王虎,李少華,雷宇
(1.東北電力大學(xué)能源與動(dòng)力工程學(xué)院,吉林吉林132012;2.吉林市松花江熱電有限公司,吉林吉林132002)
循環(huán)流化床(circulating fluidized bed,CFB)煙氣脫硫最早是由德國魯奇集團(tuán)能捷斯比曉夫公司(Lurgi Lentjes Bischoff,簡稱LLB公司)于20世紀(jì)70年代開發(fā)的一種新型半干法工藝。該工藝以循環(huán)流化床原理為基礎(chǔ),是一種基于流態(tài)化的脫硫工藝,主要應(yīng)用于中小型燃煤電廠,尤其適合于老機(jī)組煙氣脫硫改造,具有占地小、運(yùn)行費(fèi)用低、系統(tǒng)簡單、脫硫效率高、無二次污染等優(yōu)點(diǎn)。在實(shí)際運(yùn)行中,由于出口溫度、入口SO2濃度的影響,脫硫效率很難達(dá)到要求,本文對(duì)某電廠脫硫系統(tǒng)24小時(shí)的運(yùn)行情況進(jìn)行分析,并對(duì)入口SO2濃度和吸收塔出口溫度對(duì)脫硫效率的影響進(jìn)行試驗(yàn)研究。
某電廠一期工程于2003年正式投產(chǎn)。一期安裝3臺(tái)額定蒸發(fā)量為360 t/h的煤粉鍋爐,2臺(tái)額定發(fā)電量為125 MW雙抽式汽輪發(fā)電機(jī)組。脫硫改造工程對(duì)爐后煙氣進(jìn)行脫硫再除塵改造,共設(shè)置兩套脫硫系統(tǒng),其中1,2號(hào)爐公用1#脫硫塔,3號(hào)爐配備2#脫硫塔。本文對(duì)該廠改造后的1#脫硫系統(tǒng)運(yùn)行期間出現(xiàn)的問題進(jìn)行分析和試驗(yàn)研究。
圖1為該電廠1#循環(huán)流化床煙氣脫硫系統(tǒng)圖,該循環(huán)流化床煙氣脫硫系統(tǒng)主要由脫硫塔主體、石灰給料系統(tǒng)、給排水系統(tǒng)、再循環(huán)系統(tǒng)、除灰系統(tǒng)、電氣系統(tǒng)、儀控系統(tǒng)組成。從鍋爐的空氣預(yù)熱器出來的煙氣通過預(yù)除塵器后從底部進(jìn)入吸收塔,然后煙氣通過吸收塔下部的文丘里管的加速,進(jìn)入循環(huán)流化床體。在文丘罩的出口擴(kuò)管段設(shè)有噴水裝置,噴入的霧化水以降低脫硫反應(yīng)器內(nèi)的煙溫,煙氣在上升過程中,顆粒一部分隨煙氣被帶出吸收塔,一部分因自重重新回流到循環(huán)流化床內(nèi)。凈化后的含塵煙氣從吸收塔頂部側(cè)向排出,然后轉(zhuǎn)向進(jìn)入脫硫后除塵器,經(jīng)除塵器捕集下來的固體顆粒,通過除塵器下的脫硫灰再循環(huán)系統(tǒng),返回吸收塔繼續(xù)參加反應(yīng),如此循環(huán),多余的少量脫硫灰渣通過氣力輸送至脫硫灰倉內(nèi),再通過罐車進(jìn)行綜合利用或運(yùn)到儲(chǔ)灰場,從除塵器分離出來的氣體通過鍋爐風(fēng)機(jī)排入煙囪。
在循環(huán)流化床脫硫塔中,Ca(OH)2與煙氣中的SO2和、SO3、HCl、HF等發(fā)生化學(xué)反應(yīng),主要化學(xué)反應(yīng)方程式如下:
圖1 系統(tǒng)流程圖
煤中硫份(Sar)按Sar=0.21%設(shè)計(jì),采用生石灰做脫硫劑,石灰純度大于80%,粒度小于0.2 mm;處理煙氣量為846 000 Nm3/h,脫硫塔入口煙氣含硫1 120~2 130 mg/Nm3,進(jìn)入吸收塔的煙氣溫度145℃,鍋爐運(yùn)行范圍為鍋爐最大連續(xù)出力的35%~100%,脫硫塔出口煙氣溫度≥71℃,脫硫塔進(jìn)出口壓降≤1 800 Pa。
該循環(huán)流化床煙氣脫硫系統(tǒng)在運(yùn)行期間,吸收塔出口煙氣溫度高達(dá)95度,塔入口的SO2含量已經(jīng)超出設(shè)計(jì)值913.5 mg/m3,脫硫效率很低。由此可初步判斷造成脫硫效率過低的原因?yàn)檠h(huán)流化床脫硫塔入口的SO2含量過高以及出口煙氣溫度過高。
圖2顯示了此段時(shí)間內(nèi)入口SO2濃度和出口煙氣溫度對(duì)脫硫效率的影響,由圖2可以看出,在煙氣入口SO2濃度高于設(shè)計(jì)值的情況下,當(dāng)循環(huán)流化床脫硫塔出口的溫度在77~86℃時(shí),脫硫效率僅有65%~80%,且脫硫效率隨出口煙氣溫度的升高而降低。
圖2 試運(yùn)行期間脫硫效率與出口煙氣溫度的關(guān)系
實(shí)驗(yàn)中保持脫硫塔入口煙氣溫度130±3℃,床層壓力1 300 Pa,塔噴入水量19 m3/h,脫硫劑量1.4 t/h。改變脫硫塔出口溫度和入口SO2濃度來考察出口溫度和入口SO2濃度對(duì)脫硫效率影響。選取入口煙氣SO2濃度分別為1 500 mg/m3,1 700 mg/m3,1 900 mg/m3,2 100 mg/m3;出口溫度分別為75℃,78℃,81℃,84℃。16個(gè)工況下,每個(gè)工況測量五組數(shù)據(jù),一共80組數(shù)據(jù),對(duì)這80組數(shù)據(jù)進(jìn)行分析。
圖3為不同吸收塔出口溫度下,入口SO2濃度對(duì)脫硫效率的影響。從圖3(a)、(b)可以看出,出口溫度為75℃和78℃條件下,SO2濃度為1 700 mg/m3時(shí)的脫硫效率最高,其次是1 500 mg/m3和1 900 mg/m3,SO2濃度為2 100 mg/m3時(shí)的脫硫效率最低。從圖3(c)、(d)可以看出,出口溫度為81℃和84℃條件下,SO2濃度為1900 mg/m3時(shí)的脫硫效率最高,其次是1500 mg/m3和1700 mg/m3,SO2濃度為2 100 mg/m3時(shí)的脫硫效率最低。脫硫效率呈現(xiàn)隨入口SO2濃度先上升后降低的趨勢,在SO2濃度為1 700 mg/m3到1 900 mg/m3之間脫硫效率最高。這是因?yàn)楫?dāng)煙氣中SO2濃度增加時(shí),增加了反應(yīng)物濃度,從而加快了反應(yīng)的速度,有利于脫硫反應(yīng)的進(jìn)行;SO2與吸收劑之間完成瞬時(shí)的化學(xué)反應(yīng)之后,吸收只能靠化學(xué)吸附來實(shí)現(xiàn),當(dāng)SO2濃度繼續(xù)增加時(shí),脫硫劑液滴中溶解的SO2達(dá)到飽和,使脫硫效率降低。
圖4為不同濃度下出口溫度對(duì)脫硫效率的影響,從圖中可以看出,在四種入口SO2濃度下,出口溫度對(duì)脫硫效率的影響呈現(xiàn)相同的趨勢,脫硫效率隨出口溫度的升高而降低,在出口溫度75℃時(shí),出口煙氣溫度75℃脫硫效率最高,在出口溫度84℃時(shí),脫硫效率最低。這是因?yàn)檎麄€(gè)脫硫塔內(nèi)的脫硫反應(yīng)分為兩個(gè)階段,一是離子反應(yīng)階段,一是分子反應(yīng)階段,且分子反應(yīng)階段的脫硫效率較低,在塔內(nèi)起主要脫硫作用的是離子反應(yīng)[1,2]。當(dāng)溫度升高時(shí),水分蒸發(fā)的快,反應(yīng)時(shí)間短,使得脫硫劑的反應(yīng)不完全;另一方面SO2在水中的溶解度隨溫度的升高而明顯降低[3],溫度升高使脫硫劑漿液中溶解的SO2離子減少,從而影響了脫硫反應(yīng)。
圖3 不同溫度條件下入口SO2濃度對(duì)脫硫效率的影響
圖4 不同入口SO2濃度下出口溫度對(duì)脫硫效率的影響
循環(huán)流化床脫硫塔入口SO2濃度是由鍋爐燃煤的種類來確定的,在實(shí)際操作中,其量不可控。通過以上的試驗(yàn)結(jié)果,我們通過控制噴水量來調(diào)節(jié)出口溫度,使出口煙氣溫度保持在高于露點(diǎn)溫度20℃的范圍內(nèi),以達(dá)到最高的脫硫效率,同時(shí)防止煙氣溫度過低而結(jié)露腐蝕煙道。從圖5中可以看出,在相同入口SO2濃度的條件下,使出口溫度降低到75~80℃后,脫硫效率有明顯提高,可達(dá)到80%~90%。
圖5 調(diào)試后出口煙氣溫度對(duì)脫硫效率的影響
(1)出口溫度對(duì)脫硫效率影響很大,當(dāng)出口溫度從84℃降低到75℃時(shí),脫硫效率可提高20%,脫硫效率隨煙氣出口溫度的降低而升高。
(2)在其它條件不變的情況下,脫硫效率隨入口SO2含量的增加呈現(xiàn)先上升后降低的趨勢。在試驗(yàn)條件下,入口SO2含量在1 700 mg/m3到1 900 mg/m3之間脫除效率最高。
(3)通過調(diào)節(jié)噴入水量來調(diào)節(jié)出口溫度能使脫硫系統(tǒng)達(dá)到較高的脫硫效率。運(yùn)行結(jié)果表明,即使在入口SO2含量較高的情況下,降低出口溫度到75℃,脫硫效率可達(dá)88%。
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