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        斗輪堆取料機(jī)立柱開裂檢測及處理

        2012-04-13 04:58:08吳永朋
        科技傳播 2012年14期
        關(guān)鍵詞:結(jié)構(gòu)

        吳永朋

        浙江浙能樂清發(fā)電有限責(zé)任公司,浙江 樂清 325609

        0 引言

        A電廠輸煤系統(tǒng)的DQL1000/1250.30型斗輪堆取料機(jī),投入生產(chǎn)環(huán)節(jié)已經(jīng)多年,且在機(jī)器的運(yùn)作過程中未出現(xiàn)明顯問題。但是技工人員卻在最近的日常維護(hù)中,發(fā)現(xiàn)斗輪機(jī)出現(xiàn)了裂紋現(xiàn)象。具體表現(xiàn)在立柱兩側(cè)上翼緣變截面的木材以及焊縫出現(xiàn)了裂縫,同時(shí)左右主腹板出現(xiàn)裂紋且呈縱向分布。其中右側(cè)立柱根部主腹板出現(xiàn)的裂紋整條貫穿,右側(cè)立柱上翼緣的母材也出現(xiàn)的母材開裂,左側(cè)立柱根部上翼緣母材開裂嚴(yán)重。立柱是斗輪機(jī)的重要部分,承載著鋼結(jié)構(gòu)件。當(dāng)前出現(xiàn)裂紋,必須對其進(jìn)修修復(fù),才能保證生產(chǎn)的安全。而若要進(jìn)行修復(fù)就必須找到引起裂紋的原因所在,這是設(shè)備是否修復(fù)成功的首要條件。

        1 對立柱結(jié)構(gòu)的應(yīng)力測試

        通過現(xiàn)場查看立柱結(jié)構(gòu)的實(shí)際開裂情況,簡單修補(bǔ)設(shè)備的開裂部位,盡可能使設(shè)備的狀態(tài)恢復(fù)到受損前,同時(shí)委托專業(yè)的設(shè)備質(zhì)量檢驗(yàn)測試中心對該設(shè)備的應(yīng)力情況進(jìn)行測試。通過這一方式來確定斗輪堆取料機(jī)立柱根部鋼結(jié)構(gòu)在正常運(yùn)行過程中的受力狀態(tài),是否存在應(yīng)力過高的現(xiàn)象。

        在應(yīng)力測試過程中,將測點(diǎn)放置在立柱開裂最明顯的部位,布置14個(gè)測點(diǎn),4個(gè)截面(見圖2)。檢測立柱結(jié)構(gòu)在臂架變幅過程中的受力情況是此次應(yīng)力測試的主要目的。在輪臂架位于水平位置,變幅鋼絲繩成松弛狀態(tài)時(shí),把此狀態(tài)擬定為零位,在此基礎(chǔ)上,對以下工作情況進(jìn)行測試:

        (工況1):提升臂架,使煤堆和斗輪分離;

        (工況2):斗輪臂架變幅到最高位置;

        (工況3):斗輪臂架變幅到最低位置。

        表1 各測點(diǎn)具體應(yīng)力值,MPa

        圖2 具體測點(diǎn)位置

        通過對以上三個(gè)工況進(jìn)行測試,在本次測試中,當(dāng)斗輪臂架變幅到最低位置,立柱結(jié)構(gòu)最大的應(yīng)力出現(xiàn),在D截面測點(diǎn)10,最大應(yīng)力為152.2MPa最大應(yīng)力的測得是由臂架變幅引起,可以說其實(shí)際應(yīng)力不止152.2MPa,且遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于這個(gè)數(shù)據(jù),而設(shè)備的設(shè)計(jì)可用應(yīng)力為120MPa。從測試結(jié)果可以分析出,造成立柱根部結(jié)構(gòu)出現(xiàn)嚴(yán)重開裂的主要因素之一是結(jié)構(gòu)應(yīng)力過大,下一步將解決的是找出應(yīng)力過大的原因。

        2 臂架著地力及門架上部穩(wěn)定性測試

        通過分析臂架的著地力測試和斗輪堆取料機(jī)門架以上部分的穩(wěn)定性,以此來找出立柱結(jié)構(gòu)應(yīng)力過大的原因。因?yàn)橹亓椭匦奈恢米兓?,立柱結(jié)構(gòu)的受力分布會(huì)直接受到影響。

        對臂架著地力的測試是在斗輪堆取料機(jī)根據(jù)設(shè)計(jì)值確定配重的狀態(tài)下進(jìn)行的。具體過程是:斗輪懸臂呈水平狀態(tài)的時(shí)候,放在臨時(shí)鋼結(jié)構(gòu)架上,變幅鋼絲繩為放松狀態(tài),汽車起重機(jī)使用拉力傳感器將前臂架斗輪吊起,這樣就從傳感器的輸出值計(jì)算出斗輪著地力。

        從檢測結(jié)果可看出,斗輪堆取料機(jī)臂架在水平位置時(shí),該機(jī)斗輪體頭部的著地力值為5.9t。相關(guān)設(shè)計(jì)資料顯示,此斗輪機(jī)的著地力在設(shè)計(jì)時(shí),其著地值應(yīng)在3t左右,因此實(shí)際著地力也大于設(shè)計(jì)值。在查找原因時(shí),采用了穩(wěn)定性測試,在測試中出現(xiàn)重心偏距大于正常值,可以確定臂架著地力過大的主要因素是重心前傾。

        為測試斗輪堆取料機(jī)門架上部的穩(wěn)定性,可通過對斗輪堆取料機(jī)平臺(tái)回轉(zhuǎn)裝置的四個(gè)支腿的腿壓的測試來獲得,并計(jì)算出在目前狀況下斗輪堆取料機(jī)門架及以上部分的重心位置。此次測試使用100t荷重傳感器,共2個(gè)進(jìn)行。

        測試結(jié)果為:

        表2 斗輪機(jī)斗輪堆取料機(jī)回轉(zhuǎn)裝置的腿壓值,單位:t

        用門腿荷重值來計(jì)算這種情況下斗輪堆取料機(jī)上部的重心位置,重心位置向前偏離回轉(zhuǎn)中心1.08m,比較相關(guān)聯(lián)的設(shè)計(jì)資料,該重心的偏距還未超過傾覆偏距,但已經(jīng)大于正常的運(yùn)行偏距。

        3 對立柱結(jié)構(gòu)的修復(fù)處理

        通過上述對立柱結(jié)構(gòu)的應(yīng)力測試、著地力以及穩(wěn)定性的測試分析,我們可以看出該設(shè)備出現(xiàn)問題的原因主要是:由于回轉(zhuǎn)上部存在重心前傾,從而引起臂架著地力過大,并使轉(zhuǎn)柱結(jié)構(gòu)立柱在受力時(shí)分布情況發(fā)生變化,導(dǎo)致斗輪機(jī)在臂架堆、取料變幅的過程中承擔(dān)了大大超過設(shè)計(jì)值的交變應(yīng)力,極大的減少了設(shè)備的使用壽命,況且原立柱結(jié)構(gòu)的設(shè)計(jì)強(qiáng)度等也存在著一定的問題,多方面的原因致使立柱結(jié)構(gòu)出現(xiàn)了裂紋。因此,在對立柱進(jìn)行修復(fù)處理時(shí),還需從立柱的結(jié)構(gòu)形式下手,加固立柱結(jié)構(gòu)的主腹板、翼緣板、內(nèi)部橫隔板。

        由于鋼結(jié)構(gòu)不能在承載狀況下進(jìn)行加固,因此在焊接時(shí)卸下配重,斗輪臂架擱在臨時(shí)鋼結(jié)構(gòu)架上,在鋼結(jié)構(gòu)件釋放配重及臂架引起的應(yīng)力狀態(tài)下進(jìn)行焊接。

        根據(jù)斗輪機(jī)修復(fù)前結(jié)構(gòu)應(yīng)力測試結(jié)果,轉(zhuǎn)柱梁開裂部位結(jié)構(gòu)應(yīng)力變化達(dá)到152.2MPa,實(shí)際變形及開裂情況與動(dòng)應(yīng)力測試結(jié)果相符合,因此對該部位結(jié)構(gòu)必須進(jìn)行加固。加固設(shè)計(jì)如下:

        1)上翼緣板加固

        由于開裂處上翼緣板厚為10mm,同前部上翼緣板厚為24mm相比相差較大,開裂處正是變截面,為了消除該部位應(yīng)力集中等不利因素,采用增大該部位截面。

        圖3 上翼緣板加固前后斷面比較

        原斷面:

        F=284.4cm2;

        Jc=360.1mm;

        Jx=394000cm4。

        加固后斷面:

        F=528cm2;

        Jc=602.9mm;

        Jx=988000cm4。

        加固后斷面面積增加1.67倍;

        Jx增加2.5倍。

        因此上翼緣板加固后應(yīng)力將大幅度降低,且容易施工。

        2)腹板加固

        原腹板厚6mm,加上腐蝕作用實(shí)際厚度達(dá)不到6mm。造成應(yīng)力大的部位腹板變形與開裂。針對腹板厚度不夠問題,將變形與開裂部位腹板除去并更換為厚度10mm腹板。為了確保焊接后腹板的整體強(qiáng)度,新制作腹板與與其相連腹板采用切割坡口拼接。并在最后一塊腹板焊接時(shí),腹板開孔,采用塞焊焊接。

        3)橫隔板加固

        由于橫隔板數(shù)量不夠也是造成腹板變形與開裂一個(gè)因素,為了解決腹板變形與開裂問題,在腹板變形與開裂部位增加橫隔板,板厚采用10mm鋼板。

        圖4 主板加固

        圖5 立柱根部開裂部位和開裂情況

        4 修復(fù)后應(yīng)力檢測

        修復(fù)處理完成后,對立柱結(jié)構(gòu)又進(jìn)行了一次應(yīng)力測試,同樣進(jìn)行了相同的三個(gè)工況,具體測點(diǎn)見圖6。

        具體測試結(jié)果見表3。

        圖6 加固后測點(diǎn)位置

        表3 加固后各測點(diǎn)具體應(yīng)力值,MPa

        從立柱結(jié)構(gòu)修復(fù)處理后應(yīng)力測試結(jié)果分析,立柱結(jié)構(gòu)相同截面測點(diǎn)最大應(yīng)力比修復(fù)前下降了57%,應(yīng)力結(jié)果明顯小于設(shè)計(jì)許用應(yīng)力。

        5 結(jié)論

        在發(fā)現(xiàn)斗輪機(jī)存在問題后,通過針對性的測試分析,查找出了致使立柱結(jié)構(gòu)出現(xiàn)嚴(yán)重開裂的根本原因,同時(shí)以根本原因?yàn)橹贮c(diǎn),加固了立柱結(jié)構(gòu),以使該設(shè)備能保持長期安全運(yùn)行的要求得到最終實(shí)現(xiàn)。

        [1]熊新海.斗輪堆取料機(jī)著地力分析及其測試[J].裝備維修技術(shù),2001,4.

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