沈海軍
(中鹽常州化工股份有限公司氯堿分廠,江蘇 常州 213000)
離子膜法制堿技術(shù)以能耗低、出堿質(zhì)量高、污染小等優(yōu)點(diǎn),越來越多地被氯堿企業(yè)所采用,氯氣處理是生產(chǎn)中的關(guān)鍵工序之一,氯氣質(zhì)量直接影響氯氣用戶的使用和安全生產(chǎn)。氯氣處理后含水量不達(dá)標(biāo),會(huì)造成設(shè)備管道的腐蝕,給后續(xù)工段帶來不安全因素,尤其是會(huì)損害氯壓機(jī)、腐蝕葉輪等,因此,要嚴(yán)格控制氯氣干燥后的含水量,中鹽常州化工股份有限公司氯堿分廠控制氯氣含水量為50×10-9以下。
來自電解槽的濕氯氣所夾帶的水蒸氣量與其溫度密切相關(guān),溫度越低,濕氯氣中的水蒸氣含量也越低。
壓力為101.3kPa下飽和濕氯氣的含水量見表1。
表1 濕氯氣溫度和含水量的關(guān)系
由表1可以看出,濕氯氣中水蒸氣的含量隨溫度的降低而大幅下降,因此,可以通過降低電解槽來的濕氯氣的溫度除去其中大部分水分,再用濃硫酸吸收余下的水分。
硫酸的含水量越小,溫度越低,則傳質(zhì)推動(dòng)力越大,干燥效果越好。硫酸吸收氯氣中水分的干燥過程,實(shí)際上就是通過控制其濃度差和壓力差來提高傳質(zhì)推動(dòng)力的過程。在硫酸干燥氯氣的過程中,存在著下列關(guān)系式:
濃硫酸吸收水的速率GA=K×F×(PH2O-P*H2O)式中,K為吸收系數(shù);F為吸收面積;PH2O為濕氯氣中飽和水蒸氣分壓;P*H2O為硫酸液面上方飽和水蒸氣分壓。濕氯氣經(jīng)冷卻后,當(dāng)進(jìn)入干燥塔的溫度一定時(shí),氯氣中飽和水蒸氣分壓PH2O也是一定的。對(duì)于給定的干燥塔,在吸收面積不變的情況下,硫酸吸收水的速率主要取決于吸收推動(dòng)力(PH2O-P*H2O),因此,降低P*H2O會(huì)提高硫酸吸收水的速率GA。
提高硫酸濃度和降低硫酸溫度都能降低硫酸液面上飽和水蒸氣分壓,是提高硫酸吸水速率的有效途徑。
對(duì)于一定的氯氣處理工序,如果工藝流程設(shè)計(jì)合理、設(shè)備配置和狀況良好,配套的循環(huán)水和冷凍水等條件滿足工藝設(shè)計(jì)要求,控制氯氣含水量的關(guān)鍵在于正確的操作。
氯氣循環(huán)洗滌技術(shù)是高級(jí)的氯氣降溫、除鹽、除水和除雜質(zhì)技術(shù),在國外被廣泛采用。該技術(shù)的核心設(shè)備是氯氣洗滌塔。由于是采用氯水作為循環(huán)介質(zhì)來循環(huán)洗滌高溫氯氣,其對(duì)設(shè)備、管道的材質(zhì)要求非常高,氯氣洗滌塔普遍采用鈦、增強(qiáng)玻璃鋼或鋼襯膠材料,氯氣冷卻器和循環(huán)泵采用鈦材。該廠選用玻璃鋼氯氣洗滌塔和管道,造價(jià)低,同樣取得了明顯的效果,濕氯氣的溫度降到35℃左右,氯氣中鹽分和水分大幅度降低。具體工藝流程為電解槽來的50~90℃的濕氯氣經(jīng)過洗滌塔和循環(huán)氯水洗滌冷卻后,溫度降至30~45℃,并除去夾帶雜質(zhì),通過氯氣冷卻器冷卻,溫度降至15~20℃后,再通過氯水水霧除霧器,以除去氯氣中的水霧后進(jìn)干燥塔。進(jìn)干燥塔的氯氣溫度不可太高,否則,氯中含水量高,增大干燥系統(tǒng)的負(fù)荷,影響干燥效果,應(yīng)嚴(yán)格控制鈦管冷卻器溫度,含水量保持在0.44%~0.54%。氯氣溫度也不能太低,如果低于9.6℃,就會(huì)形成氯水結(jié)晶,阻塞設(shè)備和管道。濕氯氣冷卻溫度偏高的處理方法,一是按工藝指標(biāo)要求控制好氯水洗滌時(shí)的氯水溫度和流量,確保洗滌效果;二是按工藝指標(biāo)要求控制好間冷冷卻器冷卻水流量和溫度,確保間冷后的氯氣溫度達(dá)標(biāo)。
氯氣干燥工藝基本采用98%硫酸作為干燥介質(zhì),通過填料塔或泡罩塔循環(huán)噴淋吸收氯氣中的水分。該廠采用的干燥塔是氯氣“填料+泡罩”二合一干燥塔,由下部填料段和上部泡罩段組成,從氯氣水除霧器來的氯氣進(jìn)入干燥塔下部,經(jīng)過填料段稀硫酸和泡罩塔板段濃硫酸干燥后從塔頂出來,再進(jìn)入氯氣酸霧除霧器除去夾帶的硫酸送至氯壓機(jī),通過這套硫酸干燥工藝技術(shù),硫酸耗通常能夠低至18~20 kg/t,氯氣中水質(zhì)量分?jǐn)?shù)能夠控制為0.004%左右。出干燥塔的稀硫酸的濃度最好控制為75%以上,在濃硫酸用量一定的情況下,濃硫酸濃度越高,吸水效果越好,氯氣中的含水越低。另外,在濃硫酸濃度一定的情況下,嚴(yán)格按照氯堿生產(chǎn)負(fù)荷調(diào)節(jié)好進(jìn)干燥塔的濃硫酸的流量也非常重要。出干燥塔的硫酸濃度偏低的處理方法,一是調(diào)節(jié)好進(jìn)塔酸濃度和流量;二是調(diào)節(jié)好硫酸循環(huán)量,使干燥塔在適宜的液氣比條件下操作。
干燥塔出口的氯氣溫度一般控制為15~25℃,主要通過調(diào)節(jié)稀硫酸的溫度進(jìn)行控制。硫酸的溫度是影響干燥效果的重要因素,硫酸溫度過高,則硫酸液面上的蒸汽分壓過高,壓力差減少,干燥效果不好。硫酸的溫度過低,在降到一定溫度時(shí)會(huì)結(jié)晶。正常情況下,稀硫酸溫度控制在20℃左右,濃硫酸溫度控制在10℃以上。出干燥塔氯氣溫度偏高的處理方法,一是降低進(jìn)塔酸溫;二是調(diào)整干燥塔的液氣比,加大塔酸循環(huán)量到適宜狀態(tài);三是降低進(jìn)塔濕氯氣溫度。平時(shí)加強(qiáng)巡回檢查,嚴(yán)格監(jiān)控中控指標(biāo)尤為重要。該廠在2009年5月發(fā)生過因?yàn)楦稍锼?nèi)置冷卻器發(fā)生破損,導(dǎo)致冷凍鹽水進(jìn)入塔內(nèi),進(jìn)而引起出塔氯氣溫度不正常升高的情況,因?yàn)榘l(fā)現(xiàn)及時(shí),采取緊急停車,避免了事態(tài)的發(fā)展,后加緊進(jìn)行塔內(nèi)清理,幾天后,得以順利開車??偨Y(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn),認(rèn)識(shí)到加強(qiáng)班組員工的培訓(xùn),提高員工的工作責(zé)任心很關(guān)鍵,要及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題并正確處理。