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        對(duì)制絲線紙箱開(kāi)包系統(tǒng)的改進(jìn)

        2012-04-29 13:18:44朱東華吳保平杜峰
        科技創(chuàng)新導(dǎo)報(bào) 2012年17期
        關(guān)鍵詞:故障

        朱東華 吳保平 杜峰

        摘 要:延安卷煙廠紙箱開(kāi)包系統(tǒng)自運(yùn)行以來(lái),故障頻繁,不能實(shí)現(xiàn)連續(xù)作業(yè),經(jīng)分析其主要原因是設(shè)計(jì)方面存在諸多缺陷。對(duì)此,通過(guò)長(zhǎng)期的觀察研究,最終提出了合理的解決方案,并進(jìn)行了合理的改進(jìn),使其工作性能得到了提升,從而滿足了生產(chǎn)需求,降低了設(shè)備故障率和操作人員勞動(dòng)強(qiáng)度。改進(jìn)后的紙箱開(kāi)包系統(tǒng)工作效率與產(chǎn)品質(zhì)量均有明顯提高,煙坯脫箱成功率由原來(lái)的65.3%提高到現(xiàn)在的96.3%,煙葉回透率從原來(lái)的98.2%提高到了99.3%,并從根本上解決了員工長(zhǎng)期加班加點(diǎn)的問(wèn)題。

        關(guān)鍵詞:紙箱開(kāi)包系統(tǒng)夾抱機(jī)煙坯干芯煙回透率

        中圖分類號(hào):TP3 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A 文章編號(hào):1674-098X(2012)06(b)-0057-02

        1 紙箱開(kāi)包系統(tǒng)存在的主要問(wèn)題

        (1)紙箱開(kāi)包系統(tǒng)故障頻繁,紙箱脫箱率低,延長(zhǎng)了作業(yè)時(shí)間和生產(chǎn)進(jìn)度。(2)夾散后的煙坯嚴(yán)重變形,進(jìn)入周轉(zhuǎn)箱就會(huì)傾倒,導(dǎo)致后續(xù)切片工序無(wú)法按標(biāo)準(zhǔn)分切,煙坯回透率降低,出現(xiàn)“干心”煙,煙葉造碎增加。(3)夾臂控制氣缸及夾臂下壓時(shí),發(fā)生故障多,導(dǎo)致該系統(tǒng)在紙箱開(kāi)包過(guò)程中,不能自動(dòng)實(shí)現(xiàn)連續(xù)作業(yè)。(4)夾抱過(guò)程中煙箱被夾破或變形,使紙箱不能自動(dòng)折疊,需人工輔助脫箱。(5)檢測(cè)開(kāi)關(guān)、電器控制元件均無(wú)保護(hù)裝置,經(jīng)常損壞,導(dǎo)致電器故障率增加。(6)煙箱夾散后物料散落在設(shè)備周圍和地面上,嚴(yán)重影響了現(xiàn)場(chǎng)的生產(chǎn)環(huán)境。

        2故障原因分析

        2.1 紙箱開(kāi)包系統(tǒng)故障率高,不能實(shí)現(xiàn)自動(dòng)脫箱

        (1)叉抱車上料時(shí),因滾道輸送機(jī)上原擋輪設(shè)計(jì)偏低,擋輪不能發(fā)揮定位作用,煙箱容易發(fā)生偏移。當(dāng)煙箱進(jìn)入滾道輸送機(jī)時(shí),一部分煙箱不能按預(yù)定軌道進(jìn)入夾抱范圍。人工輔助脫箱時(shí)就增加了員工的勞動(dòng)強(qiáng)度和作業(yè)時(shí)間。

        (2)煙箱的外形尺寸不一致(有4種規(guī)格),一般情況下,氣缸兼顧大、小煙箱,夾包機(jī)的夾臂行程不易控制,且對(duì)夾臂的沖擊力較大,易造成氣缸及相關(guān)零件的損壞。

        (3)夾臂上的防滑橡膠摩擦塊設(shè)計(jì)和安裝位置不合理。主要是煙箱中部都有凸顯現(xiàn)象,夾臂中間的橡膠摩擦塊就會(huì)中部先受力,造成夾臂受力不勻,規(guī)格小的煙箱就會(huì)夾不起來(lái)或中途脫落,而規(guī)格大的煙箱又容易被夾散破損或嚴(yán)重變形(如圖1)。

        如上圖1所示,煙箱太小時(shí),夾臂與煙箱所產(chǎn)生的摩擦力總和:2F=2μN(yùn)<G會(huì)造成煙箱夾不起或夾起后易脫落,造成煙箱夾斜或夾散,不能實(shí)現(xiàn)煙坯與紙箱分離的目的。較大規(guī)格的煙箱,夾臂對(duì)其施加的壓力N就大于正常值,直接作用于煙坯,產(chǎn)生的摩擦力2F=2μN(yùn)>G,會(huì)造成箱煙被夾變形或連同煙坯一并夾起,煙坯易夾散。

        圖2原防滑塊左、右共六個(gè),分別布置在夾臂的下部的前、中、后三個(gè)部位,在夾臂夾抱過(guò)程中,煙箱中間微凸部分先受力,夾臂中間的防滑塊的壓力與兩側(cè)的壓力不等,受力不均,不易夾起煙箱。

        通過(guò)對(duì)3批延安(金)、3批延安(硬)的脫箱率進(jìn)行統(tǒng)計(jì),煙坯脫箱成功率只達(dá)到65.3%,滿足不了工藝要求。如表1所示:

        2.2 煙坯回透率降低,煙葉造碎增加

        被夾散煙坯進(jìn)入周轉(zhuǎn)箱后,絕大多數(shù)都傾倒在周轉(zhuǎn)箱一側(cè),切片機(jī)無(wú)法正常分切,致使煙坯在分切后產(chǎn)生超標(biāo)的厚煙坯增多,經(jīng)真空回潮后出現(xiàn)大量“干芯”煙,而且煙坯夾散后落地?zé)熑~過(guò)多,造碎增加。

        2.3 夾抱機(jī)控制氣缸和夾抱臂故障率高

        當(dāng)破損后的煙箱進(jìn)到夾抱臂下部時(shí),前端煙坯已經(jīng)被光電管檢測(cè)到,而后端煙坯還未進(jìn)入夾抱范圍,因此夾臂下壓時(shí),直接作用在煙坯上,導(dǎo)致夾臂損壞、氣缸“卡死”或電機(jī)過(guò)載跳閘等故障,而設(shè)備空間小,維修時(shí)間長(zhǎng)。

        2.4 煙箱脫落導(dǎo)致夾抱機(jī)下面的寸動(dòng)皮帶上光電檢測(cè)開(kāi)關(guān)經(jīng)常損壞

        煙箱夾抱機(jī)定位光電開(kāi)關(guān)位置的設(shè)計(jì)存在缺陷,主要是因光電開(kāi)關(guān)安裝位置不合理,抗干擾能力差,電器故障頻繁。因各光電檢測(cè)開(kāi)關(guān)、限位開(kāi)關(guān)均無(wú)保護(hù)裝置,發(fā)生故障時(shí),夾抱機(jī)、寸動(dòng)皮帶等無(wú)法正常運(yùn)行。

        2.5 生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境差

        由于夾抱機(jī)故障頻繁,被夾散的煙葉就會(huì)撒落在設(shè)備和地面上,煙塵較大,影響作業(yè)環(huán)境。

        3解決方案及措施

        3.1 解決煙箱不能進(jìn)入滾道輸送機(jī)有限夾抱范圍的問(wèn)題

        在滾道輸送機(jī)兩側(cè)擋輪去除,設(shè)計(jì)制作了限位擋板(如圖3),主要是控制煙箱在輸送運(yùn)行過(guò)程中不發(fā)生左右偏移,調(diào)整煙箱逐步進(jìn)入預(yù)定的夾抱區(qū)域,保證每個(gè)煙箱都能按標(biāo)準(zhǔn)軌道輸送到夾抱臂范圍。

        3.2 解決氣源壓力大的問(wèn)題

        在氣路控制系統(tǒng)中加裝了一個(gè)截止球閥和一個(gè)壓力調(diào)節(jié)閥,其作用是將供氣壓力穩(wěn)定在0.35-0.4MPa之間,能緩沖壓縮空氣進(jìn)入氣缸的壓力,對(duì)氣缸起到了保護(hù)作用。

        3.3 調(diào)整摩擦塊接觸位置

        會(huì)使相對(duì)運(yùn)動(dòng)而產(chǎn)生的摩擦力F在中上部位置受力不均,經(jīng)過(guò)多次測(cè)試,將中間橡膠塊拆除掉,然后將前、后二端摩擦塊加大,摩擦面積不變(即3S原=2S新),摩擦塊厚度加厚到7.5mm效果最佳(如圖4)。

        將原來(lái)3組的防滑裝置去掉中間一組,并對(duì)其安裝位置分別向外調(diào)整50mm。由于橡膠摩擦塊容易破損,在選用摩擦材質(zhì)時(shí),經(jīng)過(guò)多次試驗(yàn),最后確定用牛筋,為增強(qiáng)表面摩擦力,定做成“v字型”,這樣就徹底解決了小箱夾不起或夾斜的問(wèn)題。

        3.4 對(duì)煙坯翻轉(zhuǎn)機(jī)的煙坯到位檢測(cè)光電開(kāi)關(guān)重新進(jìn)行了設(shè)計(jì)

        主要是在夾抱臂下面的移動(dòng)皮帶兩側(cè)設(shè)計(jì)制作了擋板(見(jiàn)圖5),兩側(cè)擋板分別加寬230mm,側(cè)幫高200mm,并以新加移動(dòng)皮帶的側(cè)幫作為原廣電管支架,在光電管外側(cè)制做了防護(hù)裝置。

        4 效果分析

        (1)分別對(duì)3批延安(精)和延安(硬)兩個(gè)牌號(hào)進(jìn)行檢測(cè),煙坯平均脫箱率由原來(lái)的65.3%提高到現(xiàn)在的96.3%。改造后煙箱脫箱率統(tǒng)計(jì)如(表2)。

        從脫箱率來(lái)看,由表1改造前65.3上升到改造后和表2的96.3%,提升的效果非常明顯。

        (2)改造后,對(duì)真空回潮煙葉回透率、單箱干心煙以及故障率進(jìn)行了統(tǒng)計(jì)(見(jiàn)表3):

        統(tǒng)計(jì)顯示煙葉的回透率平均值由原來(lái)的98.2%提高到99.3%,達(dá)到了廠標(biāo)要求;干心煙由原來(lái)2.39kg/箱降低到改造后的0.62kg/箱;設(shè)備故障率由改造前1.88h/千箱,下降到改造后故障率為0.72h/千箱。

        (3)設(shè)備故障率的減少,煙箱脫箱率明顯提高,產(chǎn)生的碎煙沫就會(huì)減少,煙葉單耗也相應(yīng)地降低;同時(shí)員工的勞動(dòng)強(qiáng)度就能減弱,還提高煙箱回收利用率。通過(guò)制作擋板,皮帶側(cè)幫,光電管保護(hù)裝置等一系列措施,改善了現(xiàn)場(chǎng)工作環(huán)境。

        5結(jié)語(yǔ)

        重點(diǎn)解決了人員上班時(shí)間長(zhǎng)、設(shè)備故障率高等諸多問(wèn)題,使整個(gè)紙箱開(kāi)包系統(tǒng)能夠?qū)崿F(xiàn)了連續(xù)作業(yè),收到了良好的效果,脫箱率得以保證,設(shè)備故率大幅降低,真空回潮的回透率達(dá)到了(99%)工藝要求,“干芯”煙減少了,不僅降低了煙葉造碎率,提高了產(chǎn)品質(zhì)量,而且每批次煙在真空回透的作業(yè)時(shí)間縮短了,降低員工勞動(dòng)強(qiáng)度,改善了現(xiàn)場(chǎng)工作環(huán)境。

        參考文獻(xiàn)

        [1] 韓向東主編.機(jī)械工程力學(xué).〔M〕北京:機(jī)械工業(yè)出版社,2002

        [2] 董玉平主編.機(jī)械原理(第六版).北京:機(jī)械工業(yè)出版社,1999

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