江四,孟杰
(常熟理工學院機械工程學院,江蘇常熟 215500)
基于歧管壓力表法對A30-10汽車空調實驗臺制冷故障的診斷分析
江四,孟杰
(常熟理工學院機械工程學院,江蘇常熟 215500)
用歧管壓力表能把制冷裝置的高壓側與低壓側的壓力分別用儀表指示出來,從而大致判定出故障的原因.本文采用歧管壓力表法對A30-10汽車空調實驗臺進行了制冷故障的診斷分析.
汽車空調實驗臺;歧管壓力表法;制冷故障;診斷分析
由于A30-10汽車空調實驗臺的安裝結構較為緊湊,并且驅動源的轉速、轉矩變化大,使制冷劑的流量變化較大.這導致A30-10汽車空調實驗臺壓縮機輸送的制冷劑流量處于不穩(wěn)定狀態(tài),使得實驗臺在制冷循環(huán)過程中頻發(fā)故障.采用歧管壓力表對制冷循環(huán)故障分析是較為有效的方法之一.用歧管壓力表能把制冷裝置的高壓側與低壓側的壓力分別用儀表指示出來,從而能分析判斷故障原因.本文采用歧管壓力表法分析A30-10汽車空調實驗臺的制冷循環(huán)故障.
在A30-10汽車空調實驗臺內部循環(huán)的制冷劑途經不同的區(qū)域,制冷劑的物質狀態(tài)也會隨之發(fā)生變化.由實驗臺的蒸發(fā)器循環(huán)過來的低溫低壓氣體經壓縮機壓縮后成為高溫高壓氣體,經冷凝器散熱后形成中溫高壓液體,通過節(jié)流減壓裝置后,轉變?yōu)榈蜏氐蛪阂后w,而在蒸發(fā)器內迅速氣化膨脹,使制冷劑的溫度急劇降低,又形成低溫低壓氣體.因此,A30-10汽車空調實驗臺特別要求達到以下特定條件,方可從歧管壓力表上讀取精確的系統(tǒng)壓力值.
1)確保實驗臺驅動機的轉速達到2100 r/min運轉.
2)實驗臺周圍環(huán)境溫度需控制在30℃~35℃(當環(huán)境溫度過高時,用大風扇吹冷凝器).
3)實驗臺的出風口調速電機處于“Hi”(高速)位置.
4)A30-10汽車空調實驗臺的制冷量調速旋鈕必須置于“Cool”(最冷)位置.
A30-10汽車空調實驗臺(R134a)制冷系統(tǒng)的歧管壓力表正常讀數為:低壓側為0.15 MPa~0.25 MPa,高壓側為1.37 MPa~1.57 MPa.在有故障時將歧管壓力表組的高低壓接頭分別連接在空調的高低壓充注閥上.A30-10汽車空調實驗臺的制冷系統(tǒng)故障可以通過壓力表組進行確診.通過觀察壓力表組,可發(fā)現以下多種故障情況的壓力值特征.
2.1 實驗臺的高、低壓側壓力太低
實驗臺低壓側為0.05 MPa~0.1 MPa,高壓側為0.7 MPa~1.0 MPa.有連續(xù)的氣泡出現在液窗的現象,而且制冷效果變差.這種情況可以診斷為系統(tǒng)制冷劑不足或制冷劑滲露,其原因是制冷系統(tǒng)中某處發(fā)生制冷劑氣體滲漏造成.應先檢查是否有氣體滲漏,并進行必要的維修,充注適量的制冷劑.
此外,還可能出現實驗臺低壓側-0.1 MPa~0.0 MPa;高壓側為0.5 MPa~0.6 MPa.在高壓側指示壓力不高,而低壓側指示真空.同時在膨脹閥或儲液干燥器前后的管道內出現露水或結霜.發(fā)現這一現象時可檢查膨脹閥熱傳感器和蒸發(fā)器,如果系統(tǒng)有水分或污物堵塞制冷劑的流動,很容易出現故障的部位是儲液器和膨脹閥.
2.2 實驗臺的高壓、低壓側壓力都高
實驗臺的低壓側為0.25 MPa~0.30 MPa,高壓側為1.90 MPa~2.40 MPa.此時把電機的轉速降下來,通過監(jiān)視窗能看到氣泡.如果系統(tǒng)中制冷劑充注過量,在循環(huán)中過量的制冷劑未能充分發(fā)揮制冷劑的效能.此時也說明冷凝條件不好,制冷劑經冷凝器冷卻不足,冷凝器散熱不好,應回收后按規(guī)定重新充入適量的制冷劑.發(fā)生這一現象應該先檢查散熱翅片是否壓倒變形,是否發(fā)生臟物堵塞冷凝器翅片;因為這種現象直接影響空氣流過冷凝器的流量,造成冷凝效能降低,使流過膨脹閥的制冷劑溫度升高,影響實驗臺系統(tǒng)內的制冷效果.
2.3 實驗臺的高、低壓側壓力太高
實驗臺的低壓側為0.25 MPa~0.35 MPa,高壓側為1.94 MPa~2.45 MPa.表現出實驗臺的制冷效果不好,此時如果觸摸實驗臺的低壓管明顯感覺到發(fā)熱,進一步監(jiān)視液窗可以看到制冷劑的氣泡出現.說明系統(tǒng)中存在有空氣,是抽真空不砌底所致.應抽除空氣并加注適量的制冷劑,檢查壓縮機潤滑油是否變臟或不足,進行必要的補充或者更換.
若低壓側為0.30 MPa~0.40 MPa,高壓側為1.94 MPa~2.45 MPa,且低壓側管路結霜或有大量的露水.此時可能是膨脹閥開啟度過大,造成低壓管路制冷劑過量.原因是膨脹閥故障或感溫毛細管安裝錯誤.由此造成膨脹閥開度過大,該情況下很容易造成壓縮機“液擊”.此時需要檢查感溫包毛細管安裝情況,或者檢查膨脹閥.
2.4 實驗臺的高壓側壓力太低、低壓側壓力太高
實驗臺的低壓側為0.40 MPa~0.60 MPa,高壓側為0.7 MPa~1.0 MPa.出現無冷氣輸出的現象,一般為實驗臺的壓縮機內部密封不良造成的故障.如果是壓縮機閥門滲漏或損壞,并出現零件滑落等情況,需要更換壓縮機內的閥片或者直接更換壓縮機總成件.
2.5 實驗臺的高壓正常、低壓低
當出現實驗臺的低壓側為0.07 MPa~0.10 MPa,高壓側為1.37 MPa~1.57 MPa時,表現出蒸發(fā)器結霜的現象.查看蒸發(fā)器表面,出現結滿灰塵、或者蒸發(fā)器表面翅片碰傷的情況,由此造成蒸發(fā)器的溫度傳感器失靈;還有可能是鼓風機風量減小的原因.此時要清洗蒸發(fā)器表面、校正交換器的翅片、或者更換溫度傳感器.但要注意更換蒸發(fā)器后應及時向系統(tǒng)內加注30 mL~50 mL冷凍油.
如低壓側為-0.10 MPa,高壓側為1.37 MPa~1.57 MPa,表明實驗臺工作期間低壓側還可能出現真空,表現出實驗臺間歇性制冷,說明系統(tǒng)內發(fā)生堵塞,造成制冷循環(huán)短暫的停止,但是在堵塞融化后,系統(tǒng)可能恢復正常.由于系統(tǒng)內清潔度差造成儲液器、膨脹閥或毛細管堵塞,系統(tǒng)內有水分引起膨脹閥間斷“冰堵”,可以用清洗設備清洗系統(tǒng)、或者更換儲液干燥器以及更換膨脹閥和毛細管.
在A30-10汽車空調實驗臺的制冷系統(tǒng)中有時還會出現制冷時有時無的現像,或者偶發(fā)噪聲的故障現象.檢查可發(fā)現風機電路開關、壓縮機開關電路接觸不良.可能出現了導線松斷,或者壓縮機線圈和電磁閥短路或搭鐵不良的情況,可對上述部件進行逐一排查.
通過故障現象可初步判斷造成該故障的原因,可優(yōu)先檢查A30-10汽車空調實驗臺的電路結插件連接是否牢固;檢查溫度傳感器是否工作正常、壓縮機離合器是否打滑;檢查系統(tǒng)內有無水分以及是否需要重新充注制冷劑等.另外系統(tǒng)有噪聲發(fā)出時,優(yōu)先檢查A30-10汽車空調實驗臺出風窗口有無松動、壓縮機驅動皮帶是否發(fā)生松動、有沒有出現驅動皮帶磨損、檢查固定壓縮機的安裝螺釘是否出現松動、壓縮機的電磁離合器是否發(fā)生打滑,查看冷凝器風扇電機或者蒸發(fā)器的鼓風電機是否出現異響等.
A30-10汽車空調實驗臺的故障有多種多樣.在使用過程中,應該熟練運用汽車空調故障診斷與維修知識與技能,包括采用歧管壓力表法進行故障分析,從而采取相應措施排除故障.
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A Diagnostic Analysis of A30-10 Automotive Air Conditioning Experiment Table Refrigeration Fault Based on Manifold Pressure Gauge
JIANG Si,MENG Jie
(School of Mechanical Engineering,Changshu Institute of Technology,Changshu 215500,China)
In the air conditioning maintenance,fault diagnosis and detection,using manifold pressure gauge to make an analysis of refrigeration cycle fault is one of the most effective measures.With manifold pressure gauge the system can make the smelting device turn from high voltage side pressure to low voltage side pressure respectively with instrument instructions,which can determine the causes of the fault in order to use the right debugging methods.Based on the manifold pressure gauge method,a diagnostic analysis of A30-10 automotive air conditioning experiment table refrigeration fault is introduced in this paper.
automotive air conditioning experiment table;manifold pressure gauge method;refrigeration fault;diagnostic analysis
U463.85
A
1008-2794(2012)10-0092-03
2012-08-10
江四(1972—),男,安徽歙縣人,高級工.