程海波,李華山,程永榮
(日照港集團(tuán)嵐山港務(wù)有限公司,山東日照 270808)
嵐山港務(wù)有限公司是日照港集團(tuán)的主要裝卸單位之一,主要從事大宗散雜貨的裝卸作業(yè)。門座式起重機(jī)作為港口生產(chǎn)的主要裝卸機(jī)械,其安全正常運(yùn)行,對公司具有重要意義。
公司門機(jī)采用的是剛性四連桿平衡配重式臂架系統(tǒng),板梁結(jié)構(gòu)的上轉(zhuǎn)柱與轉(zhuǎn)盤焊接,轉(zhuǎn)盤、臂架、拉桿、圓筒體、橫梁、端梁均為箱型結(jié)構(gòu)。門機(jī)采用三班作業(yè)方式,生產(chǎn)任務(wù)重,業(yè)務(wù)繁忙,連續(xù)作業(yè)時間長,設(shè)備利用率高,對設(shè)備的使用與維護(hù),提出了較高的要求。
公司11#泊位主要用于大宗礦石類散貨船舶的接卸,該泊位配置了6 臺MQ2533 門座式起重機(jī),由上海某公司于2006年下半年制造安裝。自投產(chǎn)以來,該門機(jī)每年平均利用率約65%,并且該泊位門機(jī)裝卸貨物滿載率較高,連續(xù)工作時間長,利用率高。
2011年6月,在設(shè)備日常檢查中發(fā)現(xiàn),人字架后根部與轉(zhuǎn)盤焊接點(diǎn)附近出現(xiàn)裂紋現(xiàn)象(如圖1、圖2所示)。
圖1 人字架與轉(zhuǎn)盤焊接處裂紋
圖2 人字架與轉(zhuǎn)盤焊接處裂紋
2011年8月,設(shè)備月度檢查中發(fā)現(xiàn),臂架內(nèi)部出現(xiàn)異響(圖3 中凸起的位置),技術(shù)人員進(jìn)入臂架后發(fā)現(xiàn),與變幅拉點(diǎn)位置對應(yīng)的臂架內(nèi)部回型筋板有裂紋現(xiàn)象(圖4 所示)。如果裂紋進(jìn)一步擴(kuò)大,有可能導(dǎo)致臂架本體的裂紋,這是非常危險(xiǎn)的,必須及時解決。
圖3 臂架異響位置
圖4 回形板下部裂紋
針對以上出現(xiàn)的問題,根據(jù)該批次門機(jī)的實(shí)際狀況,從設(shè)計(jì)、制造、使用、管理等方面入手,進(jìn)行了原因分析,討論了解決方案。
通過現(xiàn)場查看、對照圖紙了解制造過程,考慮門座式起重機(jī)的工作狀態(tài),分析起重機(jī)臂架內(nèi)部回形板和人字架根部裂紋產(chǎn)生的主要原因,有:
(1)該批次門機(jī)制造周期較短,制造過程中部分焊接部位存在缺陷。
(2)臂架內(nèi)部縱向筋板長度不夠,在較高的交變應(yīng)力的作用下,臂架內(nèi)部橫隔板容易出現(xiàn)裂紋;轉(zhuǎn)臺箱型梁內(nèi)的橫隔板單薄,會造成人字架的結(jié)構(gòu)穩(wěn)定性降低,導(dǎo)致人字架根部開裂。
(3)該批次門機(jī)主要用于礦砂類裝卸,基本上都是滿負(fù)荷作業(yè),作業(yè)強(qiáng)度高,連續(xù)作業(yè)時間長,導(dǎo)致鋼結(jié)構(gòu)出現(xiàn)疲勞損傷。
針對此6 臺門機(jī)的設(shè)計(jì)制造及使用狀況,公司委托武漢港口機(jī)械質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)測試中心,進(jìn)行全面的金屬結(jié)構(gòu)檢測。檢測結(jié)果顯示,整機(jī)個別焊縫有缺陷,變幅拉點(diǎn)附近測點(diǎn)、人字架后根部測點(diǎn)的應(yīng)力較大,金屬結(jié)構(gòu)整體能夠滿足設(shè)計(jì)使用要求。
根據(jù)檢測結(jié)果,綜合運(yùn)用結(jié)構(gòu)力學(xué)、金屬機(jī)構(gòu)等學(xué)科知識,擬定了臂架內(nèi)部回形板加固方案(圖5 所示),人字架后根部裂紋加固方案(圖6 所示)。
圖5 臂架加固方案模擬圖
圖6 人字架后根部加固方案模擬圖
根據(jù)檢測結(jié)果,臂架變幅過程中,變幅拉點(diǎn)處的受力較大,且不呈規(guī)律,每臺起重機(jī)臂架內(nèi)部橫隔板,均已出現(xiàn)不同程度的開裂,故對其進(jìn)行了加固處理,維修加固方案如圖5 所示。
人字架后根部工作時承受拉力,人字架本身的工作應(yīng)力值不大,但轉(zhuǎn)臺箱型梁內(nèi)的橫隔板單薄,會造成人字架的結(jié)構(gòu)穩(wěn)定性降低,導(dǎo)致人字架根部開裂。根據(jù)轉(zhuǎn)臺箱形梁內(nèi)部結(jié)構(gòu)特點(diǎn)和對該部位檢測后的應(yīng)力分布情況,該處的加固方案如圖6。加固工作在空載臂架最小幅度時進(jìn)行,并且加固前將人字架根部原有焊縫清除重新焊接,然后再實(shí)施以上方案。
經(jīng)過加固后的金屬結(jié)構(gòu),使用效果較好。裂紋修復(fù)后近1年,未發(fā)現(xiàn)新的裂紋產(chǎn)生,解決了設(shè)備存在的安全隱患,確保了設(shè)備安全運(yùn)行。
在日常工作中,裂紋的產(chǎn)生是無法預(yù)防的,只能通過細(xì)心、多頻次地檢查,及時發(fā)現(xiàn)并采取措施。針對此次出現(xiàn)的問題,加強(qiáng)了對金屬結(jié)構(gòu)重點(diǎn)部位的檢查,繼續(xù)強(qiáng)化“三定”(定人,定期,定標(biāo))和“四檢”(日常檢查,專項(xiàng)檢查,隊(duì)室定檢,公司定檢。其中,專項(xiàng)檢查也包括金屬結(jié)構(gòu)專項(xiàng)檢查)。做到及時發(fā)現(xiàn)問題,解決問題,以確保設(shè)備安全運(yùn)行。
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