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        提高濕法煙氣脫硫效率的改造方案

        2012-06-23 02:58:50李遠(yuǎn)源
        電站輔機 2012年2期
        關(guān)鍵詞:循環(huán)泵吸收塔石膏

        李遠(yuǎn)源

        (華能汕頭電廠,廣東 汕頭 515071)

        1 概 述

        目前,對污染物的排放控制已日趨嚴(yán)格,將對火電企業(yè)的發(fā)展和生產(chǎn)經(jīng)營帶來嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。根據(jù)最新頒布的排放標(biāo)準(zhǔn),經(jīng)初步估算,在2010年以前建成的脫硫裝置中,有將近90%需進行增容提效改造[1]?,F(xiàn)以華能汕頭電廠2×300MW燃煤發(fā)電機組的脫硫增容改造為例,就技術(shù)改造方案、設(shè)備選型、舊設(shè)備的利用等進行論述。

        華能汕頭電廠一期2×300MW亞臨界機組,鍋爐最大連續(xù)蒸發(fā)量為1000t/h;華能汕頭電廠一期脫硫島采用EPC總包方式建設(shè),采用國外能源公司(AEE)的濕式石灰石 石膏法煙氣脫硫技術(shù),一爐一塔配置。于2006年6月陸續(xù)完成性能考核工作。該脫硫工程設(shè)計煤質(zhì)的含硫量為0.63%,脫硫裝置入口的SO2濃度1322mg/m3,脫硫效率為90%。

        2 增容提效改造的必要性

        該電廠地處市區(qū),以90%的脫硫效率難以降低硫的排放總量。近年來,因為燃煤品種的變化,煤質(zhì)含硫量的波動較大。原脫硫裝置設(shè)計入口含硫量為1322mg/m3,當(dāng)煤質(zhì)含硫量超過1700mg/m3時,為了確保排放煙氣的含硫量在200mg/m3以下,只能降低機組的負(fù)荷。為此,有必要對現(xiàn)有的一期脫硫系統(tǒng)進行技術(shù)改造。

        3 技術(shù)方案的選擇

        3.1 原脫硫系統(tǒng)的設(shè)備配置

        改造前,采用石灰石 石膏的濕法煙氣脫硫工藝,一爐一塔配置。在設(shè)計煤種工況下,可在最大和最小污染物濃度之間的任何值下運行,燃用設(shè)計煤種BMCR工況,F(xiàn)GD入口SO2濃度1322mg/Nm3(干基,6%O2)時,脫硫效率不低于90%。脫硫裝置裝置可用率不小于90%。脫硫系統(tǒng)設(shè)置煙氣旁路,并設(shè)GGH設(shè)備。脫硫系統(tǒng)中引風(fēng)機和增壓風(fēng)機被分開設(shè)置。采用石灰石塊(小于20mm)作為脫硫劑,設(shè)置有石灰石濕式磨機系統(tǒng),成品漿液細(xì)度為32μm(325目,90%通過率)。脫硫副產(chǎn)品為石膏,利用真空皮帶脫水機進行脫水后,直接落入石膏庫。原脫硫系統(tǒng)中的主要設(shè)備,見表1所示。

        表1 原脫硫系統(tǒng)中的主要設(shè)備

        4 改造方案的確定

        該電廠一期脫硫裝置改造方案中,仍采用石灰石 石膏濕法脫硫工藝,在BMCR工況下,以燃煤基硫份為Sar=0.7%進行設(shè)計,性能驗收按照Sar=0.87%,對應(yīng)FGD裝置入口的二氧化硫濃度為2000mg/m3(標(biāo)態(tài)、干基,6%O2)。要求出口排放濃度(煙囪入口排放濃度)小于80mg/m3(標(biāo)態(tài)、干基,6%O2),脫硫效率不低于96%。年投運時間不低于6000h,年可用率不低于98%。改造方案中暫不改變增壓風(fēng)機,也不涉及GGH設(shè)備。FGD裝置運行壽命為20年。本次一期脫硫系統(tǒng)改造不進行制漿系統(tǒng)擴容,不含制漿、脫水等公用系統(tǒng)的改造。為利用原有設(shè)備,均按其設(shè)備參數(shù)進行設(shè)計。對原裝置的維修及更換等不在此次改造范圍內(nèi)。

        需改造的設(shè)備系統(tǒng):

        (1)吸收塔系統(tǒng):增加吸收塔托盤;噴淋層改造為交叉噴淋層;

        (2)塔外漿池系統(tǒng);

        (3)氧化空氣系統(tǒng);

        (4)石膏一級脫水系統(tǒng)。

        4.1 吸收塔系統(tǒng)

        (1)吸收塔內(nèi)增加合金托盤;即在吸收塔內(nèi),塔入口煙道與底層噴淋層之間,設(shè)置一層吸收塔托盤;可起到均勻煙氣分布和預(yù)洗作用,以脫除煙氣中30%~40%的二氧化硫;降低煙氣中的二氧化硫濃度。在2003年,某國外公司專門研究了雙托盤、單托盤、無托盤噴淋塔的液氣比對脫硫效率的影響[2],并進行了大量的試驗,其試驗結(jié)果,如圖1所示。

        圖1 雙托盤、單托盤和無托盤噴淋塔液氣比與脫硫效率的關(guān)系

        從圖1可知,在相同的脫硫效率下,托盤需要的液氣比最小,無托盤噴淋塔的液氣比最大。

        (2)改造頂層噴淋層

        利用原漿液循環(huán)泵,同時,為每臺機組新增1臺同流量的循環(huán)泵,將最頂層的噴淋層改為交叉噴淋層;交叉噴管的布置方式是一項專利技術(shù),可在不改變吸收塔高度的前提下,增加液氣比,加大噴淋密度,從而提高脫硫效率[3]。原頂層噴嘴全部更換為空心錐噴嘴。改造前、后的噴淋覆蓋范圍,見圖2、圖3所示。

        改造后的優(yōu)點:噴淋層上部布置有兩級除霧器。煙氣通過吸收塔托盤后,被均勻分布到整個吸收塔截面。吸收塔加裝托盤后,使主噴淋區(qū)的煙氣分布均勻,而且煙氣和石灰石/石膏漿液通過托盤上的液膜區(qū)域,經(jīng)充分接觸可最大效率地去除煙氣中的SO2,這樣就提高了吸收塔的脫硫效率。該吸收塔的特點是液氣比比較低,從而降低了循環(huán)漿液泵的電耗。吸收塔的內(nèi)表面及托盤無結(jié)垢、堵塞問題。通過FGD系統(tǒng)設(shè)計經(jīng)驗,采用計算機模擬設(shè)計,確定了吸收塔內(nèi)噴淋層及噴嘴的布置方案,確定了托盤的位置和開孔率、除霧器和煙氣進出口的位置,根據(jù)液滴的有效噴射軌跡及滯留時間,確定噴淋組件之間的距離;同時優(yōu)化了pH值、液氣比、鈣硫比、氧化空氣量、漿液濃度、煙氣流速等性能參數(shù),從而保證FGD系統(tǒng)連續(xù)穩(wěn)定地運行。

        4.2 塔外漿池系統(tǒng)

        在此系統(tǒng)中,需新增1個直徑8.8m的塔外漿液箱,并設(shè)置3臺側(cè)進式攪拌器,增設(shè)氧化空氣管道,增加1臺漿液循環(huán)泵及配套管道(循環(huán)泵按照單元制設(shè)置,每臺循環(huán)泵對應(yīng)一層噴嘴,循環(huán)泵及進口閥門由FGD DCS系統(tǒng)實現(xiàn)順序控制),為了將漿液泵入原塔,還應(yīng)增加塔外漿池與原塔的排氣聯(lián)通管。

        4.3 氧化空氣系統(tǒng)

        2臺機組需新增2臺同流量的氧化風(fēng)機,每臺塔外漿液箱配備1臺氧化風(fēng)機,向塔外漿池提供氧化空氣。氧化風(fēng)機應(yīng)能提供足夠的氧化空氣,合理布置氧化噴槍的位置,使塔外漿池內(nèi)的亞硫酸鈣充分轉(zhuǎn)化成硫酸鈣。氧化空氣應(yīng)無油。氧化風(fēng)機運行在效率曲線的最高點上。風(fēng)機有幾乎平坦的效率特性曲線,以保證運行時風(fēng)機在各種負(fù)荷下都有最佳的效率[4]。風(fēng)機設(shè)在離設(shè)備外殼1m外。噪聲應(yīng)在85dB(A)以下。應(yīng)對吸收塔外部的氧化風(fēng)管進行保溫處理。氧化風(fēng)機及其附屬設(shè)備由FGD DCS實現(xiàn)順序控制。

        4.4 石膏一級脫水系統(tǒng)

        更換2臺石膏旋流站,提高石膏脫水處理能力[5]。根據(jù)需要對工藝系統(tǒng)中的其他部分,進行局部調(diào)整,如沖洗水及壓縮空氣的就近接入,石灰石漿液管道的原位更換等。

        4.5 控制系統(tǒng)

        改造方案中,不改變原脫硫DCS系統(tǒng)的結(jié)構(gòu),按“每臺機組增加1臺DCS擴展柜”進行設(shè)計,新增加的DCS擴展柜接入原DCS系統(tǒng)。操作員站、工程師站及歷史站等均為原有設(shè)備。原脫硫控制系統(tǒng)的一期DCS系統(tǒng),共有4個DPU,1號和2號DPU均帶有3個擴展柜,為均勻分配DPU的負(fù)荷并與原系統(tǒng)保持一致,在3號DPU增加2個擴展柜,1號、2號塔各用1個擴展柜。新增的漿液循環(huán)泵和氧化風(fēng)機的控制,將參照原系統(tǒng)邏輯實現(xiàn)順序控制,并根據(jù)運行和現(xiàn)場要求,修改部分DCS邏輯,整合塔外漿液循環(huán)泵、氧化風(fēng)機與原有設(shè)備的控制,實現(xiàn)必要的聯(lián)鎖和自動控制。

        改造方案中,新增2臺DCS擴展柜,更換了石灰石漿液供漿電磁流量計,增加了塔外漿液箱系統(tǒng)儀表,增加氧化風(fēng)機系統(tǒng)儀表,原電源系統(tǒng)柜內(nèi)增加供電控制開關(guān)。

        4.6 電氣系統(tǒng)

        脫硫島電氣系統(tǒng)改造后,原脫硫島主接線系統(tǒng)的接線方式不變,脫硫島仍保持原有的1號機6kV脫硫段及2號機6kV脫硫段,兩段之間設(shè)聯(lián)絡(luò)開關(guān)。改造后,1號機6kV脫硫段增加1臺漿液循環(huán)泵饋線柜,2號機6kV脫硫段增加1臺漿液循環(huán)泵饋線柜及1臺備用饋線柜,共新增3面F C開關(guān)柜,安裝在原6kV段預(yù)留備用端。改造后的6kV負(fù)荷總?cè)萘繛?0819kVA。

        新增低壓負(fù)荷由原1號機400VPC脫硫段和2號機400VPC脫硫段供電,新增低壓負(fù)荷容量約為220kVA,2臺爐的低壓負(fù)荷總?cè)萘繛?933 kVA,由新增PC柜供電。1號機400VPC脫硫段增加1臺PC饋線柜,2號機400VPC脫硫段增加2臺PC饋線柜。

        5 改造方案中的主要設(shè)備

        改造方案中采用的主要設(shè)備及參數(shù)對比,見表1、表2所示。

        表1 改造方案中的主要設(shè)備

        表2 主要數(shù)據(jù)對比

        6 結(jié) 語

        在改造方案中充分考慮了已有的條件,利用了已施工完成的設(shè)備基礎(chǔ),僅對局部結(jié)構(gòu)進行加固;盡量將新增設(shè)備布置在原有建筑物內(nèi),最大程度地利用了原有占地面積;在設(shè)備選型時,盡量選用已有設(shè)備的相同型號,便于后續(xù)的設(shè)備檢修和維護工作;最大化地利用現(xiàn)有設(shè)備,降低改造成本。

        [1]侯鵬飛,白建云,張恒吉.濕法脫硫入口SO2濃度對脫硫效率影響的非線性回歸分析[J].環(huán)境工程,2010,23(6):23-26.

        [2]海廣星,胡小林,田亞菲.石灰石-石膏濕法脫硫工藝脫硫效率影響因素探討[J].中國科技信息,2011,32(1):14-17.

        [3]黃 喆.石灰石-石膏濕法脫硫技術(shù)問題及脫硫效率探討[J].北方環(huán)境,2011,43(5):11-13.

        [4]王 飛,李忠華,薛建明,等.濕法脫硫技術(shù)關(guān)鍵問題研究[J].電力科技與環(huán)保,2011,45(6):19-22.

        [5]劉劍軍,趙志華,嚴(yán)學(xué)安,等.濕法脫硫裝置SO2吸收系統(tǒng)增容改造方案探討[J].電力科技與環(huán)保,2011,45(6):27-30.

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