田宗平,李建文,曹 建
(湖南省礦產(chǎn)測試?yán)醚芯克祥L沙410007)
化工裝備與設(shè)計
新型二氧化錳還原爐的設(shè)計與應(yīng)用
田宗平,李建文,曹 建
(湖南省礦產(chǎn)測試?yán)醚芯克?,湖南長沙410007)
根據(jù)錳系列產(chǎn)品生產(chǎn)的需要和對現(xiàn)有窯爐的研究,設(shè)計出新型二氧化錳還原焙燒爐。爐體結(jié)構(gòu):柱狀、立式、多通道、燃燒室與還原室隔離、隔絕空氣冷卻。配套設(shè)施:采用燃燒混合煤氣的先進、環(huán)保的供熱方式;采用數(shù)字化儀表顯示爐內(nèi)溫度;進出料采用自動化設(shè)備。另外,確定了二氧化錳還原焙燒的分析測試方法。特點:生產(chǎn)成本低,工人勞動強度小、環(huán)境污染程度小。采用新型焙燒爐,對多個產(chǎn)地的二氧化錳進行還原焙燒,還原率均大于94%。
二氧化錳;還原爐;設(shè)計;應(yīng)用
近年來,由于電解金屬錳、電解二氧化錳和錳鹽等產(chǎn)品對碳酸錳礦原料的消耗,使得中國優(yōu)質(zhì)錳礦資源極度貧乏。軟錳礦(又稱氧化錳礦)是中國主要錳礦資源之一,資源儲量約有5 000萬t,其中大多為低品位的貧礦[1]。由于優(yōu)質(zhì)錳礦資源的貧乏,人們開始致力于應(yīng)用低品位氧化錳礦生產(chǎn)錳系列產(chǎn)品的研究[2-6],成熟技術(shù)大都是將軟錳礦中的MnO2還原為MnO,再經(jīng)酸浸生產(chǎn)錳的濕法冶金產(chǎn)品和化工產(chǎn)品。但是由于生產(chǎn)工藝不成熟、還原成本過高、污染嚴(yán)重等原因使得軟錳礦得不到有效利用。筆者對現(xiàn)有窯爐進行了長達數(shù)年的研究,綜合各種窯爐的優(yōu)點,并經(jīng)過數(shù)次的爐體改造、結(jié)構(gòu)創(chuàng)新、配套設(shè)備選型與定型,設(shè)計出新型二氧化錳還原焙燒爐,并成功應(yīng)用于工業(yè)生產(chǎn),取得了很好的效果。
1)反射爐。燃料在燃燒室燃燒,生成的火焰靠爐頂反射到加熱室加熱坯料。一般用耐火磚砌筑爐膛,燃燒室設(shè)在爐頭,燃燒室燃燒原煤(煤氣、重油)產(chǎn)生的高溫?zé)煔饨?jīng)爐膛上部空間至凈止物料上部掠過,再從煙道口經(jīng)煙道排向大氣。整個還原過程為間歇操作,需將軟錳礦粉與作為還原劑的無煙煤粉混合均勻后送入爐膛,爐內(nèi)物料的攪拌和焙燒后出料均采用人工操作。優(yōu)點:結(jié)構(gòu)簡單,投資少,燃料種類多。缺點:能耗高,單位面積產(chǎn)量小,工人勞動強度大,污染嚴(yán)重。
2)回轉(zhuǎn)窯。回轉(zhuǎn)窯是指旋轉(zhuǎn)焙燒窯(俗稱旋窯),由焙燒窯和冷卻窯兩部分組成。采用重油、煤氣、電或原煤為加熱源,以連續(xù)轉(zhuǎn)動的回轉(zhuǎn)窯作反應(yīng)器。以固體碳作還原劑,通過固相還原反應(yīng)把軟錳礦中的MnO2直接還原為MnO。還原焙燒窯分為干燥段、預(yù)熱和升溫段、加熱反應(yīng)段3部分。出料溫度在500~600℃以上,需進入冷卻窯冷卻。向冷卻窯外壁淋水,使焙燒礦冷卻至80℃以下再排出。優(yōu)點:工藝成熟,生產(chǎn)能力大,機械化程度高,設(shè)備定型,生產(chǎn)過程連續(xù)。缺點:能耗高,投資大,窯內(nèi)壁易結(jié)圈(疤),生產(chǎn)成本高,操作控制要求高等。
3)固定床窯。在地面挖掘一地窯,上面安裝爐排,在爐排上先鋪墊一層粗礦渣,再將顆粒狀的軟錳礦(≤20 mm)與煤(≤5 mm)按10∶(1~1.2)混合均勻后鋪在礦渣層上,形成物料床層。通入850~950℃主要成分為CO2的非氧化性高溫氣體,使之穿過料床,使MnO2得到還原,主要反應(yīng)式如下:
4)沸騰爐和流態(tài)化爐。固體燃料在爐內(nèi)被向上流動的氣流托起,在一定的高度范圍內(nèi)作上下翻滾運動,并以流態(tài)化(或稱沸騰)狀態(tài)進行燃燒。用煤氣或還原性的燃料氣體作為流化介質(zhì)加熱還原軟錳礦。由于加熱和還原礦石在同一爐膛內(nèi)完成,使得爐內(nèi)氣氛難以合理控制,因此,該類爐具有熱耗高、熱效率低、煙塵大、殘?zhí)几?、還原成本高等缺點。
5)微波還原爐。微波是一種特殊的電磁波,頻率在0.3~300 GHz,位于電磁波譜的紅外輻射波和無線電波之間。微波加熱焙燒具有以下特點:①微波電磁能通過物料內(nèi)分子的激烈運動直接轉(zhuǎn)變成熱能,是一種潔凈、非接觸式加熱;②微波穿透力強,可使物體內(nèi)外部整體加熱,速度快且均勻;③礦物中各種組分對微波的吸收程度不同,大多數(shù)金屬氧化物優(yōu)先加熱;④微波加熱使物料中微觀粒子得到活化,使反應(yīng)能降低,反應(yīng)速度快;⑤不需要高溫介質(zhì)傳熱,熱效率高。缺點:工藝設(shè)備成本高,開發(fā)應(yīng)用尚需要時間的檢驗。
以上窯爐存在的不足:還原與氧化難分離;煙氣與粉塵的污染難控制;難以科學(xué)控制和量化管理;分析測試方法不完善;工人勞動強度大,自動化程度低;工藝參數(shù)不完善。
2.1 設(shè)計理念
筆者以高還原率、低成本和環(huán)境污染小為目的,經(jīng)過長期的爐體改造、結(jié)構(gòu)創(chuàng)新、配套設(shè)備選型與定型,設(shè)計出新型二氧化錳還原焙燒爐,確立了爐體結(jié)構(gòu)、配套設(shè)施。爐體結(jié)構(gòu):柱狀、立式、多通道、燃燒室與還原室隔離、隔絕空氣冷卻(見圖1)。配套設(shè)施:1)采用燃燒混合煤氣的先進、環(huán)保的供熱方式;2)采用數(shù)字化儀表顯示爐內(nèi)溫度;3)進出料采用自動化設(shè)備。另外,確定二氧化錳還原焙燒的分析測試方法。
圖1 立式二氧化錳還原焙燒爐結(jié)構(gòu)示意圖
2.2 生產(chǎn)操作過程
將二氧化錳礦破碎至粒度≤10 mm、無煙煤粉碎至粒度≤1 mm。按照二氧化錳礦粉與無煙煤粉的質(zhì)量比為100∶(13~15),用鏟車將二者鏟入盤式和料機中混合,再用螺旋運輸機送入還原爐進料區(qū),并采用自然密實度裝入還原爐中。開起煤氣發(fā)生爐,點燃混合煤氣,先用小火烘爐(6~7 d),再升溫至850~900℃,使混合礦砂在高溫還原區(qū)停留15~30 min,開啟冷卻系統(tǒng),采用間隙、多道輪流和定時定量放料。將出爐焙燒砂用皮帶運輸機送入礦砂冷卻坪,待冷卻至室溫后,用雷蒙機粉碎至粒度≤150 μm,裝袋或送入礦料倉中備用,同時取樣送去化驗分析。
2.3 還原原理
該窯爐采用先進的供熱與還原隔離系統(tǒng),同時將老式窯爐采用的固相碳還原技術(shù)進行了優(yōu)化,在一個密閉的還原系統(tǒng)內(nèi)實現(xiàn)了碳對二氧化錳的還原。首先,碳在高溫下與系統(tǒng)中的氧氣反應(yīng)生成一氧化碳,使系統(tǒng)處于一個完善的還原氣氛中,然后利用一氧化碳良好的還原特性和流動性實現(xiàn)對二氧化錳的高效還原。其反應(yīng)式如下:
該窯爐的還原特征決定了進料必須是顆粒狀的軟錳礦(粒度≤10 mm)與煤(粒度≤1 mm)。粒度太大易出現(xiàn)還原不完全,粒度太小一氧化碳和水蒸氣等流通不暢,易造成系統(tǒng)內(nèi)壓過高,出現(xiàn)安全隱患。
2.4 化驗分析方法
化驗是工業(yè)生產(chǎn)的“眼睛”,它是用科學(xué)、準(zhǔn)確、及時的化驗分析數(shù)據(jù)指導(dǎo)工業(yè)生產(chǎn)的一個重要環(huán)節(jié)。經(jīng)過長期的生產(chǎn)實踐,確立了《鹽酸分解-硫代硫酸鈉容量法》測定原礦粉和焙燒砂中二氧化錳含量的方法。其原理為:試料溶解于鹽酸,產(chǎn)生的氯氣與碘化鉀反應(yīng)生成碘,以淀粉作指示劑,用硫代硫酸鈉標(biāo)準(zhǔn)溶液滴定碘,根據(jù)硫代硫酸鈉標(biāo)準(zhǔn)溶液的用量,計算二氧化錳含量。
2.5 生產(chǎn)應(yīng)用效果
新型二氧化錳還原焙燒爐推廣應(yīng)用兩年多,建設(shè)安裝百余座,還原焙燒了多個產(chǎn)地不同質(zhì)量的二氧化錳礦石,取得了很好的應(yīng)用效果,分析結(jié)果見表1。從表1看出,在正常生產(chǎn)條件下,無論哪個產(chǎn)地的二氧化錳礦粉,其焙燒還原率都可達到94%以上。
表1 不同產(chǎn)地二氧化錳使用新型窯爐焙燒后的分析結(jié)果
1)采用柱狀、立式、多通道、燃燒室與還原室隔離、隔絕空氣冷卻的爐體結(jié)構(gòu),實現(xiàn)了對二氧化錳的高效還原,而且產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定,還原率均>94%。同時,也實現(xiàn)了窯體砌筑方式簡潔、操作人員勞動強度降低和能源消耗的降低。
2)選用煤氣發(fā)生爐燃燒無煙煤,先將煤氣化成混合煤氣然后再燃燒,大大提高了煤的利用率和環(huán)境保護的效果,能實現(xiàn)對焙燒爐有效、快速的供熱控制和調(diào)節(jié)。
3)使用爐內(nèi)溫度的數(shù)字化指示,做到了對生產(chǎn)過程的科學(xué)量化管理以及有效及時的調(diào)整。
4)通過研究和確定二氧化錳還原焙燒的分析測試方法,能有效發(fā)揮分析測試的“眼睛”作用和對生產(chǎn)操作的反饋,找到了正確的還原率評價標(biāo)準(zhǔn)。
5)實施自動化進出料,可大大提高二氧化錳還原焙燒的自動化程度,減輕工人的勞動強度,提高勞動生產(chǎn)率。
6)焙燒產(chǎn)品可直接用于生產(chǎn)電解錳、電解二氧化錳和其他錳鹽產(chǎn)品的工業(yè)生產(chǎn),為中國資源豐富、價格低廉的低品位軟錳礦的高效利用找到了新途徑,具有很好的經(jīng)濟與社會效益。
7)新型窯爐適用于粒度<10 mm的粒狀二氧化錳礦的還原焙燒,對于粒度較細的粉狀礦的還原焙燒有局限性,有待進一步研究。
[1] 李同慶.低品位軟錳礦還原工藝技術(shù)與研究進展[J].中國錳業(yè),2008,26(2):4-14.
[2] 田宗平,游先軍,彭順連,等.二氧化錳還原焙燒爐的研究與運用[J].中國錳業(yè),2009,27(2):24-26.
[3] 黎貴亮,韋英明.廣西天等氧化錳礦還原焙燒法生產(chǎn)電解金屬錳工業(yè)試驗研究[J].中國錳業(yè),2008,26(2):28-31.
[4] 田宗平.硫酸錳生產(chǎn)新工藝的研究[J].中國錳業(yè),2010,28(2):26-29.
[5] 周佩楠.兩礦法制液生產(chǎn)電解金屬錳的工業(yè)實踐[J].中國錳業(yè),2009,27(3):44-48.
[6] 田宗平,朱介中,王雄英,等.兩礦加酸法生產(chǎn)硫酸錳的工藝研究與應(yīng)用[J].中國錳業(yè),2005,23(4):37-38.
聯(lián)系方式:hnxx-tianzongping@163.com
Design and application of new-type manganese dioxide reduction furnace
Tian Zongping,Li Jianwen,Cao Jian
(Hunan Institute of Mineral Resources Test and Utilization,Changsha 410007,China)
A new-type manganese dioxide reduction furnace was designed according to production needs of manganese products and the researches on the existing furnaces.Furnace structure:columnar shape,vertical,multiple channels,the combustion chamber separated from reducing room,and air isolated cooling way;Corollary equipment:advanced and eco-friendly gas mixing combustion system;furnace temperature digital display;and automatic feeding and discharging.In addition,the analysis and test methods of manganese dioxide reduction roasting were confirmed.Characteristics:low cost,low labor intensity,and little environmental pollution.Reduction rates all over 94%when the new-type furnace was applied in reduction roasting manganese dioxide of different origins.
manganese dioxide;reduction furnace;design;application
TQ052
:A
:1006-4990(2012)03-0047-03
2011-09-12
田宗平(1963—),男,高級工程師,主要從事濕法冶金工藝、分析測試及環(huán)保研究,已發(fā)表論文42篇,獨立編寫了《錳冶金學(xué)》第15章,主持編寫了《中國錳業(yè)技術(shù)》第18章。