張康衛(wèi) 袁 龍 彭 軍 于 峰 向招祥
(大港油田井下作業(yè)公司 中國 天津 300283)
大港油田開發(fā)已進(jìn)入中后期,經(jīng)過多年的開采,地層壓力降低、洗壓井作業(yè)壓井液漏失嚴(yán)重,不僅造成修井成本的增加,更為嚴(yán)重的是油井恢復(fù)期延長,油層污染嚴(yán)重,產(chǎn)能急劇下降,出現(xiàn)了許多對生產(chǎn)不利的影響;對于高壓低滲透油藏,關(guān)井恢復(fù)井口壓力較高,采用鹵水或高密度壓井液壓井還非常困難,不容易壓住,開井防噴溢流量較??;還有就是有些敏感性油氣藏,壓井后容易造成油層污染產(chǎn)量的急劇下降。
圖1 港10-30-2井清水壓井作業(yè)后產(chǎn)量變化
圖2 段37-51井鹵水壓井作業(yè)后產(chǎn)量變化
主要表現(xiàn)在:一、低壓漏失油藏,產(chǎn)層壓力系數(shù)普遍降低,地層虧空嚴(yán)重,許多井壓力系數(shù)僅能達(dá)到0.6-0.7左右,壓井液漏失嚴(yán)重,壓井作業(yè)后導(dǎo)致一些油井產(chǎn)量下降或完全喪失(見圖1),主要區(qū)塊:港東油田、港中油田、港西油田;二、高壓低滲透油藏,清水壓不住井,鹵水壓井后堵塞孔道、污染地層,致使油氣井恢復(fù)期延長、含水上升,產(chǎn)量下降或完全喪失(見圖2),主要區(qū)塊:段六撥油田;三、敏感性油氣藏,壓井液在壓差的作用下侵入地層,對儲層造成強(qiáng)水敏、強(qiáng)鹽敏、速敏等敏感性危害,同時伴有固相侵入、乳化、結(jié)垢等潛在損害,致使地層滲透率降低,油井產(chǎn)量急劇下降,主要區(qū)塊:長蘆油田。
根據(jù)井控安全環(huán)保要求,油水井修井作業(yè)前要求必須進(jìn)行洗壓井作業(yè),以保證井控環(huán)保安全,這樣就與油層保護(hù)之間矛盾日益顯著,導(dǎo)致油層污染形勢更加嚴(yán)峻,恢復(fù)期延長,油井產(chǎn)量下降。因此很有必要研究可控不壓井作業(yè)技術(shù),滿足油井常規(guī)作業(yè)中井控和安全生產(chǎn)的要求,保護(hù)油氣層,穩(wěn)定單井產(chǎn)量,為油田的可持續(xù)發(fā)展做好技術(shù)支撐。
大港油田近三年油井維護(hù)性作業(yè)產(chǎn)量平均恢復(fù)率84%,每年因壓井作業(yè)損失的產(chǎn)量達(dá)43000多噸,恢復(fù)期長、作業(yè)過程中的油層保護(hù)等問題已嚴(yán)重影響了油井的產(chǎn)量。
目前,國內(nèi)主要采用兩種作業(yè)方式保護(hù)油氣層:一是,采用暫堵液封堵油層后進(jìn)行洗壓井作業(yè)或利用油層保護(hù)液直接進(jìn)行洗壓井作業(yè),雖然大大減小了壓井液侵入地層后對地層的傷害,但由于對油藏地質(zhì)性質(zhì)要求很高、油層保護(hù)成本投入大,廣泛推廣應(yīng)用受到嚴(yán)重制約;二是,利用帶壓作業(yè)裝置進(jìn)行不壓井作業(yè),由于帶壓作業(yè)設(shè)備復(fù)雜,作業(yè)成本高,施工難度大、周期長,也給油水井的正常生產(chǎn)帶來了嚴(yán)重影響。因此,研究修井作業(yè)過程中的油層保護(hù),防止油層污染,縮短恢復(fù)期是我們迫切需要解決的問題。
圖3 裝置結(jié)構(gòu)示意圖
可控不壓井作業(yè)技術(shù)是隨帶壓作業(yè)技術(shù)應(yīng)運(yùn)而生的一項(xiàng)技術(shù),是指在老油田通過多年的開發(fā),已經(jīng)完全掌握它的地質(zhì)規(guī)律基礎(chǔ)上,利用井口專用設(shè)備控制,在低壓漏失井和高壓低滲透油藏井進(jìn)行不壓井修井作業(yè),可避免壓井、灌入時壓井液漏失造成油層污染,縮短恢復(fù)期,提高油井產(chǎn)量,并且該技術(shù)符合HSE要求,有效地解決了井控和保護(hù)油層的矛盾。
2.1 可控不壓井作業(yè)設(shè)備構(gòu)成(如圖3)
可控不壓井作業(yè)裝置由液控三閘板防噴器、防噴工藝管,箱式工作平臺、控抽油桿環(huán)形防噴器、護(hù)欄、油管滑道、可調(diào)節(jié)支腿、液油管刮油器、萬能封桿器、抽油桿半封防噴器、抽油桿懸掛堵塞器、防噴器液壓控制系統(tǒng)、控制閥組、排液系統(tǒng)等構(gòu)成。平臺高度1.5m左右,全部升起后在2.18m,可以配套18m井架和通井機(jī)進(jìn)行作業(yè)。
2.2 可控不壓井作業(yè)設(shè)備工作原理
2.2.1 工作原理
該裝置通過萬能封桿器封住光桿,卸掉防噴盒,安裝抽油桿半封防噴器,利用萬能封桿器及抽油桿半封防噴器倒出光桿,倒入抽油桿懸掛堵塞器,拆除井口采油樹,將液控三閘板防噴器與井口大四通對接,裝置安裝試壓合格后,即可進(jìn)行起桿又可進(jìn)行起管作業(yè)。在起桿作業(yè)時,平臺上安裝液控環(huán)形防噴器,液控環(huán)形防噴器下部連接的工藝管剛好插入三閘板防噴器內(nèi)腔,關(guān)閉卡瓦和半封閘板可將液控環(huán)形防噴器固定并封閉環(huán)空。液控環(huán)形防噴器即可防噴,又可防止抽油桿上頂。在起管作業(yè)時,拆掉平臺上安裝的液控環(huán)形防噴器,安裝油管刮油器。油管刮油器可將油管外表面上的油污刮凈,同時也可阻擋井口溢流上噴。如果井口有溢流,則溢流進(jìn)入箱式平臺的儲液槽,不會污染井場。儲液槽被充滿后,用排液系統(tǒng)排走。如果發(fā)生溢流,應(yīng)先關(guān)閉液控三閘板卡瓦卡住油管,然后關(guān)閉半封閘板封住環(huán)空。該裝置通過油管控制系統(tǒng)、泵桿控制系統(tǒng)、有效地解決了管桿的防噴防竄問題,從而保證了井控安全;通過廢液回收系統(tǒng)可有效地收集井口油污及廢液,保證清潔生產(chǎn)。
2.2.2 主要部件技術(shù)參數(shù)及功能作用:
(1)三閘板防噴器
結(jié)構(gòu)由下自上為:全封閘板總成、半封閘板總成、卡瓦總成。
主要功能:封閉空井筒及封閉油套環(huán)空,防止油管上竄。
技術(shù)參數(shù):
內(nèi)通徑:Φ186mm壓力等級:21MPa防上頂力:15MPa
(2)泵桿環(huán)形防噴器
主要功能:提桿作業(yè)時,將抽油桿環(huán)形防噴器下部連接工藝管并插入三閘板防噴器內(nèi)腔,安裝到操作平臺上,關(guān)閉卡瓦和半封閘板固定液控環(huán)形防噴器,封閉油套環(huán)空??刂埔嚎丨h(huán)形防噴器開關(guān)壓力即可刮油,又可防噴、防頂。
技術(shù)參數(shù):
通徑:Φ76mm
適用抽油桿直徑:Φ16mm、19mm、Φ22mm、Φ25mm
密封壓力等級:14MPa
防上頂力:3MPa
(3)抽油桿懸掛堵塞器
將抽油桿懸掛堵塞器與井內(nèi)抽油桿連接牢固,倒入抽油桿懸掛堵塞器,利用抽油桿本身產(chǎn)生的重力封住油管內(nèi)環(huán)空,開井觀察油管無溢流為合格。這樣就可以拆掉采油樹,為安裝設(shè)備提供條件。
技術(shù)參數(shù):
封堵油管內(nèi)徑:Φ62mm
額定密封壓力:7MPa
最大懸掛載荷:200kN
表1 平衡3MPa上頂力所需抽油桿的最小長度
2.3 可控不壓井作業(yè)工藝流程
2.3.1 可控不壓井作業(yè)選井原則
(1)地層解釋為油水層,無氣層,氣液比小于300,且無硫化氫等有毒有害氣體;
(2)對于低壓漏失井或井口壓力為0井,開井觀察4h,井口無油氣和溢流顯示;
(3)對于有溢流或井口壓力在0-3MPa之間的井,應(yīng)循環(huán)洗井一周以上,充分脫氣,開井觀察4h,測量套管溢流量應(yīng)不大于1m3/h,同時油管溢流量為零;
(4)井內(nèi)管柱無卡無堵,隨時可以進(jìn)行循環(huán)洗壓井。
2.3.2 可控不壓井作業(yè)工藝流程
(1)在采油樹小四通兩側(cè)安裝萬能封桿器,封住光桿,拆掉光桿盤根盒;安裝抽油桿手動單閘板防噴器,倒出并卸掉光桿;
(2)下入抽油桿懸掛堵塞器,封住油管內(nèi)環(huán)空,拆掉井口采油樹,露儲大四通上法蘭,安裝可控不壓井作業(yè)裝置并試壓合格;
(3)安裝抽油桿環(huán)形防噴器,起抽油桿作業(yè),拆除抽油桿環(huán)形防噴器,安裝刮油器,起原井管柱及井下工具;
(4)實(shí)施油水井維修技術(shù)方案;
(5)下入完井管柱,安裝抽油桿環(huán)形防噴器,下抽油桿作業(yè),下抽油桿懸掛堵塞器,封住油管內(nèi)環(huán)空,安裝井口及萬能封桿器及泵桿手動單閘板防噴器,倒出并卸掉抽油桿懸掛堵塞器,倒入光桿,拆掉抽油桿手動單閘板防噴器,裝光桿盤根盒,拆掉萬能封桿器,完井。
以港10-30-2井為例:該井為港東油田一區(qū)七八斷塊一口高產(chǎn)井,2010年2月完鉆,主力油層為NmⅣ75#層,滲透率為 623μm2,屬于低壓高流度比油藏,日產(chǎn)油8.6噸。2010年7月檢泵作業(yè)清水30m2壓井漏失20m2,作業(yè)后日產(chǎn)油下降至4.0噸,3個月后恢復(fù)至6.6噸,恢復(fù)率僅為75%(如圖4)。
該井于2012年3月17日搬上并驗(yàn)收合格,18日利用萬能封桿器封住采油樹小四通內(nèi)腔及光桿,卸掉防噴盒及光桿,下入抽油桿懸掛堵塞器,封住油管內(nèi)環(huán)空,拆除采油樹小四通,安裝可控不壓井作業(yè)裝置并調(diào)試試壓合格,安裝液控環(huán)形防噴器并調(diào)節(jié)控制壓力(液控環(huán)形防噴器即可防噴、防頂,又可刮掉抽油桿),提出全部抽油桿。拆掉平臺上安裝的液控環(huán)形防噴器,安裝油管刮油器(油管刮油器可將油管外表面上的油污刮凈,同時也可阻擋井口溢流上噴),提出原井管柱。19日軟探砂面合格,利用可控不壓井作業(yè)裝置下入完井管柱及抽油桿,整個作業(yè)過程沒有使用壓井液壓井或灌注。20日開抽生產(chǎn),當(dāng)天就恢復(fù)產(chǎn)量,日產(chǎn)油達(dá)8.0噸,恢復(fù)率達(dá)121%(如圖5),通過該井兩次檢泵作業(yè)后產(chǎn)量分析對比,利用可控不壓井作業(yè)縮短恢復(fù)期90天,累計增油360噸。
圖4 壓井作業(yè)后產(chǎn)量變化
截止2012年5月底,大港油田可控不壓井作業(yè)共實(shí)施20井次,成功實(shí)施提原井、撈砂、通井、刮削、下完井等工序作業(yè),效果明顯,累計縮短恢復(fù)期216天,增油763噸。可控不壓井作業(yè)設(shè)備相對帶壓作業(yè)裝置較為簡單和經(jīng)濟(jì),可以裝備到常規(guī)小修作業(yè)動力上,進(jìn)行油水井維護(hù)性作業(yè),其作業(yè)成本是常規(guī)維護(hù)性作業(yè)的1.5倍。另外可控不壓井作業(yè)的應(yīng)用減少了壓井液、油層保護(hù)液和車輛投入,極大地節(jié)約修井作業(yè)成本。
大港油田每年可用于可控不壓井作業(yè)的井?dāng)?shù)達(dá)1000-1200井次,可減少壓井投入1590多萬元,按每年作業(yè)1000口井計算,其中低壓漏失井920井次,高壓低滲井60井次,敏感性油藏井20井次。按每口井平均每天采油3.5噸,平均每次作業(yè)縮短恢復(fù)期4天,油層污染恢復(fù)期為90天,預(yù)計全年增油39000噸。
可見可控不壓井作業(yè)技術(shù)不僅可以保護(hù)油氣層,減少壓井液對地層的傷害,提高單井產(chǎn)量,而且還可以提高油水井工作時率,節(jié)約成本、降低費(fèi)用、實(shí)現(xiàn)綜合經(jīng)濟(jì)效益。
4.1 可控不壓井作業(yè)技術(shù)可以減少壓井液對地層的傷害,保護(hù)油氣層,提高單井產(chǎn)量,節(jié)約成本、降低費(fèi)用、實(shí)現(xiàn)綜合經(jīng)濟(jì)效益。
4.2 可控不壓井作業(yè)裝置可操作性強(qiáng),技術(shù)參數(shù)設(shè)計合理,可以起到防噴防竄的目的,為安全生產(chǎn)和清潔生產(chǎn)提供技術(shù)保障,是未來井下作業(yè)技術(shù)升級的發(fā)展方向。
4.3 要嚴(yán)格按照可控不壓井技術(shù)條件選好區(qū)塊,結(jié)合修井工藝選好井,開展區(qū)塊整體評價,重點(diǎn)從縮短有井恢復(fù)期以及產(chǎn)量恢復(fù)率方面體現(xiàn)可控不壓井的技術(shù)優(yōu)勢,實(shí)現(xiàn)規(guī)模效益。
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