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        淺談5000t/d生產(chǎn)線生產(chǎn)調(diào)試

        2012-03-29 09:10:08秦秀偉鄒波
        水泥技術(shù) 2012年6期
        關(guān)鍵詞:輥磨結(jié)皮窯頭

        秦秀偉,鄒波

        淺談5000t/d生產(chǎn)線生產(chǎn)調(diào)試

        Discussion on 5000t/d Clinker Production Line Commissioning

        秦秀偉,鄒波

        我公司5000t/d熟料生產(chǎn)線是由南京水泥設(shè)計(jì)院設(shè)計(jì)的NSD雙系列五級(jí)旋風(fēng)預(yù)熱器窯,窯的規(guī)格是? 4.8m×74m,由中材國(guó)際蘇州安裝公司安裝,在不到一個(gè)月的時(shí)間內(nèi)就完成了整個(gè)熟料生產(chǎn)線的試生產(chǎn)與調(diào)試工作,從10月3日點(diǎn)火投料,當(dāng)月下旬就實(shí)現(xiàn)達(dá)標(biāo)達(dá)產(chǎn)?,F(xiàn)將生產(chǎn)調(diào)試過(guò)程中遇到的一些問(wèn)題和改進(jìn)措施與大家共享。

        1 設(shè)備問(wèn)題及改進(jìn)措施、效果

        (1)從礦山長(zhǎng)皮帶到入圓堆的拱型皮帶到堆料機(jī)堆料輸送石灰石的過(guò)程中,由于落料點(diǎn)較多,特別是堆料機(jī)堆料的時(shí)候,石灰石落差大,粉塵非常嚴(yán)重,造成環(huán)境污染,也不利于設(shè)備的正常運(yùn)行及維護(hù)維修。經(jīng)過(guò)試驗(yàn),我們?cè)谌雸A堆的兩條皮帶上多處安裝氣管和水管,通過(guò)調(diào)節(jié)壓縮空氣和水的壓力,對(duì)物料進(jìn)行噴水處理,以不產(chǎn)生飛濺和二次揚(yáng)塵為適度,通過(guò)改造,有效扼制了物料的揚(yáng)塵,改善了現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境,減少了設(shè)備故障。

        (2)生料磨我們采用的是HRM4800A輥磨,設(shè)計(jì)產(chǎn)量430t/h。試運(yùn)行初期,粉磨狀態(tài)良好,振動(dòng)平穩(wěn),回料正常,但產(chǎn)量在420t/h左右,磨內(nèi)部分地方磨損較嚴(yán)重,包括磨門及四個(gè)磨輥附套下方。經(jīng)過(guò)討論,我們?cè)谀ラT上貼上耐磨板,在四個(gè)磨輥下方導(dǎo)風(fēng)環(huán)處增加一塊鋼塊,既有效減少了物料對(duì)附套的沖刷,又減小了此處的過(guò)風(fēng)面積,提高了此處的風(fēng)速,減少了此處的循環(huán)回料量(見(jiàn)圖1)。通過(guò)改造,磨內(nèi)磨損有效緩解,輥磨工況得到優(yōu)化,粉磨產(chǎn)量也提高到470t/h。

        (3)由于生料輥磨產(chǎn)量較高,對(duì)原料輸送的量要求必須大于輥磨需求,出圓堆地坑皮帶設(shè)計(jì)能力為500t/h能達(dá)到要求,但實(shí)際輸料的時(shí)候,一旦取料機(jī)取料量大于370t/h左右皮帶就會(huì)被壓停機(jī),嚴(yán)重影響正常運(yùn)行。經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)地考察,其原因在于下料口到皮帶落差較大,幾乎垂直下落到皮帶上,當(dāng)物料堆積到下料口底部皮帶上時(shí),整個(gè)溜子內(nèi)物料的力全壓在皮帶上,加上皮帶上自身的物料,皮帶動(dòng)力不夠。于是我們將下料溜子下料口改為45°斜角(見(jiàn)圖2),讓下料溜子內(nèi)物料的下壓力大部分卸去,這樣皮帶的輸送能力大大增加。改造后,取料能力達(dá)到并超過(guò)500t/h皮帶運(yùn)行正常。

        (4)煤磨在運(yùn)行初期,裝球達(dá)到100%后,粉磨產(chǎn)量仍達(dá)不到40t/h設(shè)計(jì)要求,僅為38t/h左右,且常出現(xiàn)磨尾冒灰現(xiàn)象。我們利用檢修時(shí)間,在煤磨粉磨倉(cāng)1.5m和6m處分別增加兩環(huán)活化襯板,有效防止了不同大小鋼球的串球,大大提高了磨內(nèi)物料的流動(dòng)和粉磨能力。改造后,產(chǎn)量提高到43t/h左右,大大降低了運(yùn)行成本。

        2 工藝操作問(wèn)題及改進(jìn)措施、效果

        點(diǎn)火投料初期,整個(gè)窯系統(tǒng)還是比較正常,產(chǎn)量也在較短的時(shí)間內(nèi)達(dá)到并超過(guò)設(shè)計(jì)能力。但窯頭飛砂很嚴(yán)重,幾乎看不到窯口圈,熟料結(jié)粒較差,還含有包心料,致密度也不是很好,升重不到1200,強(qiáng)度也不是很理想。

        原因分析及改進(jìn)措施:

        (1)我公司使用的原煤供應(yīng)商不止一家,質(zhì)量也有所差別,總的來(lái)說(shuō)煤中硫含量偏高,灰分含量較高,揮發(fā)分較低,導(dǎo)致窯內(nèi)S/R失調(diào),曾一度達(dá)到1.5左右,高的時(shí)候達(dá)到1.7。如果硫和堿反應(yīng)平衡后還有過(guò)剩的硫存在,在窯系統(tǒng)中循環(huán)會(huì)形成致密的結(jié)皮,分解爐縮口及出口結(jié)皮較多,減小了系統(tǒng)通風(fēng)量,造成尾煤不完全燃燒。窯內(nèi)因通風(fēng)量減小而產(chǎn)生還原氣氛,使Fe2O3變成FeO,液相提前出現(xiàn),料容易在窯內(nèi)結(jié)球產(chǎn)生黃心料。為保證尾煤完全燃燒,除加強(qiáng)結(jié)皮的清理外,一般采取加大高溫風(fēng)機(jī)拉風(fēng)的方法。這會(huì)增大高溫風(fēng)機(jī)的負(fù)荷,并使窯內(nèi)高溫?zé)蓭蚋G尾移動(dòng),導(dǎo)致熟料提前成球而結(jié)粒偏大,黃心料、欠燒料較多,嚴(yán)重影響熟料質(zhì)量,窯頭飛砂嚴(yán)重。因此,我們要求購(gòu)進(jìn)的原煤中硫含量不得超過(guò)1.5%,且加強(qiáng)進(jìn)廠后煤的均化,使煤的質(zhì)量波動(dòng)控制在最小范圍,S/R控制在0.9的合理范圍內(nèi)??刂魄昂竺旱馁|(zhì)量見(jiàn)表1。

        圖1 輥磨內(nèi)的改造

        圖2 下料溜子的改造

        表1 控制前后煤的工業(yè)分析

        表2 實(shí)際工藝調(diào)整情況

        (2)窯的操作參數(shù)不夠合理,分解爐出口溫度控制偏高,分解率控制偏高,達(dá)到97%左右,致使液相過(guò)早出現(xiàn),造成煙室結(jié)皮;當(dāng)物料入窯后,過(guò)早成球,致使料球偏大;進(jìn)入高溫煅燒段后,無(wú)法燒透形成包心料,燒結(jié)不好,容易裂開(kāi)致使窯頭飛砂嚴(yán)重。大修后,我們針對(duì)這個(gè)問(wèn)題作了相應(yīng)的調(diào)整,改變了相關(guān)操作參數(shù),分解爐出口溫度從880~890℃調(diào)整為860~870℃,分解率控制也由95%~97%調(diào)整到90%~95%,情況大有好轉(zhuǎn),窯頭飛砂減輕,產(chǎn)量也得到很大提高。

        (3)窯頭燃燒器的調(diào)整。我公司窯筒體斜度為4.0%,與水平的噴煤嘴中心線交于約50m的窯磚處。在實(shí)際生產(chǎn)中,噴煤管的調(diào)節(jié)要把噴煤管的中心定于稍偏于窯口截面中心靠近物料處為好,同時(shí)還要避免火焰貼近物料。否則,部分未燃燒的燃料會(huì)裹入物料層內(nèi),因缺氧而得不到充分燃燒增加熱耗,同時(shí)也容易長(zhǎng)窯口圈,不利于熟料煅燒。如果火焰離物料表面太遠(yuǎn),偏向窯襯內(nèi)壁,火焰則會(huì)沖刷窯皮,使耐火磚的使用壽命降低,嚴(yán)重時(shí)還會(huì)引起頻繁的結(jié)皮、結(jié)圈和結(jié)蛋現(xiàn)象。由此我們根據(jù)實(shí)際情況和火焰燃燒情況對(duì)噴煤管進(jìn)行了相應(yīng)的調(diào)整,包括內(nèi)外風(fēng)的比例等,燒成帶控制在25.5m左右。我公司的兩個(gè)一次風(fēng)機(jī)由于設(shè)計(jì)上的缺陷無(wú)法同時(shí)使用,一次風(fēng)壓力僅為24kPa左右,火焰成型不理想。我們?cè)谝淮物L(fēng)管順風(fēng)的方向上接入一根可調(diào)的壓縮空氣管道,一是補(bǔ)風(fēng),二是補(bǔ)壓,加入后一次風(fēng)壓力最高可調(diào)節(jié)到31kPa左右,用風(fēng)調(diào)節(jié)大大改善,火焰得到很大改善,窯內(nèi)還原氣氛減少,窯的煅燒明顯好轉(zhuǎn),熟料產(chǎn)質(zhì)量均得到提高。

        (4)篦冷機(jī)的調(diào)節(jié)也相當(dāng)重要,調(diào)整前篦下壓力控制在4500~5500kPa左右,調(diào)整后我們將一、二室壓力提高到5500~6500kPa左右,由于熟料燒結(jié)的改善,二次風(fēng)溫明顯得到提高,可達(dá)1150℃,熟料冷卻明顯改善,fCaO及熟料強(qiáng)度、易磨性明顯好轉(zhuǎn)。

        (5)我公司安裝初期煙室縮口尺寸為2.14m×2.14m,運(yùn)行中發(fā)現(xiàn)此處風(fēng)速過(guò)快,在發(fā)生結(jié)皮的情況下,截面積更小,也不利于熟料煅燒。利用大修,我們將縮口改為2.24m×2.24m,在保證不塌料的情況下,結(jié)皮情況得到改善,煙室負(fù)壓明顯下降,通風(fēng)良好。為保證分解爐內(nèi)充足的燃燒,減小還原氣氛,三次風(fēng)閘閥也由30%調(diào)整到40%,燃燒情況明顯好轉(zhuǎn),從未出現(xiàn)溫度倒掛的情況,尾煤用量也有所降低。實(shí)際工藝調(diào)整情況見(jiàn)表2。

        經(jīng)過(guò)一系列的改造和調(diào)整,整個(gè)窯系統(tǒng)更加均衡,參數(shù)更趨于合理,窯工況得到了改善,熟料標(biāo)煤耗在104kg左右,成本大大降低。■

        TQ172.622.29

        B

        1001-6171(2012)06-0093-02

        四川省星船城水泥股份有限公司,四川內(nèi)江641200;

        2012-03-26;編輯:呂光

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