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        L5.5-40/8 型空壓機(jī)技術(shù)改造

        2012-02-10 06:39:56莊心生
        河南化工 2012年2期

        莊心生

        (河南神馬尼龍化工有限責(zé)任公司,河南平頂山 467000)

        1 故障現(xiàn)象

        我公司動(dòng)力廠三臺(tái)國(guó)產(chǎn)L5.5-40/8型無(wú)油潤(rùn)滑空壓機(jī),2001年投用至2009年每?jī)赡甏笮抟淮?,仍頻繁出現(xiàn)以下故障:①二級(jí)排氣溫度高;②除油器堵塞頻繁;③氣閥失效快;④油泵軸頭油封漏油。

        2 原因分析

        2.1 二級(jí)排氣溫度高

        2.1.1 一級(jí)進(jìn)氣溫度高

        一級(jí)進(jìn)氣溫度是廠房外吸入口的大氣溫度,它隨著大氣溫度的變化而變化,都在設(shè)計(jì)要求范圍內(nèi),因此可以判斷一級(jí)進(jìn)氣溫度高不是引起二級(jí)排氣溫度高的主要原因。

        2.1.2 一級(jí)進(jìn)出口單向氣閥漏氣

        一級(jí)進(jìn)出口單向閥漏氣常與一級(jí)排氣壓力低故障同時(shí)出現(xiàn),該缺陷不經(jīng)常存在,偶爾出現(xiàn)也能很快找到原因并消除,因此可以判斷一級(jí)進(jìn)出口單向氣閥漏氣不是引起二級(jí)排氣溫度高的主要原因。

        2.1.3 一級(jí)活塞環(huán)損壞或磨損

        一級(jí)活塞為豎直安裝,不易偏磨,且兩年一次大修檢測(cè)或更換活塞環(huán),因此可以判斷一級(jí)活塞環(huán)損壞或磨損不是引起二級(jí)排氣溫度高的主要原因。

        2.1.4 二級(jí)進(jìn)氣冷卻器冷卻效果不好

        在正常運(yùn)行時(shí),二級(jí)進(jìn)氣冷卻器冷卻水回水觀察視鏡有氣泡,隨著開(kāi)車時(shí)間的延長(zhǎng)發(fā)現(xiàn)氣泡逐漸增加。因此可以判斷二級(jí)進(jìn)氣冷卻器有滲漏現(xiàn)象是引起二級(jí)排氣溫度高的主要原因。

        2.1.5 二級(jí)進(jìn)出口單向閥漏氣

        根據(jù)日常設(shè)備維護(hù)可以確定,造成二級(jí)進(jìn)出口單向閥漏氣的主要原因有兩個(gè),一是在日常的小修與中修過(guò)程中,經(jīng)常發(fā)現(xiàn)閥片上卡塞有鐵銹現(xiàn)象。尤其是剛修好的壓縮機(jī)試車正常備用,一兩個(gè)月后開(kāi)車使用時(shí)出現(xiàn)故障閥片上出現(xiàn)鐵銹卡塞現(xiàn)象更加明顯。二是單向閥的彈簧磨損快,容易斷裂,彈簧彈力弱也是造成氣閥不能很快關(guān)閉與打開(kāi)進(jìn)而造成二級(jí)排氣溫度高。因此可以判斷鐵銹引起的單向閥漏氣與單向閥彈簧磨損快、彈性低是引起二級(jí)排氣溫度高的主要原因。

        2.1.6 二級(jí)活塞環(huán)卡死、磨損、斷裂、二級(jí)汽缸磨損

        備用的設(shè)備投用后經(jīng)常出現(xiàn)故障:拆檢活塞環(huán)、汽缸經(jīng)常發(fā)現(xiàn)活塞環(huán)磨損嚴(yán)重,活塞環(huán)有時(shí)會(huì)卡死在活塞環(huán)槽內(nèi),甚至出現(xiàn)斷裂現(xiàn)象、汽缸下部磨損、汽缸內(nèi)壁有生銹現(xiàn)象。每次大修與中修活塞環(huán)與活塞、活塞環(huán)與汽缸的間隙也都是按技術(shù)要求安裝的。由此可以判斷備用壓縮機(jī)二級(jí)汽缸內(nèi)水分較大是造成二級(jí)活塞環(huán)卡死、磨損、斷裂、二級(jí)汽缸磨損的主要原因。另外活塞環(huán)向外張力不足,受熱膨脹后如果夾入細(xì)小異物易卡死在活塞環(huán)槽內(nèi),使活塞環(huán)不起作用,氣體在汽缸內(nèi)反復(fù)被壓縮,排出很少一部分,也是造成二級(jí)排氣溫度高的主要原因。

        2.1.7 二級(jí)排氣出口管線加裝除油器濾芯堵塞

        除油器濾芯堵塞后,二級(jí)排氣不能順暢的排出送給用戶,二級(jí)汽缸內(nèi)的氣體被活塞反復(fù)壓縮造成排氣溫度升高,因此可以判斷除油器濾芯堵塞是造成二級(jí)排氣溫度高的主要原因。

        2.2 除油器堵塞頻繁

        經(jīng)過(guò)對(duì)除油器的多次檢修,發(fā)現(xiàn)造成頻繁堵塞的原因有:①二級(jí)出氣冷卻器、除油器的排污排水不及時(shí),造成水、油和灰塵在除油器中混合后吸附在濾芯上;②除油器下部過(guò)濾層為玻璃絲棉氈,極易被油、灰塵污染堵塞;③除油器濾芯主材質(zhì)為燒結(jié)聚四氟乙烯,透氣性差;④除油器下部封頭材質(zhì)為20#鋼,腐蝕脫落的大量銹蝕物堵塞下部封頭濾網(wǎng)、濾芯。

        2.3 氣閥失效

        導(dǎo)致氣閥失效的主要原因有彈簧、閥片的損壞,進(jìn)入異物等。彈簧失效的原因是彈簧鋼絲直徑小,對(duì)磨損、受傷部位過(guò)于敏感,導(dǎo)致容易折斷和彈力下降。閥片和閥座密封面的失效主要是由于進(jìn)入鐵銹等異物導(dǎo)致密封面損傷。經(jīng)過(guò)對(duì)二級(jí)進(jìn)氣冷卻器的多次拆檢發(fā)現(xiàn),冷卻器殼體底部常集有大量鐵銹、水分。

        2.4 油泵軸頭密封漏油

        油泵軸頭密封為10 mm×12 mm×10 mm骨架油封,更換多次運(yùn)行1個(gè)月左右,就開(kāi)始滴油。分析原因?yàn)樵O(shè)計(jì)缺陷,油封前無(wú)設(shè)計(jì)回油孔。

        3 改造方法

        ①二級(jí)進(jìn)氣冷卻器滲漏問(wèn)題:冷卻器封頭螺栓,由設(shè)計(jì)使用的25#鋼改為耐高溫的材質(zhì)35CrMn。②二級(jí)進(jìn)氣、出氣冷卻器殼體內(nèi)有大量鐵銹問(wèn)題:將冷卻器殼體材質(zhì)由20#鋼改為1Cr18Ni9Ti不銹鋼。③氣閥易損壞失效問(wèn)題:采取彈性、韌性較好的鋼絲,與廠家溝通后適當(dāng)增粗了鋼絲直徑及彈性。④活塞環(huán)易卡死及張力不足問(wèn)題:與廠家溝通后改進(jìn)活塞環(huán)結(jié)構(gòu),在活塞環(huán)內(nèi)加張力環(huán)。⑤除油器濾芯堵塞問(wèn)題:除油器封頭殼體材質(zhì)由20#鋼改為1Cr18Ni9Ti不銹鋼。除油器下部的玻璃絲棉氈改為不銹鋼絲網(wǎng)濾層;濾芯材質(zhì)由燒結(jié)聚四氟乙烯改為新型高效精密折疊式過(guò)濾器,數(shù)量由25根改為7根。⑥油泵軸頭密封漏油漏油問(wèn)題:在軸封壓蓋四周加工4個(gè)M6螺紋孔并制作1個(gè)油堵帽,加裝墊片后用油堵帽封堵,即可完全密封不漏。⑦二級(jí)排氣溫度高、除油器堵塞、氣閥失效、活塞環(huán)卡死、磨損、斷裂、二級(jí)汽缸磨損等缺陷都與鐵銹有關(guān),為了減少鐵銹,在壓縮機(jī)的入口至除油器出口加裝氮?dú)夤芫€,備機(jī)時(shí)充氮?dú)膺M(jìn)行保護(hù)。

        4 改造后效果

        經(jīng)過(guò)設(shè)備改造以及操作工藝優(yōu)化(冷卻器及除油器內(nèi)的污水及時(shí)排放、備用的空壓機(jī)冷卻水閥及時(shí)關(guān)閉,空壓機(jī)、冷卻器、除油器、管道進(jìn)行沖氮?dú)獗Wo(hù)等措施),二級(jí)排氣溫度明顯下降,除油器堵塞頻率降低,氣閥壽命延長(zhǎng),油泵軸頭密封漏油消除。

        表1 改造前后二級(jí)排氣溫度運(yùn)行參數(shù)比較

        表2 改造前后檢修頻率比較

        5 結(jié)論

        本文針對(duì)生產(chǎn)中遇到的實(shí)際問(wèn)題,創(chuàng)造性地提出了相應(yīng)的改造方法,經(jīng)過(guò)生產(chǎn)實(shí)踐證明,改造是成功的,解決了生產(chǎn)難題。

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