王 建 偉
(中國石化鎮(zhèn)海煉化分公司, 浙江 寧波 315207)
FHUDS-2/FHUDS-5組合催化劑在鎮(zhèn)海煉化300萬t/a柴油加氫裝置的應(yīng)用
王 建 偉
(中國石化鎮(zhèn)海煉化分公司, 浙江 寧波 315207)
介紹了由撫順石油化工研究院(FRIPP)開發(fā)的FHUDS-2/FHUDS-5柴油深度加氫組合催化劑在鎮(zhèn)海煉化新建300萬t/a柴油加氫裝置上的工業(yè)應(yīng)用情況。應(yīng)用結(jié)果表明: FHUDS-2/FHUDS-5 催化劑組合具有良好的加氫脫硫活性和穩(wěn)定性,在高空速條件下加工直餾柴油和45%左右的催化柴油、減壓柴油的混合油,可以長周期穩(wěn)定生產(chǎn)符合滬Ⅳ硫含量排放標(biāo)準(zhǔn)要求的清潔柴油產(chǎn)品。同時,能夠加工以直餾柴油為原料生產(chǎn)符合歐Ⅴ排放標(biāo)準(zhǔn)要求的清潔柴油產(chǎn)品。
FHUDS-2/FHUDS-5 催化劑;柴油加氫;滬Ⅳ清潔柴油;歐Ⅴ清潔柴油
隨著柴油的低硫化,加氫精制技術(shù)顯得越來越重要。盡管可以通過提高反應(yīng)溫度、降低反應(yīng)空速、改建或新建裝置增加反應(yīng)器體積、增加循環(huán)氫脫H2S裝置、降低餾分切割點(diǎn)及采用更高活性催化劑等方式來提高脫硫深度,但提高反應(yīng)溫度會增加能耗和縮短催化劑使用壽命,降低反應(yīng)空速會降低處理量,改建或新建裝置會增加裝置投資及催化劑用量,相比之下,最經(jīng)濟(jì)和簡便的方法是根據(jù)裝置工況條件選擇最適合的高活性柴油深度加氫脫硫催化劑體系[1-3]。
為了滿足加工更多高硫直餾柴油及性質(zhì)更差的二次加工柴油生產(chǎn)符合歐Ⅳ和歐Ⅴ排放標(biāo)準(zhǔn)超低硫柴油的要求, FRIPP加快了開發(fā)柴油深度加氫脫硫催化劑的開發(fā)步伐,開發(fā)了不同類型的深度加氫脫硫催化劑。開發(fā)出直接脫硫活性好、具有烷基轉(zhuǎn)移功能且氫耗低的FHUDS-5 Mo-Co型催化劑;開發(fā)出芳烴飽和活性及超深度加氫脫硫活性好的FHUDS-2 W-Mo-Ni型超深度加氫脫硫催化劑[4-6]。為了更好地發(fā)揮好這兩種類型催化劑的優(yōu)勢,F(xiàn)RIPP開發(fā)了 S-RASSG不同類型催化劑級配裝填柴油超深度脫硫技術(shù)。
中國石油化工股份有限公司鎮(zhèn)海煉化分公司新建300萬t/a柴油加氫精制裝置(簡稱Ⅵ加氫裝置),于 2011年 4月 30日中交,采用 FRIPP開發(fā)的S-RASSG柴油超深度脫硫技術(shù),6月18日一次投料試車成功,19日10:30產(chǎn)出合格產(chǎn)品。該裝置的設(shè)計(jì)規(guī)模為加工300×104t/a混合柴油,設(shè)計(jì)年開工時間8 400 h,設(shè)計(jì)操作彈性為60%~100%。裝置設(shè)計(jì)以密度大、干點(diǎn)高的催化柴油和常三線/減一線柴油為原料,生產(chǎn)硫含量滿足歐Ⅲ標(biāo)準(zhǔn)(硫含量不大于350 mg/kg)的精制柴油。通過優(yōu)化裝置原料后,可以生產(chǎn)滿足歐Ⅳ(硫含量不大于50 mg/kg)及歐Ⅴ(硫含量不大于10 mg/kg)標(biāo)準(zhǔn)的精制柴油。
1.1 催化劑物化性質(zhì)
催化劑物化性質(zhì)見表1。
表1 催化劑物化性質(zhì)Table 1 Physico-chemical properties of catalysts
1.2 催化劑裝填
Ⅵ加氫裝置采用FRIPP開發(fā)的FHUDS-2/FHU DS-5柴油深度加氫組合催化劑,催化劑裝填采用密相裝填方式,由專業(yè)催化劑裝填公司負(fù)責(zé),裝填技術(shù)為法國PETROVAL專利技術(shù)。表2列出反應(yīng)器的實(shí)際裝填數(shù)據(jù)。
表2 反應(yīng)器的實(shí)際裝填數(shù)據(jù)Table 2 Catalysts loading data on the hydrotreating unit
為了考察FHUDS-2/FHUDS-5催化劑的性能,同時考察 300 萬 t/a 柴油加氫裝置采 用FHUDS-2/FHUDS-5 組合裝填生產(chǎn)低硫柴油時對原料油的適應(yīng)性,裝置穩(wěn)定運(yùn)轉(zhuǎn)6個半月后,于2012 年1月10 日~1月13 日,在滿負(fù)荷處理量下考察了裝置生產(chǎn)滬Ⅳ及歐Ⅴ標(biāo)準(zhǔn)清潔柴油的可行性,進(jìn)行了產(chǎn)品質(zhì)量、綜合能耗及物料平衡等方面的技術(shù)標(biāo)定。
2.1 裝置標(biāo)定情況
標(biāo)定方案分兩個工況:標(biāo)定工況一是在滿負(fù)荷(357 t/h)工況下,反應(yīng)壓力7.2 MPa,氫油體積比300,主催化劑體積空速1.85 h-1,常一線、常二線比例為 34.29%,常三線比例 21.35%、減一線、一級減二線比例為20.58%,催化柴油比例為23.81%,生產(chǎn)柴油產(chǎn)品符合滬Ⅳ硫含量排放標(biāo)準(zhǔn)要求。標(biāo)定工況二是在滿負(fù)荷工況下,反應(yīng)壓力 7.2 MPa,氫油體積比300,主催化劑體積空速1.85 h-1,常一線、常二線比例為 43.74%,常三線比例 27.21%、減一線、一級減二線比例為 26.24%,焦化柴油比例為2.80%,生產(chǎn)柴油產(chǎn)品符合歐Ⅴ排放標(biāo)準(zhǔn)要求(表3)。
表3 標(biāo)定時原料油比例Table 3 proportion of feedstocks during evaluation
2.2 原料性質(zhì)
標(biāo)定時原料油性質(zhì)見表4。
表4 標(biāo)定時原料油性質(zhì)Table 4 Properties of feedstock during evaluation
2.3 主要操作條件
表5 標(biāo)定期間主要操作條件Table 5 Main operating conditions during evaluation
催化劑采用密相裝填,從標(biāo)定過程看,反應(yīng)器一床層、二床層的各層徑向溫差較小,均小于4 ℃,說明裝填質(zhì)量總體較好、反應(yīng)器內(nèi)構(gòu)件的再分配效果良好。標(biāo)定期間,反應(yīng)器的一床層壓降為 0.228 MPa,低于設(shè)計(jì)值0.3 MPa(表5)。從裝置開工正常到現(xiàn)在,反應(yīng)器的床層壓降沒有明顯上升,主要原因是裝置加強(qiáng)了原料的過濾管理,沒有發(fā)生原料過濾器走旁路的現(xiàn)象,并且原料油自動反沖洗過濾器的故障率比較低、過濾效果較好。
3.1 主要產(chǎn)品質(zhì)量
表6 標(biāo)定時精制柴油性質(zhì)Table 6 Diesel product properties during evaluation
表7 標(biāo)定時精制石腦油性質(zhì)Table 7 Naphtha product properties during evaluation
從表6、表7可以看出,本裝置產(chǎn)品都能達(dá)到預(yù)期的標(biāo)定目標(biāo)。通過優(yōu)化裝置原料、提高反應(yīng)溫度增加平均床層溫度,精制柴油的硫含量能低于50 mg/kg和10 mg/kg,氮含量低于10 mg/kg。加氫反應(yīng)以后,柴油產(chǎn)品的質(zhì)量有不同程度的改善,十六烷值平均提高在1.7~4個單位,密度平均降低4~13.9 kg/m3,多環(huán)芳烴平均降低6.5%~12.2%。石腦油組分干點(diǎn)控制較高,主要目的是產(chǎn)乙烯料,其中鏈烷烴、環(huán)烷烴含量較高,比較適合作乙烯料。精制柴油的初餾點(diǎn)與石腦油終餾點(diǎn)的脫空度 10 ℃,說明汽提塔、分餾塔的分離效果較好,能滿足裝置滿負(fù)荷、石腦油產(chǎn)乙烯料的生產(chǎn)。
3.2 物料平衡
表8 標(biāo)定期間物料平衡表Table 8 Materials balance during evaluation
從表8的物料平衡可以看出,裝置的物料平衡較好,說明裝置的測量儀表基本準(zhǔn)確可靠。從標(biāo)定結(jié)果及裝置前期的實(shí)際運(yùn)行情況看,實(shí)際裝填的FHUDS-2/FHUDS-5催化劑的脫芳能力、脫硫能力較強(qiáng),兼之產(chǎn)品為硫含量小于50 mg/kg的精制柴油,脫硫深度大,故實(shí)際消耗的氫氣量大。生產(chǎn)硫含量小于10 mg/kg精制柴油時的耗氫量與設(shè)計(jì)值基本一致。另外,從裝置排低壓瓦斯量來看,其流量基本在(N)100 m3/h以內(nèi),同時沒有排放廢氫,因此,裝置漏損氫、排放氫小,其氫耗量主要是化學(xué)氫耗。
3.3 能量平衡
表9 標(biāo)定時綜合能耗數(shù)據(jù)Table 9 Energy consumption during evaluation
從表9的裝置標(biāo)定能耗看,生產(chǎn)硫含量小于50 mg/kg精制柴油時的能耗明顯好于設(shè)計(jì)能耗值。原因主要有:一是標(biāo)定期間氣溫低,工頻空冷停用臺數(shù)較多,變頻空冷的開度也很小,且裝置初期的機(jī)泵效率高,故裝置電耗比較小;二是開工初期,催化劑初期活性好,換熱設(shè)備效率高(尤其是高壓纏繞式換熱器E6501),同樣的原料、產(chǎn)品情況下,反應(yīng)爐消耗的燃料氣小;三是蒸汽消耗方面,雖3.5 MPa蒸汽消耗比設(shè)計(jì)稍小,但1.0 MPa蒸汽輸出比設(shè)計(jì)減少更多,二者綜合作用下,裝置的蒸汽消耗反而比設(shè)計(jì)值大;四是水的耗量比設(shè)計(jì)高,主要原因是凝結(jié)水還未進(jìn)行裝置自回用,并考慮到水冷器的防腐,提高了各水冷器的循環(huán)水流速,致使循環(huán)水、軟化水的用量比設(shè)計(jì)值高。1.0 MPa蒸汽輸出比設(shè)計(jì)減少很多的主要原因是受原料性質(zhì)較輕的影響,由于其熱容小,裝置的1.0 MPa汽包產(chǎn)汽量比較小。
生產(chǎn)硫含量小于50 mg/kg與10 mg/kg精制柴油時的能耗區(qū)別主要在于燃料氣的消耗上,后者比前者大的主要原因是生產(chǎn)硫含量小于10 mg/kg精制柴油時的原料基本為直餾柴油,其反應(yīng)溫升小,而產(chǎn)品質(zhì)量要求又高,故提高了反應(yīng)器入口溫度,最終導(dǎo)致反應(yīng)爐的燃料氣消耗大幅度上升。
從表9及裝置開工以來的實(shí)際生產(chǎn)情況看,影響Ⅵ加氫裝置的能耗主要因素在燃料氣消耗、蒸汽消耗上,而燃料氣消耗又主要在反應(yīng)爐的消耗上,蒸汽消耗又主要在汽包V6603的產(chǎn)汽量上,反應(yīng)爐燃料氣消耗與汽包V6003發(fā)汽這兩項(xiàng)與裝置加工原料性質(zhì)(二次油比例高,反應(yīng)溫升大,反應(yīng)爐消耗??;原料重,熱容大,產(chǎn)汽大。)密切相關(guān),同時與換熱器的換熱效率(尤其是高壓纏繞式換熱器E6501)密切相關(guān)。
本次標(biāo)定的精制柴油與滬Ⅳ、歐Ⅴ柴油標(biāo)準(zhǔn)(0號或-10號柴油)對比結(jié)果見如下表10。
表10 精制柴油質(zhì)量對比表Table 10 Quality contrast of diesel product
從表10可以看出,本次標(biāo)定所得的精制柴油達(dá)到了滬Ⅳ、歐Ⅴ排放標(biāo)準(zhǔn)的清潔柴油,催化劑的脫硫率、脫氮率、烯烴飽和率、多環(huán)芳烴脫除率均較高。
與滬Ⅳ柴油標(biāo)準(zhǔn)相比,標(biāo)定得到的精制柴油的十六烷值指數(shù)遠(yuǎn)大于控制指標(biāo),十六烷值可以通過提高焦化柴油的加工量即可滿足要求。精制柴油的密度比較大,原因是原料中的二次加工油(催化柴油)比例高,催化柴油的密度大、多環(huán)芳烴含量高、十六烷值低,而裝置設(shè)計(jì)的目標(biāo)僅是加氫精制。
與歐Ⅴ柴油標(biāo)準(zhǔn)相比,通過優(yōu)化裝置原料(不摻煉催化柴油,提高常一線、常二線輕柴油的比例)、提高反應(yīng)苛刻度(提反應(yīng)器入口溫度,保證反應(yīng)平均溫度)后,生產(chǎn)的精制柴油指標(biāo)能夠達(dá)到要求。
FHUDS-2/FHUDS-5催化劑級配技術(shù)在鎮(zhèn)海煉化新建300萬t/a年柴油加氫裝置的應(yīng)用結(jié)果表明:
(1)在標(biāo)定工況下,催化劑的脫硫率在97.68%~99.93%,脫氮率在97.61%~98.50%,密度降低值在 4.0~13.9 kg/m3,十六烷值提高值在1.7~4.0個單位,多環(huán)芳烴降低值在6.5%~12.2%,催化劑的溫升達(dá)到49 ℃,說明FHUDS-2/FHUDS-5柴油加氫組合催化劑具有良好的芳烴飽和能力和超深度脫硫的優(yōu)勢,能夠滿足裝置長周期生產(chǎn)符合滬Ⅳ硫含量排放標(biāo)準(zhǔn)要求的清潔柴油產(chǎn)品的需要。
(2)FHUDS-2/FHUDS-5組合催化劑能夠加工以直餾柴油為原料生產(chǎn)符合歐Ⅴ排放標(biāo)準(zhǔn)要求的清潔柴油產(chǎn)品。FHUDS-2/FHUDS-5催化劑級配裝填柴油超深度脫硫技術(shù)顯示了對原料油良好的適應(yīng)性。
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Commercial Application of FHUDS-2/FHUDS-5 Assembled Hydrotreating Catalyst in 3 Mt/a Diesel Hydrotreating Unit of Zhenhai Refining and Chemical Company
WANG Jian-wei
( Sionpec Zhenhai Refining and Chemical Company , Zhejiang Ningbo 315207, China)
FHUDS-2/FHUDS-5 assembled diesel depth hydrotreating catalysts developed by Fushun research institute of petroleum and petrochemical (FRIPP) were used in Zhenhai new-built 3Mt/a diesel hydrotreating unit. The application results show that the hydrosulfurization activity and stability of FHUDS-2/FHUDS-5 assembled catalysts are very well. Shanghai Ⅳ standard clean diesel c an be produced by treating mixed oil of straight-run diesel,about 45% FCC diesel and vacuum distillation diesel under high LHSV conditions. Meanwhile, Europe Ⅴ standard clean diesel can be produced by treating straight-run diesel.
FHUDS-2/FHUDS-5 catalysts; Diesel hydrotreating; Shanghai Ⅳ standard clean diesel; Europe Ⅴstandard clean diesel
TE 624.9
A
1671-0460(2012)06-0578-05
2012-04-15
王建偉(1985-),男,浙江寧波人,助理工程師,2008年畢業(yè)于沈陽化工學(xué)院化學(xué)工程與工藝專業(yè),研究方向:從事煉油工藝臨氫系統(tǒng)技術(shù)工作。E-mail:wangjw.zhlh@sinopec.com。