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        磨煤機料位檢測改進和控制優(yōu)化

        2012-06-17 09:34:30件華南
        山東電力技術(shù) 2012年3期
        關(guān)鍵詞:微差磨煤機管路

        林 濤 ,件華南 ,張 巖

        (1.華能嘉祥發(fā)電有限公司,山東 濟寧 272400;2.山東電力研究院,山東 濟南 250002;3.山東中實易通集團有限公司,山東 濟南 250002)

        0 引言

        在燃煤發(fā)電機組中,對磨煤制粉、高速旋轉(zhuǎn)的雙進雙出磨煤機內(nèi)部料位的檢測和控制非常重要,料位的檢測及控制直接關(guān)系到磨煤機出力率狀態(tài),機組的運行安全和效率、效益的提高,及節(jié)能減排等電廠經(jīng)營目標(biāo)的實現(xiàn)[1-2]。鑒于運行中的磨煤機內(nèi)部的鋼球、原煤、煤粉等實體和非實體物資都是旋轉(zhuǎn)的工作特性,對雙進雙出磨煤機的料位測量,通常采用以“旋轉(zhuǎn)容器里氣體壓力隨實體物質(zhì)增減而變化”為檢測原理的微差壓檢測裝置[3-5]。隨著智能電網(wǎng)的建設(shè)發(fā)展,及對機組AGC控制指標(biāo)逐步提高,部分機組存在雙進雙出磨煤機的料位控制不能滿足或制約機組AGC控制要求的現(xiàn)象,并且往往有以下原因造成:使用的微差壓料位檢測裝置存在缺陷或不滿足磨煤機的工作特性;燃料的煤質(zhì)變化較大且現(xiàn)有控制方案不具相應(yīng)魯棒性。

        1 存在問題

        嘉祥電廠2號機組采用亞臨界壓力、一次中間再熱、汽包型SG1036/17.50-M882燃煤鍋爐,制粉系統(tǒng)型式為冷一次風(fēng)正壓直吹式、雙進雙出鋼球磨煤機,兩臺磨煤機同時投運滿足鍋爐BMCR工況設(shè)計煤種耗煤量110%的要求。

        在煤質(zhì)較好、煤種變化不大工況下,該機組磨煤機料位檢測和控制的整體效果,基本滿足生產(chǎn)運行的需要。但隨著電網(wǎng)對該機組AGC投用率的增加,該磨煤機的料位控制暴露出諸多問題或缺陷。

        磨煤機料位測量缺陷:①料位裝置控制柜內(nèi)管路為卡套式連接方式造成漏點多,且在線較難檢修。②測壓管探針保護套易受鋼球損壞(砸掉、砸彎),嚴(yán)重影響測量精度。③密封風(fēng)箱外側(cè)兩根輸入檢測管路設(shè)計缺陷(缺少閥門),造成清掃氣流削弱,影響工作效果。④調(diào)節(jié)閥的閥芯已磨損嚴(yán)重,影響單回路調(diào)節(jié)儀的壓力控制效果。

        DCS系統(tǒng)料位控制缺陷:①料位測量失準(zhǔn)影響DCS料位控制及負荷控制的能力和效果。②煤質(zhì)變化較大時,DCS控制負荷精度及響應(yīng)等指標(biāo)不可控或失準(zhǔn)。

        以上缺陷在AGC投入時問題得到放大,嚴(yán)重影響AGC調(diào)節(jié)速率、調(diào)節(jié)精度、響應(yīng)時間的指標(biāo),阻礙了機組AGC投入。

        2 改進優(yōu)化

        經(jīng)過對2號機組磨煤機料位控制缺陷的長期考察和研究,及結(jié)合磨煤機特點,對2號機組磨煤機差壓料位進行改造優(yōu)化:將料位測量裝置更換為適合磨煤機工作特性的YCCH微差壓檢測裝置;對DCS磨煤機料位控制邏輯方案進行相應(yīng)更改優(yōu)化。

        2.1 料位檢測裝置改進

        2.1.1 YCCH裝置工作特點

        通過對2號機組原料位裝置存在缺陷分析,從經(jīng)濟性和實用性出發(fā),有針對性的將原料位測量裝置改進優(yōu)化為YCCH微差壓檢測裝置。

        功能結(jié)構(gòu)。YCCH測量裝置為微差壓檢測裝置(圖1),按功能結(jié)構(gòu)劃分為四個子系統(tǒng):①PID壓力控制子系統(tǒng),由調(diào)節(jié)閥、調(diào)節(jié)儀、壓差變送器、孔板1、儲氣緩沖罐組成。②檢測氣流產(chǎn)生和輸出子系統(tǒng),由孔板1、孔板2、輸送管路、上探針 P1、下探針P2組成。③磨煤機筒體內(nèi)壓力監(jiān)測前饋子系統(tǒng),由輸送管路、上探針P1、孔板1、壓差變送器、調(diào)節(jié)儀組成。④檢測示值子系統(tǒng),由壓差變送器(圖中用壓差高度示管表示)、管路組成。

        圖1 YCCH差壓料位功能結(jié)構(gòu)

        測量機理。通過磨煤機內(nèi)部料位兩側(cè)上下設(shè)置的四個探頭采集即時的空氣壓力差值 (P1-P2),由壓差數(shù)據(jù)△P模擬量化出磨煤機制粉厚度。

        壓力控制。微差壓料位裝置檢測壓力控制(PLC程控)是決定料位測量準(zhǔn)確的關(guān)鍵所在;YCCH測量裝置具有應(yīng)對煤質(zhì)變化壓力控制系統(tǒng)的特點:①壓力設(shè)定值可調(diào)整性,為應(yīng)對檢測壓力與煤質(zhì)變化不匹配常見問題,YCCH裝置設(shè)有用戶自修改的壓力定值(1.0~2.0 kPa)功能權(quán)限,來防止“檢測壓力值過高、流速過大致釋放噴坑,而造成的測量精度失準(zhǔn)”現(xiàn)象。②壓力設(shè)定值靜態(tài)穩(wěn)定性,YCCH裝置上下探針在同一壓強下,達到孔板兩端壓差值的偏移量小于設(shè)定值的高穩(wěn)定性標(biāo)準(zhǔn)(±0.5%)。③壓力設(shè)定值靜態(tài)響應(yīng)同步性,YCCH裝置具有較高靜態(tài)響應(yīng)速度指標(biāo) (孔板兩端壓差值達到標(biāo)準(zhǔn)值,振蕩次數(shù)≤6;時間≤40 s)。

        2.1.2 YCCH裝置安裝調(diào)試

        根據(jù)2號機組磨煤機工作特點,按震動小、粉塵少、水平基座、防潮的裝置安裝要求,對YCCH裝置進行管路和裝置布置設(shè)計。

        按“裝置外形及外接管路連接”的設(shè)計,用經(jīng)檢查確定無探傷、無堵塞、無漏點的金屬管作為儀表空氣管、壓縮空氣管、測量空氣管,連接裝置柜體接口管路;并進行管路焊接嚴(yán)密性、打壓測試、清理雜質(zhì)異物、無空氣泄露實驗(用肥皂水)等重點工作。

        配置電源線和數(shù)據(jù)線,連接柜體中電控箱的端子至DCS系統(tǒng)接口信號。

        對YCCH檢測裝置的內(nèi)部參數(shù)進行設(shè)定和核查。

        對YCCH裝置與DCS系統(tǒng)進行聯(lián)合功能調(diào)試,并對吹掃工作、吹掃風(fēng)欠壓、料位等信號進行重點核查和試驗。

        2.2 DCS料位控制方案優(yōu)化

        對磨煤機料位YCCH裝置的安裝調(diào)試完成后,依照前期分析和經(jīng)驗積累,針對煤質(zhì)變化造成負荷控制響應(yīng)慢、控制精度差的問題,對DCS料位控制方案進行優(yōu)化。

        具體方案:用機組負荷指令作為料位調(diào)節(jié)器的前饋指令,超前調(diào)節(jié)給煤機的轉(zhuǎn)速來快速地響應(yīng)機組負荷變化的需要。

        由DCS磨煤機A1料位控制優(yōu)化組態(tài) (圖2)可見,DCS采集到Y(jié)CCH裝置檢測的料位信號,經(jīng)邏輯濾波等處理,與料位設(shè)定值的差值經(jīng)PID控制器運算后,疊加機組負荷指令f(x)函數(shù)值,得出A1給煤機指令。此優(yōu)化方案設(shè)計用機組負荷函數(shù)運算作為料位控制的前饋,確保了給煤機指令對負荷需求的快速響應(yīng)。

        圖2 DCS磨煤機A1料位控制優(yōu)化組態(tài)

        3 實施效果

        3.1 YCCH裝置應(yīng)用效果

        2號機組雙進雙出磨煤機的YCCH裝置的使用,有針對性的解決了原料位測量裝置存在的缺陷,料位測量數(shù)值的準(zhǔn)確度得到提高,并且料位裝置檢修故障率明顯降低。①YCCH裝置控制柜測量管路為銅管螺紋連接方式,大大改善泄露故障率。②密封風(fēng)箱內(nèi)與中空管之間測量管的金屬軟管(原為橡膠管)連接,杜絕了滲漏發(fā)生。③壓力設(shè)定值可修正功能和高性能調(diào)節(jié)儀設(shè)計,通過適時跟蹤磨煤機壓力變化方式有效的保證料位測量的準(zhǔn)確性。④YCCH裝置自適應(yīng)間歇清掃設(shè)計,極好適應(yīng)2號機組燃料工況并保證了料位差壓信號的連續(xù)性。⑤YCCH裝置的管路設(shè)計符合2號機組磨煤機的結(jié)構(gòu)特點,并減少了管路檢修工作強度。

        3.2 料位與負荷控制效果

        在機組運行期間,進行負荷料位控制優(yōu)化效果的試驗(圖3),從負荷擺動結(jié)果看,負荷函數(shù)前饋對料位控制作用顯著,給煤機接受負荷前饋響應(yīng)能及時控制出力,按負荷升降趨勢超前調(diào)節(jié)磨煤機料位;AGC工況下,料位控制未出現(xiàn)影響負荷控制現(xiàn)象,且AGC控制下的各項指標(biāo)皆達到優(yōu)秀水平。

        圖3 優(yōu)化后負荷與料位歷史趨勢圖

        4 結(jié)束語

        通過對磨煤機差壓料位檢測裝置的改進,磨煤機料位測量故障率和精度有了明顯改善。機組負荷響應(yīng)能力得到顯著提高,在AGC投用工況下,調(diào)節(jié)性能指標(biāo)(AGC調(diào)節(jié)速率、調(diào)節(jié)精度、響應(yīng)時間等)都較好的滿足電網(wǎng)要求。試驗和運行考核表明,此次磨煤機差壓料位的優(yōu)化改進能夠很好保證機組的安全、穩(wěn)定、經(jīng)濟運行,并達到了預(yù)期效果。

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