郭永華
水泥企業(yè)節(jié)水技術(shù)的應(yīng)用
Application of Water Saving Technology in Cement Plant
郭永華
水資源的日益短缺,已成為全球普遍關(guān)注的重大環(huán)境問(wèn)題之一。資料顯示,我國(guó)人均水資源占有量是2185m3,僅為世界平均水平的28%,而且水資源在時(shí)間和地區(qū)分布上極不均衡,全國(guó)669個(gè)設(shè)市的城市中,有400多個(gè)城市供水不足,其中嚴(yán)重缺水的有110個(gè),主要是北方和沿海城市。如天津地區(qū)人均本地水資源占有量?jī)H160m3,就算加上入境和引灤入津外調(diào)水量,人均水資源占有量也僅為370m3,遠(yuǎn)低于世界公認(rèn)的人均占有量1000m3的缺水警戒線,屬重度缺水城市。與此同時(shí),我國(guó)萬(wàn)元GDP用水量約為世界平均水平的2~3倍,約為世界先進(jìn)水平的4~6倍,工業(yè)水重復(fù)利用率50%~60%,與世界先進(jìn)水平相比差距懸殊。因此,提高工業(yè)用水效率、創(chuàng)建節(jié)水型企業(yè),是緩解水資源供需矛盾、保證我國(guó)經(jīng)濟(jì)可持續(xù)發(fā)展的必由之路。
天津振興水泥有限公司成立于1996年,現(xiàn)有兩條2000t/d水泥熟料預(yù)分解新型干法水泥生產(chǎn)線和一座2×4.5MW純低溫余熱發(fā)電站。我公司認(rèn)真貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)節(jié)水方針政策,近年來(lái),對(duì)照《天津市節(jié)水型企業(yè)(單位)考核評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)》重新修訂、完善了各項(xiàng)管理制度,建立了用水二級(jí)、三級(jí)計(jì)量體系,繪制了用水計(jì)量網(wǎng)絡(luò)圖,制定了用水近期、遠(yuǎn)期規(guī)劃;定期進(jìn)行企業(yè)的水平衡測(cè)試,挖掘節(jié)水潛力,有針對(duì)性地制定整改方案;充分利用廠刊板報(bào)宣傳欄等開(kāi)展內(nèi)容豐富的節(jié)水宣傳活動(dòng),增強(qiáng)全體員工水資源憂患意識(shí)、節(jié)水意識(shí),創(chuàng)建企業(yè)節(jié)水文化體系。
2.1 實(shí)施水質(zhì)分級(jí)管理,消除水質(zhì)過(guò)剩浪費(fèi)
廠區(qū)生產(chǎn)生活給排水管網(wǎng)實(shí)施分質(zhì)設(shè)置、分級(jí)管理、優(yōu)水優(yōu)用是水資源達(dá)到合理利用的前提條件。我公司按水質(zhì)和用途把工業(yè)用水分為生活消防水、循環(huán)冷卻水、中水、軟水、除鹽水等幾大類,根據(jù)工藝要求不同分質(zhì)供水:?jiǎn)T工食堂、浴室、衛(wèi)生間等使用生活消防水;間接冷卻設(shè)備使用循環(huán)冷卻水;余熱發(fā)電循環(huán)水池使用中水,替代一部分新鮮補(bǔ)水;燃煤鍋爐使用軟水;水泥熟料煅燒余熱鍋爐使用除鹽水。采用分質(zhì)供水,可滿足各用戶對(duì)水質(zhì)的不同要求,消除水質(zhì)過(guò)剩而造成的浪費(fèi)現(xiàn)象。
2.2 改造地下管網(wǎng),杜絕“跑冒滴漏”現(xiàn)象
我公司建于占地5.8公頃的北辰建材供應(yīng)公司院內(nèi),廠區(qū)大,管線長(zhǎng),新建的地下生活消防水管網(wǎng)與院內(nèi)舊管網(wǎng)搭接,舊管網(wǎng)滲漏跑水現(xiàn)象時(shí)有發(fā)生。公司大力改造,將舊管網(wǎng)全部更換為新管網(wǎng)。生產(chǎn)線各工序地下循環(huán)冷卻水支管為鋼管,使用8~10年就會(huì)開(kāi)始腐蝕滲漏(如第一條生產(chǎn)線),不但浪費(fèi)水資源,而且影響生產(chǎn)正常運(yùn)轉(zhuǎn)。公司借中、大修時(shí)機(jī)逐項(xiàng)對(duì)其改造或更換,如原料磨、水泥磨由地下暗管改為地上明管敷設(shè),其余各處更換新管(管徑≥80mm的換為球墨鑄鐵管)。上述改造杜絕了“跑冒滴漏”現(xiàn)象,提高了設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)率,節(jié)水效果非常明顯。
2.3 開(kāi)發(fā)節(jié)水工藝和無(wú)水工藝
我公司先后實(shí)施了10多項(xiàng)節(jié)水型工藝技術(shù)改造,有些低耗水、不耗水的新技術(shù)新工藝在水泥行業(yè)具有示范效應(yīng)。第一條水泥生產(chǎn)線窯尾廢氣處理電改袋收塵器后,增濕塔冷卻用水量減少70%(通過(guò)窯尾余熱鍋爐換熱,廢氣溫度從320℃降到220℃左右后分別去原料磨及增濕塔,原電收塵器要求增濕塔出口溫度130~140℃,現(xiàn)布袋收塵器出口溫度可達(dá)180~190℃,控制溫度提高使噴水量大幅下降。預(yù)計(jì)采用優(yōu)質(zhì)布袋及增加風(fēng)冷裝置可進(jìn)一步減少或完全取代噴水冷卻);篦冷機(jī)冷卻方式原為風(fēng)冷加噴水冷卻,通過(guò)對(duì)篦板改造及加大冷卻風(fēng)機(jī)通風(fēng)量,完全取消了噴槍噴水冷卻。第二條水泥生產(chǎn)線2004年建成,廢氣處理直接采用布袋收塵器,來(lái)自窯尾預(yù)熱器的高溫?zé)煔庖徊糠纸?jīng)增濕塔噴水降溫至190℃左右進(jìn)入收塵器,另一部分去原料磨烘干原料后并入增濕塔排風(fēng)管道進(jìn)入收塵器,通過(guò)對(duì)收塵器進(jìn)口風(fēng)道加裝冷風(fēng)閥改造,實(shí)現(xiàn)風(fēng)冷代替水冷,無(wú)需增濕塔噴水降溫即可達(dá)到收塵器工藝要求。2009年建成的余熱發(fā)電系統(tǒng)中,射水箱、除氧器和窯尾余熱鍋爐的強(qiáng)制循環(huán)泵采用直流冷卻水,浪費(fèi)水量很大。改造方法是:將強(qiáng)制循環(huán)泵冷卻用生活消防水管路作廢拆除,分別自原料磨及高溫風(fēng)機(jī)循環(huán)冷卻水管路上“抽頭”,另行安裝循環(huán)冷卻給水、回水管路與強(qiáng)制循環(huán)泵進(jìn)出口連接;射水箱與除氧器則通過(guò)建造地下鋼筋砼儲(chǔ)水池、安裝水的回收管路及液位自動(dòng)控制潛水泵等設(shè)施,將冷卻過(guò)設(shè)備的直流水回收到余熱發(fā)電循環(huán)水池,實(shí)現(xiàn)了水的重復(fù)利用。
2.4 加強(qiáng)冷凝水和中水的回收利用,節(jié)能環(huán)保雙受益
余熱發(fā)電站屬于熱電聯(lián)供項(xiàng)目,余熱鍋爐生產(chǎn)的低壓蒸汽除用于發(fā)電外,還需兼顧廠區(qū)供熱系統(tǒng)以及食堂和浴室用熱(取代原四臺(tái)燃煤鍋爐)。換熱站設(shè)置在鍋爐房?jī)?nèi)。低壓蒸汽一部分進(jìn)入鍋爐房分汽缸,供食堂、浴室日常使用;另一部分進(jìn)入換熱器,經(jīng)汽—水換熱后供廠區(qū)冬季采暖使用。換熱器出來(lái)的冷凝水,經(jīng)冷凝水箱、液位自動(dòng)控制離心泵及專用管路,回收到余熱鍋爐水處理除氧器,形成余熱鍋爐→低壓蒸汽→換熱器→冷凝水→除氧器→余熱鍋爐的閉路循環(huán),實(shí)現(xiàn)了冷凝水的重復(fù)利用。
在建設(shè)余熱發(fā)電站的同時(shí),公司對(duì)原污水處理站進(jìn)行了改建、擴(kuò)建。設(shè)計(jì)采用三級(jí)生化一級(jí)排放帶中水回用工藝,處理能力為15m3/h(原為10m3/h),主要是對(duì)廠區(qū)生活污水和生產(chǎn)廢水進(jìn)行綜合處理,處理后的中水全部回用到余熱發(fā)電循環(huán)冷卻水池。該項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)了補(bǔ)充新水→工業(yè)用水→污水處理→中水回用→替代新水的梯級(jí)利用,提高了水的使用效率,不僅取得了良好的經(jīng)濟(jì)效益、生態(tài)效益和社會(huì)效益,而且為同類型企業(yè)起到了示范作用。
2.5 應(yīng)用水質(zhì)穩(wěn)定技術(shù),提高濃縮倍數(shù)
濃縮倍數(shù)是循環(huán)冷卻水運(yùn)行管理的一項(xiàng)重要指標(biāo),合理提高濃縮倍數(shù)是提高水循環(huán)利用效率的有效舉措。循環(huán)水在使用過(guò)程中,隨著水汽不斷蒸發(fā),水中鹽類逐漸積累,造成濃縮倍數(shù)升高,不加處理將導(dǎo)致系統(tǒng)內(nèi)部結(jié)垢腐蝕。欲使?jié)饪s倍數(shù)維持在一定數(shù)值范圍,必須通過(guò)排出一定量高含鹽水,補(bǔ)充一定量新水來(lái)實(shí)現(xiàn)。補(bǔ)充新水量越多,濃縮倍數(shù)越小。解決提高濃縮倍數(shù)減少補(bǔ)新水量這一矛盾的方法是采取水質(zhì)穩(wěn)定技術(shù)。我公司通過(guò)加入殺菌劑、阻緩劑、硫酸藥劑,采用細(xì)砂過(guò)濾器、疊片式過(guò)濾器旁濾等措施,將濃縮倍率從3.0提高到4.0,冷卻水總消耗量節(jié)省11%。
2.6 采用新型節(jié)水技術(shù)和裝備
2010年,我公司對(duì)浴室設(shè)施進(jìn)行徹底改造,采用感應(yīng)式淋浴器,人到水流、人去水停,有效消除了洗浴過(guò)程中閥門長(zhǎng)流水現(xiàn)象,節(jié)水40%左右。另外,將洗浴出水由冷熱雙管手動(dòng)閥門調(diào)節(jié)變?yōu)閱喂芎銣刈詣?dòng)出水。其核心設(shè)備是智能混水器,它是一種實(shí)用新型技術(shù)裝備,由溫度傳感器、微電腦控制裝置、驅(qū)動(dòng)裝置、電磁閥和混水器組成。浴室的成功改造,方便了浴室管理人員的操作,改善了員工的洗浴條件,獲得了全廠員工的一致稱贊。
多年來(lái),我公司遵循“減量化、再利用、資源化”的循環(huán)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行模式,通過(guò)實(shí)施技術(shù)改造和新的節(jié)水管理手段,開(kāi)發(fā)節(jié)水工藝及中水回用,節(jié)水工作取得了顯著的社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益。2011年我公司產(chǎn)水泥221.31萬(wàn)噸,比建廠之初1999年擴(kuò)大近4.54倍,而用水量同比從73.17下降到29.44萬(wàn)噸,噸水泥耗新水指標(biāo)從1.5m3持續(xù)降低到0.13m3,萬(wàn)元產(chǎn)值取水量由52.73m3下降到8.6m3,工業(yè)水的總重復(fù)利用率從77.02%提高到了97.4%,達(dá)到國(guó)內(nèi)領(lǐng)先水平。全年累計(jì)節(jié)水71.8萬(wàn)噸(含余熱發(fā)電),年節(jié)約水費(fèi)373.36萬(wàn)元。
2010年,我公司榮獲天津市節(jié)水型企業(yè)稱號(hào)。■
TQ172.8
B
1001-6171(2012)06-0091-02
天津振興水泥有限公司,天津300400;
2012-03-16;編輯:趙蓮