王樹東,劉 娟,徐 鴻,胡三高
(華北電力大學(xué) 電站設(shè)備狀態(tài)監(jiān)測(cè)與控制教育部重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室,北京 102206)
濕法脫硫技術(shù)是目前火電廠采用最廣的脫硫技術(shù),具有脫硫劑原料廉價(jià),效率非常高等優(yōu)點(diǎn),但濕法脫硫工藝缺點(diǎn)就是結(jié)垢問題,脫硫塔結(jié)垢的問題已經(jīng)嚴(yán)重影響了系統(tǒng)的安全運(yùn)行。
通過調(diào)查發(fā)現(xiàn),無論從設(shè)備上還是應(yīng)用上,脫硫水平與國(guó)家環(huán)保要求仍有差距,結(jié)垢、堵塞等問題依然沒有得到解決,實(shí)際運(yùn)行效率達(dá)不到要求,脫硫系統(tǒng)還需要更進(jìn)一步的完善、改進(jìn)。
圖1 脫硫管道結(jié)垢圖Fig.1 Scale in desulphurization pipelines
圖1,2,3是脫硫系統(tǒng)中部分結(jié)垢的現(xiàn)場(chǎng)圖片,脫硫系統(tǒng)中的吸收塔、管道、換熱器、除霧器等都存在非常嚴(yán)重的結(jié)垢問題,結(jié)垢會(huì)引起壓損增大、設(shè)備堵塞等問題,目前脫硫設(shè)備的停用很多是因結(jié)垢引起的。
本文對(duì)定州、岱海發(fā)電廠2×600 MW機(jī)組的GGH垢進(jìn)行采樣分析,定州電廠結(jié)垢物呈白色,略微發(fā)黃,結(jié)垢物分布差異明顯,質(zhì)地相對(duì)疏松,如圖4所示。岱海電廠結(jié)垢物呈灰白色,質(zhì)地堅(jiān)硬致密,成塊狀物,如圖5所示。
圖6 岱海電廠結(jié)垢物的SEM圖Fig.6 SEM results of scale in Daihai Power Plant
圖7 定州電廠結(jié)垢物SEM圖Fig.7 SEM results of scale in Dingzhou
兩個(gè)電廠換熱單元上的結(jié)垢物,如圖8所示。其中的主要成分是石膏和硬石膏,同時(shí)還有一定量的硅酸鋁成分。但是物相組成具有明顯的差異:岱海電廠結(jié)垢物樣品中的礦物相主要是莫來石(Al6Si2O13)和二水石膏 (CaSO4·2H2O);定州電廠垢中缺少莫來石,硫酸鈣是以無水石膏(CaSO4)和燒石膏 (CaSO4·1/2H2O)兩種物相存在[2]。
圖8 定州電廠(DZ)和岱海電廠(DH)GGH垢的XRD譜圖Fig.8 XRD results in Dingzhou and Daihai Power Plant
煤質(zhì)環(huán)境多種多樣,但是普遍灰分較高,一般在15%~25%之間。當(dāng)機(jī)組配套除塵器的效率較低時(shí),會(huì)導(dǎo)致FGD系統(tǒng)中飛灰濃度升高,進(jìn)而影響GGH換熱器等表面積灰嚴(yán)重。進(jìn)入脫硫系統(tǒng)的煙氣飛灰濃度較大時(shí),就會(huì)引發(fā)脫硫設(shè)備的堵塞結(jié)垢問題。
采用自然氧化工藝時(shí),較高pH值下,容易生成CaSO3·1/2H2O軟垢,進(jìn)而生成CaSO4·2H2O硬垢;在石灰系統(tǒng)中,較高pH值下,進(jìn)入脫硫系統(tǒng)煙氣中的CO2易再碳酸化,生成CaCO3沉積,而石灰石系統(tǒng)則沒有CO2再碳酸化的問題存在。系統(tǒng)采用強(qiáng)制氧化工藝時(shí),在吸收區(qū)內(nèi),漿液的Ca2+,濃度變化與單位體積內(nèi)吸收SO2的濃度成正比,所以當(dāng)氣液比太小、密度太低時(shí),石膏飽和度就會(huì)超過臨界值,導(dǎo)致結(jié)垢發(fā)生。
在正常運(yùn)行中,要注意控制溫度和露點(diǎn)這些運(yùn)行參數(shù),因?yàn)樵诿摿蛳到y(tǒng)中,反應(yīng)溫度越接近露點(diǎn),脫硫效率就越高;但是,為了保證出口煙氣的干燥,避免結(jié)垢,要盡可能使整個(gè)脫硫系統(tǒng)的溫度高于露點(diǎn)。
鍋爐負(fù)荷也會(huì)影響脫硫系統(tǒng)結(jié)垢情況,當(dāng)鍋爐工況發(fā)生變化時(shí),也會(huì)引起脫硫塔內(nèi)煙速的變化。當(dāng)鍋爐負(fù)荷下降,脫硫塔內(nèi)煙速也會(huì)下降,這樣就會(huì)使煙氣在脫硫塔內(nèi)與脫硫漿液接觸時(shí)間延長(zhǎng),有利于脫硫充分反應(yīng)。但煙速的降低,也會(huì)使煙氣中攜帶的灰塵、固體顆粒物的懸浮條件惡化,易引發(fā)結(jié)垢現(xiàn)象。
定州、岱海兩電廠的數(shù)據(jù)表明,除霧器出口水霧小于設(shè)計(jì)值時(shí),運(yùn)行情況是正常的,但現(xiàn)場(chǎng)運(yùn)行中,實(shí)際情況往往偏離設(shè)計(jì)值,過高的煙溫與石灰石漿液接觸,產(chǎn)生大量蒸汽,導(dǎo)致煙氣流速加大,對(duì)除霧效果有較大影響。煙氣攜帶大量漿液滴會(huì)粘附在脫硫元件的表面,使表面的垢越積越厚,易堵塞元件的通道。
脫硫系統(tǒng)結(jié)垢與吸收塔內(nèi)的流場(chǎng)、溫度場(chǎng)有關(guān),通過對(duì)吸收塔內(nèi)的垢分析,可以發(fā)現(xiàn)這些垢形狀都很有規(guī)律,有層次感,鋸齒狀,這就說明吸收塔內(nèi)的垢的形成與吸收塔內(nèi)的流場(chǎng)、溫度場(chǎng)有關(guān)。
我國(guó)交通事業(yè)的良好發(fā)展離不開施工管理工作中的目標(biāo)管理,目標(biāo)管理作為施工管理的重要內(nèi)容,必須要全面做好方案預(yù)設(shè),讓施工技術(shù)人員按照目標(biāo)內(nèi)容進(jìn)行施工,而目標(biāo)管理需要管理人員結(jié)合工程建設(shè)的實(shí)際情況進(jìn)行安排,做好目標(biāo)分解和合理的崗位分工,使工程有條不紊的按目標(biāo)設(shè)定進(jìn)行。工程完工后,在企業(yè)實(shí)現(xiàn)其既定經(jīng)濟(jì)利益的同時(shí),管理人員和施工技術(shù)人員也得到了相應(yīng)的回報(bào)。
日本NFK公司[1]對(duì)于半干半濕FGD系統(tǒng)做過實(shí)驗(yàn),煙氣在進(jìn)入脫硫系統(tǒng)吸收塔后,上升過程中在一側(cè)形成渦流“滯流區(qū)”,由于熱損失特別是霧化水滴粒子的蒸發(fā)吸熱,使得沿氣流上升的方向,塔內(nèi)的平均溫度、濕度分布,分別呈遞減、遞增趨勢(shì),因此滯流區(qū)內(nèi)的含水量越來越高,而溫度則越來越低,直到在塔上方甚至整個(gè)滯流區(qū)內(nèi)接近或達(dá)到飽和,于是由于蒸發(fā)驅(qū)動(dòng)力降低,越來越多來不及蒸干的微小水滴粒子,在渦流的攜帶下,碰撞于塔壁而濕壁。吸收塔徑向溫度是中心偏高、壁面?zhèn)绕偷姆植挤绞?,這樣,煙氣中攜帶的固體顆粒物質(zhì)容易碰撞黏附于吸收塔的壁面,發(fā)生結(jié)垢現(xiàn)象。
對(duì)于大型脫硫裝置,吸收塔直徑增大,溫度場(chǎng)的不均勻性也會(huì)增加,當(dāng)溫度低于露點(diǎn)時(shí),在吸收塔壁面低溫處都極易結(jié)垢。
在電廠實(shí)際運(yùn)行中,雖然除塵效果明顯,可達(dá)到99%,但還是有部分顆粒從除塵器中逃逸,給脫硫系統(tǒng)帶來結(jié)垢堵塞問題。GGH在運(yùn)行過程中,沒有進(jìn)行定期吹掃,或者是吹掃不到位;吹掃周期長(zhǎng),吹掃時(shí)間短;積累的初期垢沒有及時(shí)處理,導(dǎo)致結(jié)垢反復(fù)加熱,形成硬垢,不易處理。
濕法脫硫系統(tǒng)中,結(jié)垢已經(jīng)嚴(yán)重影響了脫硫系統(tǒng)的安全運(yùn)行,脫硫系統(tǒng)的結(jié)垢現(xiàn)象像滾雪球一樣,一旦產(chǎn)生了垢,就會(huì)迅速發(fā)展擴(kuò)大,導(dǎo)致脫硫元件通道堵塞,嚴(yán)重時(shí)常常導(dǎo)致系統(tǒng)停運(yùn)。
濕法脫硫系統(tǒng)中,GGH結(jié)垢后會(huì)使煙氣達(dá)不到設(shè)計(jì)的排煙溫度,會(huì)對(duì)下游的設(shè)備造成低溫腐蝕。GGH表面結(jié)垢后,隨著垢層厚度增加,表面?zhèn)鳠嵯禂?shù)降低,傳熱效率下降,使得GGH換熱惡化,嚴(yán)重影響煙氣換熱,導(dǎo)致煙氣出口溫度達(dá)不到設(shè)計(jì)值,不利于系統(tǒng)的安全運(yùn)行。
GGH結(jié)垢會(huì)增加系統(tǒng)的能耗,當(dāng)GGH結(jié)垢現(xiàn)象嚴(yán)重時(shí),使系統(tǒng)阻力增加,會(huì)造成風(fēng)機(jī)喘振,影響主機(jī)的安全運(yùn)行。
在脫硫系統(tǒng)中,當(dāng)結(jié)垢現(xiàn)象嚴(yán)重時(shí),會(huì)導(dǎo)致系統(tǒng)GGH換熱效率降低,使得原煙氣在進(jìn)入脫硫塔時(shí)未得到有效降溫,必然會(huì)在脫硫塔內(nèi)蒸發(fā)攜帶水量,最終導(dǎo)致吸收塔耗水量增加,結(jié)垢情況更嚴(yán)重。對(duì)于600 MW的機(jī)組,進(jìn)入吸收塔的煙溫每升高10℃,水耗約增加10 t/h[3]。
除霧器葉片的結(jié)垢情況嚴(yán)重時(shí),會(huì)導(dǎo)致塔內(nèi)氣流流場(chǎng)不均勻,進(jìn)而導(dǎo)致除霧器性能惡化使凈煙氣攜帶水滴,結(jié)垢現(xiàn)象更加嚴(yán)重,除霧器的結(jié)垢常常會(huì)使脫硫塔停運(yùn)。
當(dāng)結(jié)垢情況嚴(yán)重時(shí),結(jié)垢惡化,垢層不斷變厚,可能會(huì)發(fā)生脫落現(xiàn)象。在垢層脫落時(shí),會(huì)對(duì)元件表面撕裂,造成腐蝕,大塊的垢層也可能會(huì)砸傷塔內(nèi)的元件,如陶瓷噴嘴、除霧器底部沖洗水管和支撐梁。
對(duì)于燃用高硫煤的脫硫系統(tǒng),要注意氧化裝置、氧化風(fēng)機(jī)的選型,要選取裕度較小的甚至偏低的設(shè)計(jì)參數(shù),防止留下隱患。
對(duì)于系統(tǒng)中易磨損、損耗或出現(xiàn)故障并導(dǎo)致系統(tǒng)運(yùn)行的設(shè)備,如吸收塔、噴嘴、泵等,最好設(shè)計(jì)為易于更換和檢修的類型。脫硫主要部件一般選擇進(jìn)口設(shè)備,保證系統(tǒng)穩(wěn)定高效運(yùn)行,延長(zhǎng)使用壽命。
正確進(jìn)行系統(tǒng)設(shè)計(jì),使流經(jīng)除霧器的煙氣盡可能均勻分布,避免煙氣流速不均,除霧器盡可能在塔內(nèi)的水平布置,減少除霧器的結(jié)垢幾率。
因?yàn)榱鲌?chǎng)的特殊性,是氣液兩相流流場(chǎng),所以應(yīng)根據(jù)環(huán)境條件,選擇合適的防腐材料。實(shí)際中,常選擇耐高溫的FRP材料。合理選擇除霧器,保證除霧器高效運(yùn)行,選擇合理材料防治結(jié)垢堵塞。定期對(duì)設(shè)備進(jìn)行檢查,保證及時(shí)處理故障。盡量選擇封閉型傳熱元件,開放型元件隨傳熱效率高,但不封閉會(huì)造成壓力過早衰退,吹掃效果差,無法將元件表面的灰塵結(jié)垢顆粒徹底吹掃干凈。
在脫硫系統(tǒng)運(yùn)行中,應(yīng)加強(qiáng)煙氣排放在線監(jiān)測(cè)系統(tǒng)的可靠性和穩(wěn)定性。加強(qiáng)吸收塔液位監(jiān)測(cè),實(shí)際運(yùn)行中可適當(dāng)降低液位,防止吸收塔內(nèi)的泡沫倒流入GGH,并記錄重要部件的運(yùn)行數(shù)據(jù),總結(jié)結(jié)垢規(guī)律,合理計(jì)算分析系統(tǒng)吹掃和沖洗的周期、時(shí)間。在漿液里加入適當(dāng)?shù)南輨乐翁摷僖何?。大修時(shí)要對(duì)系統(tǒng)中的垢進(jìn)行徹底清理,避免存有隱患。
將脫硫漿液pH值和濃度控制在合理范圍內(nèi),應(yīng)綜合考慮脫硫效率與結(jié)垢情況等,盡可能提高效率,還要防止結(jié)垢的發(fā)生。
提高亞硫酸鈣的氧化程度,長(zhǎng)期在亞硫酸鹽的環(huán)境下,pH值不穩(wěn)定,容易發(fā)生結(jié)垢。合理控制除霧器沖洗的水量和頻率。在實(shí)際運(yùn)行中,運(yùn)行人員往往對(duì)第一級(jí)除霧器的沖洗量不夠,應(yīng)對(duì)兩級(jí)除霧器采用不同的沖洗水量,避免對(duì)第一級(jí)除霧器沖洗水量過大或過小,對(duì)于第二級(jí)除霧器應(yīng)將沖洗水量和次數(shù)越低越好,并要防止沖洗噴嘴結(jié)垢堵塞影響沖洗效果。
在脫硫漿液中可以添加Mg2+,Na+離子等陽(yáng)離子,他們的存在可以減少SO32-,SO42-,Ca2+結(jié)合生成的鹽結(jié)垢的機(jī)會(huì)。
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