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        凝結(jié)水泵出力突然下降的原因分析及對策

        2012-06-12 09:43:04洪立
        綜合智慧能源 2012年10期
        關(guān)鍵詞:母管汽蝕除氧器

        洪立

        (廣東粵電靖海發(fā)電有限公司,廣東 惠來 515200)

        0 引言

        在火力發(fā)電廠的熱力循環(huán)過程中,凝結(jié)水泵擔(dān)負(fù)著將凝汽器熱井中的凝結(jié)水輸送到除氧器的任務(wù),如果凝結(jié)水泵不能正常工作,熱井內(nèi)的凝結(jié)水將無法輸送到除氧器,嚴(yán)重時將導(dǎo)致熱力循環(huán)破壞而使機組被迫停運。在惠來電廠#3,#4 1 000 MW超臨界機組調(diào)試過程中,凝結(jié)水泵出力多次突然下降,導(dǎo)致凝結(jié)水泵出口母管壓力和除氧器水位下降,嚴(yán)重影響機組安全運行。

        1 設(shè)備概況

        惠來電廠#3,#4機組凝結(jié)水系統(tǒng)每臺機組配有3臺50% 鍋爐最大連續(xù)蒸發(fā)量(BMCR)的電動高壓變頻調(diào)速凝結(jié)水泵,正常運行時采用2臺運行、1臺備用的運行方式。凝結(jié)水泵型號為NLT400-500×5S,具體參數(shù)見表1。

        表1 凝結(jié)水泵性能參數(shù)

        2 凝結(jié)水泵出力突然下降事故經(jīng)過

        惠來電廠#3機組在試運行期間,多次出現(xiàn)凝結(jié)水泵出力突然下降的異常事件,下面列舉2個典型案例加以介紹。

        2.1 凝結(jié)水泵入口濾網(wǎng)堵塞嚴(yán)重限制出力

        機組負(fù)荷500 MW,3A,3B凝結(jié)水泵變頻運行,3C凝結(jié)水泵變頻備用,除氧器水位主、副調(diào)節(jié)閥投自動(控制除氧器水位),3A,3B凝結(jié)水泵變頻器投自動(控制凝結(jié)水泵出口母管壓力)。在機組逐漸升負(fù)荷至800 MW的過程中,凝結(jié)水泵出口母管壓力由2.5 MPa快速下降至1.7 MPa,備用3C凝結(jié)水泵聯(lián)啟,3A,3B凝結(jié)水泵轉(zhuǎn)速自動升高至額定轉(zhuǎn)速1480 r/min,但電流均有所下降,凝結(jié)水流量下降,除氧器水位呈下降趨勢。運行值班員發(fā)現(xiàn)后,立即快速減負(fù)荷,機組負(fù)荷降至600 MW時,凝結(jié)水泵出口母管壓力恢復(fù)正常,凝結(jié)水泵轉(zhuǎn)速下降,電流升高,除氧器水位逐漸恢復(fù)正常。

        筆者分析認(rèn)為,造成凝結(jié)水泵出力下降的原因是凝結(jié)水泵入口濾網(wǎng)堵塞導(dǎo)致凝結(jié)水泵發(fā)生汽蝕。新機組在運輸、安裝過程中,系統(tǒng)管道內(nèi)會殘存大量的雜質(zhì)及氧化物,機組分步試運行時,高壓加熱器、低壓加熱器及其抽汽管道內(nèi)的雜質(zhì)無法被沖走,機組在整組啟動試運行期間,這些雜質(zhì)及氧化物將被沖刷、剝落進(jìn)入凝汽器,部分雜質(zhì)進(jìn)入凝結(jié)水泵入口管道,最終附著在凝結(jié)水泵入口濾網(wǎng)上。

        2.2 凝結(jié)水泵檢修后恢復(fù)備用時運行泵工作異常

        機組負(fù)荷500MW時,檢修人員辦理熱機工作票《3A凝結(jié)水泵入口濾網(wǎng)清理》。工作結(jié)束后,檢修人員清理現(xiàn)場,與運行值班員辦理工作結(jié)束手續(xù)。運行操作人員在3A凝結(jié)水泵恢復(fù)備用過程中,首先投入凝結(jié)水泵密封水,然后逐漸開啟凝結(jié)水泵抽空氣手動門,3B,3C凝結(jié)水泵突然發(fā)出刺耳的噪聲,集控室畫面顯示凝結(jié)水泵出口母管壓力突然下降,凝結(jié)水泵轉(zhuǎn)速自動升高至1480r/min,電流下降。就地操作人員立即將3A凝結(jié)水泵抽空氣手動門完全關(guān)閉并匯報主值班員。此時,凝結(jié)水泵出口母管壓力恢復(fù)正常,凝結(jié)水泵自動轉(zhuǎn)速下降,電流升高。

        筆者分析認(rèn)為,造成凝結(jié)水泵出力下降的原因是運行凝結(jié)水泵進(jìn)空氣。該機組凝結(jié)水泵入口流道最高點設(shè)有脫氣口接至凝汽器,且3臺凝結(jié)水泵抽空氣管匯合成1根管道進(jìn)入凝汽器,當(dāng)3A凝結(jié)水泵抽空氣門開啟時,由于凝汽器真空的作用,泵體內(nèi)大量空氣進(jìn)入抽空氣母管,從而被3B,3C凝結(jié)水泵吸進(jìn)入口管道,引起凝結(jié)水泵出力下降。

        3 凝結(jié)水泵出力突然下降的原因分析

        凝結(jié)水泵運行工況的最大特點是水泵入口接自凝汽器,入口工作壓力為負(fù)壓,工質(zhì)為飽和水。當(dāng)凝結(jié)水泵運行時,其入口管道為負(fù)壓區(qū);當(dāng)凝結(jié)水泵備用時,水泵入口至出口逆止門前均為負(fù)壓區(qū)。凝結(jié)水泵出力下降的原因主要有:

        (1)凝結(jié)水泵汽蝕,包括凝汽器水位突降、入口水溫過高、入口閥門故障或入口濾網(wǎng)堵塞。

        (2)凝結(jié)水泵負(fù)壓區(qū)漏空氣。

        (3)凝結(jié)水泵本體機械故障(葉輪損壞等)。

        旅游屬于服務(wù)行業(yè),主要是讓游客享受高品質(zhì)觀光體驗,從而得到精神上的滿足。建立旅游者反饋系統(tǒng)可以實現(xiàn)交流,收集他們反饋上來的意見和建議,便于進(jìn)一步改進(jìn),是不斷完善的一個過程。根據(jù)游客需求增加信息內(nèi)容,會變得更加豐富,滿足不同人的需求,有利于提高服務(wù)質(zhì)量。企業(yè)本身是很難察覺到自身不足之處,通過反饋可以了解真實情況,起到優(yōu)化的作用。要增加和游客之間互動,形成一種緊密的聯(lián)系,能夠留住大量客戶資源,創(chuàng)收經(jīng)濟效益。認(rèn)真分析問題出現(xiàn)的原因,制定出有效解決策略,會起到事半功倍的效果,在不斷改進(jìn)中走向完善,提升旅游業(yè)整體水平。

        (4)凝結(jié)水泵電動機故障(電動機缺相運行等)。

        下面結(jié)合惠來電廠#3機組調(diào)試期間凝結(jié)水泵出力突然下降的異常事件進(jìn)行分析。

        3.1 凝結(jié)水泵汽蝕

        水泵在運轉(zhuǎn)過程中,由于某種原因,某一局部位置的壓力等于或低于水溫相對應(yīng)的汽化壓力時,水就會在該處發(fā)生汽化,大量的蒸汽及溶解在水中的氣體逸出,形成許多蒸汽與氣體混合的小氣泡。當(dāng)汽氣隨同水流從低壓區(qū)流向高壓區(qū)時,氣泡在高壓的作用下迅速凝結(jié)而破裂。在氣泡破裂的瞬間,產(chǎn)生局部空穴,高壓水以極高的速度流向這些原來被氣泡所占據(jù)的空間,形成一個沖擊力。這種氣泡的形成、發(fā)展和破裂以至材料受到破壞的全部過程,稱為汽蝕。開始發(fā)生汽化時,因為只有少量氣泡,葉輪流道堵塞不嚴(yán)重,對泵的正常工作沒有明顯影響,泵的外部性能也沒有明顯變化,這種汽蝕稱為潛伏汽蝕。當(dāng)汽化發(fā)展到一定程度時,氣泡大量聚集,葉輪流道被氣泡嚴(yán)重堵塞,致使汽蝕進(jìn)一步發(fā)展,影響到泵的外部特性,導(dǎo)致泵難以維持正常運行[1]。

        當(dāng)凝結(jié)水泵的有效汽蝕余量小于泵的必需汽蝕余量時,泵入口壓力將低于汽化壓力,此時,水泵內(nèi)將發(fā)生汽蝕。

        凝結(jié)水泵的必需汽蝕余量由水泵本身的汽蝕性能確定。對同一臺泵來說,泵的汽蝕余量與轉(zhuǎn)速的平方成正比,當(dāng)泵的轉(zhuǎn)速提高時,汽蝕余量增加。

        在該案例中,凝結(jié)水泵入口濾網(wǎng)堵塞,節(jié)流損失增大,凝結(jié)水泵入口管路總的流動損失增加,有效汽蝕余量下降,接近或略低于凝結(jié)水泵必需汽蝕余量時,凝結(jié)水泵將發(fā)生輕微汽蝕,處于潛伏汽蝕階段。機組加負(fù)荷過程中,凝結(jié)水流量增加,凝結(jié)水泵入口管路流動損失與流量的平方成比例增加,有效汽蝕余量大幅下降,低于凝結(jié)水泵必需汽蝕余量,凝結(jié)水泵將發(fā)生嚴(yán)重汽蝕,引起泵出力下降并出現(xiàn)明顯的噪聲和振動。另外,凝結(jié)水泵出力下降后,導(dǎo)致凝結(jié)水泵出口母管壓力下降,凝結(jié)水泵轉(zhuǎn)速自動升高,泵的必需汽蝕余量增加,從而加劇了凝結(jié)水泵的汽蝕。

        3.2 凝結(jié)水泵進(jìn)空氣

        離心泵在運轉(zhuǎn)過程中,若泵內(nèi)積存有空氣,由于空氣的密度很小,葉輪轉(zhuǎn)動時產(chǎn)生的離心力很小,因而葉輪中心區(qū)所形成的負(fù)壓很小而不足以吸入液體,故不能輸送介質(zhì),這種現(xiàn)象稱為氣縛。

        在該案例中,3A凝結(jié)水泵檢修后,泵入口管道充滿空氣,運行操作人員將該凝結(jié)水泵恢復(fù)備用的過程中,首先投入密封水,然后開啟3A凝結(jié)水泵抽空氣門,此時由于凝汽器真空的作用,3A凝結(jié)水泵進(jìn)口管道內(nèi)大量空氣被抽進(jìn)凝汽器,同時通過抽空氣管道進(jìn)入3B,3C凝結(jié)水泵,導(dǎo)致泵出現(xiàn)氣縛現(xiàn)象,引起凝結(jié)水泵出力下降并出現(xiàn)振動和異音。

        若凝結(jié)水泵檢修隔離措施執(zhí)行不到位(入口電動門關(guān)閉不嚴(yán)、抽空氣手動門關(guān)閉不嚴(yán)等),也會導(dǎo)致運行泵進(jìn)空氣而發(fā)生氣縛現(xiàn)象。

        4 防范措施

        通過對以上異常事件的分析,結(jié)合多年的運行經(jīng)驗,總結(jié)出以下防范措施:

        (1)機組在調(diào)試期間,高壓加熱器、低壓加熱器系統(tǒng)投運后,應(yīng)嚴(yán)密監(jiān)視凝結(jié)水泵運行情況并定期輪換清理入口濾網(wǎng),保證濾網(wǎng)清潔。

        (2)機組在運行中發(fā)生凝結(jié)水泵出力下降的異常事件時,應(yīng)果斷快速減負(fù)荷并及時查找原因、消除故障。

        (3)凝結(jié)水泵在隔離操作時,應(yīng)先將進(jìn)、出口電動門及抽空氣手動門關(guān)閉嚴(yán)密,然后關(guān)閉密封水供水手動門。在進(jìn)行濾網(wǎng)放水操作時,應(yīng)指派專人現(xiàn)場監(jiān)視,觀察運行泵工作情況,若開啟濾網(wǎng)排空門發(fā)現(xiàn)往里面吸氣,應(yīng)立即停止放水,關(guān)閉排空門,查明原因(有可能入口電動門或抽空氣門關(guān)閉不嚴(yán))。

        (4)凝結(jié)水泵在檢修過程中,應(yīng)嚴(yán)密監(jiān)視運行中凝結(jié)水泵電流、出口壓力及凝汽器真空度的變化情況,發(fā)現(xiàn)異常時及時安排人員就地檢查。

        (5)凝結(jié)水泵檢修后恢復(fù)備用時,應(yīng)先投入凝結(jié)水泵密封水,然后臨時關(guān)閉運行凝結(jié)水泵抽空氣手動門,開啟該凝結(jié)水泵抽空氣手動門對凝結(jié)水泵體抽真空,待凝結(jié)水泵入口壓力表顯示與凝汽器真空度一致時,全開該凝結(jié)水泵抽空氣手動門并逐漸開啟凝結(jié)水泵入口電動門對凝結(jié)水泵體進(jìn)行注水,確認(rèn)凝汽器真空無異常后,再開啟運行凝結(jié)水泵抽空氣手動門。

        (6)凝結(jié)水泵正常運行或備用時,應(yīng)確認(rèn)抽空氣門處于開啟狀態(tài)。

        (7)建議在凝結(jié)水泵入口管道加裝1根注水管,水源為化學(xué)除鹽水,便于凝結(jié)水泵檢修后進(jìn)行注水排空。在采用凝汽器抽真空的方法進(jìn)行泵體排空時,大量空氣會進(jìn)入凝汽器內(nèi),從而大大增加凝結(jié)水溶氧量,不利于凝結(jié)水系統(tǒng)安全運行。

        5 結(jié)論

        結(jié)合惠來電廠#3機組整組試運期間出現(xiàn)的凝結(jié)水泵出力突然下降的異常事件,分析了凝結(jié)水泵出力突然下降的原因,結(jié)合凝結(jié)水泵汽蝕和進(jìn)空氣2種典型事故,提出了切實可行的處理方法和防范措施,供運行人員參考。

        [1]郭立君,何川.泵與風(fēng)機[M].3版.北京:中國電力出版社,2004:93-100.

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