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        高壓內(nèi)反饋電機(jī)在電廠的使用改進(jìn)及節(jié)能分析

        2012-07-12 06:49:54江蘇協(xié)聯(lián)熱電集團(tuán)有限公司
        電子世界 2012年21期
        關(guān)鍵詞:接線柱碳刷鍵槽

        江蘇協(xié)聯(lián)熱電集團(tuán)有限公司 陳 穎

        高壓內(nèi)反饋電機(jī)在電廠的使用改進(jìn)及節(jié)能分析

        江蘇協(xié)聯(lián)熱電集團(tuán)有限公司 陳 穎

        高壓內(nèi)反饋調(diào)速電機(jī)自2004年在本公司使用以來,在了解其工作原理的同時(shí),也積累了較多的日常維護(hù)經(jīng)驗(yàn)。本文從維修的角度出發(fā),總結(jié)對內(nèi)反饋電機(jī)的改進(jìn)。

        內(nèi)反饋調(diào)速電機(jī);使用改進(jìn);節(jié)能分析

        2004年,江蘇協(xié)聯(lián)熱電集團(tuán)有限公司2×135MW供熱機(jī)組,在#8、#9爐送、吸風(fēng)機(jī),#4循泵共九臺電機(jī)(電機(jī)功率總共6840KW)上使用了高頻斬波反饋調(diào)速裝置,配套電機(jī)為西部某電機(jī)有限公司電機(jī)。如何了解、維護(hù)好設(shè)備,提高設(shè)備正常投入率,盡量達(dá)到節(jié)能作用,是用戶的必修課題。

        1.內(nèi)反饋電機(jī)高頻斬波調(diào)速系統(tǒng)工作原理

        原理圖如圖1所示。

        由圖1可見,轉(zhuǎn)子電路主要由整流電路、斬波電路、有源逆變電路等部分組成。圖中圓圈為內(nèi)反饋調(diào)速電動(dòng)機(jī),它與普通繞線式異步電動(dòng)機(jī)的區(qū)別是定子上有一個(gè)三相對稱的調(diào)節(jié)繞組。調(diào)節(jié)繞組的主要作用是為有源逆變電路提供與定子繞組同頻率的感應(yīng)電動(dòng)勢,并將逆變后的轉(zhuǎn)差功率回饋給轉(zhuǎn)子加以利用。正是由于調(diào)節(jié)繞組的存在,使該電動(dòng)機(jī)具有了內(nèi)反饋的調(diào)速特性。

        2.使用改進(jìn)

        通過對8年來使用的情況來匯總分析,除了調(diào)速裝置廠家對其部分硬件及程序進(jìn)行了優(yōu)化升級后,日常維護(hù)及改進(jìn)主要在內(nèi)反饋電機(jī)本身上,由于內(nèi)反饋電機(jī)制造機(jī)構(gòu)上與成熟的普通鼠籠式電機(jī)相比,具有先天的不足,雖然我們采用的是國內(nèi)較有名的電機(jī)廠家,但我們在電機(jī)上面根據(jù)表現(xiàn)出的不同故障形式,仍進(jìn)行了不斷的改進(jìn)。

        2.1 電機(jī)滑環(huán)的改進(jìn)

        內(nèi)反饋調(diào)速電機(jī)從使用的情況來看,問題主要出在滑環(huán)上,總是出現(xiàn)故障最多的地方。電機(jī)的滑環(huán),如圖2。

        2.2 對滑環(huán)的改進(jìn)

        ①滑環(huán)內(nèi)徑增開一個(gè)鍵槽。由于新的滑環(huán)只有一個(gè)鍵槽,且只靠轉(zhuǎn)子空心軸的6根引出線與滑環(huán)6根柱子相連,在運(yùn)行中由于巨大的離心力的作用,滑環(huán)由于鍵槽磨損,會顯得“搖頭晃腦”,時(shí)間一長,也會造成引出線磨損,引起故障停機(jī)。為此我們在鍵槽的同軸內(nèi)側(cè)對應(yīng)位置增開一個(gè)鍵槽,加強(qiáng)對滑環(huán)的固定,經(jīng)過此次改進(jìn),滑環(huán)不易固定的缺陷得到了較大的改善。

        ②對滑環(huán)接線柱側(cè)面澆注環(huán)氧。由于碳刷的磨損,碳粉積聚在滑環(huán)的接線柱、絕緣環(huán)面等處,運(yùn)行時(shí)絕緣降低會損壞滑環(huán),停運(yùn)后,如不經(jīng)大修,不拆除刷握、刷架,又影響到內(nèi)部的徹底清理,如遇上雨天起運(yùn),滑環(huán)絕緣甚至?xí)搅?,用碘鎢燈烘烤,絕緣也上升不明顯,很難達(dá)到0.5MΩ,影響了風(fēng)機(jī)的啟動(dòng)。為此,我們對滑環(huán)接線柱及內(nèi)側(cè)平面澆注了一層薄薄的環(huán)氧,平面顯得光滑,不容易聚集碳粉,絕緣較低的缺陷迎刃而解。

        圖1 內(nèi)反饋高頻斬波調(diào)速系統(tǒng)工作原理圖

        圖2 滑環(huán)圖

        2.3 碳刷的改進(jìn)

        由于碳粉的積聚,造成滑環(huán)絕緣的降低,也引起了多次運(yùn)行中滑環(huán)損壞的情況發(fā)生。為此,我們將原配套使用的J204碳刷,改為上海摩根的NCC634型號碳刷,其耐磨,碳粉少。為盡量減少積碳情況的發(fā)生,我們在每臺電機(jī)現(xiàn)場增加了壓縮空氣管,建立了定期清掃制度,要求每天都要對滑環(huán)碳刷進(jìn)行吹掃,空氣軟管頭部加工了錐形PP管,提高吹掃效率,在吹掃前必須要放空皮管內(nèi)積水才可進(jìn)行。

        表1 #9爐乙吸擋板調(diào)節(jié)和內(nèi)反饋調(diào)速測試數(shù)據(jù)

        2.4 電機(jī)轉(zhuǎn)子空心轉(zhuǎn)軸的改進(jìn)

        前述滑環(huán)內(nèi)側(cè)環(huán)面增開一鍵槽,那么相應(yīng)轉(zhuǎn)子空心轉(zhuǎn)軸上也要開一鍵槽,經(jīng)過這樣改造后,我們發(fā)現(xiàn)轉(zhuǎn)子空心轉(zhuǎn)軸6根引出線引出與滑環(huán)6根接線柱對應(yīng)連接,仍存在一些問題,為此我們進(jìn)一步進(jìn)行了改進(jìn),在滑環(huán)貼近內(nèi)側(cè)平面上對稱加工4只絲孔,在轉(zhuǎn)子對應(yīng)位置加工5圈螺紋,并加工一個(gè)并帽用以止退來進(jìn)一步防止滑環(huán)松動(dòng)。有時(shí)電機(jī)因?yàn)檩S承損壞,會造成對應(yīng)轉(zhuǎn)子空心轉(zhuǎn)軸表面磨損,如磨損不多,進(jìn)行轉(zhuǎn)子車削加工后就會變細(xì),我們要盡量避免堆焊后進(jìn)行車削,因?yàn)槭强招霓D(zhuǎn)軸,內(nèi)有繞組引出線,堆焊時(shí)溫度較高,很容易引起引出絕緣層損壞和轉(zhuǎn)軸變形。為此,滑環(huán)內(nèi)檔就會顯得太大,與轉(zhuǎn)子就不能匹配,那么就要在滑環(huán)上想辦法,我們先將滑環(huán)內(nèi)檔四周均勻車掉1厘米左右,再根據(jù)匹配尺寸在滑環(huán)內(nèi)側(cè)鑲套,套內(nèi)開二鍵槽,外側(cè)端面對側(cè)開取4絲孔,滑環(huán)內(nèi)檔與轉(zhuǎn)子空心軸對應(yīng)外檔必須要匹配,一般比轉(zhuǎn)軸大2~3絲左右。經(jīng)過以上的處理后,滑環(huán)的故障發(fā)生的幾率已經(jīng)是減少到非常之小了。

        2.5 其他方面的改進(jìn)

        2.5.1 電機(jī)冷卻風(fēng)扇的改進(jìn)

        電機(jī)運(yùn)行產(chǎn)生的熱量由冷卻風(fēng)扇強(qiáng)排經(jīng)空冷器銅管帶走,由于電機(jī)運(yùn)行,冷卻風(fēng)扇就一直運(yùn)行,原先廠家配套的是西門子進(jìn)口風(fēng)扇,每只要七千多元,鋁質(zhì)壓塑一體成形,使用不到二年就會損壞,而且無法進(jìn)行修理,尺寸也較大,運(yùn)行中更換也很不方便。我們加工底座,更換成普通電機(jī)帶風(fēng)葉形式,形成的風(fēng)量也毫不遜色,而且便宜,只要三百多元,更換修理業(yè)非常方便。

        2.5.2 散熱百葉窗及接線柱的改進(jìn)

        原先滑環(huán)四周采用百葉窗散熱,不利于熱量的散發(fā),特別是夏季,我們將百葉窗改為網(wǎng)格柵,增加了空氣的通風(fēng),利于降低碳刷與環(huán)面的溫度。電機(jī)的引出線經(jīng)固定絕緣子并接引出,我們發(fā)現(xiàn)接線柱有時(shí)因?yàn)閱?dòng)時(shí)電動(dòng)力大及電機(jī)振動(dòng)大時(shí),容易使一相線鼻斷裂,也有可能造成短路,會引起電機(jī)停運(yùn)。為此,我們?nèi)∠С纸^緣子,用環(huán)氧板固定,每相裸露部分直接用螺絲對敲后用絕緣扎帶包扎,避免了接線柱斷裂,甚至短路的可能。

        2.5.3 電機(jī)軸承的改進(jìn)

        對原先使用的如NU328/C3和6334軸承進(jìn)行改進(jìn)。原先我們均采用普通軸承,甚至是鐵保持架的,結(jié)果時(shí)間使用不長,若鐵保持架一旦損壞,來不及反應(yīng)(DCS后臺顯示溫度上升非常快),會引起電機(jī)轉(zhuǎn)子轉(zhuǎn)軸表面損壞,檢修恢復(fù)非常麻煩,負(fù)荷損失也較大。經(jīng)過一番深刻教訓(xùn),我們現(xiàn)全采用SKF或NSK的,NU328M/C3和6334M/C3銅保持架軸承,并對電機(jī)軸承進(jìn)行定期加油檢查,使電機(jī)正常運(yùn)行時(shí)間大為延長。

        2.5.4 內(nèi)反饋室通風(fēng)的改進(jìn)

        由于4臺內(nèi)反饋裝置共處一室,產(chǎn)生大量的熱量,按要求配置4臺10匹的空調(diào),特別是夏季,電能消耗也較多,空調(diào)長期運(yùn)行,也很容易損壞,維修工作量和費(fèi)用也較多。我們通過對內(nèi)反饋裝置頂部的冷卻風(fēng)機(jī),加裝通風(fēng)道從墻面引出,為防止風(fēng)道散熱,風(fēng)道四周也進(jìn)行了保溫,通過改造,內(nèi)反饋裝置運(yùn)行溫度大幅下降,即使夏季有時(shí)溫度高時(shí)只要開取一臺,大部分時(shí)間不要再開取空調(diào),節(jié)能效果明顯。

        3.節(jié)能分析

        2004年時(shí),當(dāng)時(shí)高壓變頻器與內(nèi)反饋調(diào)速裝置相比價(jià)格要高許多,由于我們是使用在風(fēng)機(jī)水泵類負(fù)載上,負(fù)載本身特性決定其調(diào)速范圍不需太大,50~100%的調(diào)速范圍足夠,另外風(fēng)機(jī)水泵類調(diào)速的主要目的是節(jié)能,因此對調(diào)速精度要求不高,所以采用了內(nèi)反饋調(diào)速裝置。

        3.1 電廠的風(fēng)機(jī)、水泵由于負(fù)荷的變化,需要調(diào)節(jié)流量,如果僅使用調(diào)節(jié)閥門、擋板、再循環(huán)門等措施來調(diào)節(jié)風(fēng)量和水的流量,將會造成很大的電能浪費(fèi)。

        3.2 我們就使用風(fēng)機(jī)擋板調(diào)節(jié)和使用內(nèi)反饋調(diào)速裝置進(jìn)行調(diào)節(jié)進(jìn)行了測試數(shù)據(jù)如下:以#9爐乙吸為測試對象,當(dāng)時(shí)機(jī)組負(fù)荷為131MW,維持甲吸風(fēng)量不變,通過調(diào)節(jié)記錄要維持乙吸風(fēng)量不變的情況下,所需的電機(jī)功率,所測數(shù)據(jù)記錄如表1。

        3.3 分析。要維持14875m3/h的風(fēng)量,風(fēng)機(jī)擋板調(diào)節(jié)開度為53%,此時(shí)電機(jī)有功功率為564KW,內(nèi)反饋調(diào)節(jié)時(shí),轉(zhuǎn)速為額定的80.5%,此時(shí)電機(jī)有功功率為471KW,反饋調(diào)速與擋板調(diào)節(jié)節(jié)能比為(564-471)/564=0.1469=14.69%,也就是說此時(shí)內(nèi)反饋調(diào)速比擋板調(diào)節(jié)要節(jié)能14.69%,如果以2011年#6機(jī)、#9爐年發(fā)電量8211小時(shí),上網(wǎng)電價(jià)0.456元/KWh計(jì)算,將它折算成:(564KW-471KW)×8211h/年×0.456元/KWh=348212.1元/年,每年將節(jié)約348212.1元,由于所測工況接近額定工況,實(shí)際平均負(fù)荷要低許多,如機(jī)組谷負(fù)荷為90MW及以下時(shí),吸風(fēng)機(jī)電機(jī)將調(diào)速至60~70%,這時(shí)節(jié)能效果將會更加明顯。我們當(dāng)時(shí)9臺裝置包括電機(jī)共花費(fèi)815萬元,這幾年統(tǒng)計(jì)內(nèi)反饋裝置及電機(jī),每臺檢修費(fèi)用平均不會超過1萬元,就以1萬元計(jì),815÷[(348212.1-1)×9]≈2.677年,考慮到資金財(cái)務(wù)成本,則3年就可以回收全部成本,也就是說從2004年使用至今,早就回收當(dāng)時(shí)的成本了。

        4.結(jié)論

        高壓內(nèi)反饋調(diào)速系統(tǒng)與高壓變頻器調(diào)速相比,具有一定的價(jià)格優(yōu)勢?;贒SP電流閉環(huán)和速度閉環(huán)控制的高頻斬波調(diào)速系統(tǒng),是目前高頻斬波調(diào)速較先進(jìn)的控制方式,從多年來使用的情況來看,速度響應(yīng)快,動(dòng)態(tài)性能好,對于負(fù)載的波動(dòng)有良好的跟蹤響應(yīng),對負(fù)載的過流有較好的保護(hù)作用。與高壓變頻器相比較,采用IGBT元件的數(shù)量只有其十分之一,所有元件工作在低電壓條件下,可靠性較高,維護(hù)成本低。其缺點(diǎn)是內(nèi)反饋調(diào)速電機(jī)為繞線式,與變頻器使用的鼠籠式電機(jī)相比較,電機(jī)方面的維護(hù),特別是轉(zhuǎn)子滑環(huán)故障率較高,但就如我前面提過的我們經(jīng)過一系列改進(jìn)后,故障幾率不及原先的十分之一。所以電廠采用高壓內(nèi)反饋調(diào)速系統(tǒng)仍不失為一個(gè)相對投資少、見效快的調(diào)速節(jié)能系統(tǒng)。

        [1]上??旗髡{(diào)速電氣有限公司內(nèi)反饋電機(jī)高頻斬波調(diào)速裝置技術(shù)文件[Z].2005.

        [2]許暢.高頻斬波串級調(diào)速系統(tǒng)的建模與轉(zhuǎn)速控制研究[D].華北電力大學(xué),2007.

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