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        催化余熱鍋爐熱效率降低原因及處理措施

        2012-09-11 11:48:52徐學(xué)明王海寧石平利劉春
        河南化工 2012年15期
        關(guān)鍵詞:細(xì)粉吹灰熱效率

        徐學(xué)明,王海寧,石平利,劉春

        (中國石化中原油田分公司石油化工總廠,河南濮陽457165)

        催化余熱鍋爐熱效率降低原因及處理措施

        徐學(xué)明,王海寧,石平利,劉春

        (中國石化中原油田分公司石油化工總廠,河南濮陽457165)

        催化裂化裝置余熱鍋爐2009年由臥式鍋爐改造為立式鍋爐后,過熱能力由20多t/h增加至38~40 t/h。然而經(jīng)過兩年多運行,存在一系列問題,制約余熱鍋爐取熱效率的提高。本文重點分析了余熱鍋爐運行過程取熱效率不高的原因,并采取相應(yīng)的措施,達(dá)到降低能耗的目的。

        余熱鍋爐;熱效率;原因;措施

        0 前言

        石油化工總廠50萬t/a催化裂化裝置余熱鍋爐2009年技術(shù)改造,由臥式鍋爐改造為立式鍋爐后,過熱能力由20多t/h增加至38~40 t/h,過熱能力得到極大改善;煙氣側(cè)運行壓力由10~40 kPa降至7 kPa,煙氣利用率得到極大的提高;排煙溫度降至180℃以下,受熱面積得到改善,取熱效率達(dá)到90%左右。然而經(jīng)過兩年多運行,存在催化劑細(xì)粉吸附在取熱翅片管上、吹灰效果不佳、CO2裝置開工壓降大等問題,制約了余熱鍋爐取熱效率的提高。

        1 余熱鍋爐運行狀況

        1.1 余熱鍋爐煙氣流程

        650℃高溫再生煙氣自三旋分離出大于10 μm的催化劑細(xì)粉,驅(qū)動煙氣輪機(jī)做功后,煙氣溫度下降至535℃。經(jīng)高溫?zé)煔馊ㄩy調(diào)節(jié),緊急情況下可以直接進(jìn)入煙囪排入大氣,正常情況下通過水封罐頂部口轉(zhuǎn)彎向下引入余熱鍋爐過熱器、蒸發(fā)段受熱面,再順序進(jìn)入高溫省煤器、水熱媒低溫省煤器,最后溫度下降至175℃進(jìn)入煙道后分為兩路:一路進(jìn)入到CO2裝置,另一路由煙囪排入大氣。

        圖1 煙氣流程圖

        1.2 余熱鍋爐蒸汽流程

        外取熱器汽包(容701)分離出來的28 t/h飽和蒸汽及油漿蒸汽發(fā)生器(換202/1)產(chǎn)生的5 t/h飽和蒸汽匯集在一起,分兩路:一路飽和蒸汽送至特種油車間使用,另一路與余熱鍋爐蒸發(fā)段自產(chǎn)出的6.76 t/h飽和蒸汽一起進(jìn)入混合集箱,再經(jīng)過熱器加熱后成過熱蒸汽,由過熱器出口集箱引出,通過噴水減溫器控制過熱器的出口蒸汽溫度在250℃±10℃后進(jìn)入低壓蒸汽管網(wǎng)。

        圖2 蒸汽流程圖

        2 原因分析

        2.1 粉塵沉積

        攜帶催化劑細(xì)粉煙氣進(jìn)入余熱鍋爐后,由于余熱鍋爐截面大于煙道,煙氣的流速明顯降低,催化劑細(xì)粉逐漸沉積下來。煙氣高溫高速流動產(chǎn)生靜電效應(yīng)致使催化劑細(xì)粉吸附在翅片管和器壁上形成了一層隔離膜,阻礙了煙氣和爐管的直接熱傳遞,致使傳熱能力下,造成取熱效率降低。

        2.2 吹灰器效果不佳

        余熱鍋爐吹灰器采用吹灰方式為激波吹灰,利用燃?xì)獗籍a(chǎn)生的激烈振動,使得受熱面表面積灰脫落,達(dá)到清灰目的。本鍋爐在過熱段、蒸發(fā)段、高溫省煤器和低溫省煤器分四層布置,每層安裝三個激波吹灰器。在操作過程中,由于采用裝置自產(chǎn)干氣,燃料成分不穩(wěn)定、含有雜質(zhì)等介質(zhì),易導(dǎo)致爆燃不穩(wěn)定,有時無法爆燃,有時爆破力太強(qiáng),甚至損害激波吹灰器分配器。

        2.3 二氧化碳裝置開停工影響

        二氧化碳裝置回收催化裝置排放的再生煙氣中二氧化碳?xì)怏w,作為油田采油氣驅(qū)介質(zhì),減少了二氧化碳排放到大氣,起到節(jié)能減排的作用。

        2.3.1 二氧化碳裝置開工影響

        當(dāng)二氧化碳裝置需要開工時,為了確保再生煙氣至二氧化碳裝置煙氣量的穩(wěn)定供給,通常做法是:二氧化碳操作人員逐漸關(guān)小余熱鍋爐后煙氣直接排放至煙囪的煙道擋板。當(dāng)協(xié)調(diào)不到位時極易造成余熱鍋爐后路煙氣壓力快速上漲至2 kPa以上,鍋爐前(煙機(jī)后)的壓力能達(dá)到10 kPa,雙動滑閥開度增大,煙機(jī)做功降低,余熱鍋爐水封罐小水封密封不住,不停冒煙氣;催化操作人員被迫將高溫?zé)煔馊ㄩy切至煙囪一部分處理問題,造成了高溫?zé)煔獾睦速M。

        2.3.2 二氧化碳裝置停工影響

        當(dāng)二氧化碳裝置停工時,二氧化碳解吸塔底重沸器不再消耗蒸汽,造成蒸汽消耗平衡困難。尤其是在夏季,動力車間鍋爐房只開一臺鍋爐保證催化汽輪機(jī)專用蒸汽使用,系統(tǒng)的蒸汽壓力靠催化車間產(chǎn)汽來平衡,當(dāng)催化系統(tǒng)蒸汽壓力達(dá)到0.85 MPa時,油漿蒸汽發(fā)生器的蒸汽壓力達(dá)到正常操作的上限1.2 MPa(安全閥定壓值為1.32 MPa),全廠蒸汽系統(tǒng)的壓力無法平衡,只得犧牲余熱鍋爐的取熱能力,將高溫?zé)煔馊ㄩy切至煙囪一部分,造成了高溫?zé)煔獾睦速M。

        3 解決措施

        通過以上分析,余熱鍋爐熱效率不高的原因主要是:吹灰效果不佳,煙氣熱能沒有得到最大利用及系統(tǒng)蒸汽用量得不到最大使用量影響余熱鍋爐的取熱效果,可以從以下幾個方面著手進(jìn)行解決:

        3.1 改善吹灰效果

        3.1.1 組分由干氣改為乙炔

        將吹灰燃?xì)庥啥嘟M分的干氣改用為組分單一乙炔,燃料組分得到保證,降低了操作難度,控制好吹灰時燃?xì)?,均勻分配爆破能量,避免破壞設(shè)備,提高吹灰效果。

        表1 吹灰燃?xì)獗?/p>

        3.1.2 調(diào)整吹灰的頻率

        催化劑吸附在翅片管上形成積灰是造成鍋爐取熱效率不高的因素,而合理提高吹灰頻次,可將堆積在翅片管上的催化劑積灰均勻的清除,避免了催化劑細(xì)粉長時間吸附在爐管翅片上,有利于鍋爐爐管和煙氣熱交換。將每天20:00吹灰調(diào)整為每天吹兩次(6:00和20:00)后,每次吹完后,從煙囪排放煙氣呈白煙而不是黑煙滾滾,說明鍋爐內(nèi)的催化劑細(xì)粉均勻吹出,取熱量得到提高。

        3.2 改進(jìn)煙氣操作方案,優(yōu)化操作流程

        在二氧化碳裝置開工時,先全開余熱鍋爐高溫?zé)煔馊ㄩy及余熱鍋爐后排放至煙囪的煙道擋板,再逐漸關(guān)小煙囪煙道擋板,控制煙機(jī)出口壓力PR502在0.085 MPa以下,如此保證了煙氣全部通過余熱鍋爐,既保證了煙機(jī)最大做功節(jié)能,也提高了鍋爐熱效率。

        3.3 余熱鍋爐定期高壓水清洗

        鍋爐吹灰時存在死區(qū),催化劑細(xì)粉會黏附在爐管翅片上,長時間的堆積形成硬垢,即使加大吹灰能量也無法清除,造成鍋爐的產(chǎn)汽量和過熱能力降低,運行起來也不節(jié)能。需要定期停爐清理爐管上催化劑硬垢,由于爐管在鍋爐內(nèi)密集排布,清灰困難,只能利用高壓水將翅片上的硬垢沖洗掉。

        4 效果分析及下一步措施

        4.1 效果分析

        通過分析余熱鍋爐熱效率不高的原因及改進(jìn)吹灰介質(zhì)、加大吹灰頻率、采取優(yōu)化操作流程和采用水洗方案等措施,在余熱鍋爐運行中,排煙溫度降低至200℃以下,過熱蒸汽溫度穩(wěn)定在250℃以上,鍋爐的產(chǎn)汽量上升并且穩(wěn)定在6 t/h,鍋爐的壓差下降6 kPa,大大提高了鍋爐的傳熱能力,延長了鍋爐運行周期,提高鍋爐的運行效率,降低了總廠能耗。

        4.2 下一步措施

        催化裝置正常操作狀態(tài)下,當(dāng)催化系統(tǒng)壓力達(dá)到0.8 MPa時,油漿蒸汽發(fā)生器壓力達(dá)到1.18 MPa,而催化汽輪機(jī)專用蒸汽壓力在0.9~1.0 MPa,這就需要重新核算催化裝置蒸汽系統(tǒng)壓降,優(yōu)化系統(tǒng)蒸汽流程,降低動力車間鍋爐房的負(fù)荷,最大限度節(jié)約能源。改造初步方案:將油漿蒸汽發(fā)生器飽和蒸汽外供,從余熱鍋爐出口直接接一條管線與汽輪機(jī)專用蒸汽線相連,增加蒸汽調(diào)壓閥,控制到汽輪機(jī)蒸汽壓力在1.0~1.1 MPa,系統(tǒng)蒸汽壓力在0.8 MPa。

        TQ050.7

        B

        1003-3467(2012)15-0054-03

        2012-06-02

        徐學(xué)明(1974-),男,工程師,從事煉油催化裂化技術(shù)工作,電話:(0393)4879330。

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