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        基于智能化控制冷卻的柴油機全工況熱平衡臺架試驗

        2012-08-21 07:22:10曹洪浩駱清國龔正波
        車輛與動力技術(shù) 2012年1期
        關(guān)鍵詞:有用功冷卻系統(tǒng)電控

        曹洪浩,駱清國,龔正波,桂 勇

        (裝甲兵工程學院,北京 100072)

        隨著重型車輛發(fā)動機升功率的大幅度提高,大功率柴油機的熱負荷顯著增大,由之帶來的進氣條件、熱工轉(zhuǎn)換效率、零部件工作可靠性等問題越來越突出,所以傳統(tǒng)的機械驅(qū)動的發(fā)動機冷卻系統(tǒng)已不能滿足大功率密度柴油機的需求.針對這一問題,設(shè)計了一套柴油機智能化控制冷卻系統(tǒng),該冷卻系統(tǒng)可綜合考慮發(fā)動機的工況、環(huán)境等因素,依據(jù)發(fā)動機的熱狀況,其控制冷卻系統(tǒng)各可控部件,能夠精確、自動地調(diào)節(jié)冷卻水的溫度,從而使發(fā)動機各部件的工作溫度限制在最佳范圍[1-3].

        1 智能化控制冷卻系統(tǒng)布置方案及控制策略

        該智能化控制冷卻系統(tǒng)布置方案如圖1所示,總體布置采用高低溫雙循環(huán)布置,其中高、低溫循環(huán)冷卻水泵由原有曲軸驅(qū)動改為電控,熱交換器外源水管道上安裝電控閥門,通過電控閥門控制外源水流量,模擬實際車輛中風扇的控制.

        圖1 冷卻系統(tǒng)部件布置及測點布置示意圖

        控制上高溫回路與低溫回路控制相互獨立,高溫回路控制部件包括高溫電控水泵及高溫電控閥,控制目標為發(fā)動機出口冷卻水溫始終保持90℃,當環(huán)境溫度、大氣壓力以及發(fā)動機工況發(fā)生變化導致發(fā)動機出口冷卻水溫發(fā)生變化時,ECU能根據(jù)變化情況智能調(diào)節(jié)高溫電控水泵及高溫電控閥,其中高溫電控閥為開環(huán)控制,高溫電控水泵為模糊閉環(huán)控制.低溫回路控制部件包括低溫電控水泵及低溫電控閥,控制目標為中冷器出口冷卻水溫始終為60℃,當環(huán)境溫度、大氣壓力以及發(fā)動機工況發(fā)生變化導致中冷器出口冷卻水溫發(fā)生變化時,ECU能根據(jù)變化情況智能調(diào)節(jié)高溫電控水泵及高溫電控閥,其中高溫電控閥為開環(huán)控制,高溫電控水泵為模糊閉環(huán)控制.

        通過控制使中冷器及發(fā)動機本體出口冷卻水溫始終保持在最佳溫度并得到合理冷卻.發(fā)動機進氣溫度得到合理控制,燃料燃燒更加充分,提高熱工轉(zhuǎn)換效率及工作穩(wěn)定性,可靠性.

        2 熱平衡臺架試驗

        2.1 試驗條件

        試驗機型為某型高強化柴油發(fā)動機,冷卻系統(tǒng)進行高低溫雙回路布置及智能化改進.

        2.2 測點布置

        測量的參數(shù)主要為發(fā)動機狀態(tài)參數(shù),冷卻水、空氣及潤滑介質(zhì)在各部件進出口處的壓力、溫度及流量.具體測量點如圖1所示,其中溫度測點30個,壓力測點19個,流量測點7個[4-5].

        測試儀器儀表精度要求如下[6]:

        1)轉(zhuǎn)速傳感器:±5 r/min;

        2)測功機:0.2級;

        3)流量計:0.2級;

        4)溫度傳感器:±0.2℃;

        5)壓力傳感器:0.5級.

        3 試驗數(shù)據(jù)處理及分析

        3.1 熱平衡試驗數(shù)據(jù)的處理原理

        柴油機燃料燃燒所產(chǎn)生的熱一部分轉(zhuǎn)化為柴油機有效功,其余熱量通過冷卻水、廢氣以及余項損失 (機體及缸蓋表面散熱等)帶走[7-9].

        所以柴油機的熱平衡方程為:

        式中:Qt為燃料完全燃燒所產(chǎn)生熱量;Qe為轉(zhuǎn)化為有效功的熱量;Qw為冷卻介質(zhì)帶走熱量;Qr為廢氣帶走熱量;Qres為余項損失.

        其中冷卻水帶走的熱量包括從發(fā)動機本體、中冷器以及機油熱交換器中帶走的熱量.

        1)燃料完全燃燒所產(chǎn)生熱量

        式中:Mf為燃油的質(zhì)量流量;Hu為燃油低熱值,取422 18 kJ/kg.

        2)有效功

        式中:Pe為發(fā)動機的有效功率.

        3)冷卻水帶走熱量

        式中:Qwh為高溫回路散熱器散走的熱量;Qwl為低溫回路散熱器散走的熱量,其計算公式為:

        式中,Mwi為對應回路冷卻水質(zhì)量流量 (其中i分別表示l,h);Cpw為冷卻水的平均比定壓熱容;Tw_in為對應回路散熱器進水溫度;Tw_out為對應回路散熱器出水溫度.

        4)廢氣帶走熱量

        式中:Mr為排氣的質(zhì)量流量;CPr為排氣的平均比定壓熱容,取定值1.088 kJ/(kg·K),Ta_in為進氣溫度;Ta_out為排氣溫度[10].

        5)余項損失

        3.2 熱平衡試驗結(jié)果分析

        熱平衡試驗按負荷特性進行試驗,從怠速800 r/min到額定轉(zhuǎn)速2200 r/min,每隔200 r/min(包括1 500 r/min)進行測試,共9條曲線,每條曲線從最大負荷到空載選4個點測試,實測功率為計算功率乘以0.975.

        3.2.1 負荷特性試驗結(jié)果分析

        表1為在發(fā)動機標定點2200 r/min負荷特性下熱平衡試驗數(shù)據(jù),根據(jù)計算公式可以計算出在各負荷下的燃油總放熱量、有用功、冷卻水帶走熱量及廢氣帶走熱量 (見圖2)以及有用功、冷卻水帶走熱量和廢氣帶走熱量占燃油總放熱量的百分比(見圖3).

        表1 發(fā)動機轉(zhuǎn)速2200 r/min時各負荷下試驗數(shù)據(jù)

        圖2 2200 r/min時各負荷下的熱量分配

        圖3 2200 r/min時各負荷下的熱量百分比

        從圖2和圖3中可以看出:廢氣帶走的熱量最多,其次為有用功,最后為冷卻水所帶走熱量.通過比較可以發(fā)現(xiàn):隨著負荷的增加,廢氣帶走熱量及有用功均增加,但廢氣所帶走的熱量增加趨勢減緩,其占燃油總放熱量的比例有所降低,而有用功占燃油總放熱量的比例不斷增加,在標定工況時大于廢氣帶走熱量,主要原因為隨著負荷的增加,進氣及燃燒條件改善,轉(zhuǎn)換為有用功的熱量也相應增加.

        圖4 2200 r/min時各負荷下新系統(tǒng)與原系統(tǒng)有用功占總熱量百分比比較

        通過與原冷卻系統(tǒng)熱平衡試驗數(shù)據(jù)進行比較,相同工況下智能化冷卻系統(tǒng)中轉(zhuǎn)化為有用功比原系統(tǒng)[8]要多,見圖4,廢氣帶走的熱量比原系統(tǒng)[8]要少,見圖5.主要原因為冷卻系統(tǒng)進行智能化控制后,進氣溫度比較穩(wěn)定,缸內(nèi)部件工作溫度限定在最佳范圍,燃燒條件得到改善,熱工轉(zhuǎn)化效率增高,尤其是在低負荷時改善比較明顯.

        圖5 2200 r/min時各負荷下新系統(tǒng)與原系統(tǒng)廢氣帶走熱量占總熱量百分比比較

        3.2.2 速度特性試驗結(jié)果分析

        表2為柴油機各典型轉(zhuǎn)速下相應最大負荷時熱平衡試驗數(shù)據(jù),從數(shù)據(jù)來看,發(fā)動機左右排水管出水溫度能控制在 (90±1)℃,中冷器出水總管溫度能控制在 (60±1)℃的目標值,根據(jù)計算公式可以計算出在各工況下的燃油總放熱量、有用功、冷卻水帶走熱量及廢氣帶走熱量 (見圖6),以及有用功、冷卻水帶走熱量和廢氣帶走熱量占燃油總放熱量的百分比 (見圖7).

        從圖6和圖7中可以看出:有用功最多,其次為廢氣帶走的熱量,最后為冷卻水所帶走熱量.隨著轉(zhuǎn)速的增加,有用功和廢氣帶走熱量都有所增加,但當發(fā)動機轉(zhuǎn)速在1 400~1 800 r/min之間時,有用功及廢氣帶走熱量增加不明顯,發(fā)動機轉(zhuǎn)速為2 000 r/min時增幅比較明顯.主要原因為在測試2 000 r/min負荷特性時,油門位置過大,扭矩達到1 994 N·m,超過最大扭矩轉(zhuǎn)速1 500 r/min

        表2 柴油機外特性各工況記錄數(shù)據(jù)

        圖6 柴油機外特性各工況的熱量分配

        通過與原冷卻系統(tǒng)熱平衡試驗數(shù)據(jù)[8]進行比較,在相同工況下智能化控制冷卻系統(tǒng)中轉(zhuǎn)化為有用功比原系統(tǒng)有所增加,但與同轉(zhuǎn)速的低負荷工況相比增加量相對要少,見圖8.廢氣帶走的熱量比

        圖8 柴油機外特性新系統(tǒng)與原系統(tǒng)有用功占總熱量百分比比較

        4 結(jié)論

        通過對此型號高強度大功率柴油發(fā)動機進行智能化改進前后熱平衡試驗數(shù)據(jù)進行對比,可以得到以下結(jié)論:

        1)通過標定工況下負荷特性試驗數(shù)據(jù)對比發(fā)現(xiàn),原發(fā)動機廢氣帶走熱量始終大于有用功,而進行智能化改進后有用功隨負荷增加迅速增大,在負荷大于1 300 N·m時,有用功大于廢氣帶走熱量,且新系統(tǒng)有用功占總熱量的比例始終大于原系統(tǒng),幅度在5%左右.經(jīng)過分析,發(fā)動機冷卻系統(tǒng)進行智能化改進后,進氣溫度得到合理控制,發(fā)動機進出口水溫平穩(wěn),缸套冷卻水溫度合理,燃燒條件得到改善,熱工轉(zhuǎn)換效率提高,有用功增加.

        2)外特性各工況點發(fā)動機 (除個別點)有用功均大于廢氣帶走熱量,相比于原系統(tǒng)廢氣帶走熱時的扭矩.但從圖7可以看出,轉(zhuǎn)化為有用功的熱量占燃油釋放總熱量的比例在1 400 r/min后基本保持不變,可見在外特性點上,發(fā)動機熱功轉(zhuǎn)化效率隨工況變化不明顯,但廢氣帶走的熱量隨工況變化比較明顯.原系統(tǒng)減少,同樣,與同轉(zhuǎn)速的低負荷工況相比減少量偏低,見圖9.可見冷卻系統(tǒng)進行智能化控制后,進氣、燃燒條件得到改善,熱工轉(zhuǎn)化效率增高,在低負荷時體現(xiàn)更為明顯.量始終大于有用功,系統(tǒng)得到很大改善.有用功、廢氣帶走熱量、冷卻水帶走熱量隨轉(zhuǎn)速增加而增大,但變化不明顯.可見燃燒條件得到改善后各工況下有用功的比例都有所提高,此時增大轉(zhuǎn)速和負荷對燃燒條件的改善沒有原系統(tǒng)明顯.

        圖7 柴油機外特性各工況的熱量百分比

        圖9 柴油機外特性新系統(tǒng)與原系統(tǒng)廢氣帶走熱量占總熱量百分比比較

        3)進行智能化改進后發(fā)動機進氣條件和燃燒環(huán)境得到改善,提高了發(fā)動機的熱工轉(zhuǎn)換效率、部件的工作穩(wěn)定性及可靠性,可見智能化控制冷卻系統(tǒng)在高強化大功率密度柴油機上有很大的應用價值.

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