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        趨勢分析在洪江水電廠運行分析中的應(yīng)用

        2012-03-21 08:53:12鄒四群
        湖南水利水電 2012年5期
        關(guān)鍵詞:輔機水電廠特征參數(shù)

        鄒四群

        (洪江水力發(fā)電廠懷化市418200)

        1 概述

        洪江水電廠位于湖南懷化市洪江區(qū)上游4.5 km處,安裝6臺單機45 MW燈泡貫流式機組,總裝機容量270 MW。設(shè)計年發(fā)電量10.17億kW·h,梯級電站聯(lián)合運行年發(fā)電量11.14億kW·h,設(shè)計水頭20 m,投產(chǎn)時是國內(nèi)單機容量最大的燈泡貫流式機組,目前仍保持該類型機組運用水頭最高的紀(jì)錄。1#~2#機組水輪機由日本日立公司生產(chǎn)、發(fā)電機為法國阿爾斯通公司生產(chǎn),3#~6#機組由哈爾濱電機廠有限責(zé)任公司按照國外技術(shù)制造。

        2 運行趨勢分析的對象

        運行趨勢分析的主要對象是輔機設(shè)備,尤其是頻繁啟動運行的輔機設(shè)備。

        洪江水電廠輔機設(shè)備有滲漏水泵、檢修水泵、廠區(qū)雨水泵、壩頂消防水泵、10#、20#壩段排水泵、1#~6#機漏油泵、1#~6#機高位油泵、1#~6#機調(diào)速器油泵、1#~6#機高壓油泵、1#~6#機軸承油泵、1#~6#機發(fā)電機冷卻水泵、低壓氣機、高壓氣機。

        頻繁運行的輔機設(shè)備有滲漏水泵、檢修水泵、廠區(qū)雨水泵、壩頂消防水泵、10#、20#壩段排水泵、1#~6#機漏油泵、1#~6#機高位油泵、低壓氣機、高壓氣機。

        3 輔機設(shè)備缺陷分析

        輔機設(shè)備易出現(xiàn)的問題歸納起來主要有水位計故障、浮子故障、液位開關(guān)運行不穩(wěn)定等。表現(xiàn)出來的不正?,F(xiàn)象主要有水泵、油泵運行后不能正常停止、到啟動時間未啟動、運行時主備用切換不正常、運行時間突變等。

        4 趨勢分析的條件

        4.1 收集數(shù)據(jù)

        一種輔機設(shè)備運行穩(wěn)定后,它運行的各項參數(shù)將穩(wěn)定不變。例如,排水泵運行穩(wěn)定后,它的運行時間、啟動間隔、運行電流等參數(shù)將基本不變。根據(jù)運行經(jīng)驗收集設(shè)備運行特征參數(shù),并進行總結(jié)和歸納,并確保收集到的數(shù)據(jù)能反映設(shè)備一般運行情況時的狀態(tài)。表1~表3為洪江水電廠部分輔機設(shè)設(shè)備運行特征參數(shù)。

        表1 漏油泵運行特征參數(shù)min

        表2 滲漏檢修水泵運行特征參數(shù)min

        表3 10#、20#壩段排水泵運行特征參數(shù)

        4.2 牢記設(shè)備運行特征參數(shù)

        熟練掌握設(shè)備運行趨勢是發(fā)現(xiàn)故障的前提基礎(chǔ)。只有熟練掌握了設(shè)備運行特征參數(shù)后,才能做到有的防矢,對設(shè)備運行不正常反應(yīng)敏感,引起重視,及時發(fā)現(xiàn)設(shè)備缺陷,避免不安全事故。

        5 運行趨勢分析法特點

        (1)判斷準(zhǔn)確率高。設(shè)備運行參數(shù)突變,大部分是由于設(shè)備出現(xiàn)故障導(dǎo)致。如果設(shè)備不出現(xiàn)故障,運行參數(shù)一般不會出現(xiàn)太大變化。

        (2)易發(fā)現(xiàn)隱蔽缺陷。水電廠值班,上位機監(jiān)視的設(shè)備很多,監(jiān)控信號也很多,極易出現(xiàn)對某些信號重視不夠,如水泵啟動后,到達停泵時間未停止運行,而水泵運行信號是正常的,如果不做趨勢分析,很難發(fā)現(xiàn)這樣的隱蔽缺陷。

        6 運行趨勢分析的方法

        (1)短期分析法。將最近一次設(shè)備的運行參數(shù)與以往經(jīng)驗收集的特征參數(shù)進行比較,通過此種比較,很容易發(fā)現(xiàn)設(shè)備存在的問題,從而為事故預(yù)防提供直接支持。

        (2)中長期分析法。將最近一次設(shè)備的運行參數(shù)放至整個歷史數(shù)據(jù)中比較,從而可以發(fā)現(xiàn)設(shè)備的運行參數(shù)的變化,如水泵運行時間在某一時間段變化規(guī)律。通過此種方法可以發(fā)現(xiàn)設(shè)備健康狀況變化的過程,而短期分析法無法做到這一點,此種方法能夠在設(shè)備剛開始出現(xiàn)故障時得以發(fā)現(xiàn)。

        7 應(yīng)用實例

        (1)2009年7月20日,運行人員通過趨勢分析發(fā)現(xiàn)檢修水泵運行時間由原來的360 min縮短至180 min,經(jīng)過專業(yè)人員檢查確認,原因為4#機受油器滲油處理后,尾水流道排水閥被異物卡住,導(dǎo)致尾水流道關(guān)閉不嚴(yán),經(jīng)過處理后恢復(fù)正常,避免了一起不安全事故。

        (2)2009年12月22日,運行人員通過趨勢分析發(fā)現(xiàn)2#檢修水泵運行3 min后仍不停止運行,立即查看上位機排水系統(tǒng)監(jiān)視畫面發(fā)現(xiàn)水位已達到停泵水位1.6 m,通過繼續(xù)觀察,發(fā)現(xiàn)檢修集水井水位不再繼續(xù)下降,現(xiàn)場檢查水位與上位機水位一致,之后將水泵切停,通知專業(yè)人員檢查,發(fā)現(xiàn)水位傳感器故障,更換水位傳感器后正常。若不是及時發(fā)現(xiàn)了此設(shè)備缺陷,很有可能導(dǎo)致水泵長期抽空而損壞,給電廠帶來經(jīng)濟損失。

        (3)2010年2月4日,運行人員通過趨勢分析發(fā)現(xiàn)20#壩段水泵到達啟泵時間后水泵未啟動,檢查水位已到達啟泵水位,檢查原因為水泵蓮蓬頭密封不嚴(yán),水泵內(nèi)進入空氣,不能形成真空,經(jīng)過處理后恢復(fù)正常。若不及時發(fā)現(xiàn)此設(shè)備問題,20#壩段水位將繼續(xù)上漲,導(dǎo)致水淹20#壩段廊道,后果不堪設(shè)想。

        (4)2010年5月17日,運行人員通過趨勢分析發(fā)現(xiàn)3#機漏油泵啟動間隔縮短至1 min,每次運行30 s,與正常啟動間隔13 min,運行時間8 min,相差很大,之后立即通知專業(yè)人員檢查發(fā)現(xiàn)3#機漏油箱啟主用泵浮子失效,經(jīng)更換漏油箱啟主用泵浮子后正常。此缺陷如不及時發(fā)現(xiàn),很有可能造成調(diào)速器系統(tǒng)跑油事故,給電廠造成損失。

        (5)2010年6月4日,運行人員通過趨勢分析發(fā)現(xiàn)1#機漏油泵主備用工作不穩(wěn)定,有時啟備用泵有時啟主用泵,經(jīng)過檢查發(fā)現(xiàn)液位開關(guān)工作不穩(wěn)定,更換液位開關(guān)后,自動啟、停主用泵正常。此缺陷如不及時發(fā)現(xiàn),很有可能情況惡化,導(dǎo)致調(diào)速器系統(tǒng)跑油事故發(fā)生,給電廠安全生產(chǎn)構(gòu)成威脅。

        (6)2011年1月30日,運行人員通過趨勢分析發(fā)現(xiàn),檢修水泵啟停間隔由以前的300min縮短為現(xiàn)在的95min,經(jīng)專業(yè)人員現(xiàn)場檢查為6#機流道排水閥被異物卡死,導(dǎo)致進水流道排水閥關(guān)閉不嚴(yán),經(jīng)過流道消壓對流道排水閥進行檢查處理后恢復(fù)正常。

        (7)2011年4月3日,運行人員通過趨勢分析發(fā)現(xiàn),2#機運行過程中漏油泵啟動間隔由約35 min縮短至5 min,經(jīng)專業(yè)人員檢查發(fā)現(xiàn)啟主用泵的液位開關(guān)故障,引起油泵啟停頻繁,更換啟主用泵的液位開關(guān)后恢復(fù)正常。此缺陷若不及時發(fā)現(xiàn),漏油泵很有可能被燒壞,避免了一次不安全事故。

        (8)2011年5月5日,運行人員通過趨勢分析發(fā)現(xiàn),檢修水泵長時間運行,不自動停泵,現(xiàn)場檢查檢修集水井水位1.62 m, 現(xiàn)場檢查發(fā)現(xiàn)運行電流僅78 A,水泵未抽上水,專業(yè)人員對檢修水泵排氣, 檢查水位傳感器發(fā)現(xiàn)傳感器反饋至水位計的水位值飄移,將其調(diào)整后,檢修水泵啟?;謴?fù)正常。若不及時發(fā)現(xiàn)此缺陷,檢修水泵很有可能被燒壞,避免了一次設(shè)備順壞事故。

        8 結(jié)語

        設(shè)備趨勢分析法在洪江水電廠運行分析中的經(jīng)驗表明,如何監(jiān)視設(shè)備發(fā)展趨勢,預(yù)防設(shè)備故障和事故的發(fā)生或者把故障和事故“扼殺”在萌芽狀態(tài),設(shè)備趨勢分析法擔(dān)有重要角色。但由于設(shè)備趨勢分析法具有局限性,不能發(fā)現(xiàn)所有設(shè)備問題,所以此方法應(yīng)結(jié)合現(xiàn)場工作經(jīng)驗使用,方能達到更好的效果,從而,可以進一步提高電廠安全生產(chǎn)水平。

        1 陳國慶,謝剛,吳丹清.水電廠運行技術(shù)問答[M].北京:中國電力出版社,2005.

        2 謝云敏.水輪發(fā)電機組輔助設(shè)備及自動化運行與維護[M].北京:中國水利水電出版社,2004.

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