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        化學(xué)除鹽水電導(dǎo)率超標(biāo)原因分析及處理

        2012-09-03 02:27:02劉應(yīng)鑫
        電力安全技術(shù) 2012年10期
        關(guān)鍵詞:混床水箱鹽水

        劉應(yīng)鑫

        (陽(yáng)城國(guó)際發(fā)電有限責(zé)任公司,山西 晉城 048102)

        某電廠一期6×350 MW、二期2×600 MW,共8臺(tái)機(jī)組。機(jī)組鍋爐補(bǔ)給水全部為100 %的除鹽水。電廠化學(xué)水處理設(shè)備系統(tǒng)為一級(jí)除鹽(陽(yáng)雙室浮床+陰雙室浮床)+混床形式。

        1 異常情況

        在電廠機(jī)組某次運(yùn)行中,化學(xué)運(yùn)行值班員發(fā)現(xiàn):機(jī)組鍋爐除鹽水電導(dǎo)率出現(xiàn)無(wú)規(guī)律上漲,正常時(shí)為0.065μs/cm,上漲最大值為0.250μs/cm(標(biāo)準(zhǔn)值≤0.2μs/cm)。8臺(tái)機(jī)組補(bǔ)給水電導(dǎo)率也先后出現(xiàn)不同程度無(wú)規(guī)律上漲,電導(dǎo)率由0.1μs/cm最大上漲到1.202μs/cm。除電導(dǎo)率外,其他各項(xiàng)指標(biāo)(鈉、二氧化硅、氧、pH值等)均合格,未出現(xiàn)異常波動(dòng)。電導(dǎo)率是反映水汽品質(zhì)的重要指標(biāo),電導(dǎo)率超標(biāo)越大,表明水汽對(duì)熱力設(shè)備的腐蝕、積鹽、結(jié)垢的危害性越大,因此必須盡快查找水質(zhì)超標(biāo)的原因,并采取有效措施加以處理。

        2 原因分析

        2.1 儀表校核及檢查

        (1) 對(duì)化學(xué)水處理混床出口、除鹽系統(tǒng)供水管路及1~8號(hào)機(jī)補(bǔ)給水共計(jì)14塊在線電導(dǎo)率表計(jì)進(jìn)行細(xì)致校核(包括檢查儀表管路漏氣、電極污染、溫度補(bǔ)償、地回路、頻率等),確認(rèn)電導(dǎo)率表計(jì)測(cè)量正確。

        (2) 對(duì)所有電導(dǎo)率表計(jì)取樣管路進(jìn)行檢查,確認(rèn)取樣管路未受到污染。檢查1~8號(hào)補(bǔ)給水電導(dǎo)率表計(jì)的陽(yáng)離子樹脂交換柱是否失效,將失效的樹脂更換為再生好的樹脂,同時(shí)對(duì)交換柱中的氣泡及時(shí)進(jìn)行排放,防止其影響表計(jì)測(cè)量的準(zhǔn)確性。

        通過以上校核檢查工作,基本上排除了儀表系統(tǒng)對(duì)表計(jì)的各種影響因素。

        2.2 水質(zhì)查定分析

        實(shí)驗(yàn)室對(duì)運(yùn)行混床及除鹽水泵出口水質(zhì)進(jìn)行測(cè)量,結(jié)果如表1所示。對(duì)所有水樣做離子色譜分析,結(jié)果如表2,3,4所示。

        表1 混床及除鹽水泵出口水質(zhì)測(cè)量結(jié)果

        表2 水樣離子色譜分析結(jié)果(一)

        表3 水樣離子色譜分析結(jié)果(二)μg/L

        表4 水樣離子色譜分析結(jié)果(三)μg/L

        通過表1~4中的數(shù)據(jù)可以看出,能影響除鹽水電導(dǎo)率的陰床、混床出水及除鹽水的各種離子、總有機(jī)碳指標(biāo)全部合格。影響電導(dǎo)率的因素除了陰陽(yáng)離子的多少、總有機(jī)碳的含量,還有水中的可溶性氣體含量。對(duì)于純水(電導(dǎo)率在0.55μs/cm左右)中的可溶性氣體(O2、CO2)主要通過測(cè)量pH值做定性分析?,F(xiàn)場(chǎng)測(cè)量除鹽水發(fā)現(xiàn),pH值偏低。當(dāng)pH<7時(shí),說(shuō)明可能溶入空氣。據(jù)此,進(jìn)行相關(guān)系統(tǒng)查漏。

        2.3 系統(tǒng)查漏分析

        2.3.1 混床系統(tǒng)

        通過檢查現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備,查閱歷史數(shù)據(jù)曲線和混床設(shè)備操作記錄,未發(fā)現(xiàn)以下可能引起除鹽水電導(dǎo)率升高的情況:

        (1) 混床再生過程中出口手動(dòng)門未關(guān)嚴(yán);

        (2) 運(yùn)行中混床進(jìn)酸氣動(dòng)門及手動(dòng)門未關(guān)嚴(yán);

        (3) 混床樹脂捕捉器缺陷造成破碎樹脂漏出;

        (4) 失效混床繼續(xù)運(yùn)行或混床沖洗未合格就投入運(yùn)行(從表1和表4中混床的數(shù)據(jù)可以排除此類情況)。

        2.3.2 除鹽水系統(tǒng)

        在除鹽水系統(tǒng)查漏過程中,發(fā)現(xiàn)運(yùn)行中有以下幾個(gè)異常情況:

        (1) 除鹽水系統(tǒng)母管壓力低于0.2 MPa時(shí),2號(hào)除鹽水供水管路電導(dǎo)率升高至超標(biāo)。當(dāng)壓力重新升高至0.2 MPa時(shí),電導(dǎo)率又會(huì)很快下降到正常值(0.70μs/cm左右);

        (2) 啟動(dòng)5號(hào)除鹽水泵時(shí)會(huì)出現(xiàn)補(bǔ)給水電導(dǎo)率升高的現(xiàn)象;

        (3) 當(dāng)啟動(dòng)4號(hào)除鹽水泵時(shí),會(huì)間斷出現(xiàn)除鹽水電導(dǎo)率短時(shí)間波動(dòng)升高的現(xiàn)象。

        針對(duì)以上情況,逐一進(jìn)行仔細(xì)檢查分析。

        (1) 在除鹽水系統(tǒng)母管壓力低于0.2 MPa、電導(dǎo)率升高時(shí),進(jìn)行就地檢查,發(fā)現(xiàn)表計(jì)電導(dǎo)池排水塑料管有倒吸空氣現(xiàn)象。分析其原因?yàn)椋?號(hào)除鹽水電導(dǎo)率表的水樣取樣口安裝位置在2號(hào)除鹽水母管上方,在大流量低壓力(<0.2 MPa)補(bǔ)水時(shí),易在管路上端的取樣口處形成負(fù)壓,使空氣被倒吸入。由于空氣中O2,CO2易溶于很純凈的除鹽水,導(dǎo)致水樣中的離子含量和溶氧量增大,電導(dǎo)率升高。

        (2) 除鹽水相關(guān)系統(tǒng)的結(jié)構(gòu)如圖1所示,5號(hào)除鹽水泵只能使用3號(hào)除鹽水箱里的除鹽水。由于3號(hào)除鹽水箱密封球?qū)痈叨炔粔?,隔離空氣效果不佳,也存在空氣溶入的問題,所以3號(hào)水箱除鹽水電導(dǎo)率大。因此,啟動(dòng)5號(hào)除鹽水泵補(bǔ)水會(huì)導(dǎo)致除鹽水電導(dǎo)率升高。

        (3) 以運(yùn)行的3號(hào)一級(jí)除鹽系統(tǒng)為例,某時(shí)間段電腦畫面顯示數(shù)據(jù)如表5所示。

        表5 3號(hào)一級(jí)除鹽系統(tǒng)某時(shí)間段壓力值MPa

        圖1 除鹽水相關(guān)系統(tǒng)原理

        結(jié)合圖1及表5說(shuō)明如下:正常時(shí)陰陽(yáng)再生泵出口管路壓力應(yīng)該為0。陰再生泵出口管路4號(hào)表計(jì)顯示壓力為0.087 MPa,稍有增大;考慮到儀表有誤差,可以忽略。而陽(yáng)再生泵出口管路2號(hào)表計(jì)顯示壓力為0.372 MPa,增大了很多。通過壓力對(duì)比和系統(tǒng)的聯(lián)系,分析2號(hào)表計(jì)顯示壓力值此時(shí)升高只可能是由陽(yáng)床出水竄入導(dǎo)致的,故推斷管路閥門存在內(nèi)漏。陽(yáng)床出水是酸性水(含氫離子多)且Na+含量小于50μg/L。所以陽(yáng)再生泵出口管路此時(shí)也存在酸性水。當(dāng)啟動(dòng)4號(hào)除鹽水泵時(shí),瞬間吸入口管路壓力大幅降低,導(dǎo)致這部分酸性水通過與4號(hào)除鹽水泵相鄰較近的陽(yáng)再生泵(逆止門不嚴(yán)密)進(jìn)入除鹽水泵吸入口母管。因?yàn)槭撬查g低壓力,隨后入口管路壓力即正常,所以一般只有少量的酸性水被吸入。這少量的酸性水會(huì)迅速滲透擴(kuò)散至除鹽水母管及2號(hào)除鹽水箱的除鹽水中,使除鹽水不規(guī)律出現(xiàn)電導(dǎo)率偏大,從而導(dǎo)致機(jī)組補(bǔ)給水電導(dǎo)率大。這種情況也由水質(zhì)查定中除鹽水pH值偏低而且鈉含量未超標(biāo)得以驗(yàn)證。

        2.4 原因確認(rèn)

        通過對(duì)儀表系統(tǒng)檢查、水質(zhì)查定、系統(tǒng)設(shè)備查漏及分析,最終確認(rèn)除鹽水電導(dǎo)率異常波動(dòng)升高是再生系統(tǒng)管路內(nèi)漏的酸性水和不同渠道來(lái)源的空氣進(jìn)入除鹽水而共同導(dǎo)致的。

        3 采取的措施

        (1) 在大流量補(bǔ)水時(shí)要保證除鹽水出口母管壓力大于0.2 MPa,最好在0.3 MPa以上。防止2號(hào)除鹽水母管上取樣口竄入空氣。

        (2) 保持1號(hào)、2號(hào)、3號(hào)除鹽水箱液位在6 m以上,同時(shí)縮短3號(hào)除鹽水箱中除鹽水的放置時(shí)間。

        (3) 關(guān)閉陽(yáng)再生泵出入口手動(dòng)蝶閥。

        (4) 對(duì)內(nèi)漏的閥門(陽(yáng)床進(jìn)酸門、酸噴射器進(jìn)出口門、酸計(jì)量箱出酸門、陽(yáng)再生泵出口逆止門)進(jìn)行檢修更換,消除缺陷。

        (5) 運(yùn)行人員在設(shè)備運(yùn)行及再生時(shí)嚴(yán)格執(zhí)行運(yùn)行規(guī)程,規(guī)范操作。

        (6) 在除鹽水水質(zhì)異常時(shí),加強(qiáng)整個(gè)系統(tǒng)的汽水監(jiān)督,嚴(yán)格按照水汽異常三級(jí)原則處理。

        在采取以上技術(shù)措施后,除鹽水電導(dǎo)率已經(jīng)下降至0.060~0.080μs/cm范圍內(nèi),1~8號(hào)機(jī)補(bǔ)給水電導(dǎo)率也逐漸下降至(0.10~0.13μs/cm)范圍內(nèi),合格率為100 %,效果明顯。

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