宮志武,萬金良,汝志山,王 全
(中化吉林長山化工有限公司,吉林松原 131109)
一起縮二脲含量異常升高事故的處理
宮志武,萬金良,汝志山,王 全
(中化吉林長山化工有限公司,吉林松原 131109)
敘述了一次縮二脲異常升高事故的分析和處理過程。由此解決了問題,積累了經(jīng)驗,希望能夠給兄弟單位提供一個可以借鑒的方案。
縮二脲;溫度;停留時間;蒸發(fā)系統(tǒng)
中化吉林長山化工有限公司始建于1969年,設(shè)計產(chǎn)能為50kt/a合成氨、80kt/a尿素。后經(jīng)擴產(chǎn)以及系統(tǒng)挖潛改造,達(dá)到目前的180kt/a合成氨、300kt/a尿素的產(chǎn)能。我公司的第二套尿素生產(chǎn)裝置采用水溶液全循環(huán)工藝,于1992年建成投產(chǎn),設(shè)計產(chǎn)能為100kt/a,因前部系統(tǒng)挖潛改造,目前該套裝置達(dá)到160kt/a的產(chǎn)量。該套裝置自投產(chǎn)以來,運行平穩(wěn),尿素產(chǎn)品優(yōu)等品率達(dá)到97%以上。但在一次系統(tǒng)短停后再開車,縮二脲含量異常升高,最高達(dá)到2.4%(合格品≤1.5%),降低負(fù)荷后縮二脲有所下降,如果增加負(fù)荷,縮二脲又會升高。
(1)該裝置短停開車后,對尿素取樣分析,縮二脲含量達(dá)到2.0%,當(dāng)時的生產(chǎn)負(fù)荷是CO28 000m3/h,繼續(xù)增加負(fù)荷后,縮二脲增加到2.4%。操作工停止向蒸發(fā)系統(tǒng)補加尿液槽中的尿液后,縮二脲沒有明顯的下降。
(2)循環(huán)系統(tǒng)一段分解溫度為160℃、二段分解溫度為150℃,蒸發(fā)系統(tǒng)一段蒸發(fā)溫度為128℃、二段蒸發(fā)溫度為132℃,只有二段蒸發(fā)溫度低于工藝指標(biāo),其他三點溫度均在工藝指標(biāo)之內(nèi)。而且當(dāng)時操作工將二段蒸發(fā)加熱器的蒸汽入口閥全開,二段蒸發(fā)溫度也提不起來。對上述四個溫度點進(jìn)行測定,都是準(zhǔn)確的。
(3)循環(huán)系統(tǒng)各分離器液位都控制在低限。
(4)蒸發(fā)系統(tǒng)保溫蒸汽壓力0.28~0.30MPa。
為了便于說明問題,蒸發(fā)系統(tǒng)流程示意如圖1。
影響縮二脲生成的主要因素有溫度、氨分壓、停留時間。溫度偏高、氨分壓偏低、停留時間長,都有利于縮二脲的生成。
(1)蒸發(fā)系統(tǒng)保溫蒸汽壓力0.28~0.30MPa,在工藝指標(biāo)之內(nèi)。因此,縮二脲的升高不是保溫造成的。
(2)對合成塔物料取樣分析,氨碳比為4.0(摩爾比),循環(huán)及蒸發(fā)系統(tǒng)的溫度和壓力都在工藝指標(biāo)之內(nèi),這就意味著系統(tǒng)內(nèi)的氨分壓在合理的范圍內(nèi),所以此項可以排除。
(3)循環(huán)系統(tǒng)各分離器液位都在低限,尿液停留時間較短,縮二脲生成較少。
(4)因尿液槽中的尿液停留時間比較長,縮二脲含量較高。但是,停止向蒸發(fā)系統(tǒng)補加后,縮二脲卻沒有明顯下降,所以此項可以排除。
(5)是否在系統(tǒng)內(nèi)有局部堵塞的地方,或是設(shè)備有損壞的地方,使通過的尿液減少,并造成一部分尿液停留時間延長,從而造成縮二脲升高?
(6)通過對循環(huán)系統(tǒng)和蒸發(fā)系統(tǒng)四個加熱器溫度的測定,都是準(zhǔn)確的,但是二段蒸發(fā)溫度偏低,二段蒸發(fā)加熱器的蒸汽入口閥全開也不能將溫度提起來,所以二段蒸發(fā)系統(tǒng)有問題的可能性大。
筆者對系統(tǒng)觀察后發(fā)現(xiàn):蒸發(fā)系統(tǒng)一段溫度在正常范圍內(nèi)波動,這說明蒸發(fā)系統(tǒng)一段至二段的過料是正常的(一段蒸發(fā)測溫點在一段蒸發(fā)分離器下液管上,位于二段蒸發(fā)加熱器之前,見圖1),而二段蒸發(fā)溫度偏低,且提不起來,應(yīng)該是二段有問題。根據(jù)以上判斷,建議蒸發(fā)系統(tǒng)停車檢查。
圖1 蒸發(fā)系統(tǒng)流程簡圖
蒸發(fā)系統(tǒng)停車后,打開二段蒸發(fā)加熱器及分離器進(jìn)行檢查,沒發(fā)現(xiàn)有雜物堵塞的地方,但是發(fā)現(xiàn)在二段蒸發(fā)分離器尿液入口處(內(nèi)壁上)有一個隆起,且隆起較高。
對內(nèi)壁隆起的原因分析如下。
該裝置自1992年建成投產(chǎn),設(shè)備已經(jīng)使用20a,特別是1999年和2001年前部系統(tǒng)挖潛改造,增加了該裝置的生產(chǎn)負(fù)荷。在超負(fù)荷生產(chǎn)的情況下,二段蒸發(fā)分離器尿液進(jìn)口處被沖刷減薄,為了防止該設(shè)備漏真空,已經(jīng)在減薄處補焊了加強板。但是,經(jīng)過大負(fù)荷長時間的沖刷,使二段蒸發(fā)分離器原有的器壁被磨穿,在加強板與原器壁之間形成了一個開放式的空腔。蒸發(fā)系統(tǒng)停車水泡時,此空腔被水充滿,但排水時卻不能把水排出(因破口較小且在上部)。當(dāng)蒸發(fā)系統(tǒng)開車提真空時,此空腔內(nèi)的水不能馬上被抽出,造成空腔內(nèi)的壓力高于二段分離器內(nèi)的壓力,使器壁向內(nèi)隆起。
尿液是按切線方向進(jìn)入二段蒸發(fā)分離器的,并沿著器壁旋轉(zhuǎn)向下,分離出的氣體則從分離器中間向上被抽出。器壁隆起后,改變了尿液的流動方向,使尿液在隆起處沿著徑向噴灑,并在分離器內(nèi)產(chǎn)生折射,阻擋氣體的上升通道,下部分離出的氣體在上升過程中與液相逆流接觸,被液相冷凝,使尿液水含量升高,尿液進(jìn)入下液管后,在夾套保溫的作用下形成再沸,尿液中的水被蒸發(fā)出來,在下液管中形成向上的氣流,將分離器內(nèi)的尿液托住,當(dāng)液位達(dá)到一定高度后,在重力作用下尿液流入下液管內(nèi)。而分離器內(nèi)則維持一定高度的液位,使尿液的停留時間延長,縮二脲上升。
尿液進(jìn)入二蒸分離器后,一部分水在液相吸熱汽化分離出來,使尿液溫度迅速降低。又因尿液的停留時間延長,熱量進(jìn)一步損失,使尿液溫度繼續(xù)降低(雖然此時在二蒸分離器內(nèi)發(fā)生了蒸汽冷凝,釋放出熱量,但此冷凝熱無法將大量的尿液加熱),而二段測溫點在二蒸分離器的下液管上,溫度顯示滯后,操作工見到溫度低就開大加熱蒸汽,此時尿液在二段蒸發(fā)加熱器內(nèi)被過度加熱,縮二脲急劇上升。
經(jīng)研究,公司決定緊急訂購一臺二段蒸發(fā)分離器。在新設(shè)備到廠前,暫時作如下處理。
(1)將二蒸分離器內(nèi)隆起處的鋼板割掉,消除設(shè)備缺陷。
(2)在二段蒸發(fā)加熱器出口處加裝一個測溫點(見圖1),監(jiān)測尿液溫度。
(3)二蒸分離器還有兩處補焊了加強板,所以,當(dāng)發(fā)現(xiàn)開大加熱蒸汽后,二段蒸發(fā)加熱器出口溫度升高而二蒸分離器下液溫度偏低時,可暫時降低二段真空,破壞二蒸分離器內(nèi)壓力,使尿液能依靠重力流入下液管中(即不積液),當(dāng)二蒸分離器內(nèi)的尿液放凈后,再把真空度提到工藝指標(biāo)內(nèi)。如果縮二脲升高,則停車處理。
化工生產(chǎn)中各種問題層出不窮,本次事故就充分說明了這一點。采取上述措施后,產(chǎn)品質(zhì)量有了保證,并為新設(shè)備的制造贏得了時間。
Treatment of an Accident of Biuret Content Abnormal Increasing
GONG Zhi-wu,WAN Jin-liang,RU Zhi-shan,WANG Quan
(Sinochem Jilin Changshan Chemical Co.,Ltd.,Songyuan Jilin 131109,China)
Introduce analysis and treatment of an accident of biuret content abnormal increasing.Experience of solving the problems provides a reference solution for other plants.
biuret;temperature;residence time;vaporization system
TQ441.41
B
1003-6490(2012)03-0059-02
2012-03-30
宮志武(1973-),男,吉林松原人,主要從事化工生產(chǎn)工作。