蘇警鐘,李魯黔,王之雪
(青島海晶化工集團(tuán)有限公司,山東 青島 266042)
由于中國(guó)乙烯資源匱乏,且主要集中在幾個(gè)大型企業(yè),氧氯化裝置投資高等原因,中小企業(yè)發(fā)展乙烯法生產(chǎn)PVC受到較大制約,而西部地區(qū)擁有豐富的煤炭資源和能源優(yōu)勢(shì),電石原料易得,為電石法創(chuàng)造了極大的發(fā)展空間。這也是電石法PVC占中國(guó)PVC市場(chǎng)半壁江山的原因所在。就目前聚氯乙烯行業(yè)現(xiàn)狀看,與發(fā)達(dá)國(guó)家相比,中國(guó)存在生產(chǎn)技術(shù)較為落后、低端產(chǎn)品所占比例較高等劣勢(shì),但也存在成本相對(duì)較低的優(yōu)勢(shì)。因此,國(guó)內(nèi)企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)主要表現(xiàn)在電石法企業(yè)成本方面的博弈,要想取得競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì),必須對(duì)成本構(gòu)成情況進(jìn)行分析。
在電石法生產(chǎn)PVC的原料成本組成中,電石成本占主導(dǎo)地位,為60%~70%,其次是氯氣和氫氣的消耗,占10%~20%。影響成本各因素與占總額的比例見表1。
由表1可以看出,在電石法PVC成本構(gòu)成中,電石、氯化氫和制造成本3部分所占比例達(dá)到80%~90%,其他成本所占比例較小。
表1 國(guó)內(nèi)電石法PVC成本情況 元/t,%
1.2.1 降低電石消耗的措施
生產(chǎn)1 000 kg聚氯乙烯樹脂,理論消耗電石1 272 kg。但是,在生產(chǎn)過程中,存在跑、冒、滴、漏和工藝缺陷,因此,不可避免地產(chǎn)生電石損耗。目前,由于各企業(yè)的管理水平、工藝技術(shù)水平不同,電石消耗也各不相同,一般為1 400~1 600 kg/t PVC。
(1)采購高性價(jià)比的電石。該集團(tuán)在運(yùn)輸成本方面沒有優(yōu)勢(shì)可言,由于遠(yuǎn)離電石廠家,環(huán)境空氣濕度較大,電石在貯運(yùn)和使用過程中粉化現(xiàn)象嚴(yán)重,粉末率比西部地區(qū)高1%~2%,電石消耗提高12~30 kg/t PVC,只能通過縮短存放時(shí)間,加強(qiáng)管理來解決。雖然按照發(fā)氣量來衡量?jī)r(jià)格,但限于測(cè)量方法的局限性,發(fā)氣量往往不能反映出粉末量、矽鐵含量等影響發(fā)氣能力的因素。在無法降低運(yùn)輸成本的情況下,仍然應(yīng)盡量采購高發(fā)氣量的電石,以降低成本。
(2)減少乙炔損失。該集團(tuán)控制發(fā)生溫度為85~ 90℃,冷卻塔、清凈塔、水封等廢液均回收到發(fā)生器循環(huán)利用,實(shí)現(xiàn)了密閉循環(huán),減少了乙炔的溶解損失,同時(shí)盡量減少排渣次數(shù)。目前,該集團(tuán)共有6臺(tái)發(fā)生器,以8 000 m3/h乙炔流量計(jì),平均每臺(tái)發(fā)生器每班次最多排渣2次。
(3)變壓吸附回收氯乙烯。從分餾崗位低沸塔頂分離出的氣體經(jīng)尾氣冷凝器冷凝后,其放空氣體中仍夾帶有約10%的氯乙烯,如果這部分氯乙烯被放空,會(huì)造成氯乙烯的浪費(fèi),且污染環(huán)境,還會(huì)對(duì)安全生產(chǎn)造成一定威脅。目前,國(guó)內(nèi)常用的吸附工藝有活性炭吸附真空解吸或蒸汽正壓解吸工藝、膜法有機(jī)蒸氣回收法、活性炭纖維吸附法、變壓吸附法回收工藝等,回收氯乙烯的效果有所差別,其中,變壓吸附法氯乙烯回收率可達(dá)98%以上,放空氣體中的氯乙烯體積分?jǐn)?shù)一般可達(dá)0.2%以下[2],是目前國(guó)內(nèi)最流行的工藝。2006年6月,該集團(tuán)投資240萬元建成變壓吸附回收裝置,經(jīng)分析,尾氣排空乙炔和氯乙烯含量為零,乙炔和氯乙烯全部回收,從而降低了電石的消耗。
(4)采用密閉式投料等工藝。45 m3聚合釜單臺(tái)設(shè)計(jì)能力為1萬t/a,是依開蓋操作條件、10 h生產(chǎn)周期計(jì)算的,采用快開人孔是為了開蓋迅速,縮短人孔蓋啟、閉等輔助時(shí)間。采用密閉式投料工藝,在縮短聚合周期的同時(shí),減少了氯乙烯損失。同時(shí),通過提高樹脂的疏松性,使其中的殘留單體順利脫除。采用密閉式投料工藝后,若能夠進(jìn)一步開發(fā)等溫水入料、冷凍水循環(huán)冷卻工藝,聚合周期可縮短到5.0~6.0 h,單臺(tái)設(shè)計(jì)能力可達(dá)1.7~2.0萬t/a。在降低電石損耗的同時(shí),大大降低生產(chǎn)成本。
(5)塔式汽提回收殘留VC氣體。汽提分為釜式汽提和塔式汽提2種工藝。該集團(tuán)采用塔式汽提工藝,可回收VC 3.6 kg/t PVC,VC按5 000元/t計(jì)算,生產(chǎn)1 t PVC,可降低生產(chǎn)成本18元。由于殘留VC氣體回收徹底,海晶牌PVC被確定為食品級(jí)聚氯乙烯,為企業(yè)贏得了效益。
1.2.2 降低氯化氫消耗的措施
(1)廢酸脫吸回收氯化氫。該集團(tuán)采用傳統(tǒng)的合成法生產(chǎn)氯化氫,要求其純度不得低于94%,同時(shí),采用廢酸脫吸工藝,將混合脫水、轉(zhuǎn)化后脫酸、各放酸口收集的濃酸進(jìn)行脫吸處理,回收高純度氯化氫進(jìn)行循環(huán)利用,同時(shí),也實(shí)現(xiàn)了水洗系統(tǒng)的密閉循環(huán),不僅減少了排放損失,也減少了對(duì)環(huán)境的污染。
(2)增添氯化氫倒吸裝置。在氯乙烯合成的過程中,需要定期抽翻觸媒,由于轉(zhuǎn)化器破損或在檢修維護(hù)等過程中,會(huì)有大量氯化氫排出,不僅不利于環(huán)保更增加消耗。2009年6月,該集團(tuán)經(jīng)過技改,增添氯化氫倒吸裝置,將在年度大修、局部檢修和轉(zhuǎn)化器抽翻過程中所排放的氯化氫氣體,進(jìn)行倒抽排氣回收,不僅降低了成本也提高了工作效率。
安全環(huán)保是企業(yè)的命脈,也是最大的隱藏資本和效益體現(xiàn)。自2002年至今,該集團(tuán)投資60萬元,建成有毒有害氣體監(jiān)控系統(tǒng),使所布設(shè)的49個(gè)監(jiān)控點(diǎn)隨時(shí)隨地監(jiān)控空氣中有毒有害氣體濃度,及時(shí)發(fā)現(xiàn)和處理安全隱患。2005年,對(duì)新上的2臺(tái)鍋爐安裝在線監(jiān)測(cè)系統(tǒng),實(shí)現(xiàn)對(duì)煙氣中二氧化硫、煙塵、氮氧化物等的24 h在線監(jiān)測(cè),并實(shí)現(xiàn)與青島市環(huán)保局聯(lián)網(wǎng)。2005年,又投資70萬元,建成企業(yè)性視頻監(jiān)控系統(tǒng),對(duì)企業(yè)五十多處關(guān)鍵部位進(jìn)行視頻監(jiān)控和錄像。
從操作、安全、設(shè)備維護(hù)、提高產(chǎn)品質(zhì)量等方面可以提出很多連鎖。連鎖分工藝連鎖和電氣連鎖,工藝連鎖又分一級(jí)連鎖與二級(jí)連鎖,一級(jí)連鎖直接控制合成、乙炔的緊急停車;二級(jí)連鎖指不直接導(dǎo)致開停車的連鎖。在電石法聚氯乙烯生產(chǎn)中,氯乙烯合成是重中之重,該集團(tuán)在此單元設(shè)立連鎖最多,而且全部為一級(jí)連鎖,降低了安全風(fēng)險(xiǎn)、避免了人為操作滯后的弊端。同時(shí),該集團(tuán)將各種指標(biāo)進(jìn)行分類,對(duì)影響質(zhì)量和安全的重要指標(biāo)定為A類,并在DCS對(duì)所有A類指標(biāo)設(shè)立報(bào)警,保證了安全生產(chǎn)。
該集團(tuán)實(shí)行安全工作首長(zhǎng)責(zé)任制,各部門領(lǐng)導(dǎo)與公司簽定安全責(zé)任書;設(shè)定部門專職安全員;針對(duì)各種突發(fā)情況,編寫了應(yīng)急處置方案;建立中央控制室,實(shí)現(xiàn)DCS聯(lián)網(wǎng);每年進(jìn)行全方位的應(yīng)急演練和安全培訓(xùn)。有了一定的投資和管理制度后,在企業(yè)范圍內(nèi)實(shí)現(xiàn) “人人皆是安全員”,“月月皆是安全月”的狀態(tài),使安全成為習(xí)慣,也成為企業(yè)文化。
電石泥是電石法聚氯乙烯生產(chǎn)的產(chǎn)物,目前,其壓濾分離工藝月運(yùn)行費(fèi)用達(dá)到四十多萬元;分離后的偏堿性廢水全部回收利用,減少了廢水排放;分離的電石泥用于電石泥和粉煤灰蒸壓制磚。該項(xiàng)目年生產(chǎn)能力為8 000萬塊磚,每年可消化電石泥4萬t,粉煤灰10萬t,經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益十分顯著。2006年,該集團(tuán)與青島堿業(yè)聯(lián)姻,用電石泥替代石灰乳純堿,真正達(dá)到了廢物再利用,該項(xiàng)目獲得了青島市經(jīng)貿(mào)委的大力支持。
2005年4月,將轉(zhuǎn)化器反應(yīng)廢熱進(jìn)行廢熱鍋爐回收改造,將轉(zhuǎn)化器產(chǎn)生的蒸汽和熱水匯集到廢熱鍋爐汽包內(nèi),然后通過密度差實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)化器自身循環(huán)。改造后供水泵功率由240 kW降到13 kW。目前,當(dāng)流量達(dá)到6 400 m3/h時(shí),4臺(tái)廢熱鍋爐可實(shí)現(xiàn)2個(gè)臥式熱水槽自身蒸汽滿足升溫需求,節(jié)電效果相當(dāng)明顯。汽包頂部釋放出來的蒸汽,用于合成和聚合熱水槽、聚合散熱器等升溫使用。該集團(tuán)建成溴化鋰制冷系統(tǒng),使合成廢熱得到全部回收,制得的7℃水用于聚合釜換熱,聚合平均周期比用循環(huán)水縮短約一百分鐘,提高了生產(chǎn)效率,保證聚合生產(chǎn)平穩(wěn)運(yùn)行。
在母液回收方面,該集團(tuán)已具備處理45m3/h的能力。過濾后的母液水大部分送循環(huán)水系統(tǒng),其余部分用于聚合釜噴淋和清理過濾器,在2006年的改造中,把部分母液水又用做汽提塔噴淋用水和汽提開停車沖洗水,實(shí)現(xiàn)了母液水循環(huán)利用和節(jié)約無離子水的目的。
[1]鄭石子.聚氯乙烯生產(chǎn)問答,北京:化學(xué)工業(yè)出版社,1986.
[2]孫熊杰,張兆龍.電石法氯乙烯粗餾尾氣回收工藝技術(shù)進(jìn)展.中國(guó)氯堿,2004,(5):5-8.