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        M11200寬無心磨床的維修和改造

        2012-06-11 01:55:24段緒寬陳鐵光
        哈爾濱軸承 2012年3期
        關(guān)鍵詞:輪軸漏油減速機

        段緒寬,陳鐵光

        (1. 哈爾濱軸承集團公司 精密軸承分公司 ,黑龍江 哈爾濱 150036;2.哈爾濱軸承集團公司 工模裝制造分公司,黑龍江哈爾濱 150036)

        1 前言

        M11200寬無心磨床是我公司磨加工圓柱滾子的專用設(shè)備,在我公司已經(jīng)使用近35年。因為設(shè)備長期工作,經(jīng)過多次的修理有些部位的損壞已經(jīng)是無法解決,造成設(shè)備潤滑油泄漏嚴重。每個班工作都需要向油箱加油。每8~10天損失20號潤滑油在50kg以上,經(jīng)過一段時間的生產(chǎn)過程,經(jīng)過濾油箱的機油所剩無幾,造成設(shè)備無法工作,經(jīng)過修維和改造,使老設(shè)備恢復(fù)正常工作,解決了漏油問題。

        2 設(shè)備產(chǎn)生漏油原因和部位

        該設(shè)備的漏油主要發(fā)生在砂輪軸、導(dǎo)輪軸和帶動導(dǎo)輪軸轉(zhuǎn)動的蝸輪蝸桿減速機三個位置,將設(shè)備的漏油部分進行解體,根據(jù)結(jié)構(gòu)、具體情況進行了分析。漏油的原因為砂輪軸、導(dǎo)輪軸的密封位置被磨出深的磨損痕跡,磨損處尺寸比標準尺寸小0.3~0.5mm。減速機的蝸桿長期使用造成磨損后導(dǎo)致密封不良。造成目前情況的原因是因為設(shè)備老化、零件磨損嚴重、密封狀況不好。砂輪軸密封處的磨損情況見圖 1 所示。

        圖1 砂輪軸磨損情況

        3 設(shè)備漏油造成的后果

        設(shè)備漏油嚴重,加工精度不穩(wěn)定,腐蝕和燒傷動壓瓦片。精過濾油箱的機油所剩無幾。所漏掉的潤滑油都混入到冷卻水中,造成很嚴重的浪費并污染環(huán)境,冷卻水和機油都無法繼續(xù)使用。因為潤滑狀態(tài)不穩(wěn)定,造成加工零件的精度也不理想。

        4 維修和改造的內(nèi)容

        4.1 砂輪軸導(dǎo)輪軸密封的解決方法

        在不更換砂輪主軸和導(dǎo)輪主軸的情況下,采用變換密封圈的安裝位置和更換新密封圈的方法,避開原來因長期在某一位置密封,造成軸的密封位置被磨出深痕跡,出現(xiàn)密封不良的問題。在原來密封的位置上,根據(jù)結(jié)構(gòu)的空隙大小,在固定骨架的法蘭蓋的后邊加不同厚度的墊片,使密封圈的密封位置改變到?jīng)]有磨損的軸的位置,從而發(fā)揮密封的作用,使導(dǎo)輪軸、砂輪軸的漏油得到了改善。砂輪軸的結(jié)構(gòu)和加墊片情況見圖2所示。

        圖2 改造后砂輪軸結(jié)構(gòu)

        4.2 減速器潤滑油路的解決方法

        為了減少維修設(shè)備的時間,不影響正常生產(chǎn)計劃的完成,使改造成本降到最低,速度最快,采用了以下兩種減速器密封方法。

        (1)對于無法改變結(jié)構(gòu)的減速器部分,采用了改變供油方式的辦法,更換新密封圈。原來的減速器是和導(dǎo)輪軸和砂輪軸共用一套供油系統(tǒng),采用揚程泵供給砂輪軸、導(dǎo)輪軸、減速器三個部分。根據(jù)多年來設(shè)備維修和維護的經(jīng)驗,采用封閉式自潤滑冷卻的方式可以實現(xiàn)減速機的潤滑。將減速器上強制潤滑的壓力油管去除,封死,采用人工灌注的方法潤滑減速機,在減速機上邊增加一個大油杯,將減速機內(nèi)注滿潤滑油,可以通過安裝在減速機上邊的透明儲油杯內(nèi)的油量觀察減速器機油的消耗情況。因為減速器的結(jié)構(gòu)復(fù)雜更換零件成本高,修理周期相對較長。

        (2)對于蝸桿上長期使用造成的磨損深痕跡的修復(fù)方法,采用電焊的方法補滿磨損位置,通過車、磨修復(fù)的方法恢復(fù)原結(jié)構(gòu)尺寸。因為減小了供油壓力、修復(fù)了可能漏油的部位、更換了新密封圈,減速器的漏油得到改善。

        5 結(jié)束語

        經(jīng)過修理改造,完成后的兩周時間觀察及工作的過程檢驗,達到了預(yù)期目的,解決了漏油問題。經(jīng)過總結(jié),這種技術(shù)方法簡單可靠、時間短見效快、沒有破壞設(shè)備的結(jié)構(gòu)、更換新軸時可以恢復(fù)改造部分與原結(jié)構(gòu)相同,在同類設(shè)備上有推廣價值。在一年后采用相同的方法又對另外一臺相同的設(shè)備進行了修理和改造,收到了相同的效果。

        老設(shè)備的漏油問題帶有普遍性,同時也是解決起來比較頭疼的事情,按照通用的維修方法一般是更換有問題的主軸或零件,同時更換密封圈。這樣的方法是時間長,費用高。但是改造過程必須對設(shè)備結(jié)構(gòu)了解清楚,有的放矢開展工作,方可取得事半功倍的效果。

        因為該設(shè)備的兩根主軸所用的材質(zhì)是38GrMoAl,加工工藝獨特,精度高,氮化層很薄,一般都在0.4mm以下,不能采用常規(guī)的方法進行修復(fù)。如果采用更新主軸和更新?lián)p壞零件的辦法修復(fù),所需要的購買零件費用在1.5萬元以上,加工修理周期一般在3個月以上。采用這種辦法修復(fù)只用了一周左右的時間和300多元的維修成本,由一名維修鉗工和一名技術(shù)人員解決了這一問題。

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