林媛媛
(浙江省環(huán)境工程有限公司,浙江杭州 310012)
某企業(yè)主要產(chǎn)品為黃酒。該廠的生產(chǎn)廢水主要為米漿廢水、發(fā)酵罐沖洗水、洗濾布廢水、洗壇廢水和地面沖洗。該企業(yè)本著“節(jié)能減排、綜合利用”的原則,對洗壇廢水進行處理后排放和回用。根據(jù)該企業(yè)廢水的水質及達標要求,設計出了以生物接觸氧化法為主,以預處理+深度處理為輔的組合工藝。先經(jīng)調節(jié)池使水質水量得以均化,然后再經(jīng)接觸氧化處理去除有機物,生化后的污水采用沉淀池進行泥水分離,最后進行砂濾、消毒后用于排放和回用。該工藝具有耐沖擊負荷、處理效果穩(wěn)定、投資運行費用低、工藝流程簡潔、剩余污泥量少、不存在污泥膨脹問題等特點,并與2009年4月底驗收運行至今,處理效果良好,出水穩(wěn)定達標。
設計水量240 m3/d,設計水質見表1所列。
表1 設計水質指標一覽表
該洗壇廢水的有機污染物(CODcr)濃度較低,可生化性較好;黃酒行業(yè)季節(jié)性較強,其廢水的水質水量波動大,容易隨著季節(jié)、工作時間的變化而變化;酒壇清洗過程中使用石灰,部分石灰在清洗時脫落進入廢水中,使得該廢水的沉淀物和懸浮物較高。因此,根據(jù)水質特性分析和其他類似工程實例經(jīng)驗,采用以生物接觸氧化法為主、以預處理+深度處理為輔的處理工藝,工藝流程見圖1所示。工藝特點為:
圖1 洗壇廢水處理工藝流程圖
(1)預處理系統(tǒng)(格柵、沉砂池和調節(jié)池):去除懸浮物和大量石灰,均衡水質水量,特別是水質的穩(wěn)定,有利于降低運行成本和水質波動帶來的影響,保證后續(xù)設備和處理連續(xù)正常運轉。
(2)生物接觸氧化法:填料是接觸氧化的核心部位,直接影響生物接觸氧化處理的效能,該系統(tǒng)的接觸氧化池采用的是新型組合填料。生物接觸氧化法具有容積負荷較高、耐沖擊性能好、運行穩(wěn)定、剩余污泥量少、不存在污泥膨脹問題、占地面積較少、運行成本和工程投資較低、操作管理方便等優(yōu)點[1][2]。
(3)深度處理系統(tǒng)(砂濾消毒):對于生化處理后出水中難以沉降等脫落生物膜,采用砂濾器提高有機物和SS的去除率,保證出水水質。砂濾器作為該工程的深度過濾技術,與普通濾池相比,具有造價低、施工簡便、建設周期短、技術先進和處理效果穩(wěn)定等特點,在國內外的工程實踐中已逐步得到推廣應用[3]。
(1)格柵井:1座,分 2格,尺寸為 1.50 m×1.00 m×0.90 m,鋼筋混凝土結構,與沉砂池合建,井內設置手動格柵一道。
(2)沉砂池:1座,分2格,尺寸為 4.50 m×1.60 m×1.00 m,鋼筋混凝土結構,與格柵井合建,停留時間30s。配置污泥泵1臺(Q=8.0 m3/h,H=12 m,N=0.75 kW)。
(3)調節(jié)池:鋼筋混凝土結構,1座,尺寸為12.50 m×5.50 m×4.00 m,有效容積240 m3,水力停留時間24 h。內設提升泵1臺(Q=12.0 m3/h,H=10 m,N=1.1 kW)。
(4)接觸氧化池:1座,鋼筋混凝土結構,尺寸為6.80 m×3.00 m×4.00 m,有效容積70 m3,水力停留時間6 h。內置組合填料(高度2.50 m),池底安裝曝氣管。配置風機 2臺(1用1備),Q=1.96 m3/min,H=5 m,N=4 kW。
(5)二沉池:1座,鋼筋混凝土結構,尺寸為3.00 m×4.00 m×4.00 m,表面負荷為0.80 m3/(m2·h),停留時間4.0 h。
(6)中間水池:1座,鋼筋混凝土結構,尺寸為3.00 m×1.50 m×2.00 m,容積為 6.5 m3。
(7)砂濾器:1座,鋼制,Φ1.20 m。砂濾器內部填充石英砂、無煙煤,濾速8~10 m/h,工作時間為24h,沖洗周期為48h,每次沖洗時間為10 min。提升泵 1臺(Q=12.0 m3/h,H=15 m,N=1.1 kW),沖洗水泵 1臺(Q=40 m3/h,H=16 m,N=3.0 kW)。
(8)清水池(含消毒):1座,鋼筋混凝土結構,尺寸為13.50 m×5.00 m×4.00 m,有效容積230 m3。因該企業(yè)要求,消毒裝置只建土建,設備按企業(yè)發(fā)展情況和回用情況來添置。
(9)污泥池:1座,鋼筋混凝土結構,尺寸為2.00 m×2.00 m×3.50 m。配置污泥泵 1臺Q=15.0 m3/h,H=30.0 m,N=3.0 kW)。污泥經(jīng)過污泥池泵入板框壓濾機后外運。
該工程于2008年10月初建成,2008年10月底開始設備調試,以及菌種的培養(yǎng)、馴化。該系統(tǒng)于2009年4月底實現(xiàn)達標穩(wěn)定排放,處理能力達到設計要求。
(1)充水與接種:為了縮短培養(yǎng)時間,活性污泥的馴化采用接種培養(yǎng)法[4]。接種污泥取自附近某酒廠的生化污泥,約1.5 t,均勻投加到氧化池,并按照比例投加氮源和磷源。
(2)掛膜培養(yǎng):氧化池充水與接種后,進行悶曝 (不進水連續(xù)曝氣)8h后,停止曝氣靜置沉淀0.5 h,再繼續(xù)悶曝,以后曝氣每隔8 h可停止曝氣,靜置沉淀0.5 h,然后繼續(xù)曝氣。悶曝氣1 d后,從調節(jié)池少量補充廢水。在曝氣過程中要控制生化池中溶解氧含量在2~4 mg/L之間,并需測試污泥沉降比,當該值逐漸減少,說明這些污泥已粘附在填料上??紤]到在培菌掛膜初期,生物膜較薄,生物膜活性較好,因此將沉淀池積下來的污泥全部回流。
該廢水的掛膜速度較快,一周后在填料表面上看到有很薄的一層膜,微生物膜增殖正常;15 d后,填料上掛上一層褐色生物膜;運行1個月左右,微生物開始大量繁殖,同時生物膜開始新陳代謝,老膜開始剝落,出水中出現(xiàn)懸浮物,標志著掛膜階段結束,可進入正常運行。
(3)進水調試:調試一開始將調節(jié)池廢水泵入生物接觸氧化池1/5~1/3池容,再加滿自來水,控制此時生化池水中的pH值為7或稍大于7,加入營養(yǎng)物和碳源。以后每天加入適量的微量元素、更換約1/3池容的廢水,經(jīng)過7 d悶曝氣、靜置沉淀、補充廢水之后,進入好氧池的污水按比例逐步增加,由20%逐漸提高至100%,以便對微生物進行馴化,直至整個系統(tǒng)CODcr去除率基本穩(wěn)定。
大約經(jīng)歷近3個月的時間,從顯微鏡觀察,生物生長穩(wěn)定,整個工程投入正式運行。調試期間應密切注意監(jiān)測水質變化情況,避免負荷突變對生化池造成沖擊。
砂濾器初次調試時,由于設備內部存有空氣,因此首先進行排氣措施;設備初始運行時,各過濾層無法及時形成,過濾效果不佳,因此需進行初沖洗。打開過濾器進水閥,正洗排放閥運行至出水濁度不大于2 mg/L即可。
砂濾器長期停運后再運行時,也應對設備進行排氣,同時要對濾料進行約5~30 min的正洗,沖洗至出水清澈為止。設備反沖洗時應控制好反沖洗強度,應避免石英砂沖洗泄露出系統(tǒng)。
影響生化處理的因素較多,主要有進水水質、pH值、溫度、DO、營養(yǎng)物等因素。生化調試期間注意接觸氧化池的進水水質,生化進水pH值一般控制在 6.5~8.5左右,池內溫度 20~30℃,DO控制2~4 mg/L。調試初期根據(jù) BOD5∶N∶P=100∶5∶1,計算出合理的N、P投加量,以滿足微生物生長需要。該工程需要的尿素投加量1.60 kg/d。
目前,該項目已經(jīng)運行了兩年多時間,近期該縣環(huán)保監(jiān)測站于2011年1月初對該處理裝置的進、出口的水質進行了監(jiān)測,監(jiān)測結果見表2所列。
表2 廢水監(jiān)測結果表
從廢水監(jiān)測結果來看,該洗壇廢水處理裝置CODcr進水略有超過進水設計水質,SS低于設計要求;出水水質CODcr去除效果良好,去除率均≥80%,遠遠好于設計要求;出水SS去除率稍差,但仍符合設計出水水質要求;總體看來該洗壇廢水處理站運行較穩(wěn)定,達到了初設計的預期效果。
該工程按日處理量240 m3設計,工程總投資90多萬元,直接運行費用1.66元/m3,其中電費0.68元/m3,人工費0.83元/m3,藥劑費0.15元/m3。處理廢水若全部回用(240 m3/d),則可節(jié)約水費14 400元/月(設水價為2元/m3),去除廢水處理的直接費用,相抵還盈余2 414.28元/月。當回用處理水量的84%時,其節(jié)約的水費開支可補充直接的運行成本費。
(1)采用前處理(格柵+沉砂+調節(jié))+接觸氧化+深度處理(砂濾+消毒)為主的廢水處理工藝處理洗壇廢水,經(jīng)過實際運行表明,工藝成熟,運行效果良好,能夠確保水質達到排放和回用要求。
(2)由于釀酒行業(yè)具有明顯的季節(jié)性,廢水產(chǎn)生都是間斷的、不穩(wěn)定的,因此對類似廢水,在土地和資金許可條件下可設置容積相對較大的調節(jié)池,能夠有效調節(jié)廢水的水量水質。
(3)采用接觸氧化發(fā)作為生化處理單元,既充分利用了接觸氧化法的耐沖擊負荷、剩余污泥量少,不存在污泥膨脹問題等優(yōu)點,又具有掛膜較容易且快的特點,特別適用于排放季節(jié)性明顯的洗壇廢水治理。
(4)砂濾器設在生物接觸氧化池后,用于去除接觸氧化池沉淀出水中夾帶的生物膜和懸浮物,有利于提高出水水質,為滿足回用要求創(chuàng)造有利條件;而且其可較長時間停運,適用于排放季節(jié)性明顯的洗壇廢水治理。
(5)該工程消毒裝置目前尚未安裝設備,考慮經(jīng)處理后的廢水出水中微生物數(shù)較高,將會影響到產(chǎn)品的衛(wèi)生指標和產(chǎn)品質量,因此該企業(yè)尚未對該廢水實行真正的回用,目前正在積極推進此項工作。
[1]趙賢慧.生物接觸氧化法及其研究進展 [J].工業(yè)安全與環(huán)保,2010,36(09):26-28.
[2]吳國旭,楊永杰,王旭.生物接觸氧化法及其變形工藝[J].工業(yè)水處理,2009,(06):9-11.
[3]張玉潔.外循環(huán)連續(xù)砂濾器試驗研究 [J].內蒙古石油化工,2009,(4):8-9.
[4]鄧喜紅,王超.廢水生物接觸氧化處理中生物膜的培養(yǎng)與馴化[J].工業(yè)水處理,2008,28(05):42-44.
[5]莊濤,張體祥,龐艷,王偉偉.厭氧生物濾池-生物接觸氧化法治理釀造生產(chǎn)污水工程實例 [J].環(huán)境科學與管理,2005,30(04):91-92.