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        基于PLC的漆包線自動(dòng)下線機(jī)研制

        2012-04-19 01:20:10劉昭琴
        科技傳播 2012年16期
        關(guān)鍵詞:漆皮漆包線手動(dòng)

        湯 平,劉昭琴

        重慶航天職業(yè)技術(shù)學(xué)院,重慶 400021

        1 項(xiàng)目背景

        漆包線是導(dǎo)線經(jīng)過高溫處理烤上漆皮形成的,是變壓器、變流器、電機(jī)繞組的主要組成部分。漆包線漆皮去除工藝復(fù)雜,國(guó)內(nèi)不少企業(yè)采用手工去除漆皮或化學(xué)溶液溶解的方法,去皮質(zhì)量差,效率低,噪聲大,污染重,工人勞動(dòng)強(qiáng)度大;一些企業(yè)研發(fā)并生產(chǎn)了漆包線去漆機(jī),但是這些產(chǎn)品在設(shè)計(jì)上有不少缺點(diǎn):如產(chǎn)品功能單一,不能連續(xù)自動(dòng)去除漆皮,多數(shù)的產(chǎn)品只能一次去除一根漆包線的漆皮,去漆效率低。經(jīng)過對(duì)某啟動(dòng)電機(jī)生產(chǎn)企業(yè)長(zhǎng)達(dá)半年的詳細(xì)調(diào)查,我們?cè)凇白詣?dòng)漆包線下線機(jī)”的設(shè)計(jì)研究中,采用多功能集中的方法:將校直、去漆、成型、切線等功能,集中到同一臺(tái)機(jī)器中完成,該機(jī)能夠同時(shí)進(jìn)行多股線操作,具有生產(chǎn)效率高,去漆質(zhì)量好,自動(dòng)化程度高,工人勞動(dòng)強(qiáng)度低,經(jīng)濟(jì)性好的優(yōu)點(diǎn)。

        2 去漆方法選擇

        在國(guó)外,去漆主要采用漆包線直焊方法和機(jī)器自動(dòng)去皮法。在國(guó)內(nèi),漆包線去漆皮工序目前主要采用人工刮削方法和化學(xué)溶液溶解的方法。根據(jù)許昌繼電器工藝研究所進(jìn)行的錫焊性能試驗(yàn),剝漆皮機(jī)和直焊法的錫焊性能最好,去漆劑的錫焊性能次之,燒漆和人工割削的錫焊性能最差[1]。因此,在進(jìn)行漆包線下線機(jī)的研發(fā)時(shí),優(yōu)先考慮采用機(jī)械法去皮。

        下線機(jī)的研發(fā)采用國(guó)外廣泛使用的機(jī)械法去除漆皮,削皮刀片采用可以高速旋轉(zhuǎn)的三爪去漆刀頭。去漆過程中:讓校直后的漆包線穿過刀桿中心和三爪刀頭之間,通過電機(jī)帶動(dòng)三爪刀頭高速旋轉(zhuǎn),利用刀頭旋轉(zhuǎn)的離心力,使三個(gè)刀片切削刃部分緊緊包裹漆包線,同時(shí),漆包線勻速移動(dòng)一小段距離,以達(dá)到去漆的目的。其工作原理圖如圖1所示。使用可編程控制器(PLC)編程控制電機(jī)的轉(zhuǎn)速和啟停的時(shí)間,就能很好的完成去漆工作。

        圖1 去漆原理圖

        在實(shí)現(xiàn)自動(dòng)去漆的過程中,有兩個(gè)關(guān)鍵:

        其一是漆包線校直。由于漆包線是分卷包裝的,逐圈繞制在一個(gè)鐵盤或膠軸上,加上漆包線有一定的強(qiáng)度,因此必須要進(jìn)行校直處理。去漆之前沒有校直,去漆效果較差。此外,同時(shí)進(jìn)行多股線去漆,不經(jīng)校直的漆包線之間可能會(huì)形成纏繞,一旦形成纏繞,則需要停機(jī)進(jìn)行處理,嚴(yán)重影響生產(chǎn)效率。解決的方法是設(shè)計(jì)一組金屬槽輪,間隔一定的距離安裝,漆包線通過輪槽并被壓緊,再由氣缸帶動(dòng)將漆包線拉直。

        其二是去漆電機(jī)的轉(zhuǎn)速控制,轉(zhuǎn)速過高,則容易傷到導(dǎo)線;轉(zhuǎn)速過低則去漆效果不好。經(jīng)過大量的去漆試驗(yàn),去漆效果與轉(zhuǎn)速關(guān)系如表1所示。系統(tǒng)采用可編程控制器控制變頻器,通過變頻器控制電機(jī)的轉(zhuǎn)速。電機(jī)轉(zhuǎn)速采用光電傳感器檢測(cè)。形成一個(gè)轉(zhuǎn)速的閉環(huán)控制系統(tǒng),能夠很好的控制電機(jī)的轉(zhuǎn)速,達(dá)到最佳的去漆效果。

        表1 去漆效果與電機(jī)轉(zhuǎn)速關(guān)系

        以上僅是實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù),實(shí)際數(shù)據(jù)會(huì)受傳動(dòng)裝置制造和安裝精度影響,可能有些差異。

        3 漆包線自動(dòng)下線機(jī)研發(fā)

        系統(tǒng)的開發(fā)包括需求分析、系統(tǒng)設(shè)計(jì)、機(jī)械部件設(shè)計(jì)、控制系統(tǒng)設(shè)計(jì)(包含硬件設(shè)計(jì)和軟件設(shè)計(jì))、系統(tǒng)調(diào)試、系統(tǒng)切換、設(shè)備試運(yùn)行、優(yōu)化改進(jìn)、交付使用等過程。

        根據(jù)對(duì)手工去漆現(xiàn)場(chǎng)的調(diào)研,自動(dòng)去漆工藝過程為:自動(dòng)校直,自動(dòng)去漆,自動(dòng)成型,自動(dòng)切線。

        3.1 系統(tǒng)設(shè)計(jì)

        系統(tǒng)設(shè)計(jì)分為機(jī)械和電氣設(shè)計(jì)兩大部分。機(jī)械設(shè)計(jì)主要是機(jī)械結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)、驅(qū)動(dòng)電機(jī)設(shè)計(jì)和氣動(dòng)設(shè)計(jì)3個(gè)部分。電氣控制設(shè)計(jì)主要是系統(tǒng)供電設(shè)計(jì)、控制器選擇、電機(jī)驅(qū)動(dòng)設(shè)計(jì)、氣缸驅(qū)動(dòng)設(shè)計(jì)4個(gè)部分。在進(jìn)行系統(tǒng)設(shè)計(jì)時(shí),堅(jiān)持高可靠性原則、高性價(jià)比原則。合理安排項(xiàng)目進(jìn)程,合理安排工作人員并進(jìn)行跟蹤監(jiān)控,保證系統(tǒng)的研發(fā)順利進(jìn)行。

        3.2 機(jī)械設(shè)計(jì)

        機(jī)械設(shè)計(jì)原理圖如圖2所示。漆包線經(jīng)校直機(jī)構(gòu)將導(dǎo)線校直,校直后的導(dǎo)線被送到去漆機(jī)構(gòu),去漆,再到成型機(jī)構(gòu)成型,最后到截?cái)鄼C(jī)構(gòu)進(jìn)行截?cái)嗵幚怼?/p>

        圖2 系統(tǒng)機(jī)械設(shè)計(jì)原理圖

        3.3 控制系統(tǒng)硬件設(shè)計(jì)

        硬件的選型主要涉及到可編程控制器和變頻器。主控器選擇三菱PLC作為主控器,經(jīng)過需求分析,系統(tǒng)的IO點(diǎn)數(shù)有40-50點(diǎn),考慮到預(yù)留20%左右的點(diǎn),選擇FX1N 60MR[2]可編程控制器作為主控器。變頻器選用三菱的FRA740型。選擇好硬件后,設(shè)計(jì)制作下線機(jī)的硬件系統(tǒng)。

        3.4 控制系統(tǒng)軟件開發(fā)

        3.4.1 輸入和輸出分配

        控制軟件的開發(fā)先根據(jù)需求分析的結(jié)果確定輸入和輸出,再和硬件設(shè)計(jì)相互配合,分配可編程控制器的輸入和輸出點(diǎn)[3]。

        3.4.2 流程圖設(shè)計(jì)

        在設(shè)計(jì)流程圖的時(shí)候采用模塊化結(jié)構(gòu)。整個(gè)控制程序設(shè)計(jì)流程圖如圖3所示,把程序分為初始化、手動(dòng)、自動(dòng)、單步、輸出控制5個(gè)模塊進(jìn)行設(shè)計(jì),降低設(shè)計(jì)難度,便于調(diào)試。

        圖3 控制系統(tǒng)流程圖

        1)初始化模塊

        自動(dòng)化設(shè)備在設(shè)備開機(jī)一般都需要進(jìn)行初始化工作,進(jìn)行原位判斷,復(fù)位中間繼電器,復(fù)位設(shè)備,讓設(shè)備位于初始位置,為進(jìn)入手動(dòng)運(yùn)行或單步或自動(dòng)運(yùn)行狀態(tài)做好準(zhǔn)備。

        2)手動(dòng)控制模式

        手動(dòng)控制模式主要控制設(shè)備調(diào)試、維護(hù)及試機(jī)等工作的控制。在手動(dòng)控制模式下可以完成以下任務(wù):手動(dòng)操作漆包線送線、壓緊、成型和截?cái)嘤嘘P(guān)的四組氣缸往/返動(dòng)作;自動(dòng)模式初始化,可以為進(jìn)入自動(dòng)運(yùn)行做好準(zhǔn)備。用于驗(yàn)證去漆機(jī)構(gòu)是否能夠正常工作,測(cè)試去漆效果,確定電機(jī)的最佳轉(zhuǎn)速。

        3)單步模式

        單步模式主要用于裝線、調(diào)試設(shè)備、暫停/停止設(shè)備運(yùn)行和單步運(yùn)行系統(tǒng),如圖4虛線右側(cè)單步循環(huán)功能部分所示。

        4) 自動(dòng)模式

        自動(dòng)模式主要用于自動(dòng)運(yùn)行,循環(huán)進(jìn)行送線、去漆、成型、切線運(yùn)動(dòng),完成自動(dòng)下線,如圖4虛線左側(cè)自動(dòng)循環(huán)功能所示。在自動(dòng)模式下,操作均由PLC程序根據(jù)傳感器信號(hào)判斷是否動(dòng)作到位。因此,要保證傳感器工作正常。

        5)輸出控制模塊

        手動(dòng)、自動(dòng)和單步模式控制的輸出均為輔助繼電器,在輸出模塊中控制PLC的輸出點(diǎn)通斷,從而實(shí)現(xiàn)電機(jī)的啟停、氣缸的前進(jìn)和后退等功能。

        圖4 自動(dòng)循環(huán)與單步循環(huán)順序功能圖

        3.5 系統(tǒng)調(diào)試

        先單獨(dú)進(jìn)行系統(tǒng)的硬件調(diào)試和軟件調(diào)試。硬件的調(diào)試可以采用測(cè)電壓,測(cè)是否短路,仔細(xì)和電路圖核對(duì)等手動(dòng)進(jìn)行,電磁閥可以用手動(dòng)的方法看能否產(chǎn)生動(dòng)作。軟件的調(diào)試可以采用仿真的方法,最好先保證仿真沒有問題,再將程序下載到PLC運(yùn)行。

        在軟硬件均調(diào)試完畢,將程序下載到PLC中,給系統(tǒng)上電運(yùn)行。先手動(dòng)運(yùn)行,調(diào)節(jié)各種機(jī)械結(jié)構(gòu)、傳感器位置和氣缸行程,再單步運(yùn)行,為自動(dòng)運(yùn)行做好準(zhǔn)備;最后進(jìn)行自動(dòng)運(yùn)行調(diào)試。在調(diào)試過程中,注意機(jī)械、電氣協(xié)同,共同解決調(diào)試中遇到的各種問題。

        4 結(jié)論

        漆包線自動(dòng)下線機(jī)的成功研發(fā),大大降低了工人的勞動(dòng)強(qiáng)度,提高了工作效率,更提高了漆包線去漆質(zhì)量,提升了啟動(dòng)電機(jī)的性能,經(jīng)過工廠試用,現(xiàn)已驗(yàn)收正式投入使用,運(yùn)行效果良好,為工廠技術(shù)升級(jí)做出了貢獻(xiàn),創(chuàng)造了良好的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。

        [1]周博.漆包線去漆皮的工藝試驗(yàn)和應(yīng)用[J].繼電器,1991(3).

        [2]三菱電機(jī).FX1N操作手冊(cè)[M],1997:62.

        [3]三菱電機(jī).FX1S,FX1N,FX2N,FX2NC編程手冊(cè)[M],1997:39.

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