)低于6.3;

        ⑨增壓風(fēng)機(jī)軸承Y方向振動(dòng)低于6.3;

        ⑩增壓風(fēng)機(jī)風(fēng)機(jī)潤(rùn)滑油壓力正常;

        (11)增壓風(fēng)機(jī)電機(jī)潤(rùn)滑油壓力不低;

        (12) 增壓風(fēng)機(jī)動(dòng)葉開度最?。?/p>

        (13)增壓風(fēng)機(jī)軸后密封冷卻風(fēng)機(jī)1、2任一運(yùn)行與增壓風(fēng)機(jī)軸后密封冷卻風(fēng)機(jī)3、4任一運(yùn)行;

        (14)循環(huán)泵A、B、C至少兩臺(tái)泵運(yùn)行;

        (15)電氣開關(guān)啟動(dòng)條件具備。

        2)增壓風(fēng)機(jī)保護(hù)跳閘條件

        當(dāng)出現(xiàn)以下任一情況時(shí),增壓風(fēng)機(jī)保護(hù)跳閘:

        ①增壓風(fēng)機(jī)軸承1-6號(hào)溫度高高跳閘,定值為100℃;

        ②A相線圈溫度1高高跳閘,定值為135℃;

        ③B相線圈溫度1高高跳閘,定值為135℃;

        ④C相線圈溫度1高高跳閘,定值為135℃;

        ⑤電機(jī)驅(qū)動(dòng)端軸承溫度高高跳閘,定值為80℃;

        ⑥電機(jī)非驅(qū)動(dòng)端軸承溫度高高跳閘,定值為80℃;

        ⑦增壓風(fēng)機(jī)軸承X方向振動(dòng)高高跳閘;

        ⑧增壓風(fēng)機(jī)軸承Y方向振動(dòng)高高跳閘;

        ⑨增壓風(fēng)機(jī)風(fēng)機(jī)潤(rùn)滑油壓力低延時(shí)900 s;

        ⑩增壓風(fēng)機(jī)電機(jī)潤(rùn)滑油壓力低延時(shí)900 s。

        2.5.2 重要順控設(shè)計(jì)

        高井熱電廠脫硫系統(tǒng)設(shè)計(jì)了除霧器沖洗、漿液循環(huán)泵沖洗、排漿泵沖洗、GGH高壓水/低壓水/空氣吹掃、溢流箱排出泵自動(dòng)沖洗、脫水皮帶啟/停、脫水給料箱排出管路自動(dòng)沖洗、濾液箱排出泵自動(dòng)沖洗、石灰石卸料系統(tǒng)啟/停、漿液循環(huán)箱排出泵自動(dòng)沖洗等順控共計(jì)52項(xiàng)。下面就GGH空氣吹掃順控步序進(jìn)行舉例說(shuō)明。

        GGH空氣吹掃順控:

        1)PLC控制吹槍前進(jìn)至開始位置,由編碼器判斷;

        2)PLC打開氣動(dòng)閥門;

        3)PLC確認(rèn)閥門在開位置;

        4)PLC確認(rèn)空氣壓力為6 bar左右 (大于 5.3 bar,小于6.7 bar);

        5)PLC確認(rèn)空氣壓力符合要求,吹槍停留一圈(40秒);

        6)PLC控制吹槍步進(jìn)75 mm并停留40秒;直至到達(dá)“全伸縮位置”,由編碼器判斷;

        7)PLC 控制吹槍停留一圈(40 s);

        8)PLC關(guān)閉氣動(dòng)閥門;

        9)PLC確認(rèn)氣動(dòng)閥門在關(guān)閉位置;

        10)PLC控制吹槍停留5 min,防止凝露;

        11)PLC控制吹槍連續(xù)回退,直到達(dá)到“停止位”,由編碼器判斷;

        12)PLC控制吹槍停留2 min;

        13)PLC控制吹槍回退到“停留位”,由限位開關(guān)判斷;

        14)空氣吹灰流程結(jié)束。

        2.6 重要儀表的選型和設(shè)計(jì)

        2.6.1 密度計(jì)

        密度計(jì)最初選用德國(guó)E+H公司產(chǎn)品,放射源采用CS137。后來(lái)考慮到放射源的危險(xiǎn)性較大,改造為不帶放射源的CMF系列質(zhì)量流量計(jì),廠家為北京科力博奧儀表技術(shù)有限公司。密度測(cè)量采用2選1測(cè)量,互為備用,由運(yùn)行人員在DCS畫面切換選擇。

        2.6.2 PH計(jì)

        PH計(jì)采用美國(guó)ABB公司產(chǎn)品,型號(hào)為TB557。PH計(jì)設(shè)計(jì)為2選1方式,配置兩個(gè)探頭和一套兩路變送器。PH值測(cè)量范圍為0~14,為4~20 mA電流輸出。探頭需要定期校驗(yàn),分別在PH=4和PH=7處進(jìn)行兩點(diǎn)校驗(yàn)。

        2.6.3 液位計(jì)

        脫硫系統(tǒng)中的溢流箱、脫水給料箱、濾液箱、石灰石給料箱、區(qū)域地坑和事故漿液罐液位測(cè)量全部采用德國(guó)E+H公司制造的超聲波液位計(jì)。其中事故漿液罐液位測(cè)量超聲波液位計(jì)供電電源為220 VAC,4~20 mA輸出。其它超聲波液位計(jì)為 2線制,24 VDC,4~20 mA 輸出。

        2.6.4 石灰石粉倉(cāng)料位測(cè)量

        石灰石粉倉(cāng)料位測(cè)量采用德國(guó)E+H公司制造的導(dǎo)波雷達(dá)式料位測(cè)量,220 VAC供電,4~20 mA輸出。

        3 結(jié)束語(yǔ)

        以上控制方案的設(shè)計(jì)已經(jīng)在高井熱電廠脫硫[7]項(xiàng)目上得以實(shí)施應(yīng)用,所有模擬量調(diào)節(jié)系統(tǒng)、設(shè)備順控以及連鎖保護(hù)全部實(shí)現(xiàn)了自動(dòng)控制,并且取得了良好的效果。

        實(shí)踐證明,一套考慮周全、設(shè)計(jì)合理的自動(dòng)控制系統(tǒng)會(huì)為設(shè)備的運(yùn)行帶來(lái)很大的便利,使得運(yùn)行人員能方便地監(jiān)視各設(shè)備參數(shù),控制就地各設(shè)備,確保了系統(tǒng)穩(wěn)定運(yùn)行,提高了工作效率。另外,脫硫效率滿足國(guó)家和北京市排放標(biāo)準(zhǔn),取得了明顯的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。

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