葉志剛 劉 婕
(寧夏華能大壩發(fā)電有限責任公司 寧夏 青銅峽 751607)
寧夏華能大壩發(fā)電有限責任公司發(fā)電機勵磁系統(tǒng)采用交流勵磁機靜止整流器勵磁方式,即三機勵磁方式。這種勵磁方式由于旋轉部件較多,勵磁系統(tǒng)發(fā)生故障的幾率也較高。主勵磁機和發(fā)電機最初都采用上海電刷廠生產(chǎn)的S27型碳刷,硬度為81。后在各機組的大小修中均陸續(xù)改為上海碳刷廠的NCC634型號碳刷,硬度為93。采用恒壓刷握,壓緊碳刷的恒壓彈簧壓力為1.1~1.2公斤。主勵磁機碳數(shù)正、負極各四塊,共八塊;發(fā)電機碳數(shù)正負極各四十塊,共八十塊。碳刷是三機勵磁系統(tǒng)中,勵磁負荷由靜止元件向旋轉元件傳遞必然之路,碳刷出現(xiàn)故障時,必然會影響勵磁系統(tǒng)的正常運行,勢必造成機組的異常運行,所以碳刷的運行維護就顯得至關重要。
發(fā)電機運行中碳刷打火是常見的故障之一,如不及時消除,可能會導致發(fā)電機環(huán)火,嚴重時會燒毀滑環(huán)造成失磁而被迫停機。就大型發(fā)電機而言,緊急停機不僅造成系統(tǒng)出力下降,影響系統(tǒng)穩(wěn)定運行和企業(yè)的效益,而且對發(fā)電機本身也危害極大。所以我們有必要對發(fā)電機組的碳刷打火原因進行認真的分析,監(jiān)測設備運行狀況,擬定相應的對策來防止或消除發(fā)電機碳刷打火現(xiàn)象。
每次碳刷打火處理中,在換下的碳刷中發(fā)現(xiàn)有部分碳刷表面不平有崩角,有部分刷辨與刷握接觸松動。崩角的原因極有可能是碳刷跳動太大或材質(zhì)不良造成,刷辨與刷握連接松動會造成二者接觸電阻增加,使各碳刷電流分布不均。碳刷即使在刷握中可上下活動,但在卡上恒壓彈簧后,便不能活動自如,這就會造成碳刷不能與滑環(huán)可靠接觸,使實際分擔電流遠遠降低,甚至會為零。這樣長久運行必然導致碳刷打火燒紅現(xiàn)象的發(fā)生。
自卷式恒壓彈簧受熱后彈簧會拉長,彈性變差,以致會造成碳刷實際接觸面積減少。從換下的彈簧看還沒出現(xiàn)彈簧的嚴重損壞,只是彈性有不同程度的降低,但在以前的碳刷打火事件中,曾經(jīng)多次出現(xiàn)恒壓彈簧斷裂或裂紋損壞的情況。由于恒壓彈簧的壓力不一樣,從而造成不同的碳刷分擔電流不一樣。在此次事件中經(jīng)過我們對各碳刷電流的卡測發(fā)現(xiàn),更換壓簧前分擔電流小于20A,但更換壓簧后,同是一塊碳刷分擔電流可達80A。這樣也會造成碳刷打火燒紅。
這種現(xiàn)象在我們廠一般不會發(fā)生。因為我們公司的碳刷專人專管,統(tǒng)一配置,并且全廠機組都用同一型號的碳刷。
經(jīng)檢查,發(fā)現(xiàn)部分碳刷刷握距離滑環(huán)的高度不一致,有些不能平行于滑環(huán)圓周的法線方向。這樣有可能在軸系旋轉時,產(chǎn)生偏心,滑環(huán)和刷握接觸而損壞滑環(huán),使得滑環(huán)表面不平造成打火現(xiàn)象的發(fā)生,前面舉到的我廠#3機組的實例就有這方面的原因。
滑環(huán)溝道長時間運行發(fā)生堵塞,使得碳刷粉結垢,碳刷積垢臟污后,碳刷容易卡澀,不能活動自如,也會引起電流的均勻分布情況。
由于機組的振動,也有可能使得滑環(huán)與靜止的刷握產(chǎn)生接觸而損壞滑環(huán)使滑環(huán)表面產(chǎn)生毛刺,振動也可能會使碳刷與滑環(huán)接觸不良而造成打火。
我們廠所處地理位置,風沙大,機組運行中如大罩不嚴會使得沙粒進入滑環(huán)表面,就會引起碳刷跳動加劇、摩擦增大、接觸不良,并且產(chǎn)生大量的碳粉。碳粉聚集在刷握內(nèi)會造成碳刷卡澀。也會影響電流的分配而導致打火的發(fā)生。
在發(fā)生碳刷打火或燒斷刷辮時,應該及時調(diào)整更換碳刷或恒壓彈簧。出現(xiàn)微弱火花時,應加強巡檢、及時調(diào)整并更換接觸不好的碳刷或壓力不好的恒壓彈簧。調(diào)整更換時,應嚴格按照規(guī)程規(guī)定進行,如調(diào)整不及時或處理不當,將會蔓延至其他的碳刷,造成大面積的火花,甚至會環(huán)火。
值班人員在發(fā)現(xiàn)發(fā)電機勵磁碳刷打火時,因根據(jù)運行規(guī)程中的方法積極主動的采取措施進行處理。具體措施如下:
3.1.1 首先檢查處理不打火和無過熱的電刷,檢查是否接觸良好。因為打火和過熱的碳刷有可能是接觸最好的碳刷,如果先處理了這些接觸良好的碳刷,勢必造成打火的碳刷打火更嚴重,甚至造成環(huán)火,所以這一點在處理過程中是相當關鍵的。在1991年碳刷環(huán)火停機事件中,就是因為運行人員在處理過程中違背了正常處理的原則,慌忙中先處理了打火的碳刷,導致了環(huán)火而不得不停機。
3.1.2 更換過短或不同牌號的碳刷。運行規(guī)程規(guī)定:當碳刷上沿與刷握平齊時,該碳刷就應予以更換;同一排碳刷不能同時更換三塊以上,且每一塊碳刷與滑環(huán)的接觸面積不小于70%或2/3以上;更換碳刷前要對碳刷進行仔細的打磨,使得碳刷與滑環(huán)接觸面粗造,有利于二者的接觸良好;發(fā)電機與勵磁機應使用同一牌號的碳刷。
3.1.3 重新打磨卡塞或接觸不好,接觸面不良的碳刷。規(guī)程規(guī)定打磨用的砂紙必須是規(guī)定標號的金相砂紙。
3.1.4 更換剛度不足和過熱失效的恒壓彈簧。規(guī)程規(guī)定恒壓彈簧的壓力在1.1~1.2公斤。
3.1.5 更換過熱后變形,破碎或引線變色斷線的碳刷。對于引線變色可容易看到,但對于引線的斷線需要仔細察看,因為引線外還包有一層絕緣套,燒斷后不易發(fā)覺。如不及時更換,將會造成大量的碳刷由于過載而燒斷,最后導致發(fā)電機失磁而停機。所以運行中應特別注意檢查,最好是通過用鉗形電流表卡測電流分布來判斷,或者戴上線手套,腳踩絕緣板,用手去輕拉引線,判斷引線的好壞。
3.1.6 滑環(huán)和電刷表面不潔,可用白布浸少許酒精擦拭滑環(huán),用干凈白布擦拭電刷表面。在處理這次#3發(fā)電機碳刷打火中,便充分采用了這種辦法。經(jīng)過多次的打磨擦拭和其他輔助措施的實施,最終使得碳刷恢復了正常的運行狀態(tài)。
3.1.7 如果機組振動超過極限規(guī)定,應按有關規(guī)定打閘停機,在規(guī)定范圍內(nèi)機組的異常振動時,應該加強對機組勵磁碳刷的監(jiān)視、更換和調(diào)整。
3.1.8 如個別碳刷嚴重打火或燒紅,原則上不應該降低發(fā)電機的勵磁電流,應該按規(guī)程規(guī)定進行積極主動的處理。
3.1.9 如出現(xiàn)滑環(huán)嚴重過熱或局部刷架燒紅,應匯報值長減低發(fā)電機勵磁電流,并盡快通知電檢人員到場協(xié)同處理。
3.2.1 每班配一塊鉗型電流表以用來隨時測量碳刷的電流,特別是在碳刷出現(xiàn)打火現(xiàn)象時更應加強監(jiān)測,以便全面掌握每塊碳刷的電流分擔情況。如碳刷電流在12~80A,說明運行正常;如碳刷電流出現(xiàn)零或大于200A,說明運行不正常,超過200A的碳刷會很快燒斷引線的。
3.2.2 根據(jù)當時發(fā)電機勵磁電流,計算每塊碳刷的平均電流,及時調(diào)整和更換電流過大或過小的碳刷,使得每塊碳刷的電流分擔差別不要過大。
每塊碳刷的平均電流=發(fā)電機勵磁電流/每極碳刷的個數(shù)勵磁系統(tǒng)的常見故障,特別是要采取措施防止和消除發(fā)電機組碳刷打火的現(xiàn)象。充分利用規(guī)程規(guī)定及相關知識,對發(fā)電機組碳刷打火的現(xiàn)象進行分析,消除運行中的打火情況,對碳刷進行精心的維護,使得碳刷打火消除在萌芽狀態(tài)。
為保證發(fā)電機組安全穩(wěn)定的運行,我們必須積極采取措施,控制
[1]電氣運行規(guī)程[S].寧夏華能大壩發(fā)電有限責任公司,2010,10.
[2]寧夏華能大壩發(fā)電有限責任公司2010年電氣運行日志[Z].
[3]涂光瑜,主編.汽輪發(fā)電機及電氣設備[M].中國電力出版社,1998.