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        大型電站鍋爐爐內(nèi)結(jié)渣的監(jiān)控及解決策略

        2012-07-04 03:26:14晏海能
        電力安全技術(shù) 2012年6期
        關(guān)鍵詞:結(jié)渣吹灰煤種

        晏海能

        (淮陰發(fā)電有限責(zé)任公司,江蘇 淮安 223002)

        目前,煤炭供應(yīng)形勢(shì)越來(lái)越緊張,各火力發(fā)電廠為提高經(jīng)濟(jì)效益,在很難燃用設(shè)計(jì)煤種、甚至無(wú)法燃用校核煤種的情況下,摻煤混燒已成為火電廠的必然選擇。很多火電廠燃用硫分高、灰熔點(diǎn)低的劣質(zhì)煤,這些煤種對(duì)爐膛結(jié)渣有較大的影響,甚至?xí)驙t內(nèi)結(jié)渣嚴(yán)重而引起停爐事故。因此,在燃用劣質(zhì)煤時(shí),加強(qiáng)對(duì)爐內(nèi)結(jié)渣的監(jiān)控和預(yù)防就顯得尤為重要。

        1 爐內(nèi)結(jié)渣的特性

        爐內(nèi)結(jié)渣是指熔化的灰沉積物在受熱面上的積聚,多發(fā)生在爐內(nèi)輻射受熱面上。大型煤粉鍋爐爐內(nèi)煤粉在0.03 ~0.05 s 的時(shí)間內(nèi)即被加熱到1 600 ℃以上,因此,煤粉爐內(nèi)穿過(guò)爐膛火焰的全部灰粒都處于液化狀態(tài)。當(dāng)處于熔融或半熔融狀態(tài)的灰粒到達(dá)受熱面,很容易粘附在受熱面上;再由于擴(kuò)散作用,會(huì)在管子外表面形成薄的、白色的、很細(xì)的灰沉積層。該層厚度一般為0.2 ~0.5 mm,具有良好的絕熱性能,不僅會(huì)引起爐膛溫度的升高,而且還會(huì)造成受熱面管子外表面溫度比原來(lái)高很多,使受熱面管表面大量結(jié)渣成為可能。隨著表面燒結(jié)層厚度的增加,積灰表面的溫度也升高,當(dāng)積灰表面的溫度升高到接近煙氣溫度時(shí),大量熔融的灰粒與積灰層相互碰撞,產(chǎn)生燒結(jié)反應(yīng),結(jié)合成堅(jiān)實(shí)的積灰,使灰層進(jìn)一步變厚,灰溫進(jìn)一步升高,形成惡性循環(huán),使灰層表面形成熔融相,有可能形成液態(tài)渣層。

        爐內(nèi)結(jié)渣使?fàn)t內(nèi)傳熱惡化,爐內(nèi)輻射傳熱量減少,爐膛出口煙溫升高,對(duì)流受熱面區(qū)域熱負(fù)荷增加,可能造成受熱面管壁超溫,同時(shí)造成過(guò)熱器、再熱器減溫水用量大幅增加,排煙溫度也隨之升高,給鍋爐的安全、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行帶來(lái)較大的影響。目前,電廠通常使用的方法是加強(qiáng)爐內(nèi)吹灰,但強(qiáng)化吹灰會(huì)帶來(lái)如下問(wèn)題。

        (1)爐膛水冷壁吹灰次數(shù)過(guò)多,造成汽溫偏低。為了提高汽溫,需要增加水平煙道末級(jí)過(guò)熱器和末級(jí)再熱器管屏處的吹灰次數(shù),這樣不僅浪費(fèi)汽源,也加劇了對(duì)管子的沖蝕。

        (2)由于吹灰頻繁,爐膛水冷壁、過(guò)熱蒸汽管、再熱蒸汽管管壁過(guò)于清潔,管子表面缺乏調(diào)節(jié)換熱的“灰層”,熱量分配容易失衡,導(dǎo)致過(guò)熱汽溫與再熱汽溫調(diào)節(jié)困難,對(duì)煤種的適應(yīng)能力變差。

        (3)強(qiáng)化吹灰不利于調(diào)整過(guò)熱蒸汽、再熱蒸汽兩側(cè)的汽溫。在出現(xiàn)兩側(cè)汽溫偏差時(shí),調(diào)整的手段和幅度都非常有限,常用的方法就是將溫度較高一側(cè)的減溫水或事故噴水開(kāi)大,來(lái)控制受熱面的管壁不超溫。強(qiáng)化吹灰將造成減溫水或事故噴水量增加,特別是再熱器事故噴水量的增加,使機(jī)組煤耗增加較多,使機(jī)組的效率降低。

        因此,必須加強(qiáng)對(duì)爐內(nèi)結(jié)渣的預(yù)防和監(jiān)測(cè),以合理確定吹灰頻率,從而提高鍋爐的安全、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行性能。

        2 爐內(nèi)結(jié)渣的預(yù)測(cè)方法

        2.1 用煤灰特性作為判別標(biāo)準(zhǔn)

        用煤灰特性作為煤本身結(jié)渣特性的判別指標(biāo),其判別準(zhǔn)確率是最高的,許多國(guó)家都以此作為判別的基本依據(jù)。

        根據(jù)西安熱工研究院的研究結(jié)果,在GB7562-87 中,以煤的軟化溫度為基本指標(biāo),以煤的低位發(fā)熱量為輔助指標(biāo)。對(duì)于Qar,net>12 560 kJ/kg 的煤種,當(dāng)ST>1 350 ℃,屬于不結(jié)渣煤種;當(dāng)ST≤1 350 ℃,則屬于結(jié)渣煤種。

        哈爾濱電站設(shè)備成套設(shè)計(jì)研究院對(duì)我國(guó)290 種動(dòng)力用煤的灰渣特性進(jìn)行分析,并用3 段最優(yōu)分割來(lái)確定,以還原性氣氛下軟化溫度作為判別依據(jù):

        (1)ST>1 390 ℃:輕微結(jié)渣;

        (2)1 260 ℃≤ST≤1 390 ℃:中等結(jié)渣;

        (3)ST<1 260 ℃:嚴(yán)重結(jié)渣。

        2.2 用煤灰成分綜合指標(biāo)作為判別標(biāo)準(zhǔn)

        煤灰中的成分不同,結(jié)渣的傾向性也不同,如SiO2和AL2O3是煤灰中主要的酸性物質(zhì),SiO2含量增高,使灰熔點(diǎn)上升;AL2O3具有兩面性,一方面AL2O3會(huì)使灰熔點(diǎn)上升,另一方面AL2O3會(huì)與堿性物質(zhì)形成低熔點(diǎn)的共晶體,使灰熔點(diǎn)下降。若采用硅比、硅鋁比、鐵鈣比、堿酸比4 項(xiàng)指標(biāo)來(lái)作為判別標(biāo)準(zhǔn),則判別的準(zhǔn)確率較低;而采用煤灰綜合指數(shù)R 法,判別的準(zhǔn)確率則相對(duì)較高。

        實(shí)踐中,根據(jù)上述方法僅能進(jìn)行爐內(nèi)結(jié)渣的預(yù)測(cè),但具體結(jié)渣的嚴(yán)重程度如何,在運(yùn)行中通過(guò)哪些參數(shù)能反映出來(lái),還需在實(shí)踐中進(jìn)行總結(jié)摸索。

        3 爐內(nèi)結(jié)渣的監(jiān)控

        目前,對(duì)爐內(nèi)結(jié)渣的監(jiān)視還沒(méi)有很好的自動(dòng)監(jiān)控手段,主要是依靠運(yùn)行人員的觀察??蒲袉挝灰呀?jīng)對(duì)爐內(nèi)結(jié)渣自動(dòng)監(jiān)督進(jìn)行開(kāi)發(fā)研究,吹灰器程序控制系統(tǒng)已得到普遍應(yīng)用,目前主要是根據(jù)爐內(nèi)結(jié)渣時(shí)運(yùn)行參數(shù)的變化,探制爐內(nèi)結(jié)渣的監(jiān)控手段。

        3.1 根據(jù)爐膛出口煙氣溫度進(jìn)行監(jiān)控

        根據(jù)傳熱學(xué)原理,爐內(nèi)輻射傳熱基本公式如下:

        式中:Qf——相對(duì)于1 kg 燃料的爐膛輻射吸熱量,kJ/kg;

        α1——爐膛系統(tǒng)黑度;

        σ0——絕對(duì)黑體輻射常數(shù),為2.04×10-7kJ/(m2·h·K4);

        Th——火焰平均有效溫度,K;

        Tw——水冷壁積灰污染層表面溫度,K;

        Af——爐膛有效輻射受熱面積,m2;

        由分析可知,隨著水冷壁表面積灰的增加,水冷壁積灰污染層表面溫度會(huì)升高,使得爐膛輻射吸熱量減少。

        煙氣在爐膛內(nèi)的放熱公式為:

        式中:φ——考慮散熱損失的保溫系數(shù);

        V——1 kg 燃料的煙氣量,Nm3/kg;

        Cp——爐內(nèi)煙氣的比熱容,kJ/(Nm3·K)。

        Ta——理論燃燒溫度,K;

        Tl〃——爐膛出口煙氣溫度,K。

        由此可知,當(dāng)爐內(nèi)結(jié)渣嚴(yán)重時(shí),Tl〃升高,所以Tl〃是反映爐內(nèi)結(jié)渣狀態(tài)較好的參數(shù)。但是,在實(shí)際應(yīng)用中,用爐膛出口煙溫作為爐內(nèi)結(jié)渣的監(jiān)控參數(shù)時(shí),仍存在困難:一是高溫?zé)煔獾臏y(cè)量問(wèn)題,采用水冷抽氣熱偶測(cè)量精度較差,不能作為長(zhǎng)期連續(xù)測(cè)量的手段,所以用高溫過(guò)熱器或高再熱器后的煙氣溫度來(lái)替代;二是大型鍋爐爐膛出口煙道截面積大,煙氣溫度偏差很大,難以找到具有代表性的測(cè)量點(diǎn);三是爐膛出口煙溫受運(yùn)行工況,如:磨組的變化,一、二次風(fēng)的調(diào)整等影響較大,并不單純反映爐內(nèi)結(jié)渣情況,因此,難以確定某個(gè)定值來(lái)嚴(yán)格界定爐膛是否結(jié)渣。

        螺旋聚合物的螺旋結(jié)構(gòu)除了由側(cè)鏈上大基團(tuán)的剛性來(lái)固定,還可以通過(guò)氫鍵和一些弱作用力來(lái)維持[17].M.Teraguchi[18]報(bào)道,由苯乙炔合成的聚合物通過(guò)兩個(gè)N-烷基酰胺基團(tuán)合成,其單手性螺旋結(jié)構(gòu)通過(guò)分子內(nèi)氫鍵穩(wěn)定.2017年,N.Liu等人[19]合成了兩個(gè)新穎的對(duì)映異構(gòu)體含手性氨基的苯乙烯衍生物(L-和D-1),這個(gè)聚合物的結(jié)構(gòu)由于氫鍵的作用,使其聚合物的結(jié)構(gòu)保持螺旋構(gòu)像.在之前的報(bào)道中,揭示了聚合物的螺旋結(jié)構(gòu)在某一程度上取決于均分子量的大小,短的鏈長(zhǎng)不能形成穩(wěn)定的螺旋結(jié)構(gòu),常見(jiàn)的螺旋聚合物主要是由于主鏈上側(cè)鏈大位阻基團(tuán)的相互作用,來(lái)固定螺旋構(gòu)像使其在溶液中不發(fā)生翻轉(zhuǎn).

        為此,有必要尋找其他的參數(shù)來(lái)反映爐內(nèi)的結(jié)渣情況。

        3.2 用蒸汽側(cè)的吸熱量來(lái)計(jì)算爐膛出口煙氣溫度

        華北電力大學(xué)研究提出,可通過(guò)鍋爐汽水側(cè)參數(shù)來(lái)計(jì)算出爐膛出口煙溫。其主要思路是:對(duì)于汽包鍋爐,當(dāng)煤種變化不大時(shí),可以用省煤器出口聯(lián)箱水溫的測(cè)量和布置在爐膛內(nèi)過(guò)熱器、再熱器吸熱量的測(cè)量,替代爐膛出口煙溫的測(cè)量。

        如式(2),只要計(jì)算出爐膛放熱量,即可以計(jì)算出爐膛出口煙溫:

        因此,問(wèn)題轉(zhuǎn)化為爐膛輻射傳熱量Qf的計(jì)算,如下式:

        式中:Qsc——鍋爐部分輸出熱量,kJ/h;

        Qfg——爐內(nèi)輻射式或半輻射式過(guò)熱器蒸汽吸熱量之和,kJ/h;

        Qfz——爐內(nèi)輻射式或半輻射式再熱器蒸汽吸熱量之和,kJ/h;

        Qyc——爐膛出口煙窗投射出去的熱量,kJ/h;

        Qgr——工質(zhì)過(guò)熱過(guò)程吸收的熱量,kJ/h;

        Qsm——省煤器內(nèi)工質(zhì)吸收的熱量,kJ/h。

        此方法雖然看似復(fù)雜,但由于蒸汽側(cè)溫度、壓力等測(cè)點(diǎn)較為準(zhǔn)確,華北電力大學(xué)經(jīng)過(guò)多次傳熱試驗(yàn)證實(shí),此方法測(cè)量精度很高。

        3.3 選用蒸汽側(cè)的參數(shù)來(lái)監(jiān)控爐內(nèi)結(jié)渣情況

        從理論上講,爐內(nèi)結(jié)渣必然造成水冷壁吸熱量減少,從而造成爐膛出口煙溫升高;但是爐膛出口煙溫受運(yùn)行工況、煤種等影響較大,即爐膛出口煙溫升高,不一定是爐膛結(jié)渣引起的。因此,通過(guò)跟蹤鍋爐運(yùn)行參數(shù)變化,提出用低溫過(guò)熱器出口蒸汽溫度的變化來(lái)表示爐膛輻射吸熱量的變化,以此來(lái)反映爐內(nèi)結(jié)渣情況。

        而不選取高溫過(guò)熱器或屏式過(guò)熱器的原因是:爐膛結(jié)渣的結(jié)果是使?fàn)t膛蒸發(fā)量變小,且爐膛出口煙溫升高,這兩者都能使過(guò)熱器汽溫升高;由于屏式過(guò)熱器和高溫過(guò)熱器出口的蒸汽經(jīng)過(guò)噴水減溫,其溫度值受?chē)娝康挠绊戄^大,因此也不能作為比較依據(jù)。

        在運(yùn)行工況穩(wěn)定時(shí),爐內(nèi)結(jié)渣使?fàn)t膛蒸發(fā)量減少,流過(guò)低溫過(guò)熱器的蒸汽量也減少,但由于低溫過(guò)熱器的吸熱主要取決于煙氣側(cè),因此,可將低溫過(guò)熱器的吸熱量看作不變,則低溫過(guò)熱器出口蒸汽溫度必然升高。另外,爐內(nèi)結(jié)渣還造成低溫過(guò)熱器處煙氣溫度升高,這也使低溫過(guò)熱器出口汽溫上升。

        以某火電廠HG-1036/17.5-YM36 鍋爐為例,在燃用正常煤種時(shí),低溫過(guò)熱器出口汽溫為390 ℃~400 ℃左右,在燃用高硫煤時(shí),硫分St,ad遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)設(shè)計(jì)煤種值(0.72 %),達(dá)到1.49 %,造成爐膛結(jié)渣。為防止?fàn)t內(nèi)結(jié)渣嚴(yán)重,通過(guò)爐膛吹掃可有效地減少爐膛結(jié)渣,提高爐膛運(yùn)行的安全性和經(jīng)濟(jì)性。以該廠燃用高硫煤時(shí)的一次爐膛吹灰為例。入爐煤工業(yè)成分分析如表1 所示,爐膛吹灰前后的參數(shù)如表2 所示。

        表1 入爐煤工業(yè)成分分析

        表2 的數(shù)據(jù)是按試驗(yàn)期間,從DCS 中每秒取1 個(gè)值后,再將1 h 內(nèi)的值進(jìn)行平均后得出的,因此,數(shù)據(jù)是可信的。從2 表中可以看出,在爐膛吹灰前,1 h 內(nèi)的低過(guò)出口汽溫平均為414.4 ℃;吹灰后,低過(guò)出口汽溫下降到403.9 ℃。同時(shí),過(guò)熱器減溫水也從40.2 t/h 下降到10.4 t/h,再熱器噴水量從10.9 t/h 下降到4.2 t/h,鍋爐運(yùn)行的經(jīng)濟(jì)性明顯提高。

        針對(duì)不同的機(jī)組、不同的煤種,在實(shí)際運(yùn)行中,可通過(guò)試驗(yàn)得出最佳吹灰的標(biāo)準(zhǔn)。當(dāng)運(yùn)行工況發(fā)生變化時(shí),只要及時(shí)考慮上述情況,合理選擇蒸汽側(cè)(低溫過(guò)熱器出口溫度)的參數(shù),就能達(dá)到優(yōu)化吹灰的目的,提高鍋爐的安全、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行性能。

        4 結(jié)束語(yǔ)

        目前,對(duì)爐膛結(jié)渣的監(jiān)控還沒(méi)有很好的自動(dòng)監(jiān)控手段,運(yùn)行人員需要通過(guò)運(yùn)行中的參數(shù)變化,及時(shí)有效地判斷爐膛是否結(jié)渣。對(duì)于汽包鍋爐,可以采用低溫過(guò)熱器出口溫度作為爐膛結(jié)渣的判據(jù),通過(guò)對(duì)低溫過(guò)熱器出口溫度的分析,合理確定吹灰時(shí)機(jī),及時(shí)清除爐膛結(jié)渣,提高機(jī)組運(yùn)行的安全性和經(jīng)濟(jì)性。

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