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        二聯(lián)合催化自動加料器長周期運行攻關(guān)

        2012-02-09 07:37:52
        河南化工 2012年13期
        關(guān)鍵詞:催化劑故障

        (洛陽三隆安裝檢修有限公司,河南洛陽 471012)

        0 前言

        催化劑小型自動加料器是一種為煉油催化裝置反應(yīng)器定時定量添加催化劑的小型自動化設(shè)備,它通過循環(huán)執(zhí)行“待機,加料,流化,出料”四個周而復(fù)始的步驟,可以幫助操作實現(xiàn)了“定時,定量”加料,避免了以往補充催化劑的盲目性,在保持裝置平穩(wěn)操作,提高收率,保持催化劑活性,降低成本,改善操作條件等方面均有著直接的作用。其工藝流程如圖1所示。

        圖1 工藝流程圖

        LPEC-2型催化劑自動加料器是中石化洛陽分公司二催化裝置引進的新設(shè)備,自引進以來,自動加料器不能長周期連續(xù)運行,初期運行時平均無故障運行時間僅為2周,如出現(xiàn)問題處理時,工藝操作需來回在手動加料器和小型自動加料器切換,不利于安全生產(chǎn)。為了給工藝操作提供優(yōu)質(zhì)服務(wù),節(jié)能降耗,提高二聯(lián)合催化自動加料器長周期運行時間勢在必行。

        1 現(xiàn)狀分析

        LPEC-2型催化劑自動加料器是LPEC-1型產(chǎn)品的升級換代型產(chǎn)品,其主要技術(shù)較先進,制造單位引進消化吸收后對一些部件進行國產(chǎn)化改進,造成部分性能下降。另外,其關(guān)鍵閥門選用進口型號,其風(fēng)壓要求高,我廠氣源達不到其要求,種種不利條件使自動加料器使用以來多次出現(xiàn)停車故障,長時間檢修期間,使工藝人員不得不手動加料,不但浪費了催化劑,而且增加了勞動強度。查閱記錄并統(tǒng)計2010年5月~2011年9月引起停車改手動加料的故障原因出現(xiàn)的頻次如表1所示。

        表1 加料器故障統(tǒng)計

        綜上所示可以認定加料器故障聯(lián)鎖停車、維修時間過長是影響加料器不能長周期運行的主要因素。

        2 因果分析

        對故障原因進行分析,如圖2所示。

        經(jīng)過因果分析和驗證,我們判定造成加料器故障、聯(lián)鎖停車頻繁、維修時間過長的主要原因有:①重視不夠,造成備件不足;②增壓泵故障率高;③儲氣罐容積小,使閥門連續(xù)動作時造成短時壓力低;④耐磨閥選用盤根材質(zhì)不當(dāng);⑤催化劑倒流至流化管,堵塞流化管,致使流化時間過長,造成流化電磁閥長期帶電,損壞流化電磁閥 ,導(dǎo)致流化閥不能正常工作;⑥吹掃程序運行頻次不夠。

        圖2 故障因果分析圖

        3 制定對策

        為解決上述問題,在經(jīng)過充分的分析論證后,制定出對策如表2所示。

        4 對策實施

        ①關(guān)于備件不足的問題,我們及時組織人員對所需的必要備件造冊上報,并打?qū)m棃蟾?,很快得到各部門和各級領(lǐng)導(dǎo)的支持,很短時間將備件落實到位,使加料器重要設(shè)備實現(xiàn)一用一備,從而將我們的作業(yè)流程由“現(xiàn)修—現(xiàn)換—開車”改變?yōu)椤跋葥Q—開車—修復(fù)”備用,從而大大縮小了檢修時間。②降低增壓泵故障率,根據(jù)多方調(diào)查咨詢選用德國FESTO生產(chǎn)的同類產(chǎn)品代替了原氣氣增壓泵,廠家承諾一年無故障運行,自2010年10月安裝至今運轉(zhuǎn)正常。③加大儲氣罐,2010年12月更換了大儲氣罐,加大儲氣罐后,閥門連續(xù)動作時造成短時壓力低故障不再出現(xiàn),氣源壓力穩(wěn)定在0.7 MPa。④關(guān)于耐磨閥更換合適盤根問題,我們分別用碳素纖維盤根,四氟和石墨成型盤根做對比實驗結(jié)果如下:碳素纖維盤根,30天出現(xiàn)泄漏;四氟成型盤根,45天出現(xiàn)泄漏;石墨成型盤根,30天無泄漏,但因閥桿出現(xiàn)抱死現(xiàn)象;四氟和石墨成型盤根混合使用,運行82天出現(xiàn)泄漏。因此2011年1月將全部耐磨閥盤根均更換為四氟和石墨成型盤根混合使用。⑤解決催化劑倒流問題,2010年12月將流化閥與過濾器位置互換,下圖為互換后的流化閥與過濾器,互換后未再出現(xiàn)因流化時間長造成流化閥長期帶電損壞的現(xiàn)象。2010年流化閥更換為氣動球閥一直正常運行至今。⑥增加吹掃程序運行頻次,2010年12月將由每運行10次,運行一次吹掃程序,變更為每5次運行一次吹掃程序以來,4、5、6月分別組織人員對稱重室內(nèi)進行排放檢查,均未發(fā)現(xiàn)大量催化劑。電子稱運轉(zhuǎn)正常。

        表2 對策表

        5 效果

        自2010年12月5日措施實施以來,加料器至今仍連續(xù)運行,期間短暫處理故障更換備件5次未造成工藝投用手動加料,平均周期70.8天。達到活動預(yù)期目標,效果顯著,獲得了洛陽石化分公司嘉獎。

        小型加料器的平穩(wěn)運行,每月可節(jié)約催化劑約3 t,單價2萬元/t,產(chǎn)生年效益約80萬元;并且保證了催化劑的活性,改善了石油產(chǎn)品的分布,減少了操作人員的勞動強度,間接效益顯著。

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