張雙城
(華能國際電力股份有限公司上海分公司,上海 200120)
華能上海石洞口第一電廠目前裝機(jī)容量為130萬kW(4×325MW),1985年7月破土動工,1987年12月1號機(jī)組并網(wǎng)發(fā)電,到1990年5月,4臺機(jī)組全部投產(chǎn)。鍋爐為20世紀(jì)80年代亞臨界壓力中間一次再熱直流燃煤鍋爐(SG-1025-170.5-540/540),設(shè)計煤種為貧瘦煤。由于鋼鐵行業(yè)的生產(chǎn)快速發(fā)展,對貧瘦煤的需求量越來越大,因此供給電廠的貧瘦煤越來越少,加上煤價大幅增長,市場采購非常困難。另外,4臺機(jī)組運(yùn)行時間均已超過20年,鍋爐效率由原設(shè)計的91.77%降至改造前的89.90%,致使供電煤耗居高不下,無法完成各項生產(chǎn)經(jīng)濟(jì)指標(biāo),也無法滿足目前節(jié)能減排的要求。為此,電廠決定將鍋爐改燒煙煤,以擴(kuò)大鍋爐適燒煤種范圍。
考慮到改造成本和改造工程的工期,鍋爐貧煤改燒煙煤,必須保證在原鍋爐本體結(jié)構(gòu)尺寸、鋼架結(jié)構(gòu)及鍋爐輔機(jī)廠房結(jié)構(gòu)維持不變的前提下進(jìn)行方案設(shè)計,主要是對制粉系統(tǒng)、燃燒器系統(tǒng)及鍋爐局部受熱面的調(diào)整。在充分考慮了煤炭市場的發(fā)展走勢,改造后燃用的設(shè)計煙煤采用大同煙煤。根據(jù)大同煙煤的特性,制粉系統(tǒng)由原中間倉儲式熱風(fēng)制粉系統(tǒng)改為直吹式制粉系統(tǒng),燃燒器系統(tǒng)采用低NOx同軸燃燒系統(tǒng)(LNCFS)。通過對鍋爐重新進(jìn)行熱力和水動力核算,省煤器改用肋片管,增加50%的換熱面積。
鍋爐從原設(shè)計煤種貧瘦煤(干燥無灰基揮發(fā)分Vdaf為15%~16%)改為燃燒大同煙煤(Vdaf為35.30%),煤種特性變化較大。由于原鍋爐尺寸和各部件受熱面積及燃燒系統(tǒng)、制粉系統(tǒng)都是根據(jù)貧瘦煤燃料特性設(shè)計的,因此在維持原有鍋爐結(jié)構(gòu)尺寸及輔機(jī)主廠房結(jié)構(gòu)不變的前提下,必須從燃燒方式、爐膛熱負(fù)荷、燃燒結(jié)焦特性、受熱面布置、輔助系統(tǒng)配套改造和現(xiàn)場布局等方面綜合考慮。改造既要考慮鍋爐安全、可靠、高效和清潔,還要考慮盡量節(jié)約改造費(fèi)用。
燃燒器改用低NOx同軸燃燒系統(tǒng),通過建立早期著火和使用控制氧量的燃料/空氣分段燃燒技術(shù)達(dá)到減少揮發(fā)分氮轉(zhuǎn)化成NOx的目的。燃燒器共設(shè)置5層煤粉噴嘴,根據(jù)設(shè)計、校核煤種的著火特性,采用強(qiáng)化著火(EI)技術(shù)。在煤粉噴嘴四周布置周界風(fēng),在每相鄰2層煤粉噴嘴之間布置1層輔助風(fēng)噴嘴(CFS),其中包括上下2只偏置的CFS噴嘴,1只直吹風(fēng)噴嘴。在主風(fēng)箱上部設(shè)有1層CCOFA(緊湊燃盡風(fēng))噴嘴,在主風(fēng)箱下部設(shè)有1層UFA(火下風(fēng))噴嘴。在煤種允許的變化范圍內(nèi)確保煤粉及時著火,提高鍋爐不投油低負(fù)荷穩(wěn)燃能力。
低NOx燃燒系統(tǒng)通過在爐膛的不同高度布置CCOFA和分離燃盡風(fēng)(SOFA),將爐膛分成3個相對獨(dú)立的部分:初始燃燒區(qū)、NOx還原區(qū)和燃料燃盡區(qū)。在每個區(qū)域的過量空氣系數(shù)由3個因素控制:總的燃盡風(fēng)(OFA)風(fēng)量,CCOFA和SOFA風(fēng)量的分配以及總的過量空氣系數(shù)。采用空氣分級方式可以通過優(yōu)化每個區(qū)域的過量空氣系數(shù),在有效降低NOx排放的同時,最大限度地提高燃燒效率。
低NOx燃燒系統(tǒng)采用預(yù)置水平偏角的輔助風(fēng)噴嘴設(shè)計,在燃燒區(qū)域及上部四周水冷壁附近形成富空氣區(qū),能有效防止?fàn)t內(nèi)結(jié)渣和高溫腐蝕。
鍋爐改燒大同煙煤后,燃燒特性和受熱面的吸熱特性均發(fā)生了變化,為此對鍋爐重新進(jìn)行了整體熱力計算。經(jīng)核算,水冷壁管和分離器具有較大的安全裕度,可以保證運(yùn)行安全。過熱器和再熱器各部件因煙氣溫度和介質(zhì)溫度與原鍋爐相當(dāng),無需進(jìn)行改造。低壓過熱器側(cè)和低壓再熱器側(cè)省煤器受熱面積由原每側(cè)2 103m2增加至每側(cè)3 000m2,約需增加50%,由于原省煤器布置空間有限,無法增加如此大的受熱面,因此改用肋片管省煤器,其特點(diǎn)是熱交換面積可以增大,這對縮小省煤器面積和減少材料很有意義。
設(shè)計煙煤揮發(fā)分Vdaf為35.30%,而原設(shè)計貧煤的揮發(fā)分Vdaf為15%~16%,如果制粉系統(tǒng)仍采用鋼球磨煤機(jī)中間儲倉式熱風(fēng)送粉系統(tǒng),將會使系統(tǒng)的安全性大大下降,當(dāng)Vdaf大于19%時,煤粉可形成易爆的氣粉混合物,容易爆炸。因此,必須對制粉系統(tǒng)進(jìn)行改造,改用中速磨煤機(jī)直吹式制粉系統(tǒng)。每臺鍋爐配置5臺HP843型中速磨煤機(jī),每臺磨的出口由4根煤粉管接至爐膛四角的同一層煤粉噴嘴,鍋爐MCR和ECR負(fù)荷時均投4層,另1層備用;每臺鍋爐設(shè)置5只鋼制原煤倉(利用原來4只,新設(shè)計1只);配置100%容量的密封風(fēng)機(jī)2臺;為保證改造后的風(fēng)量,包括鍋爐在最大連續(xù)蒸發(fā)量時所需的一次風(fēng)量、全部磨煤機(jī)的密封風(fēng)量和制造廠保證的運(yùn)行1年后的空氣預(yù)熱器漏風(fēng)量,采用2臺50%容量的雙級動葉可調(diào)軸流式一次風(fēng)機(jī)。
鍋爐改燒大同煤后,1號鍋爐效率由原來89.90%提高到92.92%,提高了3.02%,發(fā)電煤耗下降為9.66g/kWh,制粉系統(tǒng)由鋼球磨中間倉儲式熱風(fēng)送粉改為中速磨直吹式,制粉系統(tǒng)輔機(jī)耗電量節(jié)約1 317.8kW,相當(dāng)于廠用電率下降0.406 6%,折算成機(jī)組供電煤耗率下降約1.40 g/kWh。按鍋爐改造后廠用電率4.470 7%計,折算成機(jī)組供電煤耗率下降10.12g/kWh。
全年利用小時按5 500h計,每年可節(jié)約燃煤為2.058萬t。在ECR鍋爐熱效率考核標(biāo)準(zhǔn)工況下,NOx排放值為230.1mg/m3,小于保證指標(biāo)450mg/m3,大大小于改造前650mg/m3的排放指標(biāo),并解決了燃燒區(qū)域水冷壁高溫腐蝕嚴(yán)重的問題,提高了鍋爐可靠性,節(jié)約了維修成本。
目前,電廠4臺鍋爐均已完成改造,鍋爐擴(kuò)大了適燒煤種,擺脫了煤炭市場貧瘦煤量少價高的困境,同時也提高了鍋爐的效率和可靠性。改造后,機(jī)組供電煤耗及NOx排放顯著下降,節(jié)能減排效果明顯,為同類型燃用貧瘦煤鍋爐改燒煙煤提供了經(jīng)驗。