曾榮鵬
(北京龍威發(fā)電技術(shù)有限公司,北京 100044)
近年來,隨著我國經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展,對電力的需求增長迅速,“市場煤,計(jì)劃電”的現(xiàn)狀使得發(fā)電企業(yè)的效益變得很差,環(huán)境保護(hù)的壓力也日益突出。目前,300 MW汽輪機(jī)裝機(jī)容量占國內(nèi)總發(fā)電裝機(jī)容量的1/3,由于設(shè)計(jì)、加工及安裝工藝等原因,早期投運(yùn)在役的300 MW等級汽輪機(jī)普遍存在通流效率低、煤耗高以及安全隱患較大等問題[1]。
北京龍威發(fā)電技術(shù)有限公司利用北京全四維動力科技有限公司的三維熱力設(shè)計(jì)技術(shù)對某電廠300 MW汽輪機(jī)進(jìn)行了通流改造,其改造技術(shù)與工程實(shí)施中的經(jīng)驗(yàn),可為其他機(jī)組的通流改造提供一些有益的幫助。
該機(jī)組為NC300/225-16.7/537/537型(東方汽輪機(jī)廠D300J型)亞臨界、三缸兩排汽、抽汽凝汽式汽輪機(jī),是東方汽輪機(jī)廠20世紀(jì)90年代初生產(chǎn)的300 MW沖動式汽輪機(jī),基本上采用20世紀(jì)80年代的設(shè)計(jì)技術(shù)。由于設(shè)計(jì)、制造年代較早,工藝落后,主要指標(biāo)的設(shè)計(jì)值與目前的先進(jìn)水平相差很大,該機(jī)型設(shè)計(jì)熱耗為7 836 kJ/(kW·h),實(shí)際熱耗為8164 kJ/(kW·h)左右。該機(jī)組于1999年12月投運(yùn),中間進(jìn)行過2次大修,主要存在以下問題:
(1)葉片型線設(shè)計(jì)技術(shù)相對落后,各級焓降分配不合理,汽缸效率低。
(2)汽缸、隔板套與隔板變形大。
(3)動葉的葉頂汽封間隙偏大,汽封齒少。高壓進(jìn)汽插管密封不嚴(yán)。
(4)高、中壓缸的軸封漏汽量大,造成油中帶水。
(5)末級葉片的出汽邊水蝕嚴(yán)重。
(6)#3軸承箱作為高、中壓缸膨脹的“死點(diǎn)”,因其剛性不足,起不到“死點(diǎn)”作用。
(7)汽缸膨脹不暢,滑銷系統(tǒng)卡澀。
(8)機(jī)組軸系振動大。
針對機(jī)組的現(xiàn)狀,北京龍威發(fā)電技術(shù)有限公司在保證原有熱力系統(tǒng)不變的情況下,對結(jié)構(gòu)與部套做出如下調(diào)整:
(1)更換#1,#2,#3軸承箱及#1,#2臺板,但保持原有的安裝位置;
(2)高壓轉(zhuǎn)子與主油泵由齒形連接變?yōu)閯傂赃B接;
(3)危急遮斷器由飛錘改為飛環(huán)形式;
(4)高、中、低壓轉(zhuǎn)子采用整鍛無中心孔轉(zhuǎn)子;(5)更換所有隔板與汽封;
(6)更換#2,#3隔板套以及高、中壓前后所有汽封體;
(7)更換高壓進(jìn)汽插管組件與低壓內(nèi)缸排汽導(dǎo)流環(huán);
(8)更換定位中心梁推拉裝置。
改造后,保證純凝工況下機(jī)組額定功率增加到330 MW,高壓缸效率大于86.5%,中壓缸效率大于91.1%,低壓缸效率大于88.5%,機(jī)組熱耗在7 788 kJ/(kW·h)以下。解決原機(jī)組運(yùn)行中存在的軸封漏汽、汽缸膨脹不暢、汽缸變形、軸承箱剛性不足和軸系振動大等影響安全運(yùn)行的問題。
利用改造機(jī)會揭缸,對改造部套與保留的外缸、內(nèi)缸結(jié)合部位進(jìn)行現(xiàn)場實(shí)測,為新部套的加工與后續(xù)安裝提供數(shù)據(jù)支持;同時(shí),檢查缸體變形情況并查找滑銷系統(tǒng)的卡澀原因。
此次改造對機(jī)組的參數(shù)及結(jié)構(gòu)做了部分調(diào)整,其中中壓缸由于焓降的重新分配,比原來多加1級,見表1。
表1 機(jī)組改造前、后參數(shù)
(1)通過葉型的重新設(shè)計(jì),實(shí)現(xiàn)高、中壓各級葉片焓降分配與速比的優(yōu)化,從而提高級效率。
(2)應(yīng)用葉柵全三維粘性計(jì)算程序?qū)θS流場進(jìn)行詳細(xì)分析,確定子午面收縮調(diào)節(jié)級靜葉柵的最佳通道收縮比和收縮型線,可使調(diào)節(jié)級效率提高1.7%[2],如圖 1 所示。
圖1 改造前與改造后的子午通道對比
(3)采用后加載葉片、彎扭葉片,如圖2、圖3所示。后部加載葉型的葉片具有良好的攻角適應(yīng)性,可降低二次流損失。試驗(yàn)結(jié)果表明,后部加載葉型能有效控制葉柵內(nèi)的二次流動,使端面損失明顯降低[3]。
(4)次末級與末級葉片選用內(nèi)阻尼大、抗水蝕性能與抗振性能好的17-4PH材料,末級葉片采用高反動度設(shè)計(jì),可防止低負(fù)荷時(shí)根部倒流引起的根部出汽邊水蝕。末級葉片反動度設(shè)計(jì)值的大小對低負(fù)荷下氣流分離程度有顯著的影響,根部反動度設(shè)計(jì)值越小,當(dāng)容積流量減小而偏離設(shè)計(jì)值時(shí),氣流分離越早,分離的相對高度也越大,反之亦然[4]。圖4為重新設(shè)計(jì)的高反動度末級葉片與原有葉片在低負(fù)荷情況下的氣流三維模擬圖。
由圖4可以看出,高反動度葉片壓力分布更加合理,配合重新設(shè)計(jì)的疏水結(jié)構(gòu),解決了低負(fù)荷時(shí)末級葉片的汽蝕問題。另外,葉片采用新材料與新工藝制造,通過提高機(jī)組低壓通流部分葉片(除末級葉片)的制造材料等級和熱處理工藝,可提高低壓通流的抗腐蝕能力,確保機(jī)組安全,延長機(jī)組壽命[5]。
(1)動葉采用自帶冠整圈聯(lián)接,圍帶采用“內(nèi)平外斜”結(jié)構(gòu),使子午面形成光順通道。
(2)采用新汽封并調(diào)整汽封間隙。
(3)進(jìn)汽插管采用整體的非彈性環(huán)密封并增加密封環(huán)圈數(shù)。
(4)更換軸承箱,軸承箱臺板采用DEVA合金自潤滑塊。
(5)危急遮斷器由飛錘改為飛環(huán)形式。
(6)優(yōu)化低壓缸的排汽導(dǎo)流環(huán)結(jié)構(gòu),以減小汽阻。
通流改造的現(xiàn)場安裝工作除了常規(guī)大修工序外,還有大量改造部套需要重新調(diào)整與安裝,主要有以下幾個(gè)方面:
(1)缸體下部管道的切割與焊接。主要涉及切割、焊接的工藝和探傷等,管道的切割采用冷切割作業(yè)方式,減少了焊接工作量,同時(shí)可保證管道的金屬使用性能及所受的外力與改造前無太大變化。
(2)新的低壓排汽導(dǎo)流環(huán)與缸體連接的軸向定位螺栓孔加工。原有的排汽導(dǎo)流環(huán)與缸體由于多年的運(yùn)行,軸向定位螺栓孔存在變形,新的低壓排汽導(dǎo)流環(huán)的軸向定位螺栓孔如果按原來的設(shè)計(jì)圖紙加工,就會出現(xiàn)新的低壓排汽導(dǎo)流環(huán)與缸體的軸向定位螺栓孔錯(cuò)位的現(xiàn)象,故采用新、舊螺栓孔對正后加工的方案。在原排汽導(dǎo)流環(huán)解體前需要用槽鋼打支撐,防止解體后出現(xiàn)變形,一般槽鋼呈米字形焊接。新導(dǎo)流環(huán)安裝時(shí),如果螺栓孔出現(xiàn)小的錯(cuò)位偏差,采取擴(kuò)孔方式解決。
(3)軸承箱臺板的二次澆灌作業(yè)。#1,#2軸承箱臺板的二次澆灌作業(yè)涉及新澆灌工藝,嚴(yán)格按照DL 5011—1992《電力建設(shè)施工及驗(yàn)收技術(shù)規(guī)范(汽輪機(jī)篇)》的有關(guān)規(guī)定與灌漿料的使用說明進(jìn)行操作,認(rèn)真做好施工方案并嚴(yán)格執(zhí)行。
(4)滑銷系統(tǒng)的變更。為了防止#1軸承箱翹頭及汽缸跑偏,#1軸承箱與高壓缸之間采用H形定中心梁推拉結(jié)構(gòu),推拉位置接近滑動面。為了保證H形定中心梁正常運(yùn)行,還對該結(jié)構(gòu)進(jìn)行了有限元分析,并根據(jù)計(jì)算結(jié)果在實(shí)際安裝時(shí)將H梁向變形方向預(yù)拉1 mm,以減小運(yùn)行時(shí)的應(yīng)力[6]。采用H梁代替貓爪橫銷的方式降低推拉的重心,可防止軸承箱在機(jī)組膨脹階段前傾或后仰,如圖5所示。
(4)高中、中低、低發(fā)的對輪鉸孔。認(rèn)真做好鉸孔方案,對鉸孔的進(jìn)度與鉸孔的質(zhì)量要同等對待,鉸孔質(zhì)量的好壞直接影響機(jī)組的振動。
(5)低壓缸中分面的補(bǔ)焊。解決低壓缸中分面漏汽的最好方式是在中分面密封處補(bǔ)寬約15 mm、厚約3 mm的補(bǔ)焊帶,注意不要漏焊,否則漏汽會更加嚴(yán)重。
圖5 貓爪橫銷與H梁
(6)現(xiàn)場的二次加工。由于測繪與制造的偏差以及舊部套的變形,改造機(jī)組的現(xiàn)場二次加工是不可避免的。一定要嚴(yán)格按照設(shè)計(jì)與機(jī)加工標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行加工,加工前認(rèn)真制訂加工方案。
(7)汽封調(diào)整。在汽輪機(jī)組的改造中,可采用的汽封種類很多,常見的接觸式汽封有迷宮式汽封、布萊登汽封和蜂窩汽封,非接觸式汽封有炭精汽封、刷式汽封等,炭精汽封、刷式汽封一般與非接觸式汽封混合用在軸封。隨著材料的發(fā)展,非接觸式汽封的間隙也在減小,其中布萊登汽封已在全國多家電廠的改造中成功應(yīng)用,最小間隙已達(dá)到0.25 mm[7]。此次改造的汽封間隙最小為0.40 mm,為保證汽輪機(jī)的安全運(yùn)行與機(jī)組的經(jīng)濟(jì)性,要求嚴(yán)格執(zhí)行汽封驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。
(1)凝汽器水位正常時(shí),低壓缸存在跑偏現(xiàn)象,主要原因是凝汽器底部支撐彈簧剛性不足。為保證機(jī)組安全性,調(diào)整低壓隔板汽封間隙,由設(shè)計(jì)值0.5 mm放大到0.8 mm。
(2)聯(lián)軸器存在鉸孔量偏大問題,造成個(gè)別對輪螺栓孔有較大的質(zhì)量缺失,使得對輪螺栓配重的調(diào)整量大。
(3)全部隔板及軸封的調(diào)整墊片加工預(yù)留量偏大,加大了現(xiàn)場調(diào)整難度。
(4)高壓缸前汽封套的頂部膨脹間隙小于安裝標(biāo)準(zhǔn),需要對其外緣進(jìn)行機(jī)加工。
(5)#3軸承箱底鍵的縱銷徑向尺寸偏差1 mm,需通過加工異形鍵來調(diào)整。
(1)#1飛環(huán)在設(shè)定的轉(zhuǎn)數(shù)下不動作,當(dāng)轉(zhuǎn)數(shù)低于設(shè)定值時(shí)反而動作。經(jīng)停機(jī)檢查,發(fā)現(xiàn)由于危急遮斷器由飛錘改為飛環(huán)形式,存在與原設(shè)備不匹配的問題。不匹配主要表現(xiàn)在接入邏輯、前箱內(nèi)管路連接方面,另外,#1危急遮斷器的杠桿彈簧還有卡澀現(xiàn)象。改后的#1危急遮斷器結(jié)構(gòu)如圖6所示。
圖6 改后的#1危急遮斷器
(2)機(jī)組啟動后,發(fā)現(xiàn)#3支持軸承(共有4個(gè)瓦溫測點(diǎn))#1測點(diǎn)的溫度偏高,最高至97℃,超過報(bào)警值95℃。對現(xiàn)場運(yùn)行數(shù)據(jù)進(jìn)行分析,判斷#4軸承載荷偏低,導(dǎo)致#3軸承載荷偏大而使#1測點(diǎn)的溫度偏高。通過調(diào)整軸承標(biāo)高,該測點(diǎn)瓦塊溫度恢復(fù)正常。
為了全面評價(jià)機(jī)組改造后的各項(xiàng)熱力性能,該電廠委托西安熱工研究院有限公司進(jìn)行汽輪機(jī)通流改造后的性能考核試驗(yàn)。主要性能指標(biāo)達(dá)到或接近改造設(shè)計(jì)值,見表2。
目前機(jī)組運(yùn)行工況良好,額定出力為330 MW,瓦溫正常,主軸雙幅振動小于0.10 mm,軸承振動小于0.03 mm。
(1)利用三維熱力設(shè)計(jì)技術(shù)對早期國產(chǎn)300 MW汽輪機(jī)通流部分改造是成功的,基本達(dá)到或接近通流改造的性能保證值。
(2)通過機(jī)組改造前、后的性能比較可以看出,高壓缸效率還有很大的提高空間,通過進(jìn)一步優(yōu)化設(shè)計(jì)與提高安裝工藝水平應(yīng)該能達(dá)到改造后的設(shè)計(jì)保證值。
(3)改造前的現(xiàn)場測繪應(yīng)更加精確,為后續(xù)工作提供有力的數(shù)據(jù)支持;對于施工重點(diǎn)應(yīng)提前做好預(yù)案。
(4)通過改造根除了原機(jī)組在設(shè)計(jì)與制造上的安全隱患,取得的經(jīng)驗(yàn)可供同類機(jī)組借鑒。
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