黃冀
(廣西特種設(shè)備監(jiān)督檢驗院,廣西 南寧 530219)
事故發(fā)生在某紙業(yè)公司抄紙車間,事故現(xiàn)場當時有2人,其中一人為起重機操作司機,另一人為死者。起重機操作司機在起吊卷紙筒并調(diào)整其與回轉(zhuǎn)支座就位過程中,所吊掛的卷紙筒突然發(fā)生向固定卷紙筒方向的橫向位移,將此時位于兩卷紙筒中間位置的另一人擠壓致死。
(1)該雙梁橋式起重機跨度為13.5 m,額定起重總質(zhì)量10/3.2 t,大車運行速度20 m/min,主起升速度6.1 m/min,出廠日期:2004年10月22日,該起重機在安裝后,已經(jīng)相關(guān)部門驗收合格,并在合格有效期內(nèi)。
(2)該起重機操縱方式原為地面有線手控操作和無線遙控兩種方式,可由用戶決定轉(zhuǎn)換采用何種控制方式。由于轉(zhuǎn)換裝置已壞,造成兩種控制方式之間不能實現(xiàn)互鎖,現(xiàn)地面有線手控操作裝置已置于橋架上。該無線遙控裝置型號為APOLLO C1-10PB,使用頻率868.060 MHz,頻道間隔50 kHz,發(fā)射功率<1 mW。
經(jīng)現(xiàn)場勘察并結(jié)合廠方相關(guān)人員所提供的情況,可確認:事故的起因是由于起重機所吊起重物在非正常狀況下發(fā)生橫向移動,致使處于起吊重物之間的人員受擠壓死亡,因此我們將事故調(diào)查的重點確定為以下方面:
據(jù)廠方相關(guān)人員所提供的情況,事故發(fā)生前,司機欲將起重機所起吊卷紙筒就位于回轉(zhuǎn)支座上,此時所起吊卷紙筒的轉(zhuǎn)軸與回轉(zhuǎn)固定支座之間未完全接合,處于半分離狀態(tài),如圖1中虛線所示。
圖1 事故起重機現(xiàn)場工作示意圖
當起重機大車運行機構(gòu)繼續(xù)往固定卷紙筒側(cè)移動時,起重機大車起吊中心線與卷紙筒重心偏離有一段距離L,此時起吊卷紙筒將受到一個朝向固定卷紙筒方向的水平分力F1的作用(該方向為發(fā)生事故的危險方向,若向相反方向,則不會發(fā)生事故),當水平分力F1未能克服起吊卷紙筒的轉(zhuǎn)軸與回轉(zhuǎn)固定支座之間的摩擦阻力時,重物處于靜止狀態(tài)。
當起重機大車運行機構(gòu)繼續(xù)往固定卷紙筒側(cè)移動時,水平分力F1逐浙增大,當其增大到能克服起吊卷紙筒轉(zhuǎn)軸與回轉(zhuǎn)固定支座之間的摩擦阻力時,起吊卷紙筒轉(zhuǎn)軸與回轉(zhuǎn)固定支座將發(fā)生脫離,起吊卷紙筒在F1力作用下,向固定卷紙筒側(cè)快速擺動,與固定卷紙筒相碰,從而釀成事故。
據(jù)廠方相關(guān)人員所提供情況,事故發(fā)生后,起重機大車起吊中心線與回轉(zhuǎn)固定支座中心線的距離L約近2 m,而兩回轉(zhuǎn)固定支座上卷紙筒之間的最小距離約為0.4 m。
由此可判定:當起重機大車運行機構(gòu)持續(xù)向固定卷紙筒側(cè)運動、起吊卷紙筒轉(zhuǎn)軸與回轉(zhuǎn)固定支座發(fā)生脫離時,將會造成起吊卷紙筒與固定卷紙筒相碰撞,從而釀成事故。
起重機的大車運行機構(gòu)發(fā)生自行動作,有兩種情況:
其一,大車運行機構(gòu)在起升重物并靜置時,是否會自行溜車;
其二,起重機的操縱裝置是否會自行誤動作。
為此,我們對大車運行制動器及操縱裝置進行了以下檢驗:
(1)大車運行制動器的檢驗。制動器現(xiàn)場檢驗基本情況是:該起重機大車運行采用雙驅(qū)動裝置,兩側(cè)各有一套制動器。
其一為南邊制動器,用手板動制動輪可發(fā)生轉(zhuǎn)動,用塞尺測量靜止狀態(tài)時,制動輪與剎車片之間的間隙,最大間隙約1.5 mm,制動輪表面大部分面積無剎車時的磨擦痕跡,顯示該制動器調(diào)整不當。
其二為北邊制動器,經(jīng)檢驗各機構(gòu)部件完好,制動良好,調(diào)整適宜。
(2)起升重物,靜置,檢驗大車運行機構(gòu)是否會自行溜車。起升事故時所載重物——卷紙筒,總質(zhì)量約3 t,運行于發(fā)生事故時同樣位置,停止不動,記錄所載重物此時的初始位置并記時,檢查經(jīng)過一定時間后,所載重物是否會自行發(fā)生水平位移。
間隔時間為:5 min,10 min,15 min,20 min;
重物相對初始位置的水平位移量為:3 mm,5 mm,5 mm,5 mm。
(3)大車正常速度運行時空載,剎車距離的測量,時間以接觸器斷開時計,運行區(qū)域以事故發(fā)生段3 m范圍內(nèi),連續(xù)各測3次,取平均值。
大車運行距離:3 m,1 m,0.5 m;
平均剎車距離:850 mm,750mm,653mm。
由以上結(jié)果可知,起升重物并靜置時,大車運行機構(gòu)不會發(fā)生自行溜車的現(xiàn)象;大車運行制停時,具有一定的剎車距離。
該起重機原操控方式為地面有線手控操縱,后使用方自行更換為無線遙控方式,兩種操縱裝置均可控制起重機的大車運行、主起升、副起升及小車運行機構(gòu)。檢測結(jié)果是:
(1)當該起重機同時使用遙控或有線手控裝置操縱時,二者之間不能實現(xiàn)聯(lián)鎖,且有線手控裝置的急停開關(guān)失效,當壓下有線手控裝置的急停開關(guān)時,起重機仍能進行各項操作;但發(fā)生事故時,該有線手控裝置已置于橋機主梁走道內(nèi),且無人員在上面,故排除了人為誤操作該有線手控裝置的可能性。
(2)無線遙控裝置出現(xiàn)非人為操作誤動作的可能性:
其一,經(jīng)檢測,該無線遙控裝置說明書表明:其具有抗同頻干擾信號的能力,且事故發(fā)生時,同一車間區(qū)域內(nèi)未安裝有相同頻率的遙控器,亦無雷電強電磁場的干擾;
其二,該無線遙控裝置各操作按鈕,經(jīng)現(xiàn)場多工位反復(fù)多次試驗,其動作靈敏可靠,回位正常,當按下急停鍵及拔出電源插鞘時,起重機各機構(gòu)均不能啟動運行。
由此可判定,在現(xiàn)場情況下,無線遙控裝置不可能出現(xiàn)非人為操作的誤動作。
從以上檢查結(jié)果及分析,可得出以下結(jié)論:
(1)起重機起吊重物后,大車運行機構(gòu)不會自行溜車而造成吊重平移傷人;
(2)現(xiàn)場情況下,無線遙控裝置不可能出現(xiàn)非人為操作的誤動作;
(3)使用人員的疏忽作業(yè),應(yīng)該是造成該事故的主要原因,包括以下幾點:
其一,司機在停止起重機作業(yè)時,未按下急停開關(guān)或拔出電源插銷;
其二,司機在進行起重機操縱作業(yè)時,未注意到起重機危險區(qū)域內(nèi)有人即盲目操作;
其三,事故當事人違反相關(guān)安全操作規(guī)定,進入作業(yè)危險區(qū)域,從而釀成事故。
(1)建立和不斷完善起重機使用和運營的安全管理制度,起重機的使用、操作、維修人員應(yīng)認真執(zhí)行相關(guān)安全規(guī)范的要求,及時發(fā)現(xiàn)和消除設(shè)備存在的不安全因素,保證運行設(shè)備的安全性。
(2)加強企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)、安全管理人員和操作人員的安全意識和培訓(xùn)教育。對在用起重機,要進行認真的檢查,如存在事故隱患,要及時采取措施,限期整改消除;不要有僥幸思想和冒險行為,真正貫徹“安全第一”的方針。
起重機械作為現(xiàn)代工業(yè)生產(chǎn)中不可缺少的設(shè)備,廣泛地應(yīng)用于各種物料的起重、裝卸、安裝、運輸?shù)茸鳂I(yè)中,在實際使用過程中,存在多方向運動的同時操作,活動空間大,吊運過程作業(yè)環(huán)境復(fù)雜而危險,吊物常與吊運作業(yè)人員直接接觸,作業(yè)中常常需要多人密切配合等工況,這就導(dǎo)致了起重機傷害事故較頻繁發(fā)生。因此,使用單位必須要建立并有效運行安全生產(chǎn)責(zé)任制,切實加強對作業(yè)人員的培訓(xùn)教育及作業(yè)現(xiàn)場的安全管理工作;作業(yè)人員必須嚴格執(zhí)行相關(guān)安全操作規(guī)程,按章操作,才能杜絕事故隱患,確保起重機械安全可靠運行。
[1]GB6067-85,起重機械安全規(guī)程[S].
[2]GB14405-93,通用橋式起重機[S].
[3]JB/T 8437-96,起重機械無線遙控裝置[S].
[4]GB/T3811-83,起重機設(shè)計規(guī)范[S].