付育穎 王 浩
(1.石家莊供電公司檢修實驗二區(qū) 河北 石家莊 050500;2.華能國際電力股份有限公司上安電廠 河北 石家莊 050310)
7月30日16時10分,某電廠網(wǎng)控值班員匯報:220KV升壓站安銅II線284開關控制盤光字牌發(fā) “SF6壓力低I值”、“SF6壓力低II值”和“跳閘線圈I和II故障”報警,就地檢查284開關B相SF6壓力表指示為零,經(jīng)確認為284開關B相防爆膜爆裂。16時34分按調度令將2#機組212開關拉開緊急停機。16時35分,284開關B相由于SF6氣體泄漏導致絕緣降低,閉鎖分閘,開關內(nèi)部擊穿后引起220kVII母線兩套母差保護動作,跳開II母線282線路開關、284線路開關、2#啟備變2134開關、201母聯(lián)開關,造成安羅I線282線路對側羅莊變電站線路跳閘。經(jīng)事故后調查,確認兩套母差保護均正確動作。
故障前,220KV升壓站為正常運行方式,I母線帶 211、281、283、285、2112、2156 開關運行,II母線帶 212、282、284、2134 開關運行,286開關由于線路檢修停運,母聯(lián)201開關運行,202開關及旁路母線備用。其中2#機組AGC控制方式,負荷202MW,A、B、C磨組運行,A、B汽泵運行,電動給水泵備用。
220kV升壓站284開關故障引起母差動作,屬于典型的開關拒動造成上一級保護動作事故[1]。為查明原因,在事故發(fā)生后繼保人員及時趕到現(xiàn)場,檢查和分析了保護動作保護和錄波報告。
從現(xiàn)場檢查結果來看,本次安銅II線284開關故障引起母差動作,直接原因在于284開關SF6壓力低引起開關拒分,不能及時跳開故障開關,導致284開關所在母線動作,造成安羅I線282對側變電站線路跳閘不能重合。284故障時線路電流的錄波圖如圖1所示。
圖1 故障時284線路電流
圖1中明顯可以看出,284開關B相發(fā)生故障后B相的電流升高、電壓降低,發(fā)生故障大約60ms時零序電流升高,故障開關未被跳開隔離。
上安220kV升壓站共13臺開關,其中10臺開關為意大利馬格里尼落地罐式MHMe-1D型SF6斷路器,設計SF6運行壓力6.0bar,安全盤銘牌壓力為9.5bar,實際運行壓力為5.5bar,其中283開關、284開關分別于2007、2008年返廠大修后廠家將SF6壓力提高到6.0 bar,事故發(fā)生前巡視檢查284開關SF6壓力為6.0bar,在正常壓力之內(nèi)。
上安220kV馬格里尼開關自1987年投運后運行已近20多年,開關暴露于室外,SF6氣體防爆膜常年接觸高溫高濕環(huán)境,加之所有開關處于鈣鎂粉塵重污染區(qū),分析存在腐蝕強度下降現(xiàn)象,最終老化后破裂。
284開關B相防爆膜破裂后,SF6氣體表壓至零,加之事故發(fā)生時雨后空氣濕度大,開關內(nèi)部絕緣性能下將,造成擊穿,引起II母線母差保護動作。兩套母差保護裝置動作報告如圖2(a)、(b)。
圖2 (a)BP2B母線保護裝置動作報告
圖2 (b)RCS915AB母線保護裝置動作報告
圖 2(a)、(b)分別是兩套母線保護動作的報告,從圖 2(a)中可以看出II母動作后,所有II母上的212、282、284、2134開關全部跳開,286由于開關檢修所以為跳位。(b)中顯示5ms母差動作,20ms時先跳開母聯(lián)開關,隨后在22ms時II母上所有開關跳開。兩套母線保護裝置均正確動作。造成這次II母動作,主要是由于284開關在B相防爆膜破裂(如圖3所示)后,導致SF6壓力低至零,造成284開關拒分閘。
圖3 破損的防爆膜
4.1.1 對283、284開關(返廠大修后)的SF6氣體降壓運行,由目前的6.0bar降至 5.5bar。
4.1.2 立即檢查母聯(lián)201開關的防爆膜,若不能確保其安全運行,則申請中調停運201開關。
4.1.3 對220kV升壓站做全面檢查,重點對防爆膜檢查。鑒于此種型號開關廠家已不再生產(chǎn),防爆膜已無法采購備件,繼續(xù)咨詢國內(nèi)外開關廠家,尋找或定做替代產(chǎn)品。
4.1.4 對220KV升壓站開關防爆膜防護罩周邊涂覆醫(yī)用凡士林進行密封,減少外部環(huán)境的侵蝕。
4.1.5 對升壓站母差、線路等保護進行全面檢查,加強巡檢、維護力度,確保類似事件發(fā)生時保護正確動作,事故不擴大。
4.1.6 抓緊研究220KV升壓站開關及刀閘的改造方案,積極推進升壓站開關、刀閘的全部更換工作。
4.1.7 尋求電網(wǎng)支持,進一步完善升壓站開關閉鎖分閘處置預案,加強運行人員培訓,提高運行人員應對此類事件的處置能力。
4.1.8 運行、檢修加強巡回檢查,密切關注各開關SF6氣體壓力變化,發(fā)現(xiàn)異常及時采取措施。
高壓斷路器分閘閉鎖事故造成兩臺及以上發(fā)電機組與電網(wǎng)解列、被迫停止運行或全廠停電,構成電力生產(chǎn)一般及以上設備事故[2]。引起高壓斷路器分閘閉鎖的原因有很多,比如斷路器輔助觸點轉換不良,造成控制回路故障;斷路器操作機構滲漏油(氣),各種操作機構的機械箱銹蝕及進水,各密封襯墊漏泄,造成操作回路壓力低閉鎖分閘;斷路器滅弧介質SF6壓力降低,造成主回路分閘閉鎖故障[3]。因此在平時設備運行維護時要特別檢查開關SF6表的讀數(shù),當發(fā)生高壓斷路器分閘閉鎖事故時應及時作出反應和對策來應對。
4.2.1 高壓斷路器發(fā)出分閘閉鎖異常信號時,運行人員應立即到現(xiàn)場檢查設備,斷開斷路器跳閘電源,將斷路器可靠閉鎖,停用單相重合閘,通知檢修人員迅速到場,同時匯報調度,盡快安排異常斷路器停運。
4.2.2 若是控制回路存在故障,應重點檢查分閘線圈、分相操作箱繼電器、斷路器控制把手等位置,在確定故障點后盡快處理。
4.2.3 調度部門應綜合考慮天氣、運行方式、網(wǎng)絡結構以及負荷情況等各種因素,盡速采取對電網(wǎng)運行方式影響最小、快捷易行的方案,將異常斷路器從系統(tǒng)中隔離,消除對系統(tǒng)運行的威脅。
4.2.4 嚴格按照規(guī)程規(guī)定的隔離開關操作范圍進行操作,避免出現(xiàn)帶負荷拉合隔離開關的情況。
4.2.5 按照《河北南部電網(wǎng)調度管理規(guī)程》、《華北電網(wǎng)調度管理規(guī)程》的相關規(guī)定,在省調、網(wǎng)調值班員的統(tǒng)一指揮下進行事故處理。
4.2.6 對照集團公司《防止電力生產(chǎn)重大事故的二十五項重點要求實施細則》以及發(fā)電機組運行、檢修規(guī)程中相關措施,加強設備的日常維護和檢查,及時發(fā)現(xiàn)和消除缺陷,消除安全隱患。
4.2.7 發(fā)生突發(fā)事件時,應確保事故搶險期間不發(fā)生人員誤操作、人身傷害事件,避免造成設備損壞等。
由于防爆膜是保證開關SF6氣體壓力正常的重要部分,關系著電網(wǎng)的安全穩(wěn)定運行。故在日常運行時,應加強對其的檢查和試驗,保證防爆膜的安全運行,尤其對其存在的安全隱患要加以認識,在出現(xiàn)故障時,能采取準確有效的措施,避免故障范圍擴大,保證電網(wǎng)和設備的可靠運行。
[1]陳杰云.一起 220kV 線路保護誤動事故的分析和處理[J].繼電器,2007(12).
[2]DL/T 5136-2001火力發(fā)電廠、變電站二次接線設計技術規(guī)程[S].
[3]何仰贊,溫增銀.電力系統(tǒng)分析[M].武漢:華中科技大學出版社,2002.