曾欽繁,莫才頌
(1.茂名市生產(chǎn)力促進中心,廣東 茂名 525000;2.廣東石油化工學院,廣東 茂名 525000)
某石化油品車間氣柜瓦斯氣回收螺桿壓縮機組的主要作用是:將煉油廠排放的過剩瓦斯通過壓縮增壓后,輸運到社會中使用,從而避免排放燃燒造成環(huán)境污染,以此節(jié)約了資源,增加了企業(yè)效益。該機組有兩臺壓縮機,于2004年安裝投入進行,自2011年以來頻繁出現(xiàn)機械故障,致使每次運行周期極短,只有10天左右。所以,機械故障已成為迫切需要解決的問題。
螺桿壓縮機性能參數(shù)為:壓縮機型號為LG30/0.8;容積流量為30 m3/min(入口狀態(tài));吸氣壓力為0~10 kPa(G);吸氣溫度為-10~40℃;排氣壓力為0.6~0.8 MPa(G);排氣溫度為≤80℃;潤滑油壓為0.3~0.6 MPa(G);密封油壓為0.8 MPa(G);循環(huán)量為100 L/min;柴油油壓為0.2~0.4 MPa(G);循環(huán)量為8~12 T/h;電機功率為220 kW;轉(zhuǎn)速為2 950 r/min。
螺桿壓縮機機殼由進氣座、氣缸體、排氣座、前端蓋和后端蓋等部分組成,如圖1所示。其陰陽轉(zhuǎn)子之間、轉(zhuǎn)子外圓與氣缸體之間以及轉(zhuǎn)子端面與氣缸端面之間均保持極小的間隙,在壓縮氣體過程中,既保證沒有摩擦又起到密封作用,可以使壓縮機達到較低的漏氣損失和機械磨損的目的,從而獲得較高的效率。間隙是由同步齒輪和軸承保證的??紤]到熱膨脹對氣缸內(nèi)極小間隙的影響,噴入柴油進行冷卻,控制氣體的出口溫度小于80℃。經(jīng)壓縮后的氣體,通過分液罐使其與柴油分離,氣體被輸送到瓦斯管網(wǎng),而柴油經(jīng)冷卻后循環(huán)使用。陽轉(zhuǎn)子有四個凸齒,陰轉(zhuǎn)子有六個凹齒,兩個轉(zhuǎn)子直徑相同,轉(zhuǎn)子齒頂上和端面上加工有精致的密封棱邊。兩個螺桿轉(zhuǎn)子的傳動比和兩個大小同步齒輪的傳動比完全相同。
圖1 螺桿壓縮機構(gòu)件示意圖
壓縮機的主要故障形式表現(xiàn)為:在運行過程中,振動超標、聲音大。
通過檢修記錄和現(xiàn)場設備實物分拆后對比,針對壓縮機振動超標、聲音大的問題等進行分析,找出所有造成壓縮機產(chǎn)生故障的末端因素。根據(jù)其工作原理,造成壓縮機故障的原因通常有如下幾種情況。
(1)機組聯(lián)軸器對中
機組進氣座軸承箱部位水平振動值最大,在10.5~13.0 mm/s之間,嚴重超標,而且運行聲音較大,可能與對中有關。于是重新打表測量,發(fā)現(xiàn)偏差很小,外圓和張口都小于0.05 mm。
結(jié)論:可以排除聯(lián)軸器對中原因。
(2)氣缸內(nèi)積液、冷卻柴油噴入過量、介質(zhì)流量影響
在開機前,打開氣缸底部的排污閥,排干積液,在開機后,振動現(xiàn)象仍然很大,打開排污閥發(fā)現(xiàn)泄露的瓦斯氣中有大量柴油,關小柴油入口閥,振動有所降低(降低2~3 mm/s)。為了考慮瓦斯氣介質(zhì)的流量對振動是否會有影響,繼續(xù)對其進行試驗,通過開關出口閥控制介質(zhì)流量,機組振動的變化不是很明顯。
結(jié)論:壓縮機開機前必須排空氣缸內(nèi)的冷卻柴油,否則壓縮機啟動負荷大或不能啟動。在運行過程中,冷卻柴油過量會造成壓縮機振動,應該在保證機組出口溫度小于80℃的情況下,使冷卻柴油循環(huán)量盡量少。因此,介質(zhì)流量變化對機組振動沒有明顯影響。
(3)軸承方面原因
機組運行聲音較大,有較輕異常聲響。在兩端軸承箱部位采集振動數(shù)據(jù),在頻譜圖上可以看出機組陽、陰轉(zhuǎn)子的運行工頻分別是49.5 Hz和33 Hz,振動幅值較高,它們的二倍頻、三倍頻……振動幅值迅速減小,由于一倍頻(工頻)振動幅值比較突出,有可能存在轉(zhuǎn)子不平衡問題。把壓縮機兩端的軸承型號輸入軟件中,頻譜圖上出現(xiàn)該類型軸承的外圈、內(nèi)圈、保持架、滾動體的振動頻率標識線,發(fā)現(xiàn)每個軸承的四個振動頻率振幅很小。
結(jié)論:壓縮機兩個轉(zhuǎn)子有可能存在不平衡,只能在壓縮機解體后對兩個轉(zhuǎn)子做動平衡試驗。軸承的振動頻率振幅很小,軸承沒有故障,可以排除軸承原因。
(4)轉(zhuǎn)子內(nèi)是否有異物
瓦斯回收螺桿壓縮機以前出現(xiàn)過氣缸入口部位結(jié)滿硫磺結(jié)晶體的情況。通過拆卸檢查壓縮機吸氣過濾器,相對干凈,氣缸內(nèi)部也比較干凈。
結(jié)論:壓縮機盤車也沒問題,可以排除氣缸內(nèi)存在異物。
(5)出入口管線與機組振動頻率形成共振
機組出入口管線振動較大,很有可能影響到機組。拆除進出口法蘭短節(jié),用空氣對機組試車,機組振動的變化仍然不明顯。測量基礎和底座振動,比較小,這表明問題還是出在機組本身上。
結(jié)論:頻率形成共振不是主因。
(6)聯(lián)軸器
聯(lián)軸器是膜片式,運行時沒有異響,檢查對輪、短節(jié)和膜片也沒有損傷或裂紋。
結(jié)論:可以排除聯(lián)軸器原因。
(7)同步齒輪磨損與松動
同步齒輪的作用保證兩個螺桿轉(zhuǎn)子之間的嚙合間隙以及反轉(zhuǎn)時轉(zhuǎn)子型面背部不擦碰。陰轉(zhuǎn)子上的被動同步齒輪由輪轂和厚、薄齒三大件組成。陰陽轉(zhuǎn)子間的嚙合間隙以及同步齒輪的嚙合側(cè)隙就是分別依靠輪轂和厚齒、厚齒和薄齒的相對角度關系調(diào)整獲得的,如圖2所示。打開外端蓋,檢查大小同步齒輪,發(fā)現(xiàn)同步齒輪大齒輪有三個齒的工作面存在剝落,出現(xiàn)點蝕(見圖3),有很明顯的點蝕坑(見圖4),而且齒輪的齒面磨損嚴重,齒輪的漸開線齒廓遭到嚴重的破壞,從而在齒輪嚙合的時候,產(chǎn)生了空回,造成了大的振動和噪聲,而圓錐銷和緊固螺釘沒有松動跡象。
圖2 同步齒輪示意圖
圖3 點蝕
圖4 點蝕坑
結(jié)論:同步齒輪的齒面磨損與齒面點蝕是造成故障的主要原因。
(8)螺桿嚙合間隙、螺桿排氣端面間隙與同步齒輪嚙合側(cè)隙
螺桿嚙合間隙、螺桿排氣端面間隙、同步齒輪嚙合側(cè)隙,這三個數(shù)據(jù)保證了螺桿壓縮機兩個轉(zhuǎn)子以及氣缸之間有很小的間隙,在運行時不接觸。而且這三個數(shù)據(jù)是可以調(diào)整的,如果調(diào)整不當,就會發(fā)生轉(zhuǎn)子之間、轉(zhuǎn)子與定子之間碰磨,造成事故。
用塞尺測量螺桿嚙合間隙,發(fā)現(xiàn)圓弧側(cè)嚙合間隙為0.10~0.13 mm,擺線側(cè)嚙合間隙為0.40~0.45 mm,存在嚴重失調(diào)現(xiàn)象。用兩個杠桿百分表測量同步齒輪嚙合側(cè)隙為0.04 mm,在0.03~0.06 mm的標準以內(nèi)。
結(jié)論:螺桿嚙合間隙失調(diào)是主要原因。
(1)減少柴油循環(huán)量。
(2)重新更換同步齒輪大齒輪,按技術(shù)要求裝配。
(3)調(diào)整螺桿嚙合間隙。
松開厚齒和輪榖之間的圓錐銷和螺釘,使厚齒和輪榖之間發(fā)生輕微轉(zhuǎn)動,反復操作和測量,直到螺桿齒型兩側(cè)嚙合側(cè)隙基本相同為止。此時,圓錐銷孔已輕微錯位,用1:50圓錐鉸刀鉸孔,在圓錐銷上涂紅丹粉檢驗合格后,打緊圓錐銷。
(4)效果檢查
組裝進出口法蘭,機組重新試車,振動值降低很多,軸承箱部位水平振動值:進氣座4.2~5.8 mm/s,排氣座2.2~.4 mm/s之間,在合理值范圍內(nèi),運行聲音也有所降低。
通過減少柴油循環(huán)量、更換同步齒輪與重新調(diào)整螺桿嚙合間隙,使機組的振動值降低很多,進氣座振動平穩(wěn),機組安全運行,保證了過剩瓦斯的輸運,避免了火炬燃燒的環(huán)境污染與可能發(fā)生的轉(zhuǎn)子碰磨事故,為企業(yè)增加了效益。
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