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        板殼式換熱器金屬腐蝕原因分析

        2012-04-12 01:33:10黃興德
        電力與能源 2012年3期
        關鍵詞:板片加熱器氯離子

        張 東,張 紅,黃興德

        (上海漕涇熱電有限責任公司,上海 201507)

        0 引言

        上海漕涇熱電有限責任公司(以下簡稱漕涇熱電廠)位于上海西南杭州灣北岸的化學工業(yè)區(qū)內,裝備2臺300 MW燃氣-蒸汽輪機聯(lián)合循環(huán)熱電機組,2004年12月投運,除正常發(fā)電外,還向化工區(qū)客戶提供蒸汽和除鹽水。

        對應4臺超濾裝置與反滲透設備,加熱系統(tǒng)配置了4臺伐德魯斯全焊接型板殼式換熱器(以下簡稱加熱器)。

        由于超濾膜對運行溫度十分敏感,因此在冬季運行時需要加熱進水,而在夏季運行時則要停止加熱,使得4臺加熱器長期處于頻繁起停狀態(tài),金屬材料承受的應力非常大,加上加熱系統(tǒng)的配置及自動調節(jié)系統(tǒng)也存在一些問題,為此于2006年9月趁檢修機會,將加熱系統(tǒng)改為母管配置,即不管超濾投運幾套,4臺加熱器同時運行,流量平均分配,確保加熱器始終處于連續(xù)運行狀態(tài)。

        1 加熱器發(fā)生內漏

        2007年1月,加熱系統(tǒng)改為母管配置后系統(tǒng)運行十分穩(wěn)定,但在2008年11月初,發(fā)現加熱蒸汽疏水側含鹽量急劇上升,從原有的5μS/cm上升至300μS/cm,經過逐臺疏水監(jiān)測,發(fā)現4臺加熱器都存在不同程度的內漏,板殼式加熱器的結構示意照片,如圖1所示。

        圖1 板殼式換熱器結構

        加熱器外觀如圖1(a)所示,外殼為壓力容器,殼體材料采用碳鋼;內部結構如圖1(b)所示,其核心是由圓形波紋換熱板片經本體焊接而成的換熱板束,換熱板片材料采用AISI 316L,上部為加熱蒸汽進口,底部為疏水出口。被加熱的水流為逆流布置,側面下部進水,側面上部出水。加熱器在冬季投運,進水溫度保持在4~15℃,出水溫度保持在20~25℃,加熱蒸汽經過減壓閥后壓力為5 MPa,溫度為200℃。

        解體加熱器后發(fā)現,靠近進水側入口面的大部分換熱板束,未見明顯的焊縫開裂或腐蝕現象,如圖2(a)所示;而在靠近出水側出口面的眾多換熱板束,有明顯的焊縫開裂和腐蝕現象,如圖2(b)所示。

        圖2 圓形波紋換熱板表面

        2 加熱器焊縫開裂及腐蝕原因

        2.1 波紋換熱板材質分析

        利用場發(fā)射掃描電子顯微鏡(XL30FEG),對加熱器損壞脫落的換熱板進行微區(qū)高分辨二維形貌觀察,分析不銹鋼換熱器失效材料的化學成分、顯微組織、腐蝕產物的成分和裂紋形貌等,并使用射線能譜儀(EDX)對感興趣的區(qū)域進行微區(qū)組分和元素分布掃描。

        微區(qū)組分和元素分布掃描結果為:Mn標準為2.00,實測為2.03;Si標準為1.00,實測為0.6;Cr標準為16.0~18.0,實測為17.4;Ni標準為10.0~14.0,實測為9.98;Mo標準為2.0~3.0,實測為2.32;Fe標準為基體,實測為67.6。測定結果材料為TP 316L。

        2.2 裂紋分布及起源分析

        取多個破損脫落的換熱板片觀察,發(fā)現破損開裂處主要分布在板片的焊接處,裂紋均較粗,較少分支性的微裂紋;橫裂紋主要分布在焊接邊緣區(qū)域,縱向裂紋主要起源于焊接邊緣區(qū)域,沿裂紋起點及走向觀察,存在較少明顯的點蝕坑,如圖3所示。

        圖3 裂紋主要分布在板片的焊接處

        用電子顯微鏡對碳化物形貌進行分析,表明危險區(qū)退火后,沿晶界析出大量樹枝狀碳化物薄片,形成連續(xù)的鏈狀。提高退火溫度,擴散會加快,晶間腐蝕傾向會增大,晶界結構變化與回火時間的關系如圖4所示。

        圖4 晶界結構變化與回火時間的關系

        焊縫腐蝕是晶界腐蝕的一種特殊形態(tài),由焊接引起,發(fā)生在離焊縫稍有距離的母材上,腐蝕區(qū)呈帶狀。不銹鋼容易發(fā)生焊縫腐蝕,主要是焊接時不銹鋼的受熱溫度在其敏化溫度范圍內,晶界生成(Fe、Cr)23C6沉淀而引起的。

        2.3 失效區(qū)域的沉積物分析

        取破損脫落的換熱板片對裂紋和撕裂部位進行微觀形貌觀察,發(fā)現沉積物部位銀色閃亮的物質不是沉積物,而是暴露的FeCr O晶體,如圖5所示。

        FeCr O晶體元素分析結果:O為29.17%,Na為0.63%,Mg為1.00%,Al為0.64%,Si為1.16%,P為1.46%,S為0.61%,Cl為0.61%,Ca為5.45%,Cr為26.68%,Fe為22.63%,Ni為3.14%。

        撕裂部位沉積物較少,如圖6所示。沉積物元素分析結果:O為75.11%,Na為5.93%,Mg為 2.15%,Al為3.41%,Si為3.15%,P為2.91%,S為0.81%,Cl為0.70%,Ca為5.84%。沉積物元素分析結果表明,不存在明顯的氯離子、硫酸根離子的濃縮,沉積元素基本與原水水質相符。

        圖5 撕裂部位暴露的FeCrO晶體

        圖6 撕裂部位沉積物較少

        2.4 汽水兩側沉積物及點蝕分析

        取破損脫落的換熱板片,對裂紋走向、撕裂部位和汽水兩側表面進行點蝕情況的形貌分析和微觀觀察,水側表面有大量較淺的點蝕坑存在,如圖7所示。少量發(fā)源于點蝕坑的裂紋,裂紋較短,尚處于孕育階段。取3個沉積物樣本,元素分析結果如下。

        沉積物樣本A元素分析結果:O為71.03%,Na為2.56%,Mg為2.33%,Al為1.04%,Si為3.72%,P為2.17%,S為2.28%,Cl為3.22%,Ca為11.65%。

        沉積物樣本B元素分析結果:O為76.29%,Na為2.56%,Mg為2.33%,Al為1.19%,Si為5.11%,P為2.56%,S為6.37%,Cl為2.85%,Ca為5.62%。

        沉積物本C元素分析結果:O為37.07%,Na為0.65%,Mg為2.88%,Al為2.47%,Si為1.30%,P為1.51%,S為0.96%,Cl為0.94%,Ca為0.94%,Cr為19.34%,Fe為4.16%,Ni為 8.22%。

        沉積物元素分析結果表明,不存在明顯的氯離子、硫酸根離子的濃縮,沉積元素基本與原水水質相符。

        圖7 伴隨裂紋的點蝕坑分析

        工作環(huán)境溫度為175℃,氯離子為400 mg/L時誘發(fā)不銹鋼應力腐蝕開裂特征,如圖8所示。從這個典型案例來看,裂紋呈樹枝狀,主裂紋似樹干,許多分叉裂紋形成樹枝。由氯離子誘發(fā)的不銹鋼應力腐蝕開裂現象,必須具備應力、溶解氧、氯離子和溫度4個要素,只有氯離子與一定溫度的協(xié)同作用,才會產生初始的點蝕現象。

        對于加熱器316L不銹鋼管束而言,汽水兩側溫度必須超過50℃,加上氯離子誘發(fā),才可能發(fā)生應力腐蝕開裂現象。而加熱器泄漏之前的進水溫度保持在4~15℃,出水溫度保持在20~25℃,氯離子含量為100~200 mg/L。因此,在現有工作溫度條件下,316L不銹鋼管束應力腐蝕開裂的風險較小。

        圖8 氯離子誘發(fā)的應力腐蝕開裂特征

        4 加熱器失效分析結論

        通過對加熱器的運行分析及對金屬成分的檢測,結論如下:

        1)換熱板材中Cr、Ni、Mn、Mo等主要成分,基本符合316L不銹鋼的標準。

        2)在加熱器泄漏之前,水側溫度為25℃,明顯低于不銹鋼應力腐蝕開裂現象的閥值溫度(50℃);參照溫度較為接近的國標工業(yè)循環(huán)冷卻水處理設計規(guī)范(GB 50050—95)要求,不銹鋼換熱設備,氯離子要求低于700 mg/L,SO2-4+Cl-≤2500 mg/L。目前原水氯離子含量為100~200 mg/L,在現有溫度條件下,316L不銹鋼應力腐蝕開裂的風險較小。

        3)淺表性的點蝕坑說明水質存在輕微的點蝕趨勢,具有氯離子腐蝕特征。而在焊接區(qū)域和應力裂紋存在的情況下,設備停用期間氯離子、濕度、溶解氧的聯(lián)合腐蝕加速了不銹鋼的失效進程,也是原因之一,但不是主要原因(這符合設備失效前具有較長周期停運的實際情況)。

        4)裂紋主要分布在焊接區(qū)域,點蝕坑較淺,不是裂紋的發(fā)源地,屬于典型的不銹鋼晶界腐蝕中的焊縫腐蝕,說明加熱器成品在焊接工藝上存在強度薄弱點,也是加熱器最早破損點。

        5)加熱器水側溫度為5~25℃,汽側溫度為200℃左右,溫差引起的熱應力較大。尤其是加熱器投運初期,由于加熱器和超濾設備呈對應關系,超濾設備實施“運行過濾—反洗—運行過濾”方式,導致加熱器頻繁啟停,熱應力沖擊較大。特別是在蒸汽的進口處,熱應力最為集中,加快了換熱板的破損。

        5 后期運行情況

        目前,化水加熱系統(tǒng)常用的加熱器大多采用進口設備,焊接工藝造成焊縫腐蝕不受控制,通過全衡對比后,最終采用阿法拉伐全焊式加熱器CP30-V,其優(yōu)點:一是,熱交換板材選用SMo245,對比316L的抗氯離子濃度更高;二是,在結構上去除了在超濾系統(tǒng)運行時,工業(yè)水過熱汽化可能儲存空間,避免了因氣蝕發(fā)生水錘沖擊;三是,通過控制超濾產水箱水位,避免應高高水位造成超濾系統(tǒng)全停,穩(wěn)定蒸汽進汽量的限值。

        新的加熱器于2008年11月投運至今,加熱器單臺冷凝水排水電導檢測始終在5.7μS/cm以下,沒有發(fā)生換熱板材損壞現象。

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