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        熱電廠化學(xué)水加藥控制系統(tǒng)的設(shè)計(jì)

        2012-08-18 09:00:30凌偉平黃凌云
        東北電力技術(shù) 2012年12期
        關(guān)鍵詞:熱電廠控制參數(shù)凝結(jié)水

        凌偉平,范 琳,黃凌云

        (1.遼寧電力勘測(cè)設(shè)計(jì)院,遼寧 沈陽(yáng) 110179;2.遼寧電力建設(shè)監(jiān)理有限公司,遼寧 沈陽(yáng) 110005)

        撫順石油化工公司熱電廠9號(hào)鍋爐為460 t/h煤粉鍋爐,電廠加藥流程:人工采集水樣、化驗(yàn)室分析測(cè)定、人工調(diào)整溶液濃度、調(diào)整加藥泵行程。該加藥方式弊病很多,主要表現(xiàn)為人為干擾因素很大,溶液濃度的配置全憑感覺(jué),濃度不均勻,對(duì)設(shè)備影響很大。特別是在水質(zhì)惡化或負(fù)荷變化的情況下,不能及時(shí)調(diào)整加藥量,必然出現(xiàn)短時(shí)間內(nèi)水汽質(zhì)量惡化,這種現(xiàn)象頻繁發(fā)生將產(chǎn)生嚴(yán)重后果,造成水冷壁管腐蝕、穿孔乃至爆管、汽機(jī)積鹽、出力下降以至被迫停爐等。因此,針對(duì)熱電廠水汽采樣和化學(xué)加藥控制系統(tǒng)存在的問(wèn)題從硬件控制結(jié)構(gòu)和控制算法兩方面提出了解決方案。

        1 總體設(shè)計(jì)方案

        系統(tǒng)分為上、下位機(jī)兩部分。上位機(jī)采用工控機(jī)和組態(tài)軟件進(jìn)行監(jiān)控,對(duì)計(jì)算機(jī)系統(tǒng)進(jìn)行配置,編輯人機(jī)界面。友好的人機(jī)界面應(yīng)能實(shí)現(xiàn)以下功能:實(shí)時(shí)顯示現(xiàn)場(chǎng)信息、歷史數(shù)據(jù)庫(kù)查詢、定時(shí)打印和報(bào)警。計(jì)算機(jī)、組態(tài)軟件及工業(yè)以太網(wǎng)作為DCS子站的管理層。

        下位機(jī)選用S7-400H熱備冗余系統(tǒng),通過(guò)工業(yè)以太網(wǎng)與上位機(jī)和電廠的DCS通信,用Profibus總線擴(kuò)展3個(gè)遠(yuǎn)方從站,控制現(xiàn)場(chǎng)數(shù)據(jù)的采集和化學(xué)加藥。針對(duì)化學(xué)加藥系統(tǒng)大時(shí)滯的特點(diǎn),將模糊自適應(yīng)PID控制應(yīng)用于化學(xué)加藥系統(tǒng),代替手動(dòng)加藥系統(tǒng)和傳統(tǒng)的PID控制,利用總線系統(tǒng)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)控制,以以太網(wǎng)系統(tǒng)進(jìn)行監(jiān)控管理,采用先進(jìn)的模糊控制技術(shù),由現(xiàn)場(chǎng)控制層、監(jiān)控層和企業(yè)管理層組成先進(jìn)完整的電廠水質(zhì)監(jiān)控管理系統(tǒng)。

        2 加藥系統(tǒng)控制對(duì)象數(shù)學(xué)模型的建立

        2.1 加藥系統(tǒng)控制對(duì)象

        2.1.1 控制對(duì)象的選擇

        根據(jù)工藝要求需在熱工系統(tǒng)的幾個(gè)不同部位加注相關(guān)藥液,根據(jù)控制工藝的不同可分別采用手動(dòng)加藥和自動(dòng)加藥。

        在熱電廠中,由于給水的原因,熱力系統(tǒng)腐蝕及結(jié)垢等問(wèn)題日益突出。真正對(duì)鍋爐起腐蝕作用的是CO2和O2,因此,為保證熱力系統(tǒng)經(jīng)濟(jì)安全運(yùn)行,必須除去水中的CO2和O2,防止熱力系統(tǒng)結(jié)垢和腐蝕所帶來(lái)的不良影響。

        給水加氨的目的是為了提高凝結(jié)水或給水的pH值,pH值過(guò)低將引起金屬的酸性腐蝕,pH值過(guò)高將引起金屬的堿性腐蝕及銅合金材料的氧化腐蝕,直接影響機(jī)組的正常運(yùn)行。加聯(lián)氨的作用是用聯(lián)氨化學(xué)反應(yīng)除去給水的CO2和O2,防止熱力系統(tǒng)結(jié)垢。因此,以給水加氨為例,研究加藥控制方法。

        2.1.2 控制對(duì)象特性

        電廠化學(xué)加藥系統(tǒng)的控制對(duì)象具有大滯后、非線性、時(shí)變特性。導(dǎo)致滯后的原因很多,主要有采樣時(shí)間的滯后、分析處理時(shí)間的滯后,執(zhí)行加藥時(shí)間的滯后和反饋時(shí)間的滯后。

        在加藥控制過(guò)程中系統(tǒng)模型參數(shù)是一個(gè)變數(shù)。如藥液濃度發(fā)生變化,對(duì)象特征也隨著變化。系統(tǒng)負(fù)荷發(fā)生變化,將引起給水流量的變化,使控制對(duì)象模型相應(yīng)改變。一次成功的加藥循環(huán)需要幾分鐘或十幾分鐘,可見(jiàn)存在嚴(yán)重滯后。

        2.1.3 建立控制模型

        根據(jù)電廠化學(xué)加藥的特點(diǎn)選用有自平衡能力的控制對(duì)象模型。選用測(cè)試法建模,首先選定模型結(jié)構(gòu),然后確定傳遞函數(shù)參數(shù)。

        a.選定模型結(jié)構(gòu)

        對(duì)于自平衡現(xiàn)象,一般選以下3種形式:一階慣性環(huán)節(jié)加純延遲、二階或n階慣性環(huán)節(jié)加純延遲、有理分式表示的傳遞函數(shù)。

        b.確定傳遞函數(shù)參數(shù)確定傳遞函數(shù)參數(shù)的方法有作圖法和兩點(diǎn)法。本文采用兩點(diǎn)法確定傳遞函數(shù)的參數(shù),根據(jù)對(duì)加藥過(guò)程特性分析,習(xí)慣上分別取y*(t)分別等于0.4和0.8,這樣就可以從曲線上確定其參數(shù)。

        根據(jù)加氨的工藝要求和現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際情況,對(duì)一次投入氨液到系統(tǒng)穩(wěn)定進(jìn)行測(cè)試,經(jīng)過(guò)多次測(cè)量結(jié)果對(duì)水汽中pH值的調(diào)節(jié)過(guò)程繪制出曲線。

        2.2 控制算法的確定

        電廠自動(dòng)加藥一般采用傳統(tǒng)的PID控制,存在各參數(shù)的整定問(wèn)題,因?yàn)橐淮握ǖ玫降腜ID參數(shù)很難保證其系統(tǒng)的控制效果始終處于最優(yōu)狀態(tài),而且控制過(guò)程中各信號(hào)量及評(píng)價(jià)指標(biāo)不易定量表示。模糊理論是解決這一問(wèn)題的有效途徑,把模糊控制規(guī)則及有關(guān)信息,如評(píng)價(jià)指標(biāo)、初始pH值等作為知識(shí)存入計(jì)算機(jī)知識(shí)庫(kù)中,計(jì)算機(jī)根據(jù)控制系統(tǒng)的實(shí)際響應(yīng)情況,運(yùn)用模糊推理,即可自動(dòng)實(shí)現(xiàn)對(duì)PID參數(shù)的最佳調(diào)整。因此,采用以模糊PID參數(shù)自整定控制代替?zhèn)鹘y(tǒng)的PID控制加藥系統(tǒng)。

        2.3 加藥模糊控制器的建立

        隨著過(guò)程控制要求及自動(dòng)控制技術(shù)的提高,大多數(shù)火電廠都要求對(duì)鍋爐給水加氨、加聯(lián)胺實(shí)現(xiàn)全自動(dòng)控制。

        撫順石油化工公司熱電廠9號(hào)鍋爐加藥系統(tǒng)改造要求給水及凝結(jié)水加氨實(shí)現(xiàn)全自動(dòng)控制。圖1為鍋爐給水加藥熱力系統(tǒng)結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)圖,圖中凝結(jié)水經(jīng)混床、n級(jí)凝結(jié)泵后在加藥泵出口處 (加藥點(diǎn))與氨水進(jìn)行充分混合,到達(dá)第一測(cè)量點(diǎn)。此凝結(jié)水經(jīng)低加到除氧器,除氧器出口再次加入氨水,到達(dá)第二測(cè)量點(diǎn),此測(cè)量點(diǎn)處的凝結(jié)水再經(jīng)高加后,即可作為最終的鍋爐給水。

        圖1 加藥系統(tǒng)工藝流程圖

        給水加氨的控制最終目標(biāo)參數(shù)一般以省煤器入口pH值為對(duì)象,加氨部位是凝結(jié)水處理裝置的出水母管及除氧器下降管,目的是維持給水pH值在合適的范圍內(nèi),防止系統(tǒng)腐蝕。如果直接以省煤器入口pH值作為控制參數(shù),由于滯后原因,使系統(tǒng)很難達(dá)到理想的控制效果,因此,一般都以凝結(jié)水pH值或給水pH值作為控制參數(shù)。給水流量對(duì)加氨量有較大的影響,經(jīng)比例計(jì)算轉(zhuǎn)換為加藥的控制量[2]??刂茀?shù)分別取自凝結(jié)水流量計(jì)輸出的4~20 mA信號(hào)和省煤器入口比導(dǎo)電能表輸出的信號(hào)。經(jīng)系統(tǒng)處理后將控制信號(hào)由PLC輸出控制信號(hào)來(lái)控制變頻器,驅(qū)動(dòng)隔膜計(jì)量泵達(dá)到自動(dòng)控制加氨的目的。

        3 熱電廠化學(xué)加藥模糊控制系統(tǒng)的設(shè)計(jì)與實(shí)現(xiàn)

        3.1 自動(dòng)加藥控制系統(tǒng)主要技術(shù)指標(biāo)

        配藥濃度:氨水溶液1%

        啟動(dòng)初期及凝結(jié)水處理系統(tǒng)不正常情況下給水pH值:9~9.6

        正常運(yùn)行時(shí)下給水pH值:8.0~9.0

        除氧器出口水含氧量 (啟動(dòng)初期及凝結(jié)水處理系統(tǒng)不正常):≤7 μg/L

        給水聯(lián)氨含量 (啟動(dòng)初期及凝結(jié)水處理系統(tǒng)不正常):50 ~100 μg/L

        3.2 硬件系統(tǒng)設(shè)計(jì)方案

        給水自動(dòng)加氨控制系統(tǒng)由上位機(jī)、PLC控制器、變頻器、測(cè)量?jī)x表、控制器、打印機(jī)等組成,系統(tǒng)結(jié)構(gòu)如圖2所示。

        圖2 自動(dòng)加藥系統(tǒng)結(jié)構(gòu)

        監(jiān)控系統(tǒng)設(shè)計(jì)有遠(yuǎn)程全自動(dòng)程控操作、遠(yuǎn)方控制操作、就地盤(pán)柜硬操作三種控制方式,三種控制方式都可實(shí)現(xiàn)自動(dòng)配藥自動(dòng)調(diào)節(jié)加藥量,更好地控制給水品質(zhì)[1]。同時(shí)系統(tǒng)在上位機(jī)和PLC的CPU單元采用冗余結(jié)構(gòu),增強(qiáng)系統(tǒng)監(jiān)控的安全可靠性。

        3.3 軟件實(shí)現(xiàn)

        根據(jù)工程的實(shí)際情況和目前電廠化學(xué)加藥現(xiàn)狀,將參數(shù)自整定模糊PID運(yùn)用于化學(xué)加藥控制,依靠計(jì)算機(jī)程序?qū)崿F(xiàn)系統(tǒng)控制。控制算法程序軟件在上位機(jī)組態(tài)軟件實(shí)現(xiàn),現(xiàn)場(chǎng)傳感器將檢測(cè)來(lái)的參數(shù)送入PLC,PLC將數(shù)據(jù)傳送到上位監(jiān)控機(jī)中,經(jīng)過(guò)量化后進(jìn)行在線模糊推理,得出PID控制參數(shù)的增量,再與設(shè)定值合成,得到優(yōu)化的Kp、Ki、Kd值。經(jīng)模糊與參數(shù)計(jì)算,得出該時(shí)刻應(yīng)采用的PID控制參數(shù)。利用PID功能計(jì)算控制量,再將控制量傳送到PLC,最后得出控制的輸出量與下位機(jī)控制程序結(jié)合,實(shí)現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)加藥控制[4]。

        自動(dòng)加藥控制在PLC中實(shí)現(xiàn),控制流程如圖3所示。

        自動(dòng)配藥程序在PLC中實(shí)現(xiàn),其控制流程如圖4所示。

        4 結(jié)束語(yǔ)

        熱電廠加藥控制一般采用手動(dòng)控制或傳統(tǒng)的PID自動(dòng)控制,在短時(shí)間內(nèi)可能反映不出這些控制的弊端,但從電廠設(shè)備長(zhǎng)期維護(hù)和延長(zhǎng)設(shè)備使用壽命來(lái)看,更科學(xué)、更先進(jìn)的控制會(huì)得到更好的節(jié)能實(shí)效[5]。隨著電廠規(guī)模的擴(kuò)大,工藝水平要求的提高,先進(jìn)的控制方法的實(shí)施是發(fā)展方向,在目前眾多的先進(jìn)控制算法中,模糊PID控制更適合于加藥控制的特點(diǎn),將模糊PID控制與電廠化學(xué)加藥系統(tǒng)相結(jié)合將增強(qiáng)加藥的控制效果。

        [1]王永旭,劉志華,張鳳龍.導(dǎo)致?tīng)t水加藥系統(tǒng)堵塞的原因[J].東北電力技術(shù),1999,25(5):32-33.

        [2]周 洪,劉勝榮,方彥軍.交流變頻自動(dòng)加藥調(diào)節(jié)系統(tǒng)方案 [J].東北電力技術(shù),1999,25(9):45-47.

        [3]郭寶臣;孫效偉.PLC可編程序控制器在機(jī)組控制中的應(yīng)用 [J].東北電力技術(shù),2011,32(6):32-36.

        [4]薛鳳蓮.自動(dòng)加氨技術(shù)的研究與合理應(yīng)用[J].東北電力技術(shù),2004,25(8):26-29.

        [5]周玉國(guó).變頻調(diào)速節(jié)能分析 [J].東北電力技術(shù),2004,25(8):26-29.

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