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        對(duì)75 t/h循環(huán)流化床鍋爐給煤系統(tǒng)的改造

        2012-07-02 12:47:08鵬,尤
        節(jié)能技術(shù) 2012年2期
        關(guān)鍵詞:煤口排渣給煤機(jī)

        何 鵬,尤 奎

        (1.安徽電氣工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院,安徽 合肥 230022;2.奇瑞汽車(chē)有限股份有限公司,安徽 蕪湖 220000)

        1 概況

        奇瑞汽車(chē)有限股份公司動(dòng)能公司2007年投產(chǎn)了蕪湖金鼎鍋爐廠(chǎng)生產(chǎn)的WHG-75/3.82-Mx型循環(huán)流化床鍋爐,該鍋爐為75 t/h中溫中壓、高溫旋風(fēng)分離循環(huán)流化床鍋爐,單鍋筒、自然循環(huán),半露天布置。

        1.1 鍋爐設(shè)備主要技術(shù)規(guī)范參數(shù)(見(jiàn)表1):

        1.2 設(shè)計(jì)燃料煤種煤質(zhì)

        設(shè)計(jì)燃料為中煤和矸石混燒,對(duì)設(shè)計(jì)煤種煤質(zhì)的適應(yīng)范圍 Car=45% ~58%,War=4% ~8%,Aar=28% ~33%,Vr≥24%,Qnet.ar=18 841 ~20 934 kJ/kg。

        表1 鍋爐設(shè)備規(guī)范及技術(shù)參數(shù)

        2 鍋爐給煤系統(tǒng)運(yùn)行中暴露的問(wèn)題及改造措施

        WHG-75/3.82-Mx型循環(huán)流化床鍋爐自2007年投產(chǎn)伊始至2008年期間,鍋爐運(yùn)行狀況始終不理想。具體體現(xiàn)在以下幾個(gè)方面:燃料堵塞,運(yùn)行周期短;負(fù)荷調(diào)整困難,根本達(dá)不到額定負(fù)荷。鍋爐運(yùn)行周期一般在10~15天;負(fù)荷在50 t/h左右,最高日小時(shí)平均負(fù)荷均沒(méi)超過(guò)60 t/h。

        針對(duì)鍋爐現(xiàn)狀,2008年底和2009年初利用鍋爐大修之際,根據(jù)生產(chǎn)需要,對(duì)鍋爐給煤系統(tǒng)有關(guān)部位進(jìn)行了技術(shù)改造,采用了先進(jìn)的滾筒篩分設(shè)備,有效地控制住入爐燃料的顆粒度,減少濕度的影響;將給煤機(jī)改造成螺旋給煤結(jié)構(gòu),大大降低了設(shè)備的損壞頻次。

        2.1 鍋爐給煤用篩分機(jī)改造

        由于廠(chǎng)里沒(méi)有立式煤倉(cāng),受天氣影響,鍋爐給煤濕度經(jīng)常超過(guò)10%,而給煤系統(tǒng)原采用的篩網(wǎng)式振動(dòng)篩對(duì)濕煤篩分能力較差,設(shè)備本身無(wú)自清理裝置,特別是在梅雨季節(jié)或水分超過(guò)9%的時(shí)候,煤容易堵塞,特別是大煤塊多的情況下,導(dǎo)致篩網(wǎng)故障率高。為保證鍋爐供料,不得不放寬破碎粒度要求,造成部分入爐煤粒度遠(yuǎn)大于12 mm。

        能否控制好入爐煤的粒徑,將對(duì)鍋爐的燃燒效率和熱效率產(chǎn)生直接的影響。據(jù)統(tǒng)計(jì)分析計(jì)算,入爐煤的平均當(dāng)量粒徑每上升1 mm,將直接導(dǎo)致?tīng)t效下降0.5%[1]。實(shí)際運(yùn)行證明,尺寸超過(guò)了10 mm的煤粒,進(jìn)入爐膛后很難燒透,揮發(fā)份低灰分大的劣質(zhì)無(wú)煙煤更難燒透[2];而煤的粒度越細(xì)出力越大[3]。由于入爐煤顆粒度較大,鍋爐排渣顆粒度也較大,導(dǎo)致排渣溫度較高,不僅造成物料浪費(fèi),以75 t/h鍋爐為例,每小時(shí)耗煤11.2 t,由于爐效下降年損失達(dá)2%計(jì)算,每年將損失超過(guò)1 900 t原煤。而且影響物料流化,增大爐膛金屬受熱面的磨損,排渣顆粒大、溫度高,運(yùn)渣皮帶故障率高,給鍋爐運(yùn)行帶來(lái)了嚴(yán)重的后果。

        針對(duì)上述問(wèn)題,在#1段皮帶(原煤斗)入口前將原篩網(wǎng)式振動(dòng)篩更換為籠式滾筒篩分機(jī),該設(shè)備的主體結(jié)構(gòu)為滾筒,它是由若干個(gè)圓環(huán)狀扁鋼組成的篩網(wǎng),與地面呈傾斜狀態(tài),外部被密封罩所密封,以防止污染環(huán)境。滾筒旋轉(zhuǎn)時(shí),燃煤自上而下得到分離,細(xì)料從前端下部排出,粗料從滾筒尾部排出。它設(shè)有梳型清篩機(jī)構(gòu),在篩分過(guò)程中,通過(guò)梳型清篩機(jī)構(gòu)與滾筒的相對(duì)運(yùn)動(dòng),達(dá)到對(duì)篩體不間斷清理的效果,使篩分筒在整個(gè)過(guò)程中始終保持清潔,不粘,不堵,不影響篩分效率。在設(shè)計(jì)時(shí),有針對(duì)性的選用Q345#鋼做為篩條鋼以防出現(xiàn)磨損速度過(guò)快,對(duì)篩分顆粒的保證上,結(jié)合實(shí)際情況采用篩條間距為15 mm,此間隙能保證入爐煤粒顆粒度有效控制在0~15 mm以?xún)?nèi),為避免篩條間隙間的堵塞,在設(shè)計(jì)上加裝了一清篩裝置,在滾動(dòng)篩滾動(dòng)時(shí),能徹底克服篩條堵塞現(xiàn)象。

        經(jīng)過(guò)一年來(lái)的運(yùn)行,入爐煤顆粒度完全達(dá)到了設(shè)計(jì)要求,降低了一次風(fēng)量,從而減輕了各處的磨損。保證了機(jī)組的正常運(yùn)行。延長(zhǎng)了機(jī)組安全運(yùn)行周期。

        該設(shè)備性能特點(diǎn)主要有:(1)煤種適應(yīng)性廣,該設(shè)備適用于各種煤質(zhì),且使用效果良好。(2)特有的梳型自清堵裝置圓滿(mǎn)解決了其他篩分機(jī)無(wú)法解決的濕煤、臟煤、粘煤篩分時(shí)的堵塞問(wèn)題。(3)篩分效率高,在來(lái)煤裝置上使用的滾筒篩分效率達(dá)到了99%以上。(4)篩分量大,能耗小,使用的篩分機(jī)小時(shí)篩分量為200 t,而功率僅為5.5 kW;(5)設(shè)備噪聲低,工作環(huán)境好。由于設(shè)備易于密封,大大降低了噪聲及物料泄漏。

        圖1 改造前振動(dòng)篩設(shè)計(jì)示意圖

        圖2 改造后滾動(dòng)篩設(shè)計(jì)示意圖

        2.2 刮板式給煤機(jī)改造

        WHG-75/3.82-Mx型循環(huán)流化床鍋爐原安裝有三臺(tái)GX-300(u)型埋刮板式給煤機(jī)。由于煤潮濕,這就造成給煤機(jī)下部溜煤筒靠近火焰的部位經(jīng)常粘煤,進(jìn)而導(dǎo)致給煤堵塞,造成鍋爐斷煤事故頻發(fā),這嚴(yán)重影響了鍋爐的穩(wěn)定運(yùn)行。為保證給煤機(jī)不斷煤工人們只好采用水沖的辦法進(jìn)行解決。一時(shí)間解決了堵煤事故,但給鍋爐的正常運(yùn)行帶來(lái)堵多不利因素。

        螺旋輸送軸長(zhǎng)2.4 m,使用4個(gè)月后,螺旋片磨損嚴(yán)重,必須更換,兩臺(tái)鍋爐年約更換螺旋軸18根,按每根4 000元計(jì)算,費(fèi)用約7.2萬(wàn)元;進(jìn)煤口和落煤口容易被潮濕的煤堵塞,造成輸送困難;由于煤濕,經(jīng)常發(fā)生堵塞現(xiàn)象,聯(lián)軸器防過(guò)載的銷(xiāo)子容易切斷,同時(shí),極易造成減速機(jī)機(jī)座損壞,運(yùn)行兩年來(lái),兩臺(tái)鍋爐共計(jì)損壞減速機(jī)機(jī)座4臺(tái)。

        針對(duì)上述問(wèn)題及75 t/h循環(huán)流化床鍋爐使用雙鏈條刮板式給煤機(jī)的種種缺陷,將給煤機(jī)改造成單鏈條刮板式給煤機(jī)。該型給煤機(jī)具有結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、物料輸送均勻、使用壽命長(zhǎng)、維修簡(jiǎn)單等特點(diǎn)。

        為節(jié)約費(fèi)用及減少備件儲(chǔ)備,改造用原給煤機(jī)的電機(jī)、減速機(jī)等動(dòng)力運(yùn)行控制部分。

        3 仍可改造的方面

        安徽蕪湖地處皖南,氣候濕潤(rùn)多雨,梅雨季節(jié)常有3~7天連陰雨,對(duì)燃料影響極大。有資料表明,煤的應(yīng)用基水分超過(guò)12%,粘著性很大[4]。對(duì)于循環(huán)流化床鍋爐來(lái)講,控制好入爐燃料的水分是十分關(guān)鍵的,最好設(shè)法避免濕煤進(jìn)入輸煤系統(tǒng)及CFB鍋爐給煤系統(tǒng),同時(shí)還可在其它方面做些工作以改善上述的堵煤斷煤?jiǎn)栴},如原煤斗內(nèi)襯采用微晶鑄石板或者不銹鋼板、原煤斗內(nèi)設(shè)計(jì)安裝液壓疏松機(jī)、給煤機(jī)出口去掉旋轉(zhuǎn)給料閥后加裝鎖氣器、改進(jìn)原煤斗下煤口狹窄、煤倉(cāng)四壁與水平面的傾斜角>70°、原煤倉(cāng)的容積適當(dāng)減小等。原煤倉(cāng)的容積適當(dāng)減小或煤濕度大(>12%以上)時(shí)半倉(cāng)儲(chǔ)煤等[5]。

        4 兩項(xiàng)改造的效果

        給煤用篩分機(jī)改造效果:改造前的煤粒顆粒最大達(dá)到50 mm,改造后煤粒粒度小于15 mm,在入爐煤的顆粒度上有效的得到了保證。鍋爐燃燒后的排渣顆粒變化顯著(見(jiàn)圖3、圖4)。

        圖3 改造前鍋爐燃燒后的排渣

        圖4 改造后鍋爐燃燒后的排渣

        技術(shù)經(jīng)濟(jì)比較:改造前,振動(dòng)篩因篩網(wǎng)損壞更新,一年需3~4萬(wàn)維修費(fèi);此項(xiàng)改造為自主設(shè)計(jì)、制造安裝、調(diào)試,投入成本(含標(biāo)準(zhǔn)件、鋼材等采購(gòu)成本)1.74萬(wàn)元,與滾動(dòng)篩整體采購(gòu)價(jià)25萬(wàn)元相比,節(jié)約23.26萬(wàn)元;改造后,鍋爐年可節(jié)約煤量1 900 t原煤,以到廠(chǎng)煤的價(jià)格為750元/t,年直接節(jié)省經(jīng)濟(jì)效益達(dá)142.5萬(wàn)元。

        刮板式給煤機(jī)改造效果:2009年初改造后,平穩(wěn)運(yùn)行13個(gè)月,沒(méi)有發(fā)生任何維修工作,運(yùn)轉(zhuǎn)良好,達(dá)到鍋爐給煤輸送量的要求,鍋爐運(yùn)行平穩(wěn)。單鏈條刮板式給煤機(jī)長(zhǎng)度2.6 m,磨損量較小,與原采用螺旋片磨損情況相對(duì)比,兩臺(tái)鍋爐年可節(jié)約費(fèi)用7.2萬(wàn)元。在進(jìn)煤口和落煤口被濕煤局部堵塞時(shí),不會(huì)造成輸送設(shè)備(如減速機(jī))的損壞。在落煤口處增設(shè)兩路播煤風(fēng),大大緩解落煤口因煤濕而堵塞的現(xiàn)象。

        鍋爐給煤系統(tǒng)的兩項(xiàng)改造,鍋爐運(yùn)行質(zhì)量得到明顯提高:負(fù)荷由改造前65 t/h提高至穩(wěn)定的75 t/h,最大負(fù)荷可達(dá)87 t/h;分離效率得到提高,爐渣可燃物及飛灰可燃物含量得到了不同程度的降低,爐渣可燃物小于2%,飛灰可燃物小于10%,鍋爐效率始終保持在85%以上,水冷壁管使用時(shí)間大大延長(zhǎng),避免了因燃煤堵塞而造成鍋爐停爐,鍋爐運(yùn)行時(shí)間由原來(lái)最多連續(xù)運(yùn)行3個(gè)月提高至連續(xù)運(yùn)行201天,同時(shí),降低了檢修強(qiáng)度,縮短了檢修時(shí)間。改造后鍋爐的出力和運(yùn)行穩(wěn)定性有了顯著提高,經(jīng)濟(jì)、社會(huì)效益非常顯著。

        [1]岑可法.循環(huán)流化床鍋爐理論設(shè)計(jì)與運(yùn)行[M].北京:中國(guó)電力出版社,1998.

        [2]洪邦俊.國(guó)產(chǎn)75 t/h循環(huán)流化床鍋爐運(yùn)行現(xiàn)狀淺析及改進(jìn)對(duì)策[J].動(dòng)力工程.1993.13(6).

        [3]孟兆龍,王少棟.75 t/h循環(huán)流化床鍋爐試運(yùn)行中暴露出的問(wèn)題及改進(jìn)方法[J].節(jié)能技術(shù),2002,20(2):37-38.

        [4]楊圣春,呂德友.循環(huán)流化床鍋爐安全運(yùn)行的若干問(wèn)題[J].冶金動(dòng)力.2004(4).

        [5]劉全勝,吳志.440 t/h循環(huán)流化床鍋爐試運(yùn)行中暴露出的問(wèn)題及改進(jìn)方法[J].節(jié)能技術(shù),2006(3),24(3):270-275.

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